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石灰-石膏法技術(shù)在陶瓷廠(chǎng)煙氣脫硫系統(tǒng)中應(yīng)用*

2020-07-06 01:42趙文立
陶瓷 2020年5期
關(guān)鍵詞:窯爐石灰石膏

趙文立

(廣東金牌陶瓷有限公司 廣東 佛山 528000)

前言

隨著廣東省生態(tài)環(huán)境廳和廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB44/Z 160-2019出臺(tái)并實(shí)施,陶瓷工業(yè)大氣污染物排放要求:SO2限值30 mg/m3,顆粒物限值20 mg/m3,氮氧化物限值100 mg/m3。要達(dá)到超清潔排放,這就使煙氣治理脫硫工藝的選擇非常關(guān)鍵,目前煙氣治理工藝有許多種,各有優(yōu)缺點(diǎn),而石灰-石膏法脫硫生產(chǎn)工藝以石灰水或石灰乳冼滌煙氣中的SO2產(chǎn)生CaCO3轉(zhuǎn)化為石膏CaSO4,該法脫硫效率可達(dá)95%以上,是世界上應(yīng)用最為廣泛廉價(jià)的脫硫工藝之一,石灰-石膏法脫硫工藝正逐漸用于陶瓷工業(yè)煙氣治理。

圖1 石灰-石膏法工藝流程圖

1 煙氣脫硫工藝技術(shù)改造歷程

2014年廣東金牌陶瓷有限公司采用雙堿法脫硫工藝對(duì)6條窯爐日產(chǎn)60萬(wàn)m3煙氣進(jìn)行大氣污染治理,該工藝以片堿和石灰作為脫硫劑,基于大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)較寬,設(shè)備運(yùn)行比較正常,尚能滿(mǎn)足排放要求,但2014年國(guó)家環(huán)保部發(fā)布《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 25464-2010中將大氣污染物排放限值SO2降為50 mg/m3后,脫硫塔運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)多種問(wèn)題,塔內(nèi)結(jié)垢結(jié)晶體,煙氣排放困難,窯爐控制難度上升,影響產(chǎn)品品質(zhì),運(yùn)行成本大幅上升,雖經(jīng)2次技改,通過(guò)加大外循環(huán)水池,減少石灰用量,加大片堿用量等措施,但實(shí)際運(yùn)行效果仍得不到實(shí)質(zhì)性改變。2018年廣東省又一次對(duì)《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》做出修改,大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修訂為SO230 mg/m3,顆粒物20 mg/m3。雙堿法脫硫設(shè)備結(jié)垢更加嚴(yán)重,工藝運(yùn)行成本更高,煙氣排放難以滿(mǎn)足目前的排放標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)這種現(xiàn)狀,2019年投資采用石灰-石膏法脫硫工藝方案對(duì)窯爐脫硫塔進(jìn)行技術(shù)改造,目前脫硫塔運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)良好。

2 石灰-石膏法工藝流程圖

2.1 石灰-石膏法脫硫塔性能參數(shù)

表1 石灰-石膏法脫硫塔性能參數(shù)

2.2 兩種脫硫工藝概述

1)雙堿法。將片堿制成漿液打入脫硫塔內(nèi),經(jīng)和煙氣反應(yīng)后流出塔外反應(yīng)水池,在反應(yīng)池中加入石灰沉淀,通過(guò)氧化曝氣使亞硫酸鈣轉(zhuǎn)化成硫酸鈣,產(chǎn)生的氫氧化鈉脫硫液進(jìn)一步循環(huán)使用。

2)石灰-石膏法。將制成的石灰漿液注入塔內(nèi),通過(guò)循環(huán)泵對(duì)漿液循環(huán)使用,同時(shí)對(duì)漿液氧化,產(chǎn)生的硫酸鈣由抽漿泵抽至壓濾機(jī)壓濾,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程自動(dòng)化運(yùn)行。

