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高速連退平整機(jī)自動(dòng)過(guò)焊縫技術(shù)以及優(yōu)化過(guò)程

2020-07-19 05:21常生財(cái)
設(shè)備管理與維修 2020年13期
關(guān)鍵詞:降速延伸率設(shè)定值

劉 醒,孫 抗,常生財(cái),馬 平

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)

0 引言

平整機(jī)過(guò)焊縫的實(shí)現(xiàn)過(guò)程非常復(fù)雜,涉及到速度、軋制力、延伸率控制模式、張力等多個(gè)方面的內(nèi)容。其中對(duì)速度的要求為焊縫到達(dá)平整機(jī)前的指定位置時(shí)必須實(shí)現(xiàn)自動(dòng)降低到設(shè)定值速度,這就要求實(shí)際開(kāi)始降速的時(shí)間點(diǎn)需要根據(jù)目前的速度自動(dòng)調(diào)節(jié);對(duì)軋制力的要求為過(guò)焊縫時(shí)一機(jī)架軋制力≤2.2 MN(二次壓下模式時(shí)2.5 MN)、二機(jī)架軋制力≤2 MN,同樣需要自動(dòng)調(diào)節(jié),當(dāng)焊縫過(guò)完平整機(jī)后需要軋制力自動(dòng)回升到二級(jí)值;對(duì)延伸率控制模式的要求為過(guò)焊縫前自動(dòng)關(guān)閉延伸率控制,過(guò)完焊縫后再自動(dòng)打開(kāi);對(duì)張力的要求為過(guò)焊縫前自動(dòng)降低張力到當(dāng)前值的20%,過(guò)完焊縫后再自動(dòng)恢復(fù)到二級(jí)張力值。綜上可以看出,焊縫通過(guò)的過(guò)程對(duì)自動(dòng)控制的要求非常嚴(yán)格,涉及到多個(gè)參數(shù)的自動(dòng)變化過(guò)程。

1 平整機(jī)過(guò)焊縫的實(shí)現(xiàn)方式

1.1 軋制力的變化過(guò)程

焊縫通過(guò)平整機(jī)時(shí),必須使用一個(gè)較小的軋制力進(jìn)行軋制,這樣才能保證焊縫的安全通過(guò),但是軋制力也不能太小,太小的軋制力會(huì)導(dǎo)致帶鋼兩側(cè)由于受到的壓力較小而變形量過(guò)小,容易出現(xiàn)邊裂,嚴(yán)重的會(huì)導(dǎo)致斷帶。目前使用的過(guò)焊縫軋制力一機(jī)架為2.2 MN,二機(jī)架為2.0 MN。焊縫通過(guò)平整機(jī)前的自動(dòng)降軋制力以及通過(guò)后的軋制力回升通過(guò)自動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)。

焊縫通過(guò)機(jī)架前需要將軋制力降低到設(shè)定值,若提前降軋制力會(huì)造成大量帶鋼性能不合格,因此需要精確計(jì)算開(kāi)始降軋制力的時(shí)間,計(jì)算公式:

式中 Fact——當(dāng)前的軋制力值,MN

Fset——過(guò)焊縫時(shí)的軋制力設(shè)定值,MN

Vrollforce——軋制力的變化速率,0.8 MN/s

VMR1——當(dāng)前平整機(jī)區(qū)域的主速度,m/s

Loffset——偏移量的附加值,m

公式(1)計(jì)算出的結(jié)果即為軋制力降到過(guò)焊縫設(shè)定值需要的帶鋼米數(shù),該數(shù)值等于物料跟蹤功能(MTR)計(jì)算出來(lái)的焊縫到達(dá)一機(jī)架輥縫距離時(shí)開(kāi)始按照一定的斜率自動(dòng)降低軋制力。

如圖1 數(shù)據(jù)所示,第一項(xiàng)為平整機(jī)的主速度,過(guò)焊縫時(shí)速度降低到1 m/s。第二項(xiàng)為MTR 計(jì)算出來(lái)的楔形因數(shù),過(guò)焊縫時(shí)該數(shù)值從0 逐漸變?yōu)?,其中該數(shù)值為0.5 時(shí)焊縫正好在一機(jī)架輥縫處。第三項(xiàng)為一機(jī)架的軋制力,從圖中可以看出,過(guò)焊縫之前軋制力降為2.2 MN,過(guò)完焊縫后再升回一個(gè)較大的數(shù)值,該數(shù)值為二級(jí)提供的軋制力。

圖1 過(guò)焊縫時(shí)的速度、軋制力參數(shù)

