閆 萍, 趙建勇
(唐山不銹鋼有限責(zé)任公司, 河北 唐山 063105)
1 580 mm 熱軋卷板項(xiàng)目總投資30 億元,整個設(shè)備裝備和自動化控制按照兼?zhèn)渖a(chǎn)普碳鋼、汽車鋼、不銹鋼等品種鋼選型,主體機(jī)液設(shè)備由中國二重集團(tuán)加工制造,軋機(jī)電氣自動化控制采用西門子公司最新研制的SIMADYAD 全數(shù)字64 位矢量控制系統(tǒng)。1 580 mm 線2008 年4 月投產(chǎn),主要產(chǎn)品以冷軋和熱鍍鋅基料、馬口鐵、汽車高強(qiáng)鋼、結(jié)構(gòu)鋼為主,是河北鋼鐵集團(tuán)重點(diǎn)打造的高端馬口鐵基料和高強(qiáng)汽車鋼基料基地,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)和歐美,年出口量50萬t。
唐山不銹鋼有限責(zé)任公司(全文簡稱唐鋼)1 580 mm 熱軋帶鋼生產(chǎn)線年產(chǎn)熱軋鋼卷180 萬t,其中大部分為冷軋料,產(chǎn)品厚度為1.5~15 mm,寬度為850~1 500 mm(見圖1)。生產(chǎn)的主要鋼種:碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低碳冷軋用鋼、馬口鐵、管線鋼、耐候鋼、雙相鋼等。其主要設(shè)備有2 座步進(jìn)式加熱爐、一次除鱗機(jī)、1 立1 平可逆式粗軋機(jī)、熱卷箱、切頭剪、1 立7 平精軋機(jī)組、層流冷卻裝置、2 臺地下卷取機(jī)、步進(jìn)梁運(yùn)輸系統(tǒng)、鋼卷庫。
圖1 1 580 mm 生產(chǎn)線工藝布置示意圖
2019 年11 月份以來,唐鋼下游客戶反映,因熱卷SPHC 厚度波動,厚度偏差最大可達(dá)0.05~0.10 mm,且部分鋼卷存在周期性厚度波動, 冷軋成品厚度難以控制,影響冷軋工序產(chǎn)品交付,廢次材率升高。進(jìn)入2019 年12 月份,供給其他冷軋廠的產(chǎn)品也發(fā)生類似情況,出現(xiàn)冷軋厚度波動超出標(biāo)準(zhǔn)要求問題。具體情況如圖2,圖3 所示。
圖2 無厚度波動熱卷曲線
圖3 厚度波動熱卷曲線
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)結(jié)合PDA 曲線調(diào)查總結(jié),發(fā)現(xiàn)其特征:中間坯厚的波動大,如40 mm 的中間坯軋制比32 mm 的波動大;卷箱直通模式不存在此波動;波動周期與成品厚度相關(guān),在10~20 m 內(nèi),計(jì)算至中間坯長度固定;支承輥輥役后期。
分析思路:帶鋼厚度波動的問題必須從板坯厚度、溫度、粗軋負(fù)荷、中間坯厚度、精軋和卷取張力、AGC 響應(yīng)等方面入手,同樣控制帶鋼厚度也要從這幾方面入手采取相應(yīng)的控制措施來加以控制,以保證帶鋼成品厚度精度。
針對以上厚度波動發(fā)生的現(xiàn)場特征,進(jìn)行現(xiàn)場排查,發(fā)現(xiàn)如表1 所示的現(xiàn)場問題點(diǎn)。
表1 現(xiàn)場排查出的問題點(diǎn)
2.2.1 卷箱問題分析
平直的中間坯板型,除鱗集管噴射溫降一致,而浪形的中間坯,除鱗集管噴射時勢必在浪形高點(diǎn)水量不能很好反射,形成局部黑印,中間坯溫度不一致,在后續(xù)軋制過程中造成厚度波動見圖4。
