谷運龍 楊丹峰 趙俊宏 馬德鋒 趙偉樺
摘 要
針對軸承試驗機中潤滑油出現(xiàn)碳化結(jié)焦的現(xiàn)象,分析其原因,提出了潤滑系統(tǒng)改進措施,包括加熱棒結(jié)構(gòu),保溫措施以及控制方式等,有效地解決了潤滑油碳化結(jié)焦的問題。
關(guān)鍵詞
軸承試驗機;高溫潤滑系統(tǒng);碳化結(jié)焦
中圖分類號: TH133.33;TH117.2 ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼: A
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.15.021
航空發(fā)動機軸承在進行部件試驗時,采用將潤滑油加熱到一定溫度用于模擬其工作環(huán)境溫度,航空潤滑油使用溫度可達(dá)180~200℃[1]。在某型航空發(fā)動機軸承試驗器上對某型號軸承進行1500h壽命試驗時,將潤滑油加熱到100℃模擬其高溫工作環(huán)境,采用4106航空潤滑油,供油流量為1.5L/min,試驗運行455h時,潤滑系統(tǒng)壓力報警停機,拆解高溫過濾器后,發(fā)現(xiàn)過濾器濾芯發(fā)生嚴(yán)重堵塞,加熱棒表面有大量黑色焦炭。本文從滑油碳化結(jié)焦的機理分析,針對潤滑系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及其存在的問題,進行改進設(shè)計。
1 高溫潤滑系統(tǒng)介紹
航空發(fā)動機軸承試驗機高溫潤滑系統(tǒng)原理圖如圖1所示,供油泵將1#油箱的油經(jīng)過溢流閥、濾油器送入2#油箱,2#油箱內(nèi)有一組加熱棒(6根)將潤滑油加熱至所需的溫度。在封閉的試驗軸承箱體里,通過回油泵把油抽回到1#油箱。為了保護回油泵及調(diào)節(jié)系統(tǒng)溫度,在管路上設(shè)置了冷卻器和濾油器。溫度控制原理是以供油溫度為目標(biāo)溫度,控制加熱器工作,潤滑油與加熱器表面進行換熱,使?jié)櫥偷臏囟壬摺?/p>
2 問題分析及驗證
2.1 試驗現(xiàn)象
潤滑系統(tǒng)發(fā)生壓力降低后,拆解潤滑系統(tǒng)中的加熱棒,發(fā)現(xiàn)加熱棒表面出現(xiàn)大量的黑色物質(zhì),為滑油碳化結(jié)焦的產(chǎn)物,如圖2所示。
2.2 問題分析
潤滑油碳化結(jié)焦的原理是潤滑油在高溫、氧氣及金屬催化的條件下,逐步氧化、碳化最終結(jié)焦[2]。4106航空潤滑油從使用溫度上劃分屬于Ⅱ型油,使用溫度范圍為-40~+220℃,在250℃左右條件下就開始分解[3],在320℃條件下開始出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象[4]。
從潤滑油碳化結(jié)焦的原理上進行分析,造成滑油碳化結(jié)焦的主要因素是加熱棒與潤滑油接觸處的表面溫度過高。由于采用電加熱管對潤滑油進行直接加熱,依靠電加熱管表面的高溫與其周圍的潤滑油進行換熱的方式將潤滑油進行加熱,往往是電加熱管表面溫度很高,而油箱內(nèi)的潤滑油溫度梯度變化很大,會造成各處潤滑油的品質(zhì)不一,電加熱管附近的潤滑油碳化嚴(yán)重。
2.3 試驗驗證
為驗證滑油碳化結(jié)焦的原因是因加熱棒與潤滑油接觸處的表面溫度過高,在原有潤滑系統(tǒng)中的加熱棒上加裝溫度傳感器進行測量。如圖3所示。
將加裝溫度傳感器的加熱棒重新裝到潤滑系統(tǒng)中,打開潤滑系統(tǒng),進行加熱試驗,并監(jiān)測溫度傳感器的溫度值。設(shè)置供油溫度,打開潤滑系統(tǒng),記錄供油溫度及加熱棒表面溫度,曲線對比圖如圖4所示。
從圖4中,可以看出,加熱棒表面溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于供油溫度,且在供油溫度沒有達(dá)到目標(biāo)值前,加熱棒表面溫度已經(jīng)超過250℃。
由此可見,潤滑系統(tǒng)中加熱棒表面溫度過高是導(dǎo)致潤滑油碳化結(jié)焦的主要原因。
