張 慧
(上海東石塘再生能源有限公司,上海 201417)
依據(jù)2018年11月22日,上海市頒布的《污水綜合排放標準》(DB31/199-2018)新規(guī),本項目所涉的污水處理廠的能源污水外排需要執(zhí)行新規(guī)中的三級標準,而雨水外排執(zhí)行上海市頒布的《污水綜合排放標準》(DB31/199-2018)中二級標準。在此之前,該廠所執(zhí)行的上海市《污水綜合排放標準》(DB31/199-2009)標準中,污水外排為一類污染物B 級標準,雨水則為二類污染物二級標準,即依照項目環(huán)評批復的要求,將處理達標后的污水排入市政污水管網(wǎng),經(jīng)全廠雨水管網(wǎng)收集后的達標雨水直接排入自然水體[1]。
綜上所述,需要針對舊有標準框架下的污水處理工藝、設(shè)備和方法進行改造升級。
對比新舊標準中關(guān)于污水和雨水的外排分類情況可以得知,現(xiàn)行標準對于各類污染物質(zhì)的含量指標更加嚴格,尤其在化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)、氨氮、總氮、總磷、固體懸浮物(Suspended solid,SS)、氯化物和鋅等指標上有所收緊。
針對上述收緊指標進行實際對比發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有污水處理工藝的實際COD、氨氮、總氮、總磷、SS、氯化物和鋅等指標恰處于零界點,總排口無異常情況,但各別排口存在外排水質(zhì)超標的風險,需要進行進一步升級改造以滿足處理功能和環(huán)保需求。
為了節(jié)約改造工期,優(yōu)化改造成本,順利實現(xiàn)改造目的,需要對原有的工藝路線進行研究剖析,通過水質(zhì)小試及中試研究并重新核算水平衡參數(shù)后,依據(jù)所歸納的指標需求進行改造。
本次提標改造目標需要重點清除的污染物包括COD、氨氮、總氮、總磷、SS、氯化物和鋅,首先對現(xiàn)有工藝路線進行剖析。該污水處置中心雨污水的原有排放標準執(zhí)行上海市《污水綜合排放標準》(DB31/199-2009)中的二級標準,將污水總排口接收五股廢水,如圖1所示:
圖1 原有雨污水處理工藝路線
如圖所示,總路線可以分為五點:
(1)雨水總排口接收循環(huán)水池排污水及全廠道路沖洗水,未設(shè)置暫存池裝置;
(2)滲濾液處理系統(tǒng)主要處理垃圾儲坑里的滲濾液及初期雨水(包括卸料廳、引橋沖洗水和前15 分鐘的雨水);除鹽水系統(tǒng)的反滲透濃縮液經(jīng)污水管網(wǎng)直接排入污水總排口;
(3)辦公樓、主廠房等車間產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池直接排入污水總排口;
(4)煙氣凈化間的地面沖洗水經(jīng)污水管網(wǎng)收集后,直接排入污水總排口。焚燒間、污泥干化車間及滲濾液處理站等沖洗水經(jīng)滲濾液處理系統(tǒng)處理達標后,排入污水總排口。該污水總排口未設(shè)置相應(yīng)的暫存池;
(5)鍋爐排污水(定排與連排污水)冷卻后作為冷卻塔循環(huán)水池的補水使用。循環(huán)水池的排污水通過雨水管網(wǎng)直接排入雨水總排口。一體化凈水器的反沖洗水,經(jīng)離心機脫泥后,脫泥清液回流至冷卻塔循環(huán)水池。
為了確定整體的工藝路線,使排放后的雨水達到DB31/199-2018 二級排放標準,需要通過小試及中試研究對雨水處理中的重金屬含量、總磷等關(guān)鍵指標處理效果進行驗證。
(1)采用具有絡(luò)合能力的巰基硫化物JTS-01 實現(xiàn)對雨水中重金屬(主要以鋅為主)的捕集,通過實驗得知待處理水進入反應(yīng)池與重捕劑JTS-01 進行反應(yīng),反應(yīng)時間約20 分鐘即可達到良好的重金屬捕集效果,而JTS-01 的添加量僅需廢水量的萬分之五,具有良好的經(jīng)濟效益[2];
(2)針對總磷指標的控制,在串行處理工藝中,經(jīng)過JTS-01 處理后的廢水需要與除磷藥劑反應(yīng),反應(yīng)時間約為5-20 分鐘。隨后上述前驅(qū)體產(chǎn)物進入反應(yīng)池3 之中,與凝聚沉淀劑聚丙烯酰胺反應(yīng)1 分鐘左右進入沉淀池進行處理。此時于水中的總磷含量控制在新標準的規(guī)范以下,無超標風險。
為確保雨污水排放達標,計算補水量,優(yōu)化補水成本,需要針對改造后的管路重新核算全廠水平衡,改造雨污水管網(wǎng),徹底實現(xiàn)雨污分流,從而確保雨污水水質(zhì)達標。
