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抽油機(jī)叢式井應(yīng)用共直流母線技術(shù)研究

2020-07-24 01:16曲志君大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心
石油石化節(jié)能 2020年7期
關(guān)鍵詞:井場(chǎng)單井抽油機(jī)

曲志君(大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心)

隨著油田開發(fā)的不斷深入,井場(chǎng)模式已從單井、少井向多井、叢式井模式轉(zhuǎn)變,多井集中在一個(gè)井場(chǎng),油井之間距離在十米以內(nèi)。一方面,井場(chǎng)控制柜等配電設(shè)備數(shù)量多,占地面積大,增加了配電系統(tǒng)的建設(shè)成本;另一方面,變壓器數(shù)量多、總?cè)萘看?,增加了配電系統(tǒng)的損耗。因此,多井集中供配電勢(shì)在必行[1]。在油井調(diào)控方面,油井的智能調(diào)控是實(shí)現(xiàn)多井模式下集約化管理,規(guī)?;б娴谋匾夹g(shù)手段[2-3]。

1 共直流母線技術(shù)

在采用常規(guī)變頻調(diào)控技術(shù)時(shí),抽油機(jī)多井供配電系統(tǒng)的特點(diǎn)為:多井共用一臺(tái)變壓器,變壓器降壓后交流380 V 電分配到油井,單井配套變頻設(shè)備進(jìn)行智能調(diào)控[4],常規(guī)變頻調(diào)速技術(shù)系統(tǒng)圖見圖1。

共直流母線技術(shù)是將變頻器整流單元和逆變單元分開,多口井共用一套整流裝置,單井配套逆變器進(jìn)行調(diào)控的一種技術(shù),實(shí)質(zhì)上是一種變頻調(diào)控技術(shù)[5]。這種技術(shù)可應(yīng)用于同一系統(tǒng)的多臺(tái)設(shè)備同時(shí)存在發(fā)電和電動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)的情況,當(dāng)同一生產(chǎn)系統(tǒng)中一個(gè)或多個(gè)電動(dòng)機(jī)處于反發(fā)電狀態(tài)時(shí),由于共用直流母線,其再生能量可以被同一系統(tǒng)中的其它電動(dòng)機(jī)以電動(dòng)的方式消耗掉,從而達(dá)到了節(jié)能降耗的效果[6]。

圖1 常規(guī)變頻調(diào)速技術(shù)系統(tǒng)圖

采用共直流母線變頻調(diào)控技術(shù)時(shí),抽油機(jī)叢式井配電系統(tǒng)特點(diǎn)為:?jiǎn)尉涮啄孀冄b置,多口油井共用整流裝置,整流后直流DC540 V 配出到各單井逆變器,逆變器實(shí)現(xiàn)對(duì)油井的調(diào)控[7],直流母線技術(shù)系統(tǒng)圖如圖2所示。

圖2 直流母線技術(shù)系統(tǒng)圖

2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

對(duì)大慶油田第七采油廠同一井場(chǎng)的10 口抽油機(jī)叢式井,應(yīng)用共直流母線技術(shù)前后進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。單井電動(dòng)機(jī)額定功率均為11.5 kW,應(yīng)用前井場(chǎng)共配置3 臺(tái)變壓器,10 臺(tái)單井變頻調(diào)速控制箱;應(yīng)用后配置1臺(tái)變壓器,1臺(tái)共直流母線控制箱。

2.1 抽油機(jī)叢式井在原生產(chǎn)工況下運(yùn)行測(cè)試結(jié)果

將10 口抽油機(jī)井視為一個(gè)系統(tǒng)[8],保持每口抽油機(jī)井在兩種工況下運(yùn)行時(shí)沖程、沖速及運(yùn)行頻率相同,對(duì)應(yīng)用前后進(jìn)行節(jié)能測(cè)試,電功率測(cè)點(diǎn)在變壓器二次側(cè)[9],抽油機(jī)叢式井測(cè)試結(jié)果見表1所示。

表1 抽油機(jī)叢式井測(cè)試結(jié)果

應(yīng)用共直流母線技術(shù)后,各電動(dòng)機(jī)工作在不同狀態(tài)下,能量回饋互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)了就地平衡,優(yōu)化了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性。10 口抽油機(jī)井系統(tǒng)效率提高1.29%,有功單耗下降11.09%,無功單耗減少39.64%,可實(shí)現(xiàn)年節(jié)電2.70×104kWh,節(jié)約電費(fèi)1.71萬元。

多井集中配電后,井場(chǎng)變壓器數(shù)量由3 臺(tái)100 kVA 變壓器減至1 臺(tái)100 kVA 變壓器,運(yùn)行數(shù)量減少2 臺(tái),總?cè)萘肯陆?6.67%,變壓器負(fù)載率大大提高,變壓器損耗降低了43.84%,變壓器測(cè)試結(jié)果見表2所示。

多井共用整流裝置后,單井調(diào)控部分省去了整流環(huán)節(jié),整流裝置容量大大下降。應(yīng)用直流母線技術(shù)后,既實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,又可以降低配電系統(tǒng)的投資成本。

2.2 抽油機(jī)叢式井在不同頻率下測(cè)試結(jié)果

10 口抽油機(jī)井分別在變頻30、40、50Hz 工況下運(yùn)行,對(duì)應(yīng)用共直流母線技術(shù)前后進(jìn)行節(jié)能測(cè)試,結(jié)果見表3所示。

應(yīng)用共直流母線群控技術(shù)后,避開多口油井大電流的峰值疊加,相互避峰填谷,大幅度降低母線電流[10],抽油機(jī)叢式井系統(tǒng)在變頻30、40、50 Hz工況下運(yùn)行時(shí),變壓器輸出有功功率都有所降低,功率因數(shù)也有所提高。

3 結(jié)論

10口抽油機(jī)叢式井應(yīng)用共直流母線技術(shù)后,井場(chǎng)變壓器數(shù)量減少了2 臺(tái),變壓器的負(fù)載率提高、損耗降低;抽油機(jī)叢式井系統(tǒng)有功單耗下降11.09%,可實(shí)現(xiàn)年節(jié)電2.70×104kWh,節(jié)約電費(fèi)1.71 萬元。在多個(gè)工況下應(yīng)用,均有較好的節(jié)能效果。既能實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,又可以降低配電系統(tǒng)的投資成本。它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,在油田多井、叢式井模式井場(chǎng)應(yīng)用具有優(yōu)越性,是適用于抽油機(jī)井的一種節(jié)電技術(shù)。

表2 變壓器測(cè)試結(jié)果

表3 變頻30、40、50 Hz工況電參數(shù)測(cè)試結(jié)果

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