鄧 波
(四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司,四川 成都 610041)
G8515 線廣安至重慶至瀘州高速公路榮昌至瀘州段(四川境)工程項目TJ7分部,位于四川省瀘州市龍馬潭區(qū)和瀘縣境內(nèi),起于瀘縣云龍鎮(zhèn)戰(zhàn)旗村附近(樁號K171+500),止于特興鎮(zhèn)河灣村附近(樁號K181+326),路線全長9.826 公里。其中30m 預(yù)力砼簡支T 梁共395 片,采用高標(biāo)準(zhǔn)C50 耐久性混凝土,一次性澆筑完成,因為T 梁梁體結(jié)構(gòu)尺寸窄小,鋼筋密集,使得T 梁外觀氣泡控制成為一道難題。
為保證預(yù)制混凝土T 梁內(nèi)實外美的質(zhì)量要求,我們對已施工完的6 片30 米預(yù)制T 梁進行了現(xiàn)場調(diào)查。共計檢查了127 點,合格點數(shù)為105 點,平均合格率為82.3%。針對自檢出現(xiàn)的情況,并結(jié)合工程項目調(diào)查數(shù)據(jù),對已施工的梁板進行了施工過程記錄分析、匯總和整理,找出了影響30 米預(yù)制T 梁外觀氣泡數(shù)量主要質(zhì)量問題所在,并形成了合格率調(diào)查表、質(zhì)量問題調(diào)查表及頻數(shù)統(tǒng)計表。
表1 30 米預(yù)制T 梁合格率調(diào)查表
表2 質(zhì)量問題調(diào)查表
根據(jù)以上3 表可以看出6 個因素中機械調(diào)配不合理、砂級配不合格、外加劑質(zhì)量檢查,三者占總數(shù)的72%,假設(shè)把這三個主要問題解決80%,那么QC 小組質(zhì)量合格率就能提高到92.5%。為此,我部邀請全體項目管理人員、協(xié)作施工隊等相關(guān)人員參加,采用頭腦風(fēng)暴法集思廣益,從“人、料、機、法、環(huán)、測”6 個方面對可能造成30 米預(yù)制T 梁外觀氣泡較多的原因進行分析,確定其主要原因為:砂級配不合格、外加劑質(zhì)量不合格以及機械設(shè)備調(diào)備不合理,主要表現(xiàn)為混凝土宜采用Ⅱ區(qū)中砂,而本地只有I 區(qū)機制粗砂,砂的細(xì)度模數(shù)大;外加劑減水率差;在混凝土施工時,時常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場混凝土罐車有壓車現(xiàn)象,造成混凝土等待時間過長(最長的一車等待時間為2.5 小時),塌落度損失嚴(yán)重,影響混凝土質(zhì)量。
針機械設(shè)備調(diào)配不合理,砂級配不合格、外加劑質(zhì)量檢查3 條主要原因,遵循“5W1H”原則,制定了相應(yīng)控制措施。
(1)機械設(shè)備調(diào)配不合理
現(xiàn)場安排專人進行專項管理,嚴(yán)格按照混凝土流水施工,單車壓車時間不超過十分鐘,具體為制定混凝土協(xié)調(diào)辦法,由項目部質(zhì)檢員、拌合站及施工方各出一名人員專門協(xié)調(diào);根據(jù)現(xiàn)場混凝土澆筑速度靈活控制單車混凝土量及運送車數(shù)量;增加值班人員,施工現(xiàn)場24 小時有人調(diào)配。
(2)砂級配不合格
加大對進場的機制砂、天然砂進行檢測確定摻配比:根據(jù)進場材料進行多次試驗確定摻配比;根據(jù)摻配比再進行配合比調(diào)整。旨在提高混凝土和易性[1]。
(3)外加劑不合格
加大對進場材料的檢測與外加劑的泌水率檢測:與外加劑生產(chǎn)廠家協(xié)商,提高減水效果[2];進場后試驗室通過試驗確定減水率;調(diào)整確定配合比。
在對策實施后,對正在施工的關(guān)鍵項目檢查情況進行調(diào)查,對記錄的主要問題進行全面整理、統(tǒng)計分析,合格率從82.3%提高到96%。已澆筑完成的6 片30米預(yù)制T 梁進行了現(xiàn)場抽查,共計檢查了100 點,合格點數(shù)為96 點,平均合格率為96%。
圖1 實施前后的效果對比圖
對策實施后,“機械設(shè)備調(diào)配不合理、砂級配不合格、外加劑質(zhì)量檢查”問題已從對策實施前的“關(guān)鍵少數(shù)”,成為對策實施后的“次要的多數(shù)”[3],說明采取的改進措施有效,現(xiàn)狀得到了較好的改善,對后續(xù)作業(yè)能夠提供強有力的指導(dǎo)。