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DYT永磁直驅(qū)電機(jī)在水泥磨選粉機(jī)上的應(yīng)用

2020-07-06 09:43趙美中
四川水泥 2020年6期
關(guān)鍵詞:選粉異步電機(jī)陽(yáng)泉

趙美中

(陽(yáng)泉冀東水泥有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)泉 045000)

1 永磁同步直驅(qū)電機(jī)的原理介紹

永磁同步直驅(qū)電機(jī)是由稀土永磁體產(chǎn)生磁場(chǎng),通過(guò)矢量變頻控制技術(shù),精確控制電動(dòng)機(jī)的輸入電壓、電流,使電能高效率地轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的電磁裝置。永磁直驅(qū)電機(jī)采用多級(jí)數(shù)低轉(zhuǎn)速的設(shè)計(jì)理念,當(dāng)對(duì)稱三相交流電源接入電機(jī)對(duì)稱的三相繞組時(shí),電流在定子繞組中產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)和轉(zhuǎn)子之間的磁場(chǎng)相互作用,產(chǎn)生非常大的旋轉(zhuǎn)扭矩,并且符合如下規(guī)律:

n=60f/P

其中:n-電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min);f-電機(jī)的頻率(Hz);p-電機(jī)的極對(duì)數(shù)。

2 永磁同步直驅(qū)電機(jī)的性能特點(diǎn)

2.1 節(jié)能降耗

永磁直驅(qū)電機(jī)由于其轉(zhuǎn)子的磁場(chǎng)靠永磁體直接產(chǎn)生,免去了通過(guò)電流來(lái)勵(lì)磁,減少了勵(lì)磁損耗和渦流耗損,因此電機(jī)效率要比異步電機(jī)高。加上去掉了減速機(jī)等中間傳動(dòng)能耗損失,而且還可以通過(guò)變頻器精確控制所需轉(zhuǎn)速。因此通過(guò)這三個(gè)方面的累計(jì)疊加,驅(qū)動(dòng)整體傳動(dòng)效率大幅提高,對(duì)比傳統(tǒng)的減速機(jī)驅(qū)動(dòng)方案,普遍降低了10-30%的能耗損失。

2.2 安裝便捷、減小現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備體積

由于用永磁電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,改造后將異步電機(jī)和減速機(jī)同時(shí)去掉,因此驅(qū)動(dòng)單元體積大幅減少,現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)空間得以極大改善,因此安裝更簡(jiǎn)單和便捷。

2.3 設(shè)備維護(hù)量大大減少

永磁同步直驅(qū)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速低,運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)量小,軸承選擇歐美進(jìn)口品牌,確保了電機(jī)能夠連續(xù)運(yùn)行10 萬(wàn)小時(shí)以上,減少了后期對(duì)軸承的維護(hù)。為防止維保人員忘記加油或者少加油,設(shè)計(jì)上選擇了單點(diǎn)自動(dòng)注油器,免人工自動(dòng)注油,可靠性又得以加強(qiáng)。

2.4 改善電網(wǎng)質(zhì)量

永磁同步直驅(qū)電機(jī)轉(zhuǎn)子通過(guò)稀土釹鐵硼產(chǎn)生磁場(chǎng),無(wú)需電流勵(lì)磁,有功功率提高,功率因數(shù)最高可達(dá)0.98,因此改善了電網(wǎng)的用電質(zhì)量。加上電機(jī)采用變頻啟動(dòng)的方式,極大降低了啟動(dòng)電流,減少了對(duì)電網(wǎng)瞬時(shí)沖擊。

