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“兩堵一注”帶壓封孔工藝在龍門峽南煤礦的研究與應(yīng)用

2020-06-26 07:53余曉康馮康武李林松
中國煤炭 2020年6期
關(guān)鍵詞:封孔漿液裂隙

肖 喬 余曉康 馮康武 李林松 孫 臣 劉 陽

(1.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶市沙坪壩區(qū),400037;2.華鎣山煤業(yè)股份有限公司龍門峽南煤礦,四川省廣安市,409800)

我國是世界上煤礦瓦斯災(zāi)害最為嚴(yán)重的國家之一,瓦斯災(zāi)害時刻影響著礦井的安全生產(chǎn)[1]。目前,對于減少瓦斯事故、實現(xiàn)煤與瓦斯共采最有效的措施就是對礦井煤層瓦斯進行抽采[2-3]。瓦斯抽采鉆孔封孔質(zhì)量的好壞將直接影響煤層瓦斯抽采效果[4]。因此,根據(jù)礦井自身條件選擇較好的封孔工藝很有研究必要。

現(xiàn)階段我國煤礦抽采鉆孔主要的封孔工藝有水泥漿液封孔[5]、高分子發(fā)泡材料封孔[6]、囊袋式封孔器封孔[7]、二次封孔法封孔[8]、“兩堵一注”帶壓封孔[9-10]等。水泥漿液封孔工藝是在抽采鉆孔中預(yù)埋1根抽采管和1根注漿管,從注漿管注入水泥漿液,抽采管返漿后停止注漿,待漿液凝固后完成封孔,具有成本低、操作方便的優(yōu)點,缺點是水泥凝固后易收縮導(dǎo)致漏氣,而且漿液無法深入鉆孔裂隙中進行封堵,亦會造成鉆孔漏氣,此為龍門峽南煤礦傳統(tǒng)封孔工藝;高分子發(fā)泡聚合材料封孔具有封孔時間短、發(fā)泡倍數(shù)高等優(yōu)點,但發(fā)泡材料抗壓能力有限,在高地應(yīng)力或采掘干擾情況下容易產(chǎn)生變形,導(dǎo)致封孔段鉆孔周圍產(chǎn)生裂隙,影響抽采效果;囊袋式封孔器封孔具有封孔速度快的特點,但重復(fù)利用率低,對操作人員要求高,封孔質(zhì)量無法保證;二次封孔法封孔工藝主要是采取一次封孔之后,又利用帶壓將微細膨脹粉料吹入抽放鉆孔內(nèi),起到封堵鉆孔周邊裂隙、提高抽采率的效果,缺點是微細膨脹粉料易受潮結(jié)塊,影響裂隙封堵;“兩堵一注”帶壓封孔可以使封孔材料很好地滲入鉆孔周邊裂隙,有效地封堵漏氣通道,提高密封性,目前存在的問題是“兩堵”強度低,導(dǎo)致注漿壓力不高或不帶壓,不能對鉆孔周邊裂隙進行嚴(yán)密封堵,無法達到“注”的目的,導(dǎo)致抽采效果不佳。

針對龍門峽南煤礦現(xiàn)開拓采區(qū)構(gòu)造發(fā)育、裂隙眾多的特點,若采用傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝將無法滿足礦井抽采要求,綜合考慮封孔效果和經(jīng)濟效益,提出選用“兩堵一注”帶壓封孔工藝,并對該工藝進行改造升級,分別在3131工作面機巷和+310 m北西翼運輸大巷進行順層、穿層應(yīng)用試驗,效果良好。

1 試驗礦井概況

龍門峽南煤礦絕對瓦斯涌出量為12.20 m3/min,相對瓦斯涌出量為11.07 m3/t,為煤與瓦斯突出礦井。主采K1煤層最大瓦斯壓力為2.2 MPa,最大瓦斯含量為14.78 m3/t,透氣性系數(shù)為0.521 m2/(MPa2·d),K1煤層原始瓦斯壓力、瓦斯含量均較大,且煤層透氣性較差,同時具有突出危險性,瓦斯治理困難。隨著礦井抽采重點向313采區(qū)轉(zhuǎn)移,此采區(qū)煤(巖)層原生構(gòu)造十分發(fā)育,加之巷道掘進后松動圈內(nèi)裂隙眾多,原先采用的水泥漿液封孔工藝抽采效果很不理想,瓦斯抽采濃度低,且抽采鉆孔易出現(xiàn)漏氣問題。因此,需結(jié)合礦井實際情況,對原有封孔工藝進行改進升級。

