和喜軍
(河南省煤田地質局四隊,鄭州450000)
本井屬于預探,設計井深為2 750m,完鉆井深2 590m,完鉆層位亮甲山組。完井方法為套管完井。經(jīng)測井驗證:完鉆層位、井深結構、煤層數(shù)據(jù)、井深質量及固井質量均符合設計。本井一開采用311.2mm 鉆頭,二開采用215.9mm 鉆頭完井。實際鉆遇地層為第四系、紙坊組、和尚溝組、劉家溝組、石千峰組、上石盒子組、下石盒子組、山西組,太原組本溪組、馬家溝組、亮甲山組。其中主要目標層煤層分別位于山西組3 號煤1 635.3~1 636.7m/厚1.4m。4 號煤1647.0~1649.0m/厚2.0m和1 651.8~1 652.8m/厚1m,及8+9 號煤1 709.4~1 716.2m/厚6.8m。取芯設備使用繩索取芯作業(yè),本井共取芯22回次,總取芯進尺75.48m,總巖芯長度71.06m,巖芯收獲率94.14%。
WH-B 型繩索取芯鉆具是針對煤層氣參數(shù)井施工,研發(fā)第二代專用大徑差繩索取芯鉆具。該類鉆具最大優(yōu)點是利用煤層氣施工中常用127mm(5 英寸)石油鉆桿或88.9mm(3.5英寸)石油鉆桿作繩索取芯鉆桿。在煤層氣參數(shù)井施工中,先用石油鉆桿與其他相關鉆具裝配無芯鉆頭,高效鉆進非目的層段,臨近取芯目的層段更換為石油鉆桿裝配WH-B 型繩索取芯鉆具外鉆具及取芯鉆頭這種鉆具組合,然后下鉆,下鉆到離孔底50cm 左右懸停鉆具,這時再沿石油鉆桿內(nèi)孔,將繩索取芯內(nèi)鉆具內(nèi)管總成送入井底繩索取芯外鉆具中,從而實現(xiàn)繩索取芯鉆進。由于石油鉆桿接頭壁較大,使取芯鉆頭內(nèi)外徑差距較大,所以,該類鉆具是一種大徑差繩索取芯鉆具【1】。
WH-B 型繩索取芯鉆具與常規(guī)繩索取芯鉆具原理和結構上基本相同。整個鉆具分繩索巖芯雙管和打撈器2 部分。
巖芯管部分由外管總成和內(nèi)管總成組成,統(tǒng)稱雙管。外管總成包括彈卡擋頭、彈卡室、懸掛接頭、外管、下接頭、鉆頭。內(nèi)管總成包括撈矛頭、彈卡、單動、調節(jié)、卡取巖芯及懸掛扶正等機構。幾個主要機構工作原理如下。
2.2.1 彈卡定位機構
主要由彈卡架、彈卡鉗、彈卡室、彈卡擋頭等部件組成。其作用是內(nèi)管座在外管中時,彈卡鉗借助彈簧彈力張開,貼在彈卡室內(nèi)壁上,上有彈卡擋頭,外有回收管,從而在鉆進時限制內(nèi)管向上竄,實現(xiàn)內(nèi)鉆管在外管里面上端定位,為防止磨損,借助彈卡擋頭撥叉帶動鉆具軸承上部隨外管旋轉,取芯時打撈器打撈鉤抓住撈矛頭,然后將打撈器、撈矛頭通過彈簧提升回收管,迫使彈卡縮回,使內(nèi)管總成處于自由狀態(tài),從而被提升到地面。
2.2.2 單動機構
由2 付或多付推力軸承實現(xiàn)內(nèi)鉆具總成與內(nèi)管之間單動。
2.2.3 調節(jié)機構
內(nèi)管座入外管中時,由主軸和調節(jié)螺母來調整內(nèi)鉆具總長,從而調節(jié)卡簧座與鉆頭內(nèi)臺階間隙。采取煤芯時,該間隙應保持在2~3mm,泵量200L/min;采取巖芯時,間隙和泵量可適當大一些。
2.2.4 懸掛機構
懸掛環(huán)與座環(huán)構成懸掛定位機構。內(nèi)管總成進入外管總成,到達預定位置時,懸掛環(huán)坐落在外管總成座環(huán)上,使整個內(nèi)鉆具不能再向下移動,從而形成內(nèi)、外鉆具下端定位。上、下定位,保證內(nèi)、外鉆具在鉆進過程中相對位置不變【2】。
2.2.5 打撈機構
