徐興福 孫寶東 程俊 王世杰 陳旺生,3 程新 金豪 秦林波,3
(1.南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 南京210035; 2.武漢科技大學(xué)湖北省煤轉(zhuǎn)化與新型炭材料重點實驗室 武漢430081; 3.湖北省工業(yè)安全工程技術(shù)研究中心 武漢 430081)
氯在煉焦及化產(chǎn)回收過程中是一個有害的元素,由于氯對焦?fàn)t耐火材料的腐蝕作用,通常將氯作為煉焦煤的技術(shù)條件參數(shù)。另外,煤中氯絕大部分以氯化氫的形式進入煤氣與化產(chǎn)回收系統(tǒng),對管道及設(shè)備造成危害,對化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響[1-2]。粗(輕)苯是煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收中最重要的產(chǎn)品之一,經(jīng)過深加工,可得到純苯、甲苯、二甲苯等寶貴的基本有機化工原料,具有較高的經(jīng)濟效益。隨著粗(輕)苯新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(YB/T 5022—2016)的執(zhí)行,對苯中氯含量進行了更加嚴(yán)格的限制(氯含量≯15 mg/kg),致使國內(nèi)部分焦化企業(yè)出現(xiàn)了苯中氯超標(biāo)的現(xiàn)象,但在以苯為原料的苯加氫工藝中,苯中氯離子超標(biāo)會對苯加氫催化劑造成污染,使催化劑活性變差,催化效果降低,影響苯加氫生產(chǎn)、增加成本[3]。因此,苯中氯超標(biāo)嚴(yán)重影響了苯產(chǎn)品的外售,對焦化副產(chǎn)品創(chuàng)效造成較大的影響。
目前國內(nèi)外的研究者更多的聚焦在煤中氯的存在形態(tài)以及熱解過程中轉(zhuǎn)化規(guī)律的研究[4-9],對粗(輕)苯中氯的來源及影響因素研究較少。國內(nèi)安陽鋼鐵股份有限公司的李修立等[3]曾對該焦化輕苯中氯超標(biāo)原因進行了分析,發(fā)現(xiàn)洗油加工質(zhì)量變差是導(dǎo)致苯中氯超標(biāo)的原因。由于焦化粗(輕)苯的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,特別是煤氣的凈化流程較長,且沒有相關(guān)的影響因素與規(guī)律作理論指導(dǎo),致使造成粗(輕)苯中氯超標(biāo)時,無法及時判明原因,并采取有效控制措施??傊?,國內(nèi)煉焦及化產(chǎn)回收工藝及操作控制的不同,也會造成其原因千差萬別。因此,本文基于南鋼煉焦及化產(chǎn)回收工藝的特點,探究粗(輕)苯中氯的來源、影響因素與規(guī)律,提出可行的控制措施,為同行焦化企業(yè)提供有益的借鑒與指導(dǎo)。
圖1 煤氣凈化流程
按照GB/T 3558—2014《煤中氯的測定方法》中的艾氏卡試劑分解-沉淀滴定法測定配合煤中總氯;用分析純苯對脫硫塔入口、脫硫塔后、飽和器后、終冷塔出口和洗苯塔出口5處的煤氣進行吸收并定容,用JF-WK-2000A型微庫侖儀測定總氯,換算出煤氣含氯量;其他油類液體采用JF-WK-2000A型微庫侖儀測定總氯;其他水類液體采用離子色譜儀測定氯離子的相對含量。
為了使測定結(jié)果更具有對比性與有效性,分別于2019年9月和11月進行了兩次系統(tǒng)的采樣分析,沿著煤氣凈化系統(tǒng),同時采用專門設(shè)計的取樣裝置進行煤氣吸收,每次連續(xù)取3個試樣,結(jié)果采用3個試樣的平均值表示。
由生產(chǎn)工藝可知,對苯產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的就是洗脫苯工藝及操作參數(shù),從質(zhì)量守恒原理的角度而言,焦化輕苯中的氯直接來源于入洗苯塔的煤氣和貧油。但是,從圖1可知,入洗苯塔的煤氣從焦?fàn)t產(chǎn)生,并經(jīng)過了較長的煤氣凈化工藝,因此,其氯含量不僅與配合煤中的氯含量、煉焦加熱制度有關(guān),而且與煤氣凈化工藝有較大的關(guān)系。而對于貧油中的氯含量不僅與新鮮洗油質(zhì)量有關(guān),與脫苯工藝也有較大的關(guān)系。因此,本研究著重從氯在煉焦與煤氣凈化過程的變遷規(guī)律入手,剖析焦化粗(輕)苯中氯的來源、影響因素與規(guī)律。
