梁明華, 李京川, 婁 琦, 仝 珂
(中國石油集團(tuán)石油管工程技術(shù)研究院, 西安710077)
中國西部某油田氣井使用的L80 鋼級Φ88.90 mm×6.45 mm 外加厚油管在起油管過程中油管螺紋脫扣, 造成油管掉井。 該批次油管在該油田其他氣井作業(yè)過程中也發(fā)生了螺紋脫扣掉井事故。 油管失效事故輕則造成油管損壞、 油管柱落井, 重則可使整口井報廢, 造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失[1-4]。 油管失效的主要形式之一是脫扣[5-10], 分析油管脫扣原因, 對于防止或減少同類失效事故的發(fā)生具有十分重要的意義。 本研究針對此次L80 鋼級Φ88.90 mm×6.45 mm 外加厚油管脫扣失效事故, 對失效樣品進(jìn)行了相關(guān)檢驗分析, 同時抽取同批次庫存未使用油管進(jìn)行了對應(yīng)的檢驗, 基于檢驗結(jié)果對該井油管脫落掉井的原因進(jìn)行了分析。
采用MEF4M 金相顯微鏡及圖像分析系統(tǒng)對油管螺紋進(jìn)行組織和形貌分析。 失效樣品1 為接箍內(nèi)螺紋, 形貌如圖1~圖3 所示。 將失效樣品和庫存未使用樣品進(jìn)行對比, 發(fā)現(xiàn)接箍現(xiàn)場端螺紋銹蝕嚴(yán)重, 具有錯扣特征, 樣品微觀組織與庫存未使用樣品無顯著差異。
由圖1~圖3 可見, 失效樣品1 的螺紋第1~5 牙可見明顯損傷, 牙型不完整且組織呈明顯流線變形; 第6 牙和第7 牙齒頂及側(cè)壁可見局部組織呈流線變形; 第8 牙之后螺紋未見明顯變形組織。 接箍部位損傷螺紋呈現(xiàn)由大端端面向內(nèi)側(cè)傾斜變形, 螺紋牙型的變形方向與螺紋上扣時的旋進(jìn)方向相反, 導(dǎo)向面變形嚴(yán)重。
圖1 失效樣品1 內(nèi)螺紋宏觀形貌
圖2 失效樣品1 內(nèi)螺紋低倍形貌
圖3 失效樣品1 損傷內(nèi)螺紋變形形貌及組織特征
失效樣品2 為油管外螺紋, 失效樣品形貌如圖4~圖6 所示。 將失效樣品和庫存未使用樣品進(jìn)行對比, 發(fā)現(xiàn)外螺紋同樣存在嚴(yán)重的銹蝕,具有錯扣特征, 樣品微觀組織與庫存未使用樣品無顯著差異。
圖4 失效樣品2 外螺紋宏觀形貌
由圖4~圖6 可見, 失效樣品2 螺紋第1~6牙可見明顯損傷, 牙型不完整且組織呈明顯流線變形; 第7 牙和第8 牙側(cè)壁局部組織呈流線變形; 第9 牙及之后螺紋未見明顯變形組織。 管體部位損傷螺紋呈現(xiàn)由小端端面向內(nèi)側(cè)傾斜變形,螺紋牙型的變形方向與螺紋上扣時的旋進(jìn)方向相反, 導(dǎo)向面變形嚴(yán)重。
圖5 失效樣品2 外螺紋低倍形貌
圖6 失效樣品2 損傷外螺紋變形形貌及組織特征
從失效樣品和庫存未使用產(chǎn)品上分別取樣,試樣1 和試樣2 分別為失效樣品的接箍和管體,試樣3 和試樣4 分別為庫存樣品的接箍和管體。使用ARL4460 直讀光譜儀、 CMT5105 材料試驗機(jī)、 PIT302D 沖擊試驗機(jī)、 RB2002T 洛 氏硬度計進(jìn)行化學(xué)成分分析、 拉伸性能試驗、 夏比沖擊試驗和洛氏硬度檢測。 化學(xué)成分分析結(jié)果見表1, 力學(xué)性能檢測結(jié)果見表2。 分析結(jié)果表明, 失效樣品和同批次未使產(chǎn)品理化檢驗結(jié)果無顯著差異, 各項檢驗結(jié)果均符合訂貨技術(shù)條件要求。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果
表2 力學(xué)性能檢測結(jié)果
采用標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)在庫存未使用鋼管中抽檢油管的外螺紋進(jìn)行檢測, 結(jié)果見表3, 接箍現(xiàn)場端內(nèi)螺紋檢測結(jié)果見表4。 由檢測結(jié)果可知, 抽取的未使用油管及其接箍的螺紋參數(shù)均符合API SPEC 5B—2008 (R2015)[11]和API SPEC 5CT—2011[12]要求。
表3 外螺紋接頭檢測結(jié)果
表4 內(nèi)螺紋接頭檢測結(jié)果