由打撈鉤、撈鉤架、重錘等組成。撈取巖芯時打撈器放入鉆桿內(nèi),靠重錘快速下降,當?shù)竭_內(nèi)巖芯管上端時,打撈鉤抓住撈矛頭,從而把內(nèi)管提升上來。
2.2.6 安全脫卡機構
由打撈器上安全銷和脫卡管組成,撈取巖芯遇阻時可通過繩索絞車提拉鋼絲繩,把安全銷拉斷,或投下脫卡管,罩住打撈鉤尾部,使打撈鉤端部張開,釋放撈矛頭,從而使打撈器與內(nèi)管總成脫離【3】。
在煤層氣參數(shù)井中使用該類繩索取芯鉆具,可以在不更換專用繩索取芯鉆桿情況下,實現(xiàn)指定層段快速采取巖(煤)芯;利用大口徑不取芯鉆頭鉆進不取芯層段,利用WH-B 型繩索取芯鉆具在取芯層段采取巖(煤)芯,可以使所施工鉆孔在完成參數(shù)井功能的同時,具備生產(chǎn)井功能,提高資源利用率。
本井為我單位煤層氣勘探超深鉆孔施工中,首次在井深1 500m 以下采用繩索取芯工具進行繩索取芯。在取芯過程中出現(xiàn)以下幾種問題:
1)當井深超過1 500m 時,泥漿浮力不能抵消投放內(nèi)管總成時產(chǎn)生沖擊力,沖擊力過大造成座環(huán)炸裂,引起內(nèi)管總成卡死、內(nèi)管總成下行過盈,引起內(nèi)鉆頭損壞(內(nèi)鉆頭變形后巖心無法進入內(nèi)管),打撈矛在打撈內(nèi)管總成時,提拔不動,所以只能割斷提引鋼絲繩并起大鉆,施工效率極低【4】。
2)巖心卡芯困難,易造成巖心缺失,由于本井煤層為塊狀無煙煤,節(jié)理發(fā)育,鉆取時擾動極易造成煤芯碎裂,而深井取芯采用爪簧,受爪簧簧片硬度及間隔密度影響,容易造成堵芯及巖心消耗,為保證孔內(nèi)無殘留巖心,需無芯鉆頭掃孔,反復提下鉆,降低效率,增加施工成本。
3)在下入打撈矛進行提取內(nèi)管總成時,一旦遇到內(nèi)管總成卡死時,需要投放解卡器,而隨著井深增加,受下方到鉆具內(nèi)提引鋼絲因提升拉力不準確和鋼絲繩不同繩段自重影響,造成鋼絲繩在鉆具內(nèi)有繩段或松或緊不一而同。這樣就出現(xiàn)解卡器投放不到位而無法達到解卡目的【5】。
1)針對第一個問題,沖擊力過大造成座環(huán)炸裂,引起內(nèi)管總成卡死內(nèi)管總成下行過盈內(nèi)鉆頭損壞。通過實踐對承托環(huán)設計做出改進,通過提高座環(huán)受力強度,來克服投放內(nèi)管總成時產(chǎn)生沖擊力過大問題,在后期施工中一直到井深1 750m 取芯任務結束,沒有再出現(xiàn)因座環(huán)炸裂而引起內(nèi)管總成卡死、內(nèi)管總成下行過盈內(nèi)鉆頭損壞等情況。改進情況對比如1 圖、圖2 所示。
圖1 座環(huán)改進前
圖2 座環(huán)改進后
2)針對第二個問題,通過熱處理調質降低爪簧簧片彈性硬度,并且減少簧片數(shù)量、降低間隔密度來解決。
3)針對第三個問題,設計加重型解卡器來克服提引鋼絲繩對解卡影響,能夠保證解卡器投放到位而實現(xiàn)解卡目的。
通過一系列的改進,每次取芯進行檢查,并在取芯前調整鉆井液的參數(shù),使用絞車將取芯內(nèi)管送至井底,將解卡器重新加工,確保取芯內(nèi)管下至孔底時內(nèi)鉆頭損壞的情況。在本次鉆井取芯中,充分利用繩索取芯鉆具在取芯中的優(yōu)勢,降低起下鉆的次數(shù),提高取芯采取率,并有效降低取芯成本,為煤田地質勘探單位在煤層氣探井超1 500m 深孔繩索取芯有一個新的認識,因為目前最深只達到1 750m,在后續(xù)中如果施工超1 750m 鉆孔時,再根據(jù)實際情況進行持續(xù)改進。