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焦化裝置現(xiàn)有抓斗行車智能化技術(shù)改造

2020-07-23 06:21:54曾承花
今日自動化 2020年1期
關(guān)鍵詞:行車小車系統(tǒng)

曾承花

(鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司,浙江寧波 315000)

流程工業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分,以資源和可回收資源為原料,通過包含物理化學(xué)反應(yīng)的氣液固多相共存的連續(xù)化復(fù)雜生產(chǎn)全流程,為下游離散型制造業(yè)提供原材料和能源。這些工業(yè)包括石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材和電力等高耗能行業(yè),是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè),是我國經(jīng)濟持續(xù)增長的重要支撐力量。目前我國已成為世界上種類最齊全、規(guī)模最龐大的流程制造業(yè)大國。為解決資源、能源與環(huán)保的問題,我國流程工業(yè)正從局部、粗放生產(chǎn)的傳統(tǒng)流程工業(yè)向全流程、精細化生產(chǎn)的現(xiàn)代流程工業(yè)發(fā)展,以達到提高資源與能源的利用率、有效減少污染的目的,高效化和綠色化是我國流程工業(yè)發(fā)展的必然方向。

當(dāng)前,發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,強化制造業(yè)創(chuàng)新,重塑制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。美國智能制造領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)盟提出實施21世紀“智能過程制造”的技術(shù)框架和路線[1];德國提出了以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命發(fā)展戰(zhàn)略,即“工業(yè)4.0”計劃;英國宣布“英國工業(yè)2050戰(zhàn)略”,日本和韓國先后提出“I-Japan戰(zhàn)略”和“制造業(yè)創(chuàng)新3.0戰(zhàn)略”。面對第四次工業(yè)革命帶來的全球產(chǎn)業(yè)競爭格局的新調(diào)整,為搶占未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點,我國宣布實施“中國制造2025”。智能制成為公認的提升制造業(yè)整體競爭力的核心高技術(shù),也是我國實現(xiàn)制造強國的主攻方向。智能制造只有與制造業(yè)的特點與目標密切結(jié)合,充分利用大數(shù)據(jù),將人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動計算、建模、控制與優(yōu)化等信息技術(shù)與制造過程的物理資源緊密融合與協(xié)同,研發(fā)實現(xiàn)智能制造目標的具有各種新功能的制造系統(tǒng),才可能使制造業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

圖1 焦池視圖

近年來,我國石化工業(yè)企業(yè)大中型新建裝置基本都進行了信息化建設(shè),生產(chǎn)過程中采用了集散控制系統(tǒng)(DCS)、現(xiàn)場總線系統(tǒng)(FCS)、可編程控制器(PLC)系統(tǒng),安裝了先進控制軟件,如緊急停車(ESD)系統(tǒng)、先進控制(APC)系統(tǒng)、實時優(yōu)化(RTO)和運行控制系統(tǒng),實現(xiàn)了生產(chǎn)工序的回路閉環(huán)控制、過程監(jiān)控和運行優(yōu)化。但我國石化裝置新舊不一,部分裝置部分工序依然存在人力密集現(xiàn)象,生產(chǎn)經(jīng)營計劃與管理、生產(chǎn)過程的運行操作與管理系統(tǒng)的決策分析仍然依靠知識型工作者憑知識和經(jīng)驗來完成。人的行為制約整個生產(chǎn)線和最終的產(chǎn)品質(zhì)量。因此,完成煉化企業(yè)老舊裝置剩余人力密集工序的智能化升級改造是意義重大的。本文通過對國內(nèi)某石化廠焦化裝置現(xiàn)場儲焦池行車抓斗現(xiàn)狀進行分析,提出行之有效的智能化升級改造方案。

1 焦化裝置現(xiàn)場儲焦池行車抓斗現(xiàn)狀

某石化廠焦化裝置現(xiàn)場儲焦池,焦池長108m、寬35.5m。焦池上橫跨有編號為H001A(簡稱A行車)、H001B(簡稱B行車)的2臺行車,型號QZ32-35.5A7。現(xiàn)要實現(xiàn)A行車的無人化作業(yè),單臺設(shè)備大車作業(yè)范圍94m、小車作業(yè)范圍35.5m。目前行車采用箱梁端部懸掛的司機室現(xiàn)場操作,大、小車電機、起升、開閉電機均為變頻電機。

