倫紹普,楊在春,王玉強(qiáng),孫自永
(山東海化股份有限公司 溴素廠,山東 濰坊 262737)
溴素是重要的化工原料之一,在國民經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用,溴及溴產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體、溴系阻燃劑、油田化學(xué)品、水處理劑等有機(jī)化工及無機(jī)化工的化合物制備。
目前國內(nèi)溴素生產(chǎn)的原料主要是地下鹵水資源,海水灘涂晾曬及電廠循環(huán)水。制溴廠多位于偏僻、人員少的沿海鹽場(chǎng)處,規(guī)模小,自動(dòng)化程度低,特別是溴素蒸餾加氯控制因無法實(shí)現(xiàn)在線工藝參數(shù)的測(cè)量,只能“目視、手調(diào)”,手動(dòng)操作。
蒸餾是溴素生產(chǎn)工藝的最后一個(gè)環(huán)節(jié),通過與氯氣反應(yīng)和蒸汽蒸出將溴素提純。蒸餾控制效果的好壞,直接影響著溴素的產(chǎn)量與品質(zhì)。
近年國家對(duì)企業(yè)安全環(huán)保要求的提升,操作自動(dòng)化、智能化是溴素行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì),溴素蒸餾加氯操作自動(dòng)控制是溴素行業(yè)操作提升的關(guān)鍵一環(huán)。
蒸餾塔作為溴素生產(chǎn)的重要設(shè)備之一,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,歷經(jīng)花崗巖塔、陶瓷鎧裝塔、玻璃塔、鋼襯聚四氟乙烯塔等形式。經(jīng)過十幾年的使用,鋼襯四氟蒸餾塔由于耐腐蝕強(qiáng),密封性能好,處理能力高,得到廣大廠家的認(rèn)可,現(xiàn)在鋼襯四氟塔已成為溴素生產(chǎn)的主流蒸餾塔設(shè)備。
氯氣加入蒸餾塔后,與氫溴酸迅速反應(yīng),在塔內(nèi)形成一個(gè)顏色變化明顯的反應(yīng)面,常規(guī)玻璃鋼塔的操作即是觀察反應(yīng)面的位置來調(diào)節(jié)加氯量,加氯量大,反應(yīng)面高;加氯量小,反應(yīng)面位置低。控制合適的反應(yīng)面高度位置,即可保證產(chǎn)品質(zhì)量及控制蒸餾后稀酸含溴量。但是鋼襯四氟塔在生產(chǎn)操作中不能直觀反映塔內(nèi)物料的反應(yīng)情況,傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)模式為人工觀察蒸餾塔底排除的蒸餾稀酸顏色,憑經(jīng)驗(yàn)根據(jù)顏色判斷調(diào)節(jié)氯氣加入量。反應(yīng)調(diào)節(jié)滯后,顏色變化不明顯,辨識(shí)難,給操作帶來很大的難度,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)加氯過量導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量超標(biāo)或加氯不足、蒸餾廢液含溴過高、蒸出率低的問題。
借鑒玻璃蒸餾塔的調(diào)節(jié)方式,采用視覺識(shí)別的原理可很好地解決溴素鋼襯四氟蒸餾塔加氯自動(dòng)控制技術(shù)。
借鑒玻璃蒸餾塔的操作觀察方式,對(duì)鋼襯四氟塔進(jìn)行改造,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估反應(yīng)面位置,在相應(yīng)的塔節(jié)側(cè)壁對(duì)向開設(shè)兩個(gè)透明的可視窗(即將此處蒸餾塔節(jié)更換為帶視鏡塔節(jié)),實(shí)現(xiàn)直接觀察反應(yīng)面顏色。將人工觀察鋼襯四氟蒸餾塔底蒸餾后稀酸的顏色,改為更加直觀、靈敏的依據(jù)反應(yīng)面位置及顏色變化來調(diào)節(jié)加氯量。
將帶視鏡塔節(jié)四氟填料環(huán)更換為透光的玻璃填料環(huán),觀察視鏡對(duì)面增加LED 射燈進(jìn)行補(bǔ)光,便于觀察反應(yīng)面顏色。
即一個(gè)可視窗用于安裝工業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng),另一個(gè)可視窗安裝補(bǔ)光光源。對(duì)塔身內(nèi)部的反應(yīng)物進(jìn)行補(bǔ)光,使得工業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)獲取的圖像更清晰。
蒸餾塔內(nèi)物料反應(yīng)面位置處顏色變化明顯,采用視覺識(shí)別處理方式,識(shí)別反應(yīng)面顏色的變化,經(jīng)過軟件處理把圖像信號(hào)采集處理,轉(zhuǎn)換為氯氣調(diào)節(jié)閥開度,并入DCS 系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)蒸餾氯氣加入量的自動(dòng)控制。
溴素蒸餾塔反應(yīng)面視覺識(shí)別處理工藝流程(如圖1)。工業(yè)攝像頭實(shí)時(shí)采集可視口處的圖像,然后經(jīng)過網(wǎng)口通訊傳到控制室的工控機(jī)上,圖像采集卡對(duì)采集到的圖像信息(顏色、灰度、亮度、飽和度等)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理,轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)顯示對(duì)應(yīng)的圖像的數(shù)值,而后把處理得到的數(shù)值信號(hào),經(jīng)過網(wǎng)口通訊,傳到設(shè)備間的控制柜,控制柜把傳過來的數(shù)值信號(hào),轉(zhuǎn)換為4 mA ~20 mA 電流信號(hào),然后傳給DCS,在DCS 上實(shí)時(shí)顯示氯氣閥門的開度。在DCS 上通過自動(dòng)和手動(dòng)切換按鈕,可以實(shí)現(xiàn)整個(gè)控制過程的手自動(dòng)切換。