3 DYT 永磁同步直驅(qū)電機(jī)在選粉機(jī)上的應(yīng)用案例分析

陽(yáng)泉冀東水泥有限責(zé)任公司為日產(chǎn)水泥7200 噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,作為冀東水泥在山西省重點(diǎn)的龍頭水泥制造企業(yè),對(duì)當(dāng)?shù)鼗ㄗ龀隽藰O大的貢獻(xiàn)。水泥磨選粉機(jī)是水泥生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的最后一道工序,設(shè)備的穩(wěn)定性對(duì)水泥產(chǎn)量起到至關(guān)重要的作用。和大部分的水泥企業(yè)一樣,陽(yáng)泉冀東水泥磨選粉機(jī)原驅(qū)動(dòng)也采用早期設(shè)計(jì)的“變頻異步電機(jī)+減速機(jī)”的驅(qū)動(dòng)方案,該驅(qū)動(dòng)在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,存在很多問(wèn)題,集中表現(xiàn)如下:

1、減速機(jī)為立式安裝,箱體內(nèi)充滿潤(rùn)滑油,導(dǎo)致散熱差,溫度高,降低了減速機(jī)的使用壽命。

2、減速機(jī)的輸出軸向下,鐵屑、油泥在重力作用下,容易進(jìn)入下部軸承,造成軸承磨損大,減速機(jī)故障頻發(fā)。

3、減速機(jī)下部的鐵屑、油泥由于日常維護(hù)時(shí)無(wú)法清理干凈,密封容易受損,長(zhǎng)期存在漏油現(xiàn)象,不僅造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境骯臟,更是增加了潤(rùn)滑油成本。

4、由于異步電機(jī)和減速機(jī)高速軸轉(zhuǎn)速高,振動(dòng)值較大,導(dǎo)致聯(lián)軸器出現(xiàn)過(guò)斷裂,造成了支撐架的開(kāi)焊,選粉機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性不高。

鑒于水泥磨選粉機(jī)存在的以上諸多問(wèn)題,為提高設(shè)備運(yùn)行可靠性,提高生產(chǎn)效率及企業(yè)利潤(rùn),我公司決定采用永磁直驅(qū)電機(jī)對(duì)水泥磨選粉機(jī)進(jìn)行改造,替換原有的“變頻異步電機(jī)+聯(lián)軸器+減速機(jī)”結(jié)構(gòu),由永磁電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)選粉機(jī)主軸,徹底解決了減速機(jī)存在的上述問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)調(diào)研、考察、招標(biāo),最終我司選用南京迪瓦永磁科技有限公司的DYT 永磁直驅(qū)電機(jī),以下為改造時(shí)的參數(shù)。

表一 原驅(qū)動(dòng)參數(shù)

根據(jù)原驅(qū)動(dòng)參數(shù),選用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)進(jìn)行改造,參數(shù)如下:

表二 改造后參數(shù)

改造前后、安裝對(duì)比圖如下:

改造前安裝圖

改造后安裝圖

改造后,相同運(yùn)行工況(選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)料量相同)運(yùn)行時(shí),改造前后運(yùn)行電流數(shù)據(jù)對(duì)比如下表三:

表三 改造前后運(yùn)行電流數(shù)據(jù)對(duì)比

通過(guò)以上運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,采用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)改造后,電機(jī)運(yùn)行電流下降29.8%。

4 DYT 永磁同步直驅(qū)電機(jī)改造效果及應(yīng)用前景

通過(guò)陽(yáng)泉冀東水泥280KW 選粉機(jī)采用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)改造效果分析,工藝系統(tǒng)方面原電機(jī)電流容易超標(biāo),工藝操作不得不減產(chǎn),更換永磁電機(jī)后為水泥磨操作提供有力保障,提產(chǎn)10t/h。設(shè)備方面不但徹底解決了減速機(jī)振動(dòng)大、易漏油的問(wèn)題,也大大減少了設(shè)備維護(hù)量,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,電機(jī)運(yùn)行電流大幅度下降,最大程度地節(jié)約了能源。

DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)能解決設(shè)備故障點(diǎn),確保安全生產(chǎn)、延長(zhǎng)設(shè)備壽命周期,提高系統(tǒng)效率方面效果顯著,不但在選粉機(jī)上值得大力推廣,在其他皮帶機(jī)、管磨機(jī)、斗提機(jī)設(shè)備上也有很大的應(yīng)用潛力。

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