圖4 浪形中間坯在除鱗箱內(nèi)運(yùn)行示意圖
2.2.2 輥系圓度問題[1]分析
軋輥在生產(chǎn)過程中因磨削、磨損等導(dǎo)致軋輥圓度變差,軋制過程隨軋輥轉(zhuǎn)動造成帶鋼局部減薄,從而導(dǎo)致帶鋼厚度波動。軋輥圓度變差時運(yùn)動示意圖如圖5 所示。
圖5 輥系圓度差時軋輥運(yùn)行示意
F6 不圓度從100 μm 內(nèi),逐步增大至更換前的300 μm 以上,不圓度逐步升高趨勢。同時,DS 側(cè)不圓度惡化情況大于OS 側(cè),見圖6。
F6 支撐輥與其他架次支撐輥均在1 臺磨床上進(jìn)行修磨,而且,不同支撐輥在F6 軋機(jī)上均出現(xiàn)不圓度隨使用周期逐步變大情況,所以造成F6 軋機(jī)支撐輥不圓度惡化與F6 軋機(jī)的工況有關(guān)系,通過現(xiàn)場查看和了解,目前F6 工作輥連接桿晃動較嚴(yán)重。
對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)舊的連接桿結(jié)構(gòu)中存在“胳膊肘”裝置(扁頭套筒供油裝置),軋制過程中“胳膊肘”擺動,對連接桿穩(wěn)定運(yùn)行存在影響。連接桿運(yùn)行不穩(wěn)定帶動軋輥在轉(zhuǎn)動過程中晃動,隨著支承輥使用周期的延長,逐步造成支撐不均勻磨損導(dǎo)致不圓度惡化,最終影響厚度精度。
圖6 F6 軋機(jī)支承輥輥役周期內(nèi)輥系圓度變化趨勢圖
通過設(shè)備精度和設(shè)備參數(shù)的改動,改善卷箱模式下中間坯浪形,降低中間坯除鱗后黑印,從而改善厚度波動:
1)卷箱1 號2 號標(biāo)高確認(rèn)和標(biāo)定。由于1B,2A/B/C/D 輥的標(biāo)高偏高,使得卷箱開卷后中間坯傾角過大,導(dǎo)致彎曲,形成浪形。因此對卷箱輥進(jìn)行“掛線”,確定卷箱各輥水平位置,對1A 輥低標(biāo)定10 mm,2A 輥低標(biāo)定3 mm,2C 輥低標(biāo)定5 mm,保證在卷箱開卷后中間坯平直無浪形。
2)成型輥和成型導(dǎo)板框量消除。成型輥及子口修復(fù),卷箱成型輥止擋銷精度恢復(fù),保證中間坯進(jìn)入卷箱撞擊時成形擋板穩(wěn)定不晃動,使中間坯卷芯保持設(shè)定曲率不發(fā)生變化,中間坯卷芯成圓形進(jìn)行卷取。
通過對扁頭套筒內(nèi)部油路進(jìn)行優(yōu)化,取消“胳膊肘”設(shè)計(jì),避免了連接桿在運(yùn)行過程中因“胳膊肘”晃動導(dǎo)致的軋輥不均勻磨損,軋輥圓度得到了保持,如圖7 和圖8。
圖7 改造前連接桿形式
圖8 改造后連接桿形式
為驗(yàn)證效果,經(jīng)下游用戶使用反饋采取上述措施后,熱卷帶鋼厚度波動現(xiàn)象得到有效控制,厚度偏差控制在±0.027 mm 以內(nèi),且未發(fā)現(xiàn)明顯周期性波動,滿足客戶使用要求,改善前后對比見129 頁圖9、圖10。
圖9 改善前厚度曲線
圖10 改善后厚度曲線
影響成品帶鋼厚度精度的因素是多方面的,必須采取綜合措施才能使其提高和穩(wěn)定。通過分析熱軋帶鋼生產(chǎn)中帶鋼厚度波動的現(xiàn)象和原因,針對現(xiàn)場失效開展工作,使得厚度精度控制能力有所改善,特別是有關(guān)用戶厚度波動質(zhì)量異議也明顯下降,得到了用戶肯定。