陳文博, 柳志勇, 曹 欣
(中石油川慶鉆探工程有限公司長慶井下技術作業(yè)公司)
靖安油田單井控制儲量低、儲量動用不充分,長期注水致使水淹井、高含水井、停產(chǎn)井比例增多、剩余油分布零散、高含水地區(qū)存在未動用或含油飽和度較高部位,常規(guī)挖潛高昂的鉆前投資及后期地面管網(wǎng)建設投資無法滿足老油田開發(fā)后期經(jīng)濟高效的生產(chǎn)要求,利用已有井眼和采輸系統(tǒng)可有效降低生產(chǎn)成本,縮短作業(yè)周期,提高經(jīng)濟效益,該區(qū)塊側(cè)鉆井以長1層為開窗層,長6層為目的層,側(cè)鉆井段一般長400~500 m。C20-17井因井筒落物打撈困難,需在?139.7 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆復產(chǎn),該井開窗點在599 m,設計完鉆井深1 734 m,鉆遇直羅組、延安組、富縣組、延長組,裸眼井段長達1 135 m,井底位移達600 m,小井眼鉆進循環(huán)壓耗高,祼眼井段越長,鉆屑攜帶、井壁穩(wěn)定等問題造成施工風險也越高,因此懸浮攜砂、潤滑防卡是該井施工的難點。
C20-17井鉆進至長2組1335m處接單根下放鉆具時遇阻,發(fā)生了粘附卡鉆事故,被卡鉆具結構:?118 mm PDC鉆頭+?95 mm 1.25°單彎馬達+?105 mm回壓凡爾+?105 mm定向接頭+?105 mm NMDC(帶MWD)+?73 mm HWDP×15柱+?73 mm DP。此時鉆井液性能:密度1.15 g/cm3,黏度66 mPa·s,濾餅厚度0.4 mm,失水7.5 mL,動塑比:0.55,pH為8。處理粘卡事故時通常采用上提下放活動解卡、減小鉆井液與地層壓差、減小濾餅摩擦系數(shù)、減小鉆井液吸附性和破壞濾餅五種方法[1-2]。發(fā)生粘卡后多次上提下放活動鉆具無法解卡,決定采用浸泡解卡劑解卡。解卡劑的解卡機理包括滲透作用、潤濕作用、去水化作用和濾餅脫落作用等[3]。
借鑒水平井酸浴實現(xiàn)解卡的技術思路,利用酸液與濾餅中鈉基膨潤土、石灰石粉、地層巖屑發(fā)生化學反應。酸液可將鈉基膨潤土脫水成為氫膨潤土,體積縮小80%以上[4];酸液可使巖石疏松、濾餅破裂、脫落從而使鉆具解卡瞬間消除壓差來解除粘卡,浸泡酸液通常選用鹽酸、氫氟酸、鹽酸和氫氟酸配制成混合酸[5],因發(fā)生卡鉆時間較長,為了增強浸泡效果,本次決定將氫氟酸與鹽酸混合后使用。
取被卡地層鉆屑與API失水濾餅,做不同比例和濃度混合酸液的試驗,使其混合酸與濾餅和被卡地層的鉆屑反應達到最佳效果。
(1)考慮鹽酸可以溶解井壁上鉆屑、濾餅中的碳酸鹽,發(fā)生如下反應[6]:
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑
MgCO3+2HCl=MgCl2+H2O+CO2↑
取濃度為5%、10%、15%和31%的鹽酸對API失水濾餅、鉆屑進行浸泡,鹽酸浸泡效果見表1。
表1 鹽酸含量對浸泡效率的影響
采用鹽酸浸泡反應劇烈,5%鹽酸浸泡60 min后濾紙上的濾餅開始脫落,且鹽酸濃度越高濾餅脫落速度越快,說明高濃度鹽酸能夠破壞濾餅的穩(wěn)定性,對解卡有利,選取15%鹽酸作為混合酸基液。
(2)考慮卡鉆時間長,粘卡井段已經(jīng)增長,卡點附近巖性為砂巖,主要成分為石英砂,采用鹽酸和氫氟酸對裸眼段進行酸浴,氫氟酸可與黏土礦物如石英、蒙脫石、鈉長石等發(fā)生如下反應[4-7]:
SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O
Al[Si8O20](OH)4+72HF=4H3AlF6+8H2SiF6+24H2O
Na2O·Al2O3·6SiO2+50HF=2H3AlF6+6H2SiF6+2NaF+16H2O
取濃度為15%的鹽酸作為基液,加入不同濃度的氫氟酸,對濾餅和卡點附近鉆屑進行浸泡,混合酸浸泡效果見表2。
表2 氫氟酸含量對反應速度的影響
浸泡過程中隨著氫氟酸濃度的增加,濾餅脫落速度加快,但氫氟酸濃度過高,浸泡地層后井筒易形成糖葫蘆井段,對后期施工不利,決定選用15%的鹽酸與3%氫氟酸對裸眼段進行酸浴解卡作業(yè)。
(3)為避免酸液對側(cè)鉆開窗點上部老套管及鉆具造成嚴重腐蝕影響后期固井、試壓及后期生產(chǎn),需向混合酸中加入緩蝕劑和鐵離子穩(wěn)定劑減緩對套管及鉆具的腐蝕[8],參考酸化酸液配方添加1.5%緩蝕劑HJF-94和1%鐵離子穩(wěn)定劑TWJ-10,在溫度為70℃、N80鋼級掛片酸浴4 h為條件下,模擬浴酸作業(yè)過程對套管腐蝕情況,掛片情況見圖1。
圖1 添加1.5%緩蝕劑、1%鐵離子穩(wěn)定劑前后酸液對掛片腐蝕圖
由圖1觀察掛片的表面情況,發(fā)現(xiàn)未加緩蝕劑和鐵離子穩(wěn)定劑的酸液掛片的局部區(qū)域上附著有少量黑色沉淀,邊緣腐蝕較嚴重,添加1.5%緩蝕劑HJF-94和1%鐵離子穩(wěn)定劑TWJ-10后掛片表面僅個別點蝕和坑蝕現(xiàn)象,可有效減緩酸液腐蝕速率。
用15%的鹽酸與3%氫氟酸進行浸泡解卡,所需酸液量:V酸=裸眼段長度×環(huán)空容積×附加系數(shù),附加系數(shù)一般選擇1.2~1.5,本次按1.5進行計算,浸泡井段為599~1 335 m(736 m),需要注入9.5 m3的混合酸,現(xiàn)場共配備混合酸液10 m3。
連接好泥漿泵頂替流程與酸液返出流程后開始對注酸管線進行試壓,試壓合格后開始注酸施工,上提鉆具50 kN,注入鉆井液5.58 m3對酸液替到預定位置后,靜止浸泡,每10 min活動一次鉆具,浸泡60 min后利用轉(zhuǎn)盤正轉(zhuǎn)至第7圈半時方鉆桿下方鉆具扭矩釋放,成功解卡。利用泥漿泵循環(huán)替入鉆井液替出酸液,替出酸液后轉(zhuǎn)盤憋卡嚴重上提仍有遇阻現(xiàn)象,配制3%GD-K+2.5%G309 +2.5%SMP+0.2%NaOH低黏降濾失鉆井液25 m3,循環(huán)參數(shù):排量650~700 L/min,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速25~40 r/min,循環(huán)劃眼3 h后井下恢復正常,起出鉆具,成功的解除了本次小井眼長裸眼段卡鉆事故。
(1)本次預算解卡為小井眼側(cè)鉆井粘卡事故處理積累了經(jīng)驗,浴酸解卡速度快,成功率高,但浴酸后地層滲流能力增加強,后期鉆進時應落實好井控制度,做好防噴防漏工作。
(2)循環(huán)替酸時井口擋泥傘有大量CO2及殘酸返出,施工前要檢查井控裝備并保證安全可靠,連接好井口殘酸回收流程,隔離井口區(qū)域,防止CO2氣體與酸液突然從井口涌出對人員造成傷害。
(3)小井眼鉆進時應合理控制井眼軌跡,避免直接往井筒干加重晶石提高鉆井液密度,防止壓差急劇增大引發(fā)粘卡,應利用原漿配制加重漿后以逐漸混入方式加入。
(4)利用酸液浸泡后井壁穩(wěn)定性變差,易形成大肚子井眼,起下鉆時應嚴格控制速度,遇阻及時開泵劃眼防止管柱遇卡。