鄭玉飛, 李 翔, 徐景亮, 鄭偉杰, 張 博, 于 萌
(1中海油田服務(wù)股份有限公司 2中國石油大學(xué)石油工程學(xué)院·華東)
注CO2提高采收率技術(shù)具有適用性強、成本低和提高采收率幅度大等優(yōu)點,可解決CO2的封存問題,減輕溫室效應(yīng)危害[1-4]。但CO2氣體的儲集、輸送、注入及對設(shè)備腐蝕等問題限制了其應(yīng)用范圍,層內(nèi)生成CO2技術(shù)是解決上述問題的有效手段[5-6],其核心是向地層中注入生氣劑和釋氣劑溶液,二者反應(yīng)后就地生成CO2并釋放熱量,起到增能降黏的作用,有效解除地層中的無機和有機堵塞,再輔以起泡劑等封堵體系,實現(xiàn)調(diào)剖和驅(qū)油的目的[7-8]。
目前,國內(nèi)外油田常用的層內(nèi)生成CO2體系有活性酸+碳酸(氫)鹽體系、多羥基酸氧化生氣體系、尿素+亞硝酸鹽體系和碳酸氫鹽熱分解體系等[2,9-11],隨著應(yīng)用規(guī)模不斷擴大,發(fā)現(xiàn)上述層內(nèi)生成CO2體系配方仍存在諸多問題:①藥劑配方反應(yīng)速度過快,處理半徑有限;②藥劑配方反應(yīng)效率低,生氣量?。虎鬯巹┡浞匠杀据^高,不利于大規(guī)模使用[12-13]。針對上述問題,本文提出一種層內(nèi)生成CO2緩釋體系,并通過各種手段對其緩釋性能、封堵性能和提高采收率性能進行了優(yōu)化評價。
試劑:無水碳酸鈉、冰乙酸、氯化銨、氯化鈉、氯化鎂、氯化鈣,均為分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司提供;α-烯烴磺酸鹽,工業(yè)純,中海油服化學(xué)公司提供;2-甲基咪唑啉,工業(yè)純,中海油服化學(xué)公司提供;蒸餾水,實驗室自制;石英砂;人造均質(zhì)巖心;根據(jù)某油田地層水配制的模擬注入水,其離子組成如表1所示。
表1 地層模擬水離子組成
儀器:HSS-1數(shù)字式超級恒溫浴槽、秒表、燒瓶、恒溫箱、填砂管、巖心夾持器、回壓閥、計量泵、量筒、JA2003電子天平等。
2.1 反應(yīng)速度與生氣效率評價
用模擬地層水分別配制一定濃度的生氣劑和釋氣劑溶液,將生氣劑溶液倒入廣口燒瓶,釋氣劑溶液裝入酸式滴定管。將釋氣劑滴加到生氣劑中,同時記錄生氣體積與時間的關(guān)系,進而得到反應(yīng)速度和生氣效率。
2.2 封堵能力測試
選取不同粒徑的石英砂填充填砂管,并用模擬地層水飽和。以1 mL/min 的速度驅(qū)替填砂管至兩端壓差Δp1穩(wěn)定,計算此時填砂管的水測滲透率Kw1;以1 mL/min 的驅(qū)替速度分四段塞交替注入生氣劑和釋氣劑,注入總量為1 PV,再后續(xù)水驅(qū)至填砂管兩端壓差Δp2穩(wěn)定,計算此時填砂管的水測滲透率Kw2,滲透率計算公式為:
(1)
式中:Q—總流量,cm3/s;μ—流體黏度,CP;L—填砂管總長度,cm;A—填砂管截面積,cm2。
封堵率計算公式為:
(2)
2.3 驅(qū)油效果評價
選取兩根滲透率不同的巖心并聯(lián)進行驅(qū)替,設(shè)定實驗溫度為80℃,驅(qū)替回壓為7 MPa,巖心圍壓為10 MPa。具體實驗步驟為:巖心抽真空稱重,飽和模擬地層水;飽和原油,老化24 h;以1 mL/min 的速度水驅(qū)巖心至含水率98%;以1 mL/min 的驅(qū)替速度分四段塞交替注入生氣劑和釋氣劑,注入總量為1 PV,再后續(xù)水驅(qū)至含水率98%時停止,分別記錄高滲巖心和低滲巖心的油水產(chǎn)量。
分別配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的鹽酸、NH4Cl、乙酸、NH4Cl與乙酸(質(zhì)量比為1∶1)復(fù)配溶液作為釋氣劑,考察80℃時與質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的Na2CO3溶液的反應(yīng)速度和生氣效率(見圖1)。鹽酸與碳酸鈉的反應(yīng)速度最快,乙酸的反應(yīng)時間有所延長,NH4Cl的反應(yīng)時間最長,但生氣效率最低。為有效控制反應(yīng)速度的同時保證較高的生氣效率,將NH4Cl與乙酸進行了等比例復(fù)配,實驗結(jié)果表明復(fù)配體系反應(yīng)時間長(50 min),且生氣效率高(91.5%)。
為進一步優(yōu)化釋氣劑體系的緩釋性能,分別配制了不同質(zhì)量比的NH4Cl與乙酸溶液,對比了其反應(yīng)速度和生氣效率。如圖2所示,隨著NH4Cl密度的增加,體系反應(yīng)速度逐漸減緩,但生氣效率也逐漸降低,推薦NH4Cl與乙酸的最佳質(zhì)量比為4∶1。
圖1 不同體系生氣劑反應(yīng)速度與生氣效率
圖2 不同配比NH4Cl與乙酸體系的反應(yīng)速度與生氣效率
選取質(zhì)量比為4∶1、質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的NH4Cl與乙酸復(fù)配溶液作為釋氣劑,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的Na2CO3溶液為生氣劑,分別在不同溫度下反應(yīng),考察對緩釋體系的影響規(guī)律。如圖3所示,反應(yīng)速度隨著溫度的升高會逐漸加快,生氣效率隨著溫度的升高逐漸增加。