3 潤滑系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計改進
結(jié)合滑油碳化結(jié)焦的原因,對原有的潤滑系統(tǒng)進行改進,主要著手于控制加熱棒表面溫度,系統(tǒng)的保溫及控制方式等三個方面。
潤滑油的加熱方式分為直接加熱和間接加熱,直接加熱方式包括加熱棒直接加熱、電磁感應(yīng)加熱[5]等,間接加熱包括導(dǎo)熱油電加熱等。其中,直接加熱的方式從效率及能耗上均比間接加熱更優(yōu)越。本系統(tǒng)改進采用原有的潤滑系統(tǒng),針對加熱棒的結(jié)構(gòu)進行改進。
控制加熱棒表面溫度是控制滑油碳化結(jié)焦的關(guān)鍵,結(jié)構(gòu)上從兩個方面對加熱棒進行改進,一是加熱棒的結(jié)構(gòu)從原有的U型結(jié)構(gòu)改為與潤滑油接觸面積更大的圓柱形加熱棒,二是在將溫度傳感器封裝到加熱棒中,監(jiān)測加熱棒溫度(以下簡稱加熱棒內(nèi)部溫度)。加熱棒的功率根據(jù)加熱溫度以及潤滑油流量、潤滑油的比熱容及換熱系數(shù)等計算,本文不在此進行詳述。改進后的加熱棒結(jié)構(gòu)如圖5所示。
系統(tǒng)保溫主要在管路上加裝保溫棉進行保溫,減小系統(tǒng)熱量損耗。
控制方式以供油溫度為目標(biāo)值,采用控制加熱棒內(nèi)部溫度不超過某一規(guī)定值作為控制方式的限定值的方式,對潤滑油進行加熱。具體控制方式不在此進行詳述。
由于本次改進的加熱棒中的溫度傳感器是安裝在加熱棒里面,不能準(zhǔn)確地反映與潤滑油接觸處的加熱棒表面溫度,因此,首先測試加熱棒表面溫度與改進的加熱棒內(nèi)部溫度的差別,評估控制加熱棒溫度的范圍。測試方式如圖6所示。將加熱棒放置空氣中,在加熱棒表面安裝溫度傳感器,測量與加熱棒內(nèi)部溫度的差別。測試結(jié)果曲線圖如圖7所示。
從上圖可知,加熱棒表面溫度與加熱棒內(nèi)部的溫度傳感器測量的溫度差值較大,當(dāng)加熱棒內(nèi)部溫度達(dá)到330℃時,加熱棒表面溫度約110℃。
因此,可將加熱棒內(nèi)部溫度330℃作為控制加熱棒工作的限定值。
4 試驗驗證
將改進后的加熱棒安裝到潤滑系統(tǒng)中,將潤滑系統(tǒng)中相應(yīng)的管路加裝保溫棉,編制加熱方式控制軟件,設(shè)置供油溫度100℃作為目標(biāo)值,進行潤滑加熱試驗。試驗過程中監(jiān)測供油溫度以及加熱棒內(nèi)部溫度,數(shù)據(jù)曲線如圖8所示。
從以上數(shù)據(jù)曲線可知,在滿足供油溫度前提下,加熱棒內(nèi)部溫度值不超過330℃,能夠保證加熱棒表面與潤滑油接觸區(qū)域溫度不超過碳化結(jié)焦溫度。
采用改進后的潤滑系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及溫度控制方式,繼續(xù)進行本文提到的軸承試驗,直至試驗結(jié)束后,不再出現(xiàn)滑油濾芯堵塞現(xiàn)象。試驗后拆解加熱棒,加熱棒表面未出現(xiàn)黑色碳化物質(zhì),表面附著黃色潤滑油色,屬正?,F(xiàn)象。試驗后加熱棒外觀如圖9所示。
5 結(jié)論
根據(jù)軸承試驗過程中潤滑油出現(xiàn)碳化結(jié)焦的現(xiàn)象,分析高溫潤滑系統(tǒng)的原理及潤滑油碳化結(jié)焦的原理,得出因加熱棒表面溫度過高造成潤滑油碳化結(jié)焦的結(jié)論。提出了潤滑系統(tǒng)改進措施,包括加熱棒結(jié)構(gòu),保溫措施以及控制方式等,通過試驗驗證,表明該改進措施能夠解決潤滑油碳化結(jié)焦的問題。
參考文獻
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[3]陳衛(wèi)兵,王德巖.航空渦輪發(fā)動機潤滑油的發(fā)展趨勢[J].黑龍江科技信息,2007(02):11.
[4]張丙伍,李靜,呂丙琴,汪利平,李桂云.航空發(fā)動機潤滑油抗結(jié)焦性能研究[J].潤滑油,2013,28(03):1-3.
[5]谷運龍,范圍廣,許冬冬,賈虹,楊丹峰.軸承試驗機高溫潤滑系統(tǒng)的改進[J].軸承,2016(05):37-39.