解旭曉
(山西焦煤霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦,山西 方山 033100)
呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦批準(zhǔn)開采9、10號煤層,現(xiàn)階段主采10#煤層,煤層厚度為1.4~1.8m。10#煤層位于石炭系下統(tǒng)太原組,煤巖層賦存較穩(wěn)定。10#煤層直接頂為泥巖,平均厚度為5.5m,底板為砂質(zhì)泥巖,厚度為0.8~2.6m。10-102 工作面位于一采區(qū)準(zhǔn)備巷道左翼,上部為9-104、106 采空區(qū),東為一采區(qū)回風(fēng)大巷和軌道大巷,南為一采區(qū)皮帶大巷,西鄰一采區(qū)邊界,北鄰10-102 工作面(未掘)。10-1011 巷為工作面設(shè)備運(yùn)輸服務(wù),10-1012 巷為工作面回采時(shí)運(yùn)煤等服務(wù)。一采區(qū)煤層頂板存在多個明顯的富水區(qū)域,為具體了解頂板淋水對巷道圍巖穩(wěn)定性的影響,以10-101 工作面和10-102 工作面為工程背景展開相關(guān)研究。10-101 工作面巷道布置如圖1 所示。
圖1 10-101 工作面巷道布置平面圖
10-1012 巷掘進(jìn)期間支護(hù)如圖2 所示。10-1012 巷沿10#煤層底板布置,矩形斷面尺寸4.5m(寬)×3.0m(高)。主要支護(hù)參數(shù):頂板采用直徑18mm、長度2200mm 的A3 圓鋼錨桿,間排距為1000×1000mm,每排5 根均勻布置,靠近外側(cè)的2 排錨桿向外側(cè)傾斜10°安裝,靠近中部的3 排垂直頂板安裝,錨桿托盤由厚度為10mm鋼板制作,錨固劑采用K2335、Z2360 樹脂藥卷各一支,錨固力54kN,預(yù)緊力為42.7kN,頂板鋼筋梯子梁由直徑14mm 的圓鋼焊制。采用直徑15.24mm、長度6300mm 的鋼絞線錨索,間排距為2000×2000mm,每排兩根,垂直巷道頂板安裝,錨固劑為K2335 樹脂藥卷一支和兩支Z2360 樹脂藥卷,錨固力156kN,預(yù)緊力為120kN,金屬網(wǎng)采用10#鉛絲焊制的經(jīng)緯網(wǎng),鋼筋梯子梁采用直徑14mm 的圓鋼制成。煤柱幫采用Φ18×2000mm 的A3 圓鋼錨桿,錨固方式和頂板錨桿相同,間排距為1250×1000mm,每排三根錨桿垂直煤壁安裝。回采幫錨桿采用規(guī)格為Φ18×2000mm 的玻璃鋼、300×200×50mm 的木托盤,錨桿錨固方式和布置方式與煤柱幫相同。
圖 2 10-1012 巷支護(hù)詳情
為了解10-1012 巷在頂板淋水影響下圍巖的變形情況,在10-1012 巷內(nèi)頂板淋水區(qū)域和正常區(qū)域布置圍巖位移監(jiān)測點(diǎn)[1-2]。測站布置在距切眼250~350m 處,監(jiān)測巷道掘進(jìn)期間和工作面回采期間圍巖的位移情況。結(jié)果如圖3、圖4 所示。
圖 3 巷道掘進(jìn)期間圍巖位移情況
根據(jù)圖3(a)所示結(jié)果可以看出,非淋水區(qū)域巷道掘進(jìn)期間,巷道頂板和兩幫的變形速度逐漸減小。成巷約50d 后,巷道圍巖的位移速度趨近于零,兩幫移近量最終穩(wěn)定在80mm 以下,頂?shù)装逑鄬σ平糠€(wěn)定在125mm 以下。根據(jù)圖3(b)所示結(jié)果可以看出,淋水區(qū)域掘進(jìn)期間,巷道圍巖變形速度在前30d 內(nèi)穩(wěn)定在4.0mm/d 以上,圍巖出現(xiàn)明顯的變形現(xiàn)象;30d 后采取合理抽放水措施,圍巖的變形速率開始迅速減緩;成巷90d 后,圍巖的變形速度減小為零,兩幫移近量最大為155mm,頂?shù)装逡平孔畲鬄?71mm。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知,巷道掘進(jìn)期間淋水區(qū)域頂板和兩幫的位移量,分別為非淋水區(qū)域的1.37 倍和1.98 倍,且淋水區(qū)域圍巖的變形速度和變形時(shí)間均明顯大于非淋水區(qū)域。由此可知,淋水區(qū)域巷道圍巖受到淋水侵蝕,頂板強(qiáng)度較低,引起巷道頂板下沉更嚴(yán)重,進(jìn)而引起兩幫的內(nèi)移量也更大,巷道圍巖失穩(wěn)。通過采取抽水措施后,延緩了圍巖的變形破壞。綜上可知,頂板淋水大大降低了巷道圍巖的強(qiáng)度,原有支護(hù)方案未能有效控制圍巖的失穩(wěn)破壞。
