渠天清
(太鋼能源動(dòng)力總廠, 山西 太原 030003)
目前鋼鐵行業(yè)的電爐冶煉供電系統(tǒng)普遍都采用動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償方式進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償及消諧,太鋼220 kV十一降壓站35 kV160 t 電爐、220 kV 十二降壓站35 kV 90 t 電爐全部都采用了國(guó)外進(jìn)口的大功率無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備,其中作為關(guān)鍵核心元件的電容器,由于其長(zhǎng)期處于運(yùn)行狀態(tài),特別容易發(fā)生異常狀態(tài)或故障情況。當(dāng)電容器發(fā)生異常及故障時(shí)必須及時(shí)進(jìn)行處理,退出運(yùn)行,更換合格電容器,否則會(huì)嚴(yán)重影響到其他串并聯(lián)運(yùn)行的電容器的狀態(tài),使其承受不正常運(yùn)行電壓,從而造成新的電容器的異常,或故障,當(dāng)電容器發(fā)生異常及故障時(shí)其電流不平衡保護(hù)動(dòng)作,開關(guān)跳閘,無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備退出運(yùn)行,檢修人員需立即進(jìn)行電容器的拆線、測(cè)試、查找、更換。但大型電爐冶煉系統(tǒng)其配置的補(bǔ)償電容器僅二次濾波回路的電容器數(shù)量就多達(dá)192 個(gè)、每個(gè)長(zhǎng)130 cm、寬40 cm、高20 cm 質(zhì)量達(dá)75 kg,其拆線、檢測(cè)、更換、恢復(fù)接線難度大、時(shí)間長(zhǎng)、危險(xiǎn)性強(qiáng)、且存在恢復(fù)接線時(shí)連接松動(dòng)造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰造成絕緣損壞等顯性及隱性危害;而隨著負(fù)荷的逐漸增加、運(yùn)行年限的增長(zhǎng),電容器故障跳閘次數(shù)越來(lái)越多,需要檢測(cè)及更換的情況發(fā)生頻次逐漸增多,對(duì)系統(tǒng)安全優(yōu)質(zhì)運(yùn)行的影響日趨嚴(yán)重,成為了近年來(lái)困擾鋼鐵企業(yè)大電爐冶煉無(wú)功補(bǔ)償行業(yè)的一大棘手難題。
針對(duì)這一棘手難題,分析總結(jié)了大電爐動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償?shù)慕泳€設(shè)計(jì)和應(yīng)用情況,對(duì)無(wú)功補(bǔ)償裝置中電容器故障的檢測(cè)方法提出優(yōu)化檢測(cè)技術(shù),由原來(lái)的192 只電容器全部打線、全部逐個(gè)測(cè)試,逐個(gè)恢復(fù),優(yōu)化改進(jìn)為現(xiàn)在的先分組測(cè)試,只須對(duì)異常組的8 只或16 只電容器打線、測(cè)試、恢復(fù)接線,檢測(cè)效率提高了10~20 倍。減少了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、減少了大量的拆接線工作、減少了恢復(fù)接線時(shí)連接松動(dòng)造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰造成的絕緣損壞等顯性及隱性危害,減少了對(duì)大電爐生產(chǎn)的影響和直接間接損失。
電容器發(fā)生異常及故障時(shí)必須及時(shí)進(jìn)行處理,退出運(yùn)行,更換合格電容器,否則會(huì)造成事故的擴(kuò)大,同時(shí)還會(huì)影響其他串并聯(lián)運(yùn)行的電容器的狀態(tài),使其承受不正常運(yùn)行電壓,從而造成新的電容器的異常,或故障,因此電容器保護(hù)配置了比較靈敏的電容器電流不平衡保護(hù),當(dāng)電容器發(fā)生故障時(shí),較為靈敏的電容器不平衡保護(hù)達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,進(jìn)行動(dòng)作跳閘,將含故障電容器的補(bǔ)償支路開關(guān)跳閘,將相關(guān)補(bǔ)償回路退出系統(tǒng),確保故障范圍不再擴(kuò)大;通過(guò)對(duì)大電爐供電系統(tǒng)接線、無(wú)功補(bǔ)償接線等研究分析,提出并優(yōu)化改進(jìn)實(shí)施電容器的故障檢測(cè)法,由原來(lái)的192 只電容器全部打線、全部逐個(gè)測(cè)試,逐個(gè)恢復(fù),改進(jìn)為先分組測(cè)試,再對(duì)異常組的8 只或16 只電容器進(jìn)行打線、測(cè)試,恢復(fù)接線,異常電容器檢測(cè)效率提高了10~20 倍。減少對(duì)大電爐生產(chǎn)工藝的影響和損失。
1)使用電容表或萬(wàn)用表的電容檔,在要測(cè)試的電容器相關(guān)回路進(jìn)行停電、放電、做措施以后進(jìn)行電容器電容值的測(cè)試。
2)電容器的實(shí)際接線如下頁(yè)圖1 所示,先并聯(lián)后串聯(lián),8 個(gè)電容器并接組成為一個(gè)串聯(lián)段,4 個(gè)串聯(lián)段進(jìn)行串接組成一相,三相進(jìn)行星接,兩支星形共192 只。故障電容器的檢出測(cè)試由原來(lái)的192 只電容器全部打線測(cè)試,逐個(gè)恢復(fù)。改進(jìn)為先分組測(cè)試,再對(duì)異常組8 只或16 只電容器進(jìn)行打線測(cè)試,恢復(fù)接線。
3)先進(jìn)行串聯(lián)段的電容值整組測(cè)試,如圖2,表筆跨接在所測(cè)串聯(lián)段兩端,測(cè)量時(shí)接觸要良好并保持一定的時(shí)間:電容值在200~300 μF 范圍的測(cè)試時(shí)間不小于10 s,電容值在20~50 μF 范圍的測(cè)試時(shí)間不小于5 s。待讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)記錄電容數(shù)值。