為了檢驗油管螺紋在上/卸扣過程中的抗粘扣能力, 參考API SPEC 5B—2008 (R2015)條款4.1.3 “油管的連接應(yīng)能經(jīng)受4 次機(jī)緊和卸開操作而不發(fā)生螺紋粘扣損傷”, 制定油管4 次上/卸扣試驗方案; 扭矩參考API SPEC 5C1—1999 (R2015)[13]條款5.3.1 制定, 推薦扭矩4 240 N·m, 最小扭矩3 190 N·m, 最大扭矩5 300 N·m, 應(yīng)用扭矩試驗系統(tǒng)進(jìn)行上/卸扣試驗。 同編號的試樣內(nèi)外螺紋組合上扣, 試驗上扣端為現(xiàn)場上扣端, 上扣前均勻涂抹BESTTOLIFE 72733 螺紋脂, 充分手緊, 上扣速度為5~10 r/min。 庫房抽取的未使用油管上/卸扣試驗結(jié)果見表5。
表5 庫房抽取的未使用油管上/卸扣試驗結(jié)果
油管試樣在4 次上/卸扣試驗過程中均未出現(xiàn)粘扣現(xiàn)象, 第4 次卸扣后管體外螺紋無明顯變化,接箍內(nèi)螺紋磷化涂層存在不同程度的破損, 油管試樣4 次上/卸扣試驗前后的形貌如圖7 所示。
圖7 油管試樣4 次上/卸扣試驗前后的形貌
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6128—2012[14], 使用1 500 t復(fù)合加載試驗系統(tǒng)對庫房抽取的全尺寸試樣進(jìn)行了拉伸至失效試驗。 按照失效外螺紋宏觀分析得出的平均上扣嚙合牙數(shù), 確定試樣現(xiàn)場端的連接位置, 模擬現(xiàn)場上扣位置如圖8 所示。
拉伸至失效試驗結(jié)果見表6。 從表6 中可以看出, 試樣連接強(qiáng)度達(dá)到了API TR 5C3—2008[15]中同規(guī)格L80-1 EU 油管的1.38 倍; 拉伸至失效試驗失效形式為管體斷裂失效, 螺紋連接處未發(fā)生顯著變化, 說明接頭部位連接強(qiáng)度高于管體。 試樣失效后的形貌如圖9 所示。
圖8 試樣模擬現(xiàn)場上扣位置
表6 拉伸至失效試驗結(jié)果
圖9 試樣拉伸至失效后形貌
針對失效樣品的形貌觀察可發(fā)現(xiàn), 接箍內(nèi)螺紋第1~5 牙可見明顯損傷, 牙型不完整且組織呈明顯流線變形; 第6 牙和第7 牙齒頂及側(cè)壁可見局部組織呈流線變形。 第8 牙之后螺紋未見明顯變形組織。 接箍部位損傷螺紋呈現(xiàn)由大端端面向內(nèi)側(cè)傾斜變形, 螺紋牙型的變形方向與螺紋上扣時的旋進(jìn)方向相反, 導(dǎo)向面變形嚴(yán)重。 失效樣品外螺紋第1~6 牙可見明顯損傷, 牙型不完整且組織呈明顯流線變形; 第7 牙和第8 牙側(cè)壁局部組織呈流線變形; 第9 牙及之后螺紋未見明顯變形組織。 管體部位損傷螺紋呈現(xiàn)由小端端面向內(nèi)側(cè)傾斜變形, 螺紋牙型的變形方向與螺紋上扣時的旋進(jìn)方向相反, 導(dǎo)向面變形嚴(yán)重。 綜合分析可以發(fā)現(xiàn), 其螺紋上扣嚙合至第8~9 牙, 將嚙合螺紋牙型形狀與未嚙合的螺紋牙型對比發(fā)現(xiàn),嚙合過的螺紋輪廓明顯變小, 結(jié)合受力方向, 說明上扣時造成了螺紋導(dǎo)向面變形, 螺紋牙型頂部磨損, 相應(yīng)承載面積變小。 損傷螺紋中, 存在錯扣痕跡, 說明在此之前的嚙合中已發(fā)生錯扣, 并導(dǎo)致了螺紋牙型的嚴(yán)重?fù)p傷, 進(jìn)而大幅降低螺紋接頭的連接強(qiáng)度。
試驗結(jié)果表明, 失效油管和庫房抽樣油管的化學(xué)成分分析、 拉伸性能試驗及硬度檢測結(jié)果均符合訂貨技術(shù)條件要求。 庫房抽樣油管的螺紋參數(shù)及幾何尺寸檢驗結(jié)果均符合API SPEC 5CT—2011 和API SPEC 5B—2008 (R2015) 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 庫房抽樣油管的拉伸至失效結(jié)果符合API TR 5C3—2008 對同規(guī)格油管的要求。 庫房抽取同批次油管的上/卸扣試驗表明, 試樣通過了API SPEC 5B—2008 (R2015) 要求的上/卸扣試驗, 在第4 次卸扣后未發(fā)現(xiàn)螺紋損傷。 通過全尺寸試樣拉伸至失效試驗, 驗證了螺紋牙型完整的接頭, 通過手緊連接即可上扣嚙合至第8~9 牙,且這種情況下螺紋具有超過管體的承載能力, 此時接箍端面外露螺紋5 牙。 該油管的管體承載能力達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求值的1.38 倍。
(1) 失效油管和庫房抽樣油管的材料性能無明顯差異, 檢驗結(jié)果符合訂貨技術(shù)條件的要求。
(2) 上扣作業(yè)過程中, 錯扣引起油管螺紋發(fā)生粘扣, 螺紋損傷、 螺紋牙型嚴(yán)重磨損、 組織變形, 降低了螺紋接頭的承載能力, 大幅降低了其連接強(qiáng)度, 從而導(dǎo)致滑脫事故的發(fā)生。