抓斗自初步堆積區(qū)將含水焦炭抓至堆焦瀝干區(qū),然后再等待瀝干區(qū)焦炭充分干燥后,再從堆焦瀝干區(qū)抓至破碎機料斗內(nèi)。石油焦從堆積區(qū)全部抓到瀝干區(qū)約需4h,再從瀝干區(qū)抓到破碎機料斗約需4h,這是單車運行操作的情況,每一次動作大約需要3 min(一塔按1500~2000t焦炭)。焦池視圖見圖1。

2 問題分析及技改目標

2.1 問題分析

目前行車都是用人工手動操作,操作人員需要爬上較高的行車,進入司機室進行操作。大車位置、小車位置、起升高度都由人眼目測后操控。現(xiàn)場環(huán)境惡劣、工作時間長、勞動強度大且上下攀爬有一定程度的危險,無法滿足裝置運行效率。隨著勞動力資源的日益短缺,成本愈加高昂。

近期抓斗行車故障頻發(fā),因抓斗行車一般由傳統(tǒng)的閉合機構(gòu)以及提升結(jié)構(gòu)組成,兩者在運行中承擔(dān)的重力相通,如抓斗在運行中出現(xiàn)閉合不嚴的問題,容易出現(xiàn)物料泄漏的問題,不僅增加吊機的運行難度,也會出現(xiàn)系統(tǒng)過載的問題,無法提高抓斗行車運行的效率。另外,在抓斗行車中,提升設(shè)備的鋼絲容易過松的狀態(tài),會出現(xiàn)物料抓取少以及設(shè)備操作強度大等問題,無法實現(xiàn)吊裝設(shè)備的高效運行。在進行抓斗吊裝設(shè)備的變頻調(diào)控中,存在著操作程序繁瑣的問題,導(dǎo)致抓斗吊裝系統(tǒng)的變頻器過載嚴重。綜合以上原因,通過AI技術(shù)對該系統(tǒng)進行改造升級是非常必要的。焦池抓斗行車系統(tǒng)現(xiàn)場圖見圖2。

圖2 焦池抓斗行車系統(tǒng)現(xiàn)場圖

2.2 智能化技改工作思路

本次改造通過全自動遠程控制、遠程手動控制方式,同時保留焦化裝置原有的現(xiàn)場司機手動控制方式,自動程序按照既定程序完成焦池抓焦、瀝干等程序。抓焦瀝干等具體按照總的時間網(wǎng)絡(luò)編排,具體視時間網(wǎng)絡(luò)和池內(nèi)焦量綜合判斷,焦池內(nèi)料位判斷采用先進的掃描技術(shù)。抓斗考慮防搖擺技術(shù)、行車大車、小車輪雙側(cè)需考慮同步自動糾偏功能,防止車輪在雙側(cè)軌道出現(xiàn)不同步的情況,對常見的故障,如鋼絲繩偏移跳股,鋼絲繩斷股或斷裂、滾筒組同心度出現(xiàn)超標、大小車車輪打滑、大小車輪啃軌等采用故障狀態(tài)的監(jiān)測判斷及故障判斷后設(shè)備的自動保護功能,以達到自動程序控制行車運行、抓斗自初步堆積基坑區(qū)將含水焦炭抓至堆焦瀝干區(qū),然后再從堆焦瀝干區(qū)抓至破碎機料斗內(nèi),實現(xiàn)3種控制方式任意選擇:全自動遠程控制、遠程手動控制、保留原有的現(xiàn)場司機室手動控制,提高操作可靠性和安全性[2]。