圖1 蒸餾加氯視覺識(shí)別處理流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of visual identification process for chlorination of distillation
蒸餾塔內(nèi)反應(yīng)物的顏色深度,以視覺識(shí)別方法對(duì)反應(yīng)物成像進(jìn)行識(shí)別后得到的數(shù)值信號(hào)大小作為判斷基準(zhǔn)。視覺識(shí)別方法,作用是將圖像中的顏色深淺信息識(shí)別出來。顏色深度,即深淺信息,通過顏色深度的轉(zhuǎn)換算法,將視覺采集獲取的圖像顏色信息轉(zhuǎn)換為顏色深度值。一般而言,顏色越深,顏色深度值的數(shù)值越小,代表氯氣加入不足;反之,顏色越淺,顏色深度值的數(shù)值越大,氯氣加入過量。
工業(yè)攝像頭采集的是RGB 圖像,RGB 即是代表紅、綠、藍(lán)三個(gè)通道的顏色,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)幾乎包括了人類視力所能感知的所有顏色,是目前運(yùn)用最廣的顏色系統(tǒng)之一,但是方案對(duì)采集的亮度,飽和度等信息有相應(yīng)要求,因此采用HSV 模型進(jìn)行顏色提取。圖像處理的預(yù)處理階段采用高斯濾波對(duì)圖像中的每個(gè)點(diǎn)的像素值計(jì)算,計(jì)算的準(zhǔn)則是,由該點(diǎn)本身灰度值以及其鄰域內(nèi)的其他像素灰度值加權(quán)平均所得,而加權(quán)平均的權(quán)系數(shù)由二維離散高斯函數(shù)采樣并歸一化后所得。把每個(gè)圖像信號(hào)處理為數(shù)字信號(hào)。
顏色識(shí)別處理后,控制策略如圖2。
圖2 視覺識(shí)別處理系統(tǒng)控制策略圖Fig.2 Control strategy diagram of visual recognition processing system
(1)生產(chǎn)中氫溴酸流量、蒸汽壓力、氯氣壓力等相關(guān)物料參數(shù)波動(dòng)較大,干擾自控實(shí)施??稍黾泳彌_罐并聯(lián)動(dòng)自調(diào)閥進(jìn)行控制,保證入塔物料以上參數(shù)穩(wěn)定。
(2)蒸餾加氯的自動(dòng)化過程控制要求精度高,安全可靠性嚴(yán),其終端控制元件的準(zhǔn)確、快速調(diào)節(jié)是不可或缺的一環(huán),加氯調(diào)節(jié)閥的精度、反應(yīng)靈敏度應(yīng)滿足要求。
(3)視覺識(shí)別對(duì)外界光線變化的影響較大,須將攝像頭與觀察視鏡密閉在一定空間內(nèi),切斷外界光源。
山東?;煞萦邢薰句逅貜S自試驗(yàn)完成、試運(yùn)行以來,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量合格、蒸餾廢液含溴顯著降低。
(1)圖3 為截取的為一個(gè)生產(chǎn)班次的數(shù)據(jù),顏色最優(yōu)值設(shè)定為30。
圖3 顏色實(shí)際檢測(cè)間與最優(yōu)顏色設(shè)定的值的對(duì)比Fig.3 Comparison of values between actual color detection and optimal color setting
由圖3 可以看出,顏色最優(yōu)值設(shè)定為30 時(shí),顏色檢測(cè)值主要在15 ~40 區(qū)間內(nèi)波動(dòng),滿足最優(yōu)值±15的要求,滿足操作要求。
(2)表1 為一個(gè)月的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(顏色最優(yōu)值設(shè)定為30)。
表1 蒸餾后稀酸含溴與產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Statistics of bromine content in dilute acid after distillation and product quality
由表1 可以看出,在設(shè)定的顏色最優(yōu)值下,蒸餾后稀酸含溴平均值約0. 40 kg/m3,控制穩(wěn)定在0.38 kg/m3~0.41 kg/m3之間波動(dòng),波動(dòng)值小。
產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,含氯量在0.05 %以下,達(dá)到優(yōu)級(jí)溴標(biāo)準(zhǔn)。
1)蒸餾塔節(jié)增加玻璃視鏡,可準(zhǔn)確觀察蒸餾反應(yīng)面顏色變化,反應(yīng)面位置設(shè)置準(zhǔn)確,可保證蒸餾廢液含溴及產(chǎn)品溴素含氯量在控制指標(biāo)內(nèi)。
2)溴素蒸餾塔反應(yīng)面視覺識(shí)別處理系統(tǒng)能夠有效識(shí)別反應(yīng)面顏色的變化,經(jīng)過軟件處理把圖像信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),并經(jīng)過調(diào)節(jié)程序,轉(zhuǎn)換為氯氣調(diào)節(jié)閥開度,并入DCS 系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)蒸餾氯氣加入量的自動(dòng)控制。
3)自動(dòng)加氯控制的實(shí)施使溴素蒸餾自動(dòng)化控制水平提高,主要參數(shù)自動(dòng)控制,做到人機(jī)分離,從本質(zhì)上保障操作人員安全。
4)自動(dòng)加氯控制的實(shí)施可降低蒸餾后稀酸含溴,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。提高了蒸餾蒸出率,對(duì)于節(jié)約地下鹵水資源,保護(hù)周圍生態(tài)環(huán)境,改善員工工作條件,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),起到了很好的改善作用。