4)對(duì)所測(cè)串聯(lián)段電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)比,只對(duì)異常串聯(lián)段即電容值低的串聯(lián)段進(jìn)行拆線。正常電容值的串聯(lián)段不需拆線。
5)測(cè)試異常串聯(lián)段的每個(gè)電容器電容值:表筆跨接在所測(cè)電容器的兩端,測(cè)量時(shí)接觸良好,測(cè)試時(shí)間如3)所述。
6)對(duì)異常串聯(lián)段中的每個(gè)電容器的電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)比,找出異常電容器即電容值低的電容器,用備用的同規(guī)格合格電容器并進(jìn)行更換。
圖1 192 只電容器串接組成
圖2 電容器、串聯(lián)段接線圖
此測(cè)試技術(shù)方法已成功應(yīng)用于太鋼220 kV 十一降壓站(35 kV 160 t 電爐),具體實(shí)施例如下:
2017 年1 月,十一降1 號(hào)SVC 二次濾波不平衡保護(hù)動(dòng)作,動(dòng)作值為22%,停電對(duì)故障電容器的查找測(cè)試見(jiàn)圖3。十一降1 號(hào)SVC 二次濾波電容器測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
圖3 電容器、電容器組及其接線
具體實(shí)施例測(cè)試方案、圖表、數(shù)據(jù):
1)將1 號(hào)SVC 二次濾波停電、放電、做安全技術(shù)措施后,進(jìn)行1 號(hào)SVC 二次濾波電容器電容值的測(cè)試;十一降1 號(hào)SVC 二次濾波共192 只電容器,每只電容約為26.5 μF,先進(jìn)行串聯(lián)段的電容值測(cè)試,每個(gè)串聯(lián)段由8 只電容器并接而成。
2)使用電容表(或萬(wàn)用表的電容檔)進(jìn)行測(cè)量,量程選擇為2 mF 檔位,將表筆跨接在所測(cè)串聯(lián)段的兩端,測(cè)量時(shí)接觸良好,持續(xù)時(shí)間不少于10 s,待讀數(shù)穩(wěn)定不變時(shí)記錄所測(cè)電容數(shù)值。
3)對(duì)測(cè)試的24 個(gè)串聯(lián)段數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,見(jiàn)表1。確定異常串聯(lián)段,其中B 相南側(cè)的第一排261 μF和第三排263 μF 兩個(gè)串聯(lián)段電容值異常,較低。
4)對(duì)B 相南側(cè)的第一排OB1、B 相南側(cè)的第三排OB3 兩個(gè)異常串聯(lián)段分別進(jìn)行拆線;測(cè)試OB1 串聯(lián)段所并接的8 個(gè)電容器的電容值,要選用大于被測(cè)電容值的檔位,每只電容約為26.5 μF,將量程打在200 μF 檔,將表筆跨接在所測(cè)電容器的兩端,測(cè)量時(shí)接觸良好,持續(xù)不少于5 s,待讀數(shù)穩(wěn)定不變時(shí)記錄所測(cè)數(shù)值。
5)對(duì)測(cè)試的異常串聯(lián)段中的每個(gè)電容器的電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,共發(fā)現(xiàn)三只異常電容器,見(jiàn)下頁(yè)表2、表3。B 相南邊側(cè)分支第一排第一只電容器電容值為23.9 μF,B 相南邊側(cè)分支第三排第五只電容器電容值為25 uF,第七只為24.9 μF。
6)測(cè)試三只新的電容器,將B1-1,B3-5,B3-7三只電容器進(jìn)行更換后,試送成功,不平衡值由原來(lái)的22%降為9%,恢復(fù)正常,運(yùn)行良好。
表1 南北兩分支三相各串聯(lián)段的電容測(cè)試值 μF
通過(guò)對(duì)大電爐供電系統(tǒng)接線、無(wú)功補(bǔ)償接線等研究分析,提出并優(yōu)化改進(jìn)實(shí)施電容器的故障檢測(cè)法,由原來(lái)的全部打線、全部逐個(gè)測(cè)試,逐個(gè)恢復(fù),改進(jìn)為先分組測(cè)試,再對(duì)異常組進(jìn)行打線、測(cè)試,由原來(lái)打線、測(cè)試、恢復(fù)接線192 只電容器、優(yōu)化改進(jìn)為現(xiàn)在只須打線測(cè)試恢復(fù)接線8 只或16 只電容器,故障電容器的檢測(cè)效率提高了10~20 倍。顯著提高電容器故障后的檢測(cè)和處理效率。大大降低了檢測(cè)的高風(fēng)險(xiǎn)、降低檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)難度。此優(yōu)化檢測(cè)技術(shù)在太鋼35 kV 十一降壓站已成功實(shí)施應(yīng)用,運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,此種創(chuàng)新優(yōu)化檢測(cè)技術(shù)為大容量無(wú)功補(bǔ)償中異常電容器極難檢出的棘手問(wèn)題開辟了一條新的思路,解決了近年來(lái)困擾鋼鐵企業(yè)大電爐冶煉無(wú)功補(bǔ)償行業(yè)的棘手難題。從而提高SVC 不平衡保護(hù)跳閘故障的處理恢復(fù)效率,減少了大量的拆接線工作、減少了恢復(fù)接線時(shí)連接松動(dòng)造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰損壞絕緣等顯性及隱性危害,減少對(duì)大電爐生產(chǎn)的影響和損失。
表2 南側(cè)分支B 相第一排8 只電容測(cè)試值 μF
表3 南側(cè)分支B 相第三排8 只電容測(cè)試值 μF