薛暉軍
(山西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院工程設(shè)計(jì)中心,太原030024)
項(xiàng)目位于晉北嚴(yán)寒地區(qū),污水處理規(guī)模8 000m3/d,2018年進(jìn)行提標(biāo)改造,出水執(zhí)行山西省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 14/192—2019《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,CODCr、氨氮、總磷3項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn),其余指標(biāo)執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級A標(biāo)準(zhǔn)。
2017年9月4日,山西省水污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)文《關(guān)于印發(fā)<山西省水污染防治工作方案實(shí)施情況考核規(guī)定>的通知》(晉水防辦發(fā)〔2017〕25號),文件中要求,2020年年底前,城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施外排污水化學(xué)需氧量、氨氮、總磷3項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn),即污水處理廠外排水水污染物CODCr的排放限值為40mg/L,NH3-N的排放限值為2mg/L,TP的排放限值為0.4mg/L。
分析現(xiàn)狀污水處理廠出水水質(zhì),CODCr的數(shù)據(jù)范圍為18.4~22.3mg/L,NH3-N的數(shù)據(jù)范圍為0.4~4.5mg/L,TP的數(shù)據(jù)范圍為0.03~0.65mg/L。其中,CODCr數(shù)據(jù)均低于40mg/L,滿足地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn),但NH3-N與TP在冬季寒冷季節(jié),排放值均不滿足地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn),尤其TP部分?jǐn)?shù)據(jù)不能滿足GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級A標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。
現(xiàn)在污水廠深度處理部分由于原設(shè)計(jì)和運(yùn)行原因,導(dǎo)致混凝沉淀和過濾單元基本失效。
分析2017年3月~2018年2月實(shí)際進(jìn)水水質(zhì),對周平均水質(zhì)進(jìn)行分析,按最冷月份污水周平均最大值作為設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)。確定本工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
表1工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
本著出水達(dá)標(biāo)和節(jié)省投資的原則,通過合理改造現(xiàn)狀生化處理設(shè)施及深度處理設(shè)施,使污水廠工藝更加順暢,使提標(biāo)改造工程順利完成。
原污水廠氨氮、總磷、總氮不達(dá)標(biāo)率分別為64%、33%和3%。本工程考慮在好氧池投加流化填料,使其改造為泥膜共生工藝(IFAS工藝),該工藝?yán)昧嘶钚晕勰嗪蜕锬しüに嚨膬?yōu)點(diǎn),增加了生化池有效微生物量,增加了氧氣利用效率。填料內(nèi)部生長厭氧菌或兼性菌,外部為好氧菌,強(qiáng)化了硝化和反硝化效果。
初沉池對去除SS、CODCr、總氮及總磷均有一定效果,但對CODCr去除率遠(yuǎn)大于總氮去除率[1],導(dǎo)致初沉池出水碳氮比進(jìn)一步降低,本項(xiàng)目進(jìn)水碳氮比本來就低,經(jīng)過初沉池后,生化池進(jìn)水碳氮更低,導(dǎo)致出水總氮偶爾超標(biāo)。將初沉池改造為回流污泥反硝化池,可以消除硝酸鹽對厭氧釋磷的不理影響[2]。這種改造工藝適用于低碳氮比的污水廠,改造后有利于生化系統(tǒng)對總氮的去除能力。
由于原工藝混凝和沉淀存在各種問題,導(dǎo)致總磷不達(dá)標(biāo),本次改造一方面加強(qiáng)生物除磷,另一方面強(qiáng)化深度處理階段的化學(xué)除磷。將初沉池改造為預(yù)反硝化池,將細(xì)格柵出水的15%與剩余回流污泥同時進(jìn)入前置反硝化區(qū),利用污泥中的硝態(tài)氮進(jìn)行反硝化降低硝態(tài)氮濃度,進(jìn)入?yún)捬醭睾?,硝態(tài)氮對聚磷菌釋放磷的影響大大降低,提高了生物除磷功能?;旌想A段采用水力混合器,絮凝階段為豎流式多通道隔板絮凝池,均為水力攪拌,導(dǎo)致混凝效果差,絮凝池積泥嚴(yán)重。改造時將現(xiàn)狀混合和絮凝改造為機(jī)械混合和機(jī)械絮凝,提高混凝效果,增強(qiáng)化學(xué)除磷效果。
拆除初沉池多空整流墻,擋流板、刮泥刮渣器,將初沉池你都填充與池底順接,在初沉池增加潛水?dāng)嚢杵?。攪拌功率密度?W/m3。前置反硝化區(qū)水力停留時間HRT=1.26h,出水重力自流進(jìn)入生物池。
核實(shí)生物池設(shè)計(jì)進(jìn)水溫度為10℃,重新計(jì)算各水池容積,計(jì)算表面,缺氧池所需HRT為11.7h,好氧池所需HRT為12.4h?,F(xiàn)狀生物池缺氧段HRT=8.44h,好氧池HRT=15.5h。本次改造將現(xiàn)狀生物池部分好氧段改造為可調(diào)節(jié)區(qū)域,池內(nèi)增加推流攪拌設(shè)備,并保留原曝氣設(shè)備,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況調(diào)節(jié)為缺氧或好氧區(qū),剩余好氧池內(nèi)增加流化填料,增加填料攔截篩網(wǎng),池底增加填料流化系統(tǒng),保證填料在好氧段充分流化,不出現(xiàn)堆積。改造設(shè)計(jì)參數(shù)如下:生化池總HRT=26.18h,預(yù)缺氧段HRT=1.26h,厭氧段HRT=1.5h,缺氧段HRT=7.7h,可調(diào)節(jié)區(qū)域HRT=7.86h,好氧段HRT=7.86h,經(jīng)計(jì)算,需要在好氧池內(nèi)增加填料578m3(填充比為20%),流化填料有效比表面積為450m2/m3。
拆除現(xiàn)狀水力混合器,拆除部分隔板絮凝池中間擋板,將混合池改造為機(jī)械混合,絮凝池改造為機(jī)械絮凝池,改造后混合段HRT=60s,速度梯度G=700s-1;絮凝池分3段,總HRT=20min,槳葉中心線速度依次為0.5m/s、0.35m/s和0.2m/s。
將原D形濾池拆除,拆掉反洗水泵、反洗風(fēng)機(jī)等,在原位置新增纖維轉(zhuǎn)盤濾布濾池,設(shè)計(jì)濾速為9.0m/h,濾布濾池轉(zhuǎn)盤直徑為2 000mm。
污水處理廠改造完成后,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),污水處理廠基本沒有新增用電負(fù)荷,生物池改造完畢后,除磷藥劑加藥量無明顯新增。
根據(jù)業(yè)主提供資料,改造后剩余污泥較改造前減量約5%。原因有2方面:一是初沉池改造后,初沉池減少了排泥;二是污泥直接回流至預(yù)反硝化池,污泥作為碳源,強(qiáng)化了預(yù)反硝化池反硝化效果,也可以降低剩余污泥排放量。
提標(biāo)改造總投資為683.28萬元,其中,建設(shè)工程費(fèi)為528.25萬元。運(yùn)行費(fèi)用為1.2元/m3,較改造前增加幅度忽略不計(jì)。
本次改造為設(shè)置初沉池的污水廠改造提供了重要的借鑒意義。出水達(dá)標(biāo)的前提下,改造后運(yùn)行費(fèi)用較改造前基本無新增;將初沉池改造為預(yù)反硝化池,加強(qiáng)了脫氮除磷效果,也緩解了因初沉池排泥帶來的碳氮比降低的問題。