1.2 速度的變化過(guò)程

焊縫是以較低的速度經(jīng)過(guò)平整機(jī)的,該速度范圍為60~120 m/min,操作人員可以在畫(huà)面上設(shè)置具體的速度值,該連退平整機(jī)一般使用60 m/min 的速度過(guò)焊縫。在焊縫快要到達(dá)平整機(jī)時(shí),系統(tǒng)必須計(jì)算出從當(dāng)前速度降低到過(guò)焊縫速度需要的帶鋼長(zhǎng)度,當(dāng)焊縫距離機(jī)架的距離快要等于計(jì)算出的長(zhǎng)度時(shí),啟動(dòng)自動(dòng)降速功能。計(jì)算公式:

式中 Vt——當(dāng)前平整機(jī)速度,m/min

V0——焊縫經(jīng)過(guò)平整機(jī)時(shí)的速度,一般為60 m/min

a——加速度,過(guò)焊縫時(shí)的加速度為0.6 m/s2。

由式(2)可以計(jì)算出在當(dāng)前速度下降低到過(guò)焊縫速度時(shí)的帶鋼長(zhǎng)度,再加上一定的偏移量,即為降速需要的帶鋼米數(shù),當(dāng)焊縫距離機(jī)架的位置與計(jì)算得出的帶鋼米數(shù)相等時(shí),啟動(dòng)自動(dòng)降速功能。

1.3 延伸率控制模式的變化過(guò)程

延伸率控制模式在焊縫快要到達(dá)平整機(jī)時(shí)需要關(guān)閉,在焊縫經(jīng)過(guò)后再自動(dòng)投用,如圖2 第四項(xiàng)所示,第五項(xiàng)內(nèi)容為延伸率控制器的輸出,當(dāng)延伸率模式關(guān)閉時(shí)該控制器的輸出清零。

圖2 延伸率控制模式的變化過(guò)程

2 過(guò)焊縫自動(dòng)降張力功能的實(shí)現(xiàn)

在某連退產(chǎn)線生產(chǎn)初期,焊縫經(jīng)過(guò)平整機(jī)3 個(gè)區(qū)間段的張力不做調(diào)整,平整機(jī)入口張力約20 kN,機(jī)架中間約25 kN,出口約20 kN。若出現(xiàn)焊縫質(zhì)量太差,或者平整機(jī)其他參數(shù)設(shè)置異常時(shí),大張力過(guò)焊縫容易導(dǎo)致斷帶。為預(yù)防該類問(wèn)題的出現(xiàn),要求過(guò)焊縫時(shí)手動(dòng)降低3 個(gè)區(qū)間段的張力,保證以小張力過(guò)焊縫。

為了方便操作,同時(shí)避免忘記操作,經(jīng)過(guò)一系列的摸索后,實(shí)現(xiàn)了過(guò)焊縫自動(dòng)降張力的功能(圖3)。

目前系統(tǒng)設(shè)置的自動(dòng)降張力過(guò)程為:當(dāng)焊縫距離平整機(jī)機(jī)架50 m 時(shí)開(kāi)始自動(dòng)降張力,斜率為3 kN/s,降低幅值為當(dāng)前設(shè)定值的20%,當(dāng)焊縫過(guò)完平整機(jī)后再逐漸恢復(fù)到二級(jí)值設(shè)定的張力值。

綜上所述,影響連退平整機(jī)過(guò)焊縫時(shí)的參數(shù)包括速度、延伸率模式、軋制力、張力等,各種功能正常協(xié)同工作才能保證焊縫穩(wěn)定、平穩(wěn)的通過(guò)平整機(jī),從而保證連退產(chǎn)線的順?lè)€(wěn)生產(chǎn)。各參數(shù)的變化過(guò)程如圖4 所示。

圖3 張力自動(dòng)變化過(guò)程

圖4 多個(gè)參數(shù)過(guò)焊縫時(shí)的變化量

3 結(jié)語(yǔ)

平整機(jī)自動(dòng)過(guò)焊縫技術(shù)保證了焊縫能夠穩(wěn)定正常的通過(guò)平整機(jī),為保證高速連退產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)起到了至關(guān)重要的作用。尤其在連退產(chǎn)線速度高、帶鋼?。ㄗ畋т撨_(dá)到0.12 mm)的情況下,對(duì)焊縫自動(dòng)通過(guò)平整機(jī)技術(shù)提出了更高的要求,因此對(duì)該技術(shù)進(jìn)行不斷的研究和改進(jìn)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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