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空調(diào)壓縮機(jī)皮帶輪軸承失效分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)

2020-07-07 02:39周明杰侯鴻基張春秋
汽車(chē)零部件 2020年6期
關(guān)鍵詞:鋼球內(nèi)圈外圈

周明杰,侯鴻基,張春秋

東風(fēng)汽車(chē)有限公司東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司技術(shù)中心,廣東廣州 510800)

0 引言

滾動(dòng)軸承作為空調(diào)壓縮機(jī)離合器皮帶輪總成的關(guān)鍵部件,起支撐電磁離合器工作的作用。由于它長(zhǎng)期工作在高張力、高溫、高轉(zhuǎn)速的條件下,經(jīng)常出現(xiàn)磨損不良。而皮帶輪軸承的磨損使壓縮機(jī)在使用過(guò)程中出現(xiàn)異響、皮帶輪打滑無(wú)法工作等故障進(jìn)而導(dǎo)致客戶抱怨[1]。因此,研究皮帶輪軸承磨損失效機(jī)制,制定改善對(duì)策,對(duì)提升皮帶輪軸承使用壽命具有重要意義。

車(chē)用空調(diào)壓縮機(jī)皮帶輪通常使用雙列角接觸軸承,該類(lèi)型軸承具備高速性、潤(rùn)滑脂長(zhǎng)效性以及優(yōu)異的密封性等特點(diǎn)。某車(chē)型壓縮機(jī)在耐久實(shí)驗(yàn)中皮帶輪軸承出現(xiàn)異響且皮帶輪轉(zhuǎn)動(dòng)有卡頓感,表現(xiàn)為軸承內(nèi)圈出現(xiàn)剝落。為進(jìn)一步明確該軸承的失效原因,對(duì)失效零件進(jìn)行綜合分析[2-3]。

1 故障情況

皮帶輪軸承內(nèi)圈安裝在壓縮機(jī)前蓋軸頸部與其形成過(guò)渡配合,通過(guò)擋圈將軸承端部固定在壓縮機(jī)前蓋上;軸承外圈安裝在皮帶輪軸承安裝孔處與其形成過(guò)盈配合,通過(guò)皮帶輪軸承孔鉚接進(jìn)行軸承端面固定(圖1)。

某車(chē)型壓縮機(jī)在臺(tái)架綜合耐久實(shí)驗(yàn)進(jìn)行至1 200 h后進(jìn)行一般性檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)皮帶輪轉(zhuǎn)動(dòng)有異響同時(shí)軸承轉(zhuǎn)動(dòng)有明顯的卡頓感,其他零件未見(jiàn)異常,軸承與皮帶輪關(guān)聯(lián)裝配尺寸檢測(cè)結(jié)果合格。

2 檢測(cè)分析

2.1 宏觀分析

失效軸承外觀整體正常,軸承內(nèi)外徑面與皮帶輪軸承孔和壓縮機(jī)前端蓋配合痕跡明顯[圖2 (a)],軸承保持架和密封圈無(wú)破損,潤(rùn)滑脂顏色正常[圖2(b)]。內(nèi)圈滾道靠近壓縮機(jī)側(cè)有多處剝落痕跡(圖3),對(duì)應(yīng)外圈滾道及鋼球表面出現(xiàn)因剝落碎片產(chǎn)生的壓痕(圖4)。

圖2 失效軸承外觀及軸承保持架密封圈

圖3 失效軸承內(nèi)圈滾道多處剝落

圖4 失效軸承鋼球表面壓傷及外圈滾道對(duì)應(yīng)壓痕

2.2 化學(xué)成分檢測(cè)

對(duì)失效軸承內(nèi)圈、外圈以及鋼球進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。軸承內(nèi)外圈以及鋼球的化學(xué)成分符合GB/T 18254—2016《高碳鉻軸承鋼》中對(duì)GCr15鋼的化學(xué)成分要求。

2.3 硬度檢測(cè)

用洛氏硬度計(jì)對(duì)失效軸承各零件按 GB/T 230.1—2018《金屬材料 洛氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法》進(jìn)行硬度測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表 2。軸承內(nèi)外圈以及鋼球的硬度都滿足規(guī)定值。

表1 皮帶輪軸承的化學(xué)成分w %

表2 皮帶輪軸承組件硬度

2.4 金相分析

對(duì)失效軸承內(nèi)圈滾道進(jìn)行金相分析,結(jié)果見(jiàn)圖5。

內(nèi)圈滾道的金相組織主要為淬回火組織,馬氏體、碳化物和殘余奧氏體組織,按照J(rèn)B/T 1255—2014《滾動(dòng)軸承 高碳鉻軸承鋼零件 熱處理技術(shù)條件》中淬回火后的顯微組織技術(shù)要求,失效軸承內(nèi)圈滾道的馬氏體組織評(píng)級(jí)為2級(jí),符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3 原因分析

失效軸承內(nèi)圈的化學(xué)成分、金相組織以及硬度測(cè)試結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,排除因軸承制造偏差導(dǎo)致的剝落失效。由于剝落僅存在于靠近壓縮機(jī)側(cè)的內(nèi)圈滾道,對(duì)各列軸承載荷和壽命進(jìn)行校核,結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 各列軸承載荷及壽命對(duì)比

軸承靠近壓縮機(jī)列當(dāng)量載荷以及壽命與靠近離合器列相比有明顯差距。軸承中心到皮帶輪槽中心在軸向上的偏心距較大,如圖6所示,導(dǎo)致靠近壓縮機(jī)列軸承存在受力過(guò)大的情況,隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間增加,靠近壓縮機(jī)列軸承由于承受較大的應(yīng)力,滾道表面產(chǎn)生磨損進(jìn)而產(chǎn)生剝落碎片,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)卡頓以及異響。

圖6 軸承中心到皮帶輪中心偏心距

4 改進(jìn)措施

通過(guò)減小軸承中心到皮帶輪槽中心的偏心距進(jìn)行改善,改善后的各列軸承載荷和壽命計(jì)算結(jié)果如表4,靠近壓縮機(jī)列軸承壽命從379 h增加至737 h,提升約94.4%。

表4 偏心距改善后各列軸承載荷及壽命對(duì)比

使用改善后的皮帶輪重新進(jìn)行壓縮機(jī)臺(tái)架耐久實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)后軸承轉(zhuǎn)動(dòng)正常無(wú)異響,拆解后內(nèi)外圈滾道無(wú)異常,如圖7所示。

圖7 耐久實(shí)驗(yàn)后軸承內(nèi)外圈滾道

5 結(jié)論

通過(guò)對(duì)壓縮機(jī)皮帶輪軸承異響失效的原因進(jìn)行綜合分析,確認(rèn)失效原因是由于軸承中心到皮帶輪槽中心的軸向偏心距過(guò)大,導(dǎo)致靠近壓縮機(jī)列軸承存在應(yīng)力過(guò)大的情況,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后滾道產(chǎn)生磨損剝落。采用減小軸承與帶輪槽中心偏心距的優(yōu)化方案,將單列軸承壽命從379 h提升至737 h,并順利通過(guò)耐久實(shí)驗(yàn)考核。該研究為汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)皮帶輪組件設(shè)計(jì)提供參考。

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