3 智能化技改方案

3.1 自動化原理描述

首先,自動控制系統(tǒng)將整個焦池進行信息化、數(shù)字化管理,即將焦池虛擬成若干個網(wǎng)格,在系統(tǒng)中存放有每個網(wǎng)格的準確地址信息,同時,也可以通過計算機隨時更改各網(wǎng)格的地址。這樣整個焦池就被編碼成由多個網(wǎng)格組成的數(shù)字存貯焦池,利用應(yīng)用軟件實時設(shè)定抓取與投料的具體的網(wǎng)格號,控制系統(tǒng)就可根據(jù)各行車的位置信息控制行車到達指定的目的網(wǎng)格號,自動完成抓取和投料作業(yè)。

假設(shè)操作人員設(shè)定作業(yè)順序后,系統(tǒng)開始自動取料時,開始從初步堆料區(qū)“A”點進行抓取,隨后通過安裝的旋轉(zhuǎn)編碼器得到抓斗高度,通過重量變送器及拉力傳感器的保護保證對焦炭的抓取,抓斗從焦池提升至安全高度后,將此次抓取的焦炭放置瀝干區(qū)內(nèi)“B”點。待焦炭瀝干后,抓斗將“B”點焦炭抓到破碎機入口“C”點,此次行車完成抓取焦炭過程。系統(tǒng)根據(jù)編碼器的數(shù)值及力矩傳感器的極限判斷對“A”點、“B”點的焦炭是否抓取完成,若判定結(jié)果為“否”,則行車繼續(xù)回到“A”點、“B”點位置繼續(xù)進行抓取動作;當(dāng)判定結(jié)果為“是”,則系統(tǒng)可根據(jù)加減間隔地址自動計算出下次行車抓取位置,直至完成一個橫班的抓取焦炭工作。

圖3 操作系統(tǒng)圖

3.2 自動控制系統(tǒng)改造實施

如圖3所示,行車自動控制系統(tǒng)利用現(xiàn)有的行車機械本體等,分階段實現(xiàn)焦化池2臺行車的自動化、無人化改造。整套控制系統(tǒng)由行車控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、地面控制系統(tǒng)3部分組成。

行車控制系系統(tǒng)由現(xiàn)場環(huán)境天氣監(jiān)測系統(tǒng)、變頻控制系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、防碰撞系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、3D掃描系統(tǒng)、抓斗保護系統(tǒng)、稱重系統(tǒng)以及視頻監(jiān)控系統(tǒng)組成。

通訊系統(tǒng)是將行車控制系統(tǒng)與地面控制系統(tǒng)進行通訊,傳輸行車實時運行信息到地面監(jiān)控系統(tǒng)的同時接受地面控制系統(tǒng)的自動控制指令,此外視頻監(jiān)控系統(tǒng)的信號也通過通訊系統(tǒng)進行傳輸。通訊系統(tǒng)主要包含無線AP、天線、信號轉(zhuǎn)換器以及光纖等設(shè)備。

地面控制系統(tǒng)包括了視頻監(jiān)控系統(tǒng)、行車狀態(tài)信息監(jiān)控實時操作系統(tǒng)、遠程操作系統(tǒng)等。遠程操作系統(tǒng)具體指地面操作站有相應(yīng)的操作臺和相應(yīng)的行車狀態(tài)顯示器件,司機可在半自動系統(tǒng)指引下或者觀察實時視頻監(jiān)控系統(tǒng)完成抓斗行車的遠程操作,此功能一般僅在特殊情況下應(yīng)急使用。

行車本體改造包括:(1)完善行車大/小車的變頻器改造,包括增加增量型編碼器,增加通訊卡;(2)增加行車大/小車及吊具定位改造,包括增加刻度標尺定位系統(tǒng)檢測實時精準檢測行車的大/小車位移,增加絕對值式旋轉(zhuǎn)編碼器檢測開閉電機及起升電機的位移值;(3)增加激光掃描儀,用于焦池瀝干區(qū)的物料成像;(4)完善吊具的限位器,具備冗余功能;(5)改進行車的重量限制器,使具備相應(yīng)精度及4~20 mA信號輸出功能,改進風(fēng)速檢測儀表的表頭,使具備4~20 mA信號輸出功能。

