陳 偉,趙 林,余品松,王儒術(shù)
(貴州輪胎股份有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550008)
我公司使用的ZCX3型全鋼載重子午線輪胎三鼓一次法成型機(jī)(簡(jiǎn)稱成型機(jī))整體運(yùn)行基本穩(wěn)定,在電氣方面的故障率很低,但在機(jī)械方面的用料和設(shè)計(jì)強(qiáng)度上都有明顯不足,成型機(jī)主機(jī)供料架上層復(fù)合件模板主動(dòng)輥輥筒軸在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中易出現(xiàn)斷裂情況。該故障具有突發(fā)性且頻發(fā),一般驅(qū)動(dòng)輥筒軸使用壽命為6個(gè)月左右,存在很大的安全隱患。出現(xiàn)該故障后搶修過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng),修復(fù)一次最少需要5人耗時(shí)3 h,維修難度和強(qiáng)度大,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。為了進(jìn)一步提升設(shè)備的穩(wěn)定性,對(duì)該成型機(jī)的主機(jī)供料架上層復(fù)合件模板進(jìn)行了改造[1-4],現(xiàn)簡(jiǎn)介如下。
三鼓成型機(jī)主機(jī)供料架前段主要由上、下層供料架驅(qū)動(dòng)氣缸,上、下層供料架驅(qū)動(dòng)輥筒,扶梯,供料架前段驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和輸送帶組成。
主機(jī)供料架受力分析如圖1所示。上層復(fù)合件模板升降過(guò)程中氣缸與水平線的角度(α)分別為36°和15°。
圖1 主機(jī)供料架受力分析
在復(fù)合件模板上升的過(guò)程中氣缸對(duì)驅(qū)動(dòng)輥筒軸的力是Fs>Fh,F(xiàn)s隨α增大而增大,到最高位置達(dá)到一個(gè)峰值;模板在下降過(guò)程中氣缸對(duì)驅(qū)動(dòng)輥筒軸的力是Fh>Fs,F(xiàn)h隨α減小而增大,最低位置時(shí)驅(qū)動(dòng)輥筒軸受力達(dá)到一個(gè)峰值。該成型機(jī)按班產(chǎn)96條輪胎、每天3班計(jì)算,驅(qū)動(dòng)輥筒軸每天反復(fù)拉伸576次,如果不減小復(fù)合件模板對(duì)驅(qū)動(dòng)輥筒軸的拉伸力,輥筒軸的使用壽命將大大縮短。
驅(qū)動(dòng)輥筒軸的受力分布如圖2所示。
從圖2可以看出,驅(qū)動(dòng)輥筒軸的受力分布是不均勻的,端部位置受力較大,主要是電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)扭力、重力、氣缸水平方向的拉伸力和傳送帶的張力,且存在應(yīng)力集中點(diǎn)[圖2(b)]。
圖2 驅(qū)動(dòng)輥筒軸受力分布
因?yàn)轵?qū)動(dòng)輥筒軸端部的應(yīng)力集中明顯,所以需盡量避免應(yīng)力集中,其中安裝位置表面處理、表面光潔度、安裝位置的尺寸、虛焊、拖焊和倒角角度等是主要因素,因此對(duì)驅(qū)動(dòng)輥筒軸進(jìn)行改造和重新設(shè)計(jì)。
主要改造措施如下。
(1)根據(jù)扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度校驗(yàn)公式[1]可知,安裝位置軸截面直徑越大,切應(yīng)力越小,因此在不改變驅(qū)動(dòng)輥筒軸長(zhǎng)度的條件下加大其易斷裂處(圖2所示的應(yīng)力集中點(diǎn))的直徑。
經(jīng)過(guò)可行性分析后,將輥筒軸安裝位置的直徑由40 mm增大至50 mm,由此可提高輥筒軸的強(qiáng)度,從而延長(zhǎng)其使用壽命。新設(shè)計(jì)輥筒軸如圖3所示。
圖3 新設(shè)計(jì)輥筒軸
(2)將原氣缸安裝座位置向下移動(dòng)200 mm,并將下降位的氣缸與水平面夾角由15°增大為53°,輥筒軸下降位所受水平方向力減小,同時(shí)上升過(guò)程中受力得到有效提升。改造后主機(jī)供料結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 改造后主機(jī)供料結(jié)構(gòu)示意
改造后,ZCX3型全鋼載重子午線輪胎三鼓一次法成型機(jī)主供料架一直穩(wěn)定運(yùn)行,未出現(xiàn)任何故障。驅(qū)動(dòng)輥筒軸的使用壽命比改造前明顯延長(zhǎng)。
改造前輥筒軸斷裂周期為6個(gè)月,該故障對(duì)早班的影響時(shí)間為3 h,對(duì)夜班的影響時(shí)間為5 h,按平均時(shí)間4 h計(jì)算;輥筒軸外修一次需6 000元,按一年外修2次計(jì)算;對(duì)生產(chǎn)效益的影響按每臺(tái)設(shè)備每小時(shí)生產(chǎn)12條輪胎、每條輪胎市場(chǎng)價(jià)值1 200元、現(xiàn)場(chǎng)有4臺(tái)相同型號(hào)設(shè)備計(jì)算,此種設(shè)備一年給公司造成的損失為:2×4×6 000+2×4×12×4×1 200=508 800(元),人力成本還未核算其中。
改造后成型機(jī)主機(jī)供料架運(yùn)行穩(wěn)定,故障率和安全隱患大幅減小,生產(chǎn)效率得到有效提升。