水平衡核算中的關(guān)鍵指標包括取水量、重復利用水量、耗水量、排水量、漏水量等,基本的評價考核參數(shù)以重復利用率R0、間接冷卻水循環(huán)率R冷、工藝水回用率Rx、污水回用率R污等。
根據(jù)全廠水平衡參數(shù),按全廠最大水量計算需要回噴處置的濃縮液量為34m3/d(已計算冗余處理量)。為實現(xiàn)雨污水排放長期穩(wěn)定達標排放,需要將冷卻塔循環(huán)水池的排污管從雨水排口改至污水排口,限定雨水池中的污染物成分,降低處理難度。與此同時,還需要考慮控制污水部分的處理成本,將大部分難以處理的廢水作為中水回用處置,其余廢水通過滲濾液處理設(shè)施處理后達標排放,以滿足污水總排口長期穩(wěn)定達標的要求。
綜上所述,本案中需要實際提標改造的部分包括:
(1)對雨水、污水中的COD、氨氮、總氮、總磷、SS、氯化物和鋅等收緊指標進行進一步地降低處理;
(2)改造雨污水管網(wǎng),徹底實現(xiàn)雨水和污水的分流;
(3)需要針對工藝變化增設(shè)污水外排暫存池、化糞池出水匯集系統(tǒng)、豎流式沉淀池及其加藥裝置、鍋爐換熱器、反滲透設(shè)備等處理設(shè)備。
根據(jù)3.4 中的需求歸納,整體的工藝改造方案如圖2所示:
圖2 雨污水處理改造方案
如圖2所示,改造后的雨污水處理方案包括滲濾液處理站、冷卻塔循環(huán)水池、污水暫存池、雨水暫存池、洗煙廢水處理裝置、雨水總排口、污水總排口等關(guān)鍵節(jié)點。
在雨污分流設(shè)計中,污水在滲濾液處理站經(jīng)CLR、MBR、UF、NF、RO 等處理合格后經(jīng)由冷卻塔循環(huán)水池,流入在污水總排口的巴歇爾槽前新增的污水外排暫存池。在污水外排暫存池內(nèi)增加一臺回流泵,將不合格的污水提升至附近污水井,通過全廠污水收集系統(tǒng)收集不合格污水。在垃圾儲坑滲濾液收集廊道附近的污水井內(nèi)放置潛污泵,并將泵的出口管路接至調(diào)節(jié)池,經(jīng)滲濾液處理系統(tǒng)處理合格后,外排污水總排口。每次外排污水前,需要檢測污水水質(zhì),污水水質(zhì)合格方可外排,否則,回流至滲濾液處理系統(tǒng)進行處理。;
雨水處理則是將引橋沖洗水、道路沖洗水等匯集入初期雨水收集池后流向雨水暫存池,經(jīng)檢測達標后排入雨水總排口。二者管路具有物理隔離,處理邏輯清晰明了,實現(xiàn)了徹底的分流設(shè)計。
該分流設(shè)計中雨污水的處理并非毫無聯(lián)系,當雨水處理不達標時,需要重新流入滲濾液處理站,經(jīng)過在冷卻塔循環(huán)水池的排污管路上新增的豎流式沉淀池和混凝劑、除磷劑及螯合劑加藥裝置進行處理,利用聚合氯化鋁、除磷劑及針對鋅的螯合劑,防止雨水總排口的固體懸浮物和重金屬鋅超標。
經(jīng)過分流設(shè)計后,調(diào)試結(jié)果證明冷卻塔循環(huán)水池的排污水的水量增加到1000m3/d,排污水中氯離子的濃度將達到230mg/L 左右,可以滿足雨水總排口的要求。
本案在污水總排口附近建設(shè)一座5m×3m×3m 的化糞池出水和隔油池出水匯集池,即化糞池出水匯集系統(tǒng)。
為達到處理效果,需要在匯集系統(tǒng)底部增設(shè)兩臺潛污泵(一用一備,處理能力為20t/h),通過液位計自動控制將水提升至滲瀝液調(diào)節(jié)池;在各個化糞池溢流池設(shè)兩臺潛污泵(一用一備,處理能力為10t/h),通過液位計自動控制將水提升至新建化糞池匯集池,同時封堵各個化糞池溢流到污水管網(wǎng)的排口,實現(xiàn)分流設(shè)計避免污染。
經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試、深化設(shè)計和運行評估,從雨污水的檢測結(jié)果來看,本次改造后COD、氨氮、總氮、總磷、SS、氯化物和鋅等污染物水平能穩(wěn)定保持在新標準規(guī)定指標之下,但從長期的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益而言,本次改造方案具有重要意義。
本案在舊有雨污水處理工藝及管網(wǎng)設(shè)備的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化處理邏輯,增設(shè)處理設(shè)備實現(xiàn)了雨污水的分流處理;同時引入先進材料對雨污水中的關(guān)鍵指標進行定向降低,并利用中水回用系統(tǒng)節(jié)省了處理成本,為相關(guān)項目的實施提供了技術(shù)范例。