其次,地面改造包括:(1)增設(shè)光纜通訊設(shè)備傳輸行車指令,增設(shè)無線AP傳輸視頻圖像;(2)增設(shè)現(xiàn)場控制柜,使系統(tǒng)具備遠程給行車斷電急停的功能;(3)增設(shè)1臺地面PLC柜,用于分配及協(xié)調(diào)多臺行車的作業(yè);(4)增設(shè)硬件防火墻,用于硬件隔離無人行車系統(tǒng)和廠級系統(tǒng);(5)增加中控室視頻監(jiān)控站,通過視頻實時監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)備的運行情況。

3.3 行車大車及小車刻度表尺檢測系統(tǒng)的改造

本次改造新增行車大車及小車刻度表尺檢測系統(tǒng),行車大小車位置檢測采用刻度標尺定位技術(shù)。大車刻度標尺沿大車軌道布置在拖纜支架上方,在行車端梁適當(dāng)位置伸出支架,固定大車刻度標尺,安裝施工時確保大車刻度標尺和大車游尺指針的間距為100±20 mm,實現(xiàn)大車的位移檢測;沿行車橫梁上的欄桿布置小車刻度標尺,在小車前端或后端安裝小車游尺指針,安裝施工時確保小車刻度標尺和小車游尺指針的間距為150±20 mm,實現(xiàn)小車的位移檢測;檢測到的大/小車位移地址傳送到車載電器柜內(nèi)的PLC,PLC根據(jù)當(dāng)前位置與目的地址以及參考行車位置動態(tài)調(diào)整行車抱閘,精確控制行車停到目的地址[3]。

3.4 高度、重載檢測及防抓斗傾倒

高度、重載檢測及防抓斗傾倒自動改造如下:(1)高度檢測。行車高度方向上,由于距離相對較短,采用旋轉(zhuǎn)編碼器的形式測量Z軸高度,同時與升降限位開關(guān)相配合,實現(xiàn)吊鉤升降運動的控制。編碼器采用絕對值式多圈編碼器,分辨率13位,編碼信號通過總線輸出到行車PLC,編碼器安裝在卷筒末端的出軸或減速機端蓋上。

(2)重量限制器現(xiàn)場的重量限制器不能滿足系統(tǒng)要求,需要對重量限制儀表進行參數(shù)確認及改造,改造內(nèi)容包括,更換重量限制儀表的精度,使儀表的測重誤差在±5%以內(nèi),并且儀表能輸出4~20mA的電流信號,車載PLC采集重量限制儀表輸出的4~20mA信號,通過程序判斷抓斗是否正確抓取或放下物料以及是否觸底。具體改造內(nèi)容如表一所示。

(3)防抓斗傾倒。全局直觀狀態(tài)通過司機操作室外的視頻攝像機觀察;主控操作室根據(jù)現(xiàn)場的高度信息、結(jié)合力矩限制器重量信息進行相應(yīng)的邏輯處理,保證行車抓斗在下降過程中保持抓斗平衡不會傾倒,上升時確保行車已安全起吊,使操作員可實時動態(tài)觀察行車的情況,避免在抓取過程中出現(xiàn)錯抓或碰撞的重大事故,保證起吊平穩(wěn)、安全[4]。

3.5 防撞系統(tǒng)

防碰撞是無人行車的一個重要功能,防止行車之間出現(xiàn)碰撞事故。防撞系統(tǒng)改造內(nèi)容為(1)網(wǎng)絡(luò)層:通訊冗余互補,利用行車間的網(wǎng)絡(luò)進行實時通訊,將行車刻度標尺定位系統(tǒng)及APON無線定位測距的數(shù)據(jù)發(fā)送給彼此,作為防撞距離參考,確保行車安全運行。(2)管理層:庫管系統(tǒng)防撞補充,庫管系統(tǒng)每次下達的作業(yè)指令都會重新計算行車間的安全作業(yè)距離,并調(diào)整行車的作業(yè)目標位或避讓系統(tǒng)。系統(tǒng)還會實時監(jiān)控每臺行車的距離,當(dāng)小于安全距離時會發(fā)出停車信號。如在APON無線定位測距儀的主要技術(shù)指標確定中,應(yīng)該遵循以下標準:①移動搬運設(shè)備地址測量精度:小于2cm;②測量范圍:0~1km;③工作環(huán)境溫度:-40~85℃;④刷新速度:125 Hz(最大);⑤輸入電源:AC220 VAC±10%、DC4.5~48 V。通過對APON系統(tǒng)改造方案的分析可以發(fā)現(xiàn),該技術(shù)存在測距速度快、定位精度高、運行穩(wěn)定、抗干擾能力強、體積小、重量輕、安裝方便快捷、調(diào)試周期短的優(yōu)勢[5]。