圖4 所示結(jié)果為10-101 工作面回采期間10-1012 巷圍巖位移情況。由圖可以看出,在頂板非淋水區(qū)域和淋水區(qū)域,距工作面-150~ -75m 時(shí),巷道圍巖位移很小,當(dāng)工作面距測點(diǎn)距離小于50m 后,圍巖的位移速度開始明顯增大。兩種條件下巷道圍巖的變形周期基本相同,但是淋水區(qū)域圍巖的位移速度和位移量明顯大于非淋水區(qū)域,圍巖位移量為非淋水區(qū)域的2.11 倍(頂?shù)装逡平浚┖?.43 倍(兩幫移近量)。由此可知,采取適當(dāng)?shù)某樗胧╇m然能夠延緩淋水區(qū)域巷道的變形,但是由于水的侵蝕作用[3],圍巖強(qiáng)度降低,在工作面回采期間圍巖出現(xiàn)了更大的位移,現(xiàn)有支護(hù)方式不能有效控制頂板淋水區(qū)域的巷道變形。
圖 4 工作面回采期間圍巖位移情況
通過對10-1012 巷的礦壓監(jiān)測,類比可知10-1021 巷的支護(hù)需進(jìn)行優(yōu)化。對于淋水頂板條件下,首先需要采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行水害的治理。根據(jù)10#煤層水文地質(zhì)特征,10-101 工作面和10-102 工作面頂板淋水水源為上部砂巖含水層和9#煤層采空區(qū)積水。因此設(shè)計(jì)巷道掘進(jìn)過程中嚴(yán)格遵循“探(放)水-掘進(jìn)-探(放)水”的工藝模式[4],探水孔終孔位置始終位于掘進(jìn)工作面前方。原有支護(hù)方案支護(hù)強(qiáng)度偏低,因此頂板淋水區(qū)域需提高支護(hù)強(qiáng)度。具體措施如下:頂板錨桿直徑由18mm 增大至22mm,錨桿長度不變;頂板錨索直徑由15.24mm增大至17.8mm,錨索長度不變;煤柱幫螺紋錨桿直徑由18mm 增大至22mm,錨桿長度不變;靠近頂板和底板的錨桿分別向巷道外側(cè)傾斜30°安裝;回采幫的玻璃鋼錨桿直徑增大至22mm,錨桿長度增大至2200mm;靠近頂板和底板的錨桿同樣傾斜30°施工;錨桿錨索的錨固方式與原有支護(hù)相同。10-1021 巷頂板淋水區(qū)巷道支護(hù)詳情如圖5 所示。
圖 5 10-1021 巷頂板淋水區(qū)域支護(hù)示意圖
10-1021 巷掘進(jìn)期間預(yù)計(jì)在220~400m 范圍內(nèi)存在180m 的頂板淋水區(qū)域(圖1 所示),采用上述支護(hù)方案進(jìn)行支護(hù),非淋水區(qū)域采用原有支護(hù)方式。為考察支護(hù)方案的合理性,在10-1021 巷掘進(jìn)期間每間隔50m 布置一側(cè)監(jiān)測站,共布置10 個測站。巷道圍巖穩(wěn)定后圍巖變形量統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖6 所示,其中6#、7#、8#測站位于頂板淋水區(qū)域內(nèi)。由圖可知,頂板淋水區(qū)域圍巖的位移量無明顯增大,整條巷道頂?shù)装逑鄬σ平科骄禐?9.5mm,兩幫相對移近量平均值為34.9mm。相較于臨近的10-1012巷掘進(jìn)期間,頂板淋水區(qū)域頂?shù)装逡平繙p小了約82.7%,兩幫移近量減小了約77.5%。由此可知,優(yōu)化后的支護(hù)方案有效控制了頂板淋水區(qū)域圍巖的失穩(wěn)破壞。
圖 6 10-1021 巷掘進(jìn)期間位移量監(jiān)測
通過對10-1012巷礦壓顯現(xiàn)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測,現(xiàn)有支護(hù)條件下,巷道掘進(jìn)期間,頂板淋水區(qū)域圍巖持續(xù)變形,通過采取適當(dāng)?shù)呐潘胧┖髧鷰r才趨于穩(wěn)定,頂板非淋水區(qū)域圍巖位移量較小。工作面回采期間,淋水區(qū)域圍巖位移量為非淋水區(qū)域的2.11倍(頂?shù)装逡平浚┖?.43 倍(兩幫移近量)。淋水區(qū)域支護(hù)強(qiáng)度不足,故在進(jìn)行10-1021 巷的掘進(jìn)時(shí)對支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)?,F(xiàn)場應(yīng)用及礦壓監(jiān)測結(jié)果表明,優(yōu)化后的支護(hù)方案使頂板淋水區(qū)域頂?shù)装逡平繙p小了約82.7%,兩幫移近量減小了約77.5%,取得很好的應(yīng)用效果。