2.3 兩種脫硫工藝反應(yīng)機(jī)理

2.3.1 雙堿法

1)脫硫過(guò)程。

2)再生過(guò)程。

3)曝氣石膏生成。

2.3.2 石灰-石膏法

1)石灰溶解。

2)SO2吸收。

CaSO3·1/2H2O+1/2H2O+SO2= Ca(HSO3)2

3)氧化。

4)石膏生成。

3 兩種脫硫塔運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比分析

3.1 石灰-石膏法和雙堿法脫硫效果對(duì)比

表2 石灰-石膏法和雙堿法脫硫效果對(duì)比表

由表2可知,石灰-石膏法脫硫煙氣可達(dá)到清潔排放標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。

3.2 石灰-石膏法和雙堿法化工料用量對(duì)比

表3 石灰-石膏法和雙堿法化工料用量對(duì)比表

注:因雙堿法系統(tǒng)中再生過(guò)程和曝氣過(guò)程難以控制,為防止結(jié)垢堵塔,石灰用量逐漸減少,上表為2019年改造前后化工原料用量對(duì)比。

3.3 石灰-石膏法和雙堿法電力設(shè)備相關(guān)參數(shù)

石灰-石膏法脫硫工藝雖增加了,2臺(tái)引風(fēng)機(jī),用電裝機(jī)功率提高了560 kW,但在實(shí)際運(yùn)行中采用變頻控制,負(fù)荷僅為35 Hz,它減少了煙道阻力,降低了窯爐排煙用電功率,改善窯爐操作和車(chē)間環(huán)境,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。

表4 石灰-石膏法和雙堿法電力設(shè)備相關(guān)參數(shù)表

3.4 年運(yùn)行成本估算

表5 石灰-石膏法年運(yùn)行成本估算表

由表5可知,采用石灰-石膏法脫硫工藝,年節(jié)約成本63.2萬(wàn)元,同時(shí)顆粒物和二氧化硫排放降低也降低了環(huán)保稅。

4 石灰-石膏法和雙堿法脫硫工藝生產(chǎn)實(shí)踐結(jié)果

雙堿法脫硫工藝運(yùn)行時(shí),生產(chǎn)過(guò)程難以控制,外循環(huán)水池占地面積較大,漿液堿再生困難,采用普通的沉淀水分離,水質(zhì)難以控制,稍不注意就會(huì)造成堵塔,且片堿用量大,運(yùn)行成本高,大氣污染物SO2排放濃度約45 mg/m3,無(wú)法滿(mǎn)足新出臺(tái)的排放標(biāo)準(zhǔn),技改后的石灰-石膏法脫硫效果非常顯著,SO2排放數(shù)據(jù)基本在20 mg/m3以下,改造后的效果表明石灰-石膏法脫硫工藝用于陶瓷工業(yè)煙氣治理可以達(dá)到超清潔排放標(biāo)準(zhǔn),完全滿(mǎn)足廣東省新出臺(tái)的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

表6 石灰-石膏法脫硫煙氣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(mg/m3)

表7 第三方中山市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司檢測(cè)報(bào)告(mg/m3)

注:檢測(cè)公司對(duì)于顆粒物20 mg以下的只標(biāo)注小于20,不表述詳細(xì)數(shù)值。

5 總結(jié)

1)石灰-石膏法自動(dòng)化程度高,占地面積小,操作簡(jiǎn)單方便,運(yùn)行成本較低。

2)石灰-石膏法采用石灰作脫硫劑,原料來(lái)源廣泛。

3)雙堿法使用脫硫劑片堿,屬?gòu)?qiáng)堿,腐蝕性強(qiáng),化學(xué)危險(xiǎn)性高,安全性差。

4)實(shí)踐證明石灰-石膏法脫硫效果高達(dá)95%以上,優(yōu)于雙堿法,完全滿(mǎn)足廣東省新出臺(tái)的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,達(dá)到超清潔排放標(biāo)準(zhǔn),可用于陶瓷廠(chǎng)工業(yè)煙氣脫硫治理,值得推廣應(yīng)用。

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