我國煤中氯含量一般為0.1%以下,極少數(shù)煤中氯含量為 0.1%~0.2%(質(zhì)量百分?jǐn)?shù))。煉焦煤中氯主要以無機態(tài)形式存在于含氯的鹽礦物、溶于煤空隙水中的氯、離子吸附態(tài)的氯、類質(zhì)同象替代礦物晶格的氯。國內(nèi)外學(xué)者研究了煤中氯在煤熱解過程中析出特性及分布特征[1-8],煤熱解過程中氯釋放量與加熱溫度、加熱時間、加熱速率、揮發(fā)分以及礦物質(zhì)組成等有關(guān),但是,在900 ℃時,氯的釋放率達到80%以上,并以HCl的形式釋放。因此,在煉焦過程中,配合煤在炭化室受熱分解,主要以HCl的形式析出,并且在焦炭成熟時溫度達到1 050 ℃,因此,煤中氯絕大部分都會析出進入煤氣中。
從源頭而言,煤氣中氯含量的多少直接與配合煤中氯含量有關(guān),從表1可以看出,9月份配合煤氯含量為0.099%,而11月份氯含量由于太低未檢測出,反映到脫硫塔前煤氣中氯含量可以發(fā)現(xiàn),9月份煤氣中總氯含量明顯高于11月份。另外,通過工藝分析可知,脫硫塔前煤氣中氯含量還與上升管循環(huán)氨水噴灑有關(guān),這是因為煤氣經(jīng)過循環(huán)氨水噴灑后,會捕捉煤氣中約98%的氯離子進入氨水[2],也就是氨水中的固定銨鹽,因此,可以大大降低脫硫塔前煤氣中氯離子含量。另外,由于南鋼燃料廠的蒸氨系統(tǒng)產(chǎn)生的氨蒸氣進入鼓風(fēng)機前煤氣管道,因此,脫硫塔前煤氣中氯含量也與氨蒸氣有關(guān)系,這是因為在蒸氨塔操作時,盡管添加了堿來分解固定銨鹽,但是難免會有少量的氯離子帶入氨蒸氣。再者,煤氣進入橫管初冷器與脫硫預(yù)冷塔時,同樣與冷凝液、循環(huán)冷卻液直接接觸,而這些液體都含有較高的氯含量,由于操作條件的控制問題,可能會造成煤氣夾帶液體的現(xiàn)象,這些氯都會進入脫硫塔前的煤氣中,當(dāng)然,如果控制好操作條件,預(yù)冷塔也可能起到煤氣冷凝、洗滌脫氯作用。因此,盡管11月份的配合煤中氯含量非常低,但是在脫硫塔前的煤氣中仍含有少量的氯。當(dāng)然,也不難推測出,煤氣凈化系統(tǒng)涉及的氨水、冷凝液、貧油等與煤氣接觸的液體中,其氯的根源仍是來源于前期煉焦煤中。因此,嚴(yán)格來說,苯中氯的來源從根本上來說還是來自于配合煤,所以,要控制苯中氯含量,從源頭來說首先應(yīng)控制配合煤中氯含量,從而降低化產(chǎn)整個系統(tǒng)中各個關(guān)鍵中間產(chǎn)品的氯含量。
表1 不同配合煤氯含量對煤氣中總氯的影響
從前文分析可知,配合煤是煤氣凈化系統(tǒng)引入氯的源頭,因此,從源頭控制這些氯含量,從而可以從根本上控制苯中的氯含量。根據(jù)前期運行檢測結(jié)果,配合煤中氯含量控制在0.1%以下,輕苯中的氯含量不會超標(biāo);由于脫硫廢液含有較高的氯離子,因此,避免集中大量處置脫硫廢液進入配合煤。
從圖2可以看出,煤氣經(jīng)過脫硫塔后,9月份取樣煤氣中氯離子有升高的現(xiàn)象,而11月份取樣煤氣中氯離子略有降低,因此,對于脫硫系統(tǒng)的影響因素有必要進一步分析探究??赡艿脑驗槊摿蛞汉休^高濃度的氯離子,11月檢測達785 mg/L,經(jīng)過脫硫塔后,煤氣有可能夾帶脫硫液,造成脫硫后煤氣中氯含量有所升高。因此,要控制好脫硫塔的操作條件,如液氣比、氣體流速等參數(shù)。
(a)9月取樣平均值
(b)11月取樣平均值