2 “兩堵一注”帶壓封孔工藝

2.1 封孔原理

“兩堵一注”帶壓封孔工藝示意圖見圖1。其基本原理為:首先采用專用封堵材料對瓦斯抽采鉆孔封孔段兩端進行封堵,待封堵材料發(fā)泡、膨脹凝結(jié)后,再往封堵段之間的空間內(nèi)注入攜帶一定壓力的水泥漿液,當(dāng)壓力達到一定程度,漿液在注漿壓力的作用下將進入鉆孔壁裂隙進行封堵,凝固后其注漿壓力接近于地應(yīng)力,能使鉆孔封孔段處形成高應(yīng)力區(qū),徹底密封瓦斯漏氣通道,提高密閉性。

1—封孔泵;2—壓力表;3—返漿管;4—抽采管;5—注漿管;6—化學(xué)漿堵頭;7—水泥漿液;8—抽采鉆孔;9—抽采管花眼段;10—煤(巖)層;11—裂隙圖1 “兩堵一注”帶壓封孔工藝

2.2 封孔參數(shù)確定

(1)順層鉆孔封孔長度的確定。由于K1煤層較松軟、裂隙發(fā)育,采煤工作面風(fēng)巷、機巷掘進過程中將形成裂隙圈,需滿足抽采鉆孔封孔長度大于裂隙圈半徑,防止因裂隙與抽采鉆孔溝通而引起的漏氣,結(jié)合以往經(jīng)驗,確定順層鉆孔封孔長度為12 m。

(2)穿層鉆孔封孔長度的確定。根據(jù)礦井已揭露的地質(zhì)資料顯示,K1煤層底板的泥巖段氣密性較好,而靠近穿層仰孔孔口端茅口灰?guī)r段的鉆孔裂隙較發(fā)育,因此,封孔至煤層底板的泥巖即可,結(jié)合以往經(jīng)驗,確定穿層鉆孔封孔長度為15 m。

2.3 主要封孔材料及設(shè)備的選用

(1)考慮到龍門峽南煤礦煤(巖)層構(gòu)造帶眾多,原生斷層、裂隙發(fā)育的實際情況,采用“兩堵一注”帶壓封孔工藝會存在兩方面問題:其一,鉆孔封孔段兩端封堵材料強度不足,主要體現(xiàn)在材料徑向上缺乏作用力,對后續(xù)的注漿帶來影響;其二,缺乏對注漿壓力的把控,注漿時若壓力過小,水泥漿液無法滲透孔壁裂隙,若壓力過大,容易將封堵材料沖破,兩者均會對封孔效果造成負(fù)面影響。

(2)通過地面帶壓封孔模擬試驗,發(fā)現(xiàn)采用PN-6波雷因高分子發(fā)泡聚合材料作為鉆孔頂、底端封堵材料,兩端封堵材料產(chǎn)生的徑向作用力可滿足注漿壓力對兩端封堵材料的強度要求。

試驗采用直徑? 100 mm的鐵管模擬井下抽采鉆孔,采用PN-6波雷因注漿加固材料作為鉆孔頂封材料,然后帶壓注漿封孔12 h后,將鐵管沿截面切開,可以得到模擬鉆孔的剖面,如圖2所示。

圖2 “兩堵一注”帶壓封孔模擬鉆孔剖面

從圖2可看出,模擬鉆孔內(nèi)有瓦斯抽采管、注漿管、返漿管以及封孔段凝固的封孔材料,其中經(jīng)過12 h后封孔材料已完全凝固,同時瓦斯抽采管無受壓變形現(xiàn)象,說明該封孔材料能夠有效密封鉆孔。因此選用PN-6波雷因注漿加固材料(后文簡稱為“化學(xué)漿”)作為龍門峽南煤礦“兩堵一注”帶壓封孔工藝“兩堵”的材料。

鉆孔封孔段兩端封堵完成后,往封孔段注入的水泥漿液必須帶有適當(dāng)壓力,使得水泥漿液既不會沖破封孔段兩端的封堵材料,又可以充分滲入鉆孔孔壁裂隙。通過前期試驗,當(dāng)注入漿液壓力控制在1~2 MPa時,其填充效果最好。對此,龍門峽南煤礦引進了BFK-12/2.4型礦用注漿封孔泵,該泵額定注漿壓力為0~2.4 MPa,注入流量為12 L/min,滿足“兩堵一注”帶壓封孔工藝“一注”要求。