圖3 溫度對緩釋體系反應(yīng)速度與生氣效率影響
選取質(zhì)量比為4∶1、質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的NH4Cl與乙酸復(fù)配溶液作為釋氣劑,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的Na2CO3溶液為生氣劑,分別選用不同礦化度的模擬水配制生氣劑和釋氣劑,考察對緩釋體系的影響規(guī)律。如圖4所示,反應(yīng)速度隨著模擬水礦化度的增大而逐漸減緩,反應(yīng)時間則從50 min延長至70 min;生氣效率隨著礦化度的增加而略有下降,礦化度達(dá)到20 000 ppm時,生氣效率仍能維持在85%。
圖4 礦化度對緩釋體系反應(yīng)速度與生氣效率影響
選取不同滲透率的填砂管,分別用常規(guī)層內(nèi)生成CO2體系和緩釋體系進行封堵性能測試,對比兩者的封堵能力,實驗結(jié)果如表2所示。由表2可知,滲透率為1 000 mD時,緩釋體系封堵率較常規(guī)體系高20.83%;滲透率為2 500 mD時,緩釋體系封堵率較常規(guī)體系高23.08%,這是因為緩釋配方反應(yīng)時間長,作用半徑大,能夠在地層深部建立起較強的封堵體系,而常規(guī)體系因反應(yīng)太快,只能在近井地帶實現(xiàn)封堵,無法克服后續(xù)注入流體的繞流問題。
表2 常規(guī)體系與緩釋體系封堵效果對比
選取滲透率為500 mD和3 000 mD的人造巖心并聯(lián),分別用常規(guī)層內(nèi)生成CO2體系和緩釋體系進行驅(qū)替,對比兩者的調(diào)驅(qū)效果。由圖5可知,水驅(qū)后注常規(guī)體系,高滲巖心產(chǎn)液率下降,低滲巖心的產(chǎn)液率增加,表明常規(guī)體系能夠改善儲層非均質(zhì)性;由圖5可知,水驅(qū)后注緩釋體系,驅(qū)替壓力增幅明顯高于常規(guī)體系,高滲巖心和低滲巖心的產(chǎn)液率實現(xiàn)了反轉(zhuǎn),表明緩釋體系的調(diào)剖效果明顯優(yōu)于常規(guī)體系。由圖6看出,常規(guī)體系和緩釋體系對高滲巖心采收率的提高值分別為3.93%和3.67%,對低滲巖心采收率的提高值分別為5.11%和9.59%,表明緩釋體系增油效果明顯優(yōu)于常規(guī)體系。
圖5 常規(guī)體系與緩釋體系調(diào)剖效果對比圖
2016~2018年,該技術(shù)已在海上油田成功應(yīng)用26井次,累計增油量達(dá)到2.6×104m3,累計增注超過16×104m3。
D2/D3兩個井組屬于是渤海油田P作業(yè)區(qū)塊,共有注水井2口,受效油井7口,措施前井組日產(chǎn)油437.7 m3,平均含水69.0%。2016年5月對兩井組進行層內(nèi)生成CO2整體調(diào)驅(qū)作業(yè),措施后增油降水效果明顯,日產(chǎn)油增至472.1 m3,含水率降至67.2%,目前兩井組累計增油8 848 m3。
B3井組屬于渤海油田K作業(yè)區(qū)塊,井組包含注水井1口,受效油井3口,措施前水井日注水250 m3,注入壓力14 MPa,受效井日產(chǎn)油253.34 m3,平均含水率49.43%。該井組2017年12月實施層內(nèi)生成CO2調(diào)驅(qū)作業(yè),措施后注水井增注至350 m3,注入壓力降至10MPa,井組日產(chǎn)油增至276.46 m3,含水率穩(wěn)定在50.96%,累計增油超過3 800 m3。
圖6 常規(guī)體系與緩釋體系驅(qū)油效果對比圖
(1)NH4Cl/乙酸體系反應(yīng)時間長、生氣效率高,是一種較為理想的層內(nèi)自生CO2緩釋體系。推薦NH4Cl與乙酸的質(zhì)量比為4∶1,反應(yīng)時間可延長至50 min,最終生氣效率能夠達(dá)到91.5%。
(2)層內(nèi)自成CO2緩釋體系的耐溫抗鹽性能優(yōu)良。隨著溫度升高緩釋體系生氣效率逐漸提高,反應(yīng)時間逐漸縮短,溫度低于100℃時,緩釋體系反應(yīng)時間可維持40 min以上,生氣效率可達(dá)86%;隨著礦化度增加緩釋體系反應(yīng)時間逐漸延長,礦化度達(dá)到20 000 ppm時,生氣效率仍能維持在85%。
(3)填砂管封堵試驗表明,緩釋體系封堵率較常規(guī)體系要高20.83%~23.08%,且滲透率越高,封堵效果越好。與常規(guī)體系相比,緩釋體系因反應(yīng)時間長、處理半徑大,能夠在地層深部建立起較強的封堵體系,有效解決后續(xù)流體的繞流問題。
(4)巖心驅(qū)替試驗表明,緩釋體系調(diào)驅(qū)效果明顯優(yōu)于常規(guī)體系。注入緩釋體系后高深層與低滲層能夠?qū)崿F(xiàn)剖面反轉(zhuǎn),與常規(guī)體系相比,緩釋體系低滲巖心的采收率能夠提升4.48%,總體采收率也能進一步提升2.25%。