而經(jīng)過飽和器后,煤氣經(jīng)歷了母液噴灑洗滌,從9月和11月分析結(jié)果來看,煤氣中氯離子有所升高,特別是圖2(a)顯示,煤氣中氯離子有較大的提高。這可能是由于母液含有較高氯離子的原故,11月檢測達37 mg/L,由于母液反復(fù)在系統(tǒng)中循環(huán),而在結(jié)晶過程中,氯化銨很難結(jié)晶出來,因此,氯離子在系統(tǒng)中不斷富集,從而造成了母液中氯離子含量較高。而在煤氣經(jīng)母液噴淋過程中,有可能母液中氯離子轉(zhuǎn)移到煤氣中,也有可能煤氣夾帶母液而造成煤氣中氯含量升高。
終冷塔影響比較明顯,由于在終冷塔內(nèi)煤氣與冷凝液直接接觸,煤氣得到冷卻,而煤氣中飽和水也會冷凝下來,因此,冷凝液主要是煤氣冷凝水和補充循環(huán)水。煤氣從終冷塔下部進入,上部出去,冷凝液噴灑分兩段,從檢測結(jié)果來看,下段冷凝液中氯離子明顯高于上段冷凝液,而出終冷塔后煤氣中氯含量在9月有明顯的降低。因此,這些結(jié)果表明,終冷塔不僅起到冷卻作用,同時,也可以起吸收少量氯離子作用。所以,為了達到較好脫氯效果,首先要保證冷卻效果,從9月份的運行情況來看,出終冷塔煤氣溫度達到32 ℃,因此,可以適當(dāng)降低終冷溫度,這樣,更多的煤氣飽和水可以冷凝下來,同時,煤氣中的氯也會攜帶下來。另一方面,降低冷凝液中氯含量,可以通過減少循環(huán)水補充量,這是因為循環(huán)水中含有較高的氯離子,同時,可以采用蒸汽凝結(jié)水、煤氣冷凝水作為補充水,當(dāng)然,也可以采用粗苯分離水補充。最后,為了控制出終冷塔煤氣中夾帶量,可以考慮在煤氣出管的豎段上安裝捕霧器。
經(jīng)過洗苯塔后,煤氣中的氯略有降低,這可能是由于洗油吸收煤氣中苯的同時,也吸收了少量的氯進入富油。而富油經(jīng)過脫苯蒸餾,富油中的部分氯轉(zhuǎn)入輕苯中,也有部分轉(zhuǎn)入輕苯分離水中,還有部分可能殘留在貧油中。
表2給出了煤氣凈化系統(tǒng)主要相關(guān)液體的氯含量,這些液體或直接或間接對焦化輕苯的質(zhì)量產(chǎn)生影響。
表2 煤氣凈化系統(tǒng)主要相關(guān)液體的氯含量 mg/L
新鮮洗油質(zhì)量的好壞直接影響循環(huán)洗油的質(zhì)量,如果新鮮洗油中的氯離子含量高,這些氯離子有可能通過脫苯蒸餾而轉(zhuǎn)入輕苯中。新鮮洗油氯含量是比較低,但是貧富油中氯含量明顯高于洗油,因此,不難推測,貧油具有富集氯離子能力。在11月份的貧富油中,其含量高于9月份,因此,這也可能是苯中氯離子的來源。同時,也可以看出,焦油中的氯含量比洗油高,因此,如果煤氣中夾帶了焦油,也會引起煤氣氯含量的提高。通過以上分析,若采用焦化洗油,建議洗油中氯含量控制在7 mg/L以下。
在終冷洗苯系統(tǒng)中,終冷塔上下段冷凝液含有較高氯離子,并且下段冷凝液氯含量明顯高于上段冷凝液,這與煤氣從終冷塔下部進入,首先與下段冷凝液接觸有關(guān)。根據(jù)終冷塔的運行情況,冷凝液需要不斷地更新以維持較好的性能,因此,需要不斷補充循環(huán)水,這成為冷凝液氯離子偏高的源頭,這是因為循環(huán)水中含有極高的氯離子,循環(huán)水的補充勢必提高上下段冷凝液中氯含量,這樣,會降低終冷塔的脫氯作用,反而因夾帶增加煤氣中氯含量。
另外,由于循環(huán)水、低溫水含有極高氯含量,一旦換熱器長期運行發(fā)現(xiàn)輕微泄漏,這些氯也會轉(zhuǎn)移到貧油中,從而造成苯中氯含量超標(biāo)。
殺菌除垢劑經(jīng)常用于循環(huán)水中,本身含有較高氯含量,因此,這些殺菌除垢劑的使用會增加相應(yīng)水體中氯含量。所以,通過控制殺菌除垢劑的使用量,可以控制循環(huán)水中氯含量。
(1)煉焦煤中氯是煉焦化產(chǎn)回收系統(tǒng)中煤氣、中間產(chǎn)品、各媒介液體等含氯的源頭,因此,控制配合煤中氯含量,才能從源頭控制焦化輕苯中氯含量。
(2)煤氣凈化工藝流程長,系統(tǒng)復(fù)雜,是導(dǎo)致煤氣中氯含量變遷的重要工藝過程,因此,必須優(yōu)化煤氣凈化工藝與設(shè)備、調(diào)節(jié)優(yōu)化生產(chǎn)運行參數(shù),從而通過控制煤氣含氯量達到控制焦化輕苯中氯含量目的。
(3)洗油、貧富油等直接接觸性液體也是焦化輕苯中氯的來源,因此,其氯含量必須控制在一定范圍內(nèi),才能有利于焦化輕苯中氯含量的控制。