2.4 封孔步驟

第一步:準(zhǔn)備工作。事先預(yù)置BFK-12/2.4型礦用注漿封孔泵作為封孔機械設(shè)備,且準(zhǔn)備足量的封孔材料,“兩堵”材料采用化學(xué)漿,“一注”材料采用水泥與石膏粉配水料,還需要準(zhǔn)備其他必備的封孔注漿器具,包括抽采管、注漿管、返漿管、棉紗、鐵絲等。

第二步:清理預(yù)封鉆孔。通過壓風(fēng)對已打鉆孔進行清洗,清洗完畢后對鉆孔進行檢查,確保鉆孔的完整性,不出現(xiàn)變形、垮孔的情況。

第三步:“兩堵”。按封孔結(jié)構(gòu)要求固定管道,并根據(jù)封孔深度在管道封孔前后端包裹棉紗,用于混合“兩堵”封孔材料?,F(xiàn)場配置化學(xué)漿,將化學(xué)漿液充分澆在管道棉紗上,并將管道送至鉆孔預(yù)定封孔位置。待化學(xué)漿充分反應(yīng)膨脹后,使鉆孔封孔段前后兩端封堵牢固,完成“兩堵”。

第四步:“一注”。通過注漿泵機械配置水泥漿液,連接注漿泵與注漿管并往孔內(nèi)注漿,待返漿管返漿后關(guān)閉返漿管上的閥門,繼續(xù)注漿。此階段為帶壓注漿階段,須確保封孔段內(nèi)水泥漿液壓力值滿足在1~2 MPa之間,且壓力值不再衰減。滿足條件后封堵注漿管,完成“一注”。

第五步:待24 h封孔材料充分反應(yīng)凝固后,“兩堵一注”帶壓封孔工作全部完成,可對鉆孔內(nèi)瓦斯進行接抽。

3 應(yīng)用效果分析

3.1 順層鉆孔帶壓封孔效果分析

順層鉆孔帶壓封孔考察地點選擇在3131工作面機巷,在3131工作面機巷布置抽采鉆孔對K1煤層進行瓦斯預(yù)抽。本次試驗選定了1#~10#瓦斯抽采鉆孔進行封孔效果對比分析,試驗鉆孔直徑均為?87 mm,鉆孔深度為100~120 m,封孔長度均為12 m,抽采負(fù)壓為20~30 kPa,鉆孔竣工參數(shù)見表1。其中,1#~5#瓦斯抽采鉆孔為傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝封孔,6#~10#鉆孔選用“兩堵一注”帶壓封孔工藝進行封孔,鉆孔平面布置示意圖見圖3。

通過對1#~10#瓦斯抽采鉆孔進行為期1個月的觀測統(tǒng)計,傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝(1#~5#)與“兩堵一注”帶壓封孔工藝(6#~10#)鉆孔的單孔瓦斯抽采參數(shù)分別如表2、表3所示,并得出兩者的單孔平均瓦斯抽采濃度與抽采時間的關(guān)系,見圖4。

表1 鉆孔竣工參數(shù)表

圖3 鉆孔平面布置示意圖

表2 傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝鉆孔瓦斯?jié)舛?%

表3 “兩堵一注”帶壓封孔工藝鉆孔瓦斯?jié)舛?%

圖4 順層鉆孔單孔平均瓦斯抽采濃度曲線

從表2、表3、圖4分析可知,經(jīng)過為期1個月的瓦斯抽采,采用傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝鉆孔(1#~5#)的單孔平均瓦斯抽采濃度從最初的30.4%逐漸下降至21.4%,均值下降幅度為9%;采用“兩堵一注”帶壓封孔工藝鉆孔(6#~10#)的單孔平均瓦斯抽采濃度從最初的55.8%逐漸下降至47%,均值下降幅度為8.8%。相比較于前者,其單孔平均瓦斯抽采濃度大幅度上升,瓦斯抽采濃度提高了約25%,且衰減的速率也相對緩慢。通過以上分析可以看出,“兩堵一注”帶壓封孔工藝在順層抽采鉆孔的應(yīng)用上效果顯著,可以較好地提高封孔質(zhì)量。

3.2 穿層鉆孔帶壓封孔效果分析

穿層鉆孔帶壓封孔選擇考察地點在+310 m北西翼運輸大巷,該巷道兼作3133機巷掘進條帶預(yù)抽煤層瓦斯的底板抽