楊釗
中核四0四有限公司 甘肅嘉峪關(guān) 735100
B5000(一級設(shè)備)水壓試驗(yàn)通用條件單件試驗(yàn)中規(guī)定每臺部件應(yīng)在安裝以前和裝配了必須的盲板和堵塞以后進(jìn)行單獨(dú)的水壓試驗(yàn);C5000(二級設(shè)備)總則中規(guī)定其他部件,如容器和管道的壓力試驗(yàn),應(yīng)符合C5300中的規(guī)定,閥門應(yīng)符合C5400中的規(guī)定的每一個(gè)閥門都要進(jìn)行密封性試驗(yàn);D5000(三級設(shè)備)總則說明適用于2級設(shè)備水壓試驗(yàn)的C5000規(guī)則,經(jīng)下面D5200條文的修改,同樣適用于3級設(shè)備。
第4部分管道元件和材料的檢驗(yàn)(主控項(xiàng)目)4.0.3中規(guī)定閥門應(yīng)進(jìn)行殼體壓力試驗(yàn)和密封試驗(yàn),具有上密封結(jié)構(gòu)的閥門還應(yīng)進(jìn)行上密封試驗(yàn)[1]。檢驗(yàn)數(shù)量應(yīng)符合下列規(guī)定:
①用于GC1級管道和設(shè)計(jì)壓力大于或等于10Mpa的C類流體管道的閥門應(yīng)進(jìn)行100%檢驗(yàn)。
②用于GC2級管道和設(shè)計(jì)壓力小于10Mpa的所有C類流體管道的閥門,應(yīng)對每個(gè)檢驗(yàn)批抽查10%,且不得小于1個(gè)。
③用于GC3級管道和D類流體管道的閥門,應(yīng)對每個(gè)檢驗(yàn)批抽查5%,且不得小于1個(gè)。(檢驗(yàn)批:同爐批號、同型號規(guī)格、同時(shí)到貨)
閥門應(yīng)進(jìn)行殼體壓力試驗(yàn)和密封試驗(yàn),具有上密封結(jié)構(gòu)的閥門還應(yīng)進(jìn)行上密封試驗(yàn),不合格者不得使用;閥門的上密封試驗(yàn)壓力應(yīng)為閥門在20℃時(shí)最大允許工作壓力的1.1倍。公稱壓力小于1.0MPa,且公稱尺寸大于或等于600mm的閘閥,可不單獨(dú)進(jìn)行殼體壓力試驗(yàn)和閘板密封試驗(yàn)。殼體壓力試驗(yàn)宜在系統(tǒng)試壓時(shí)按管道系統(tǒng)的試驗(yàn)壓力進(jìn)行試驗(yàn)。閘板密封試驗(yàn)可用色印等方法對閘板密封面進(jìn)行檢查,接合面上的色印應(yīng)連續(xù)[2]。
試驗(yàn)合格的閥門,應(yīng)及時(shí)排盡內(nèi)部積水,并應(yīng)吹干。除需要脫脂的閥門外,密封面與閥桿上應(yīng)涂防銹油,閥門應(yīng)關(guān)閉,出入口應(yīng)封閉,并應(yīng)作出明顯的標(biāo)記。
1號機(jī)組(如圖1):C類試驗(yàn)閥門共248臺,內(nèi)漏93臺,占總體比例為37.5%,國內(nèi)閥門占總體比例36%。其中:大連大高41臺,中核蘇閥37臺,江蘇神通11臺,VELAN有4臺。其中內(nèi)漏最為嚴(yán)重的兩個(gè)閥門供應(yīng)商比率分別為91%、52%。
圖1
其中在1號機(jī)組C類機(jī)械貫穿件密封性試驗(yàn)過程中,調(diào)試部門發(fā)現(xiàn)大量止回閥內(nèi)漏超標(biāo),主要集中在大連大高生產(chǎn)的止回閥。此試驗(yàn)涉及大高止回閥共49臺,已參與試驗(yàn)36臺,發(fā)現(xiàn)32臺內(nèi)漏,內(nèi)漏閥門數(shù)量達(dá)到參檢比例的89%。
2號機(jī)組(如圖2):C類試驗(yàn)閥門共248臺,內(nèi)漏91臺,占總體比例為36.8%,國內(nèi)閥門占總體比例35.2%。其中:大連大高42臺,中核蘇閥28臺,江蘇神通17臺,VELAN有3臺,SEGAULT有1臺。其中內(nèi)漏最為嚴(yán)重的兩個(gè)閥門供應(yīng)商比率分別為93.3%、81%。
圖2
嶺澳二期核電站建設(shè)過程中,CNEC23公司根據(jù)CNPEC信函KANG-002401-KCCS要求,需在EM4.2核島安裝范圍內(nèi)對部分閥門的密封性能等問題進(jìn)行試驗(yàn)檢查。以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)閥門的質(zhì)量問題,避免現(xiàn)場建安階段和調(diào)試階段系統(tǒng)壓力試驗(yàn)過程中因過多的閥門泄漏而造成的影響或延誤工程進(jìn)度的事件[3]。
浙江三門AP1000核電廠,根據(jù)總包合同要求,現(xiàn)場對所有國產(chǎn)的閥門進(jìn)行打壓。
江蘇田灣核電廠,在與總包單位分析論證后決定對俄轉(zhuǎn)中閥門第一批進(jìn)場后全部進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn)檢查,視試驗(yàn)結(jié)果情況開展后續(xù)俄轉(zhuǎn)中閥門打壓工作,對與第三國閥門可不納入現(xiàn)場安裝前嚴(yán)密性檢查范疇。
鑒于某核電工程項(xiàng)目1號機(jī)組C類試驗(yàn)過程中,大連大高閥門內(nèi)漏率為91%、江蘇神通閥門內(nèi)漏率52%、中核蘇閥閥門內(nèi)漏率30.5%;2號機(jī)組C類試驗(yàn)過程中,大連大高閥門內(nèi)漏率為93.3%、江蘇神通閥門內(nèi)漏率81%、中核蘇閥閥門內(nèi)漏率23.1%,為保證后續(xù)機(jī)組甲供閥門現(xiàn)場安裝質(zhì)量,建議如下:
若在后續(xù)核電工程項(xiàng)目中繼續(xù)采購使用問題較多的國產(chǎn)閥門供應(yīng)商(如大連大高、江蘇神通及中核蘇閥)產(chǎn)品,建議加強(qiáng)駐場監(jiān)造質(zhì)量控制和運(yùn)輸過程控制,把相關(guān)責(zé)任落實(shí)到具體的管理人員,從源頭嚴(yán)格把關(guān),對所有閥門在出廠前進(jìn)行100%強(qiáng)度試驗(yàn)和100%密封性試驗(yàn)。
建議后續(xù)核電工程項(xiàng)目從質(zhì)量安全和進(jìn)度影響等方面考慮,對國產(chǎn)甲供閥門在安裝前現(xiàn)場實(shí)施按照工業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50184-2011)要求進(jìn)行打壓驗(yàn)證。
對于國外采購的甲供閥門,建議加強(qiáng)駐場監(jiān)造質(zhì)量控制,嚴(yán)格把關(guān),并要求供應(yīng)商按照RCCM相關(guān)要求,進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)和密封性試驗(yàn)。同時(shí),對于形成的試驗(yàn)記錄需要求供應(yīng)商及時(shí)完整的反饋,以便查詢備案。