3.6 自動追速程序

在正常抓斗控制的基礎(chǔ)上,本次新增自動化追速程序,在抓斗的打開、閉合以及下降過程中,變頻器均為一速49 Hz高速度,以保證抓斗的高效率。但在抓斗上升過程中,當(dāng)出現(xiàn)開閉、起升鋼絲繩不同步時,PLC自動監(jiān)測變頻器頻率和電流的變化,在滿足條件時就將開閉變頻器降低速度至二速38 Hz運行,同時起升變頻器提高速度至二速50 Hz運行,保證在短時間內(nèi)追上來,使起升鋼絲繩拉緊,一旦鋼絲繩拉緊后,兩變頻器電流將接近相等,自動追速程序就停止,立刻恢復(fù)以一速49 Hz使開閉、起升鋼絲繩同步上升,進而達到鋼絲繩受力均勻的目的[6]。

3.7 工業(yè)WIFI傳輸系統(tǒng)

行車車載PLC與地面通訊柜之間采用的是無線通訊,目前中石化《關(guān)于加強工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護的指導(dǎo)意見》中規(guī)定工業(yè)控制系統(tǒng)原則上不采用無線網(wǎng)絡(luò)。確需采用無線網(wǎng)絡(luò)時,應(yīng)對無線連接進行授權(quán)、監(jiān)控和隔離,通過無線連接只應(yīng)進行數(shù)據(jù)的采集,無線連接采集的數(shù)據(jù)不應(yīng)參與聯(lián)鎖和控制。無線設(shè)備室外型電信級無線AP網(wǎng)橋工作于5.8G Hz全頻段,提供了一種非常適用的,性價比極佳的遠距離點對多點解決方案,真正實現(xiàn)高性能、多功能平臺的經(jīng)濟型設(shè)備,融合了無線接入以及骨干網(wǎng)連接的功能。系統(tǒng)可通過用戶友好的WEB界面進行遠程管理,易于安裝維護。無線設(shè)備的空中速率高達1500 Mbps,同時支持SuperG和TurboA模式,在TurboA模式下可高達1500 Mbps。具有射頻鏈路測試能力,有效解決了無線網(wǎng)絡(luò)安裝中最困難的安裝配置問題,使其安裝和維護簡便易行。

4 實施效果

某石化焦化裝置抓斗行車智能化改造,通過刻度標尺精確定位技術(shù)、料堆測量3D掃描技術(shù)、行車防碰撞技術(shù)、工業(yè)無線通訊和視頻監(jiān)控系統(tǒng)、現(xiàn)場總線控制技術(shù)、現(xiàn)場環(huán)境天氣監(jiān)測技術(shù)有機的融合于PLC控制系統(tǒng)中,解決了現(xiàn)場行車位置跟蹤和作業(yè)命令的傳輸及執(zhí)行,能完美地配合工藝流程的抓取、投放等作業(yè)功能,有效地簡化工作流程,可由1人操作多臺或全部行車,并將作業(yè)過程和作業(yè)結(jié)果與管理系統(tǒng)進行實時通訊與反饋,將最后的信息盲點納入到了全廠整體的管控中,提高工作效率,降低了勞動生產(chǎn)負荷和安全風(fēng)險,節(jié)約生產(chǎn)成本,降低故障發(fā)生率,便于維修與保養(yǎng)。提高企業(yè)產(chǎn)值與行業(yè)競爭力,使生產(chǎn)管理不斷趨于集約型、科學(xué)化、數(shù)字化。為最終全裝置的智能化打下了堅實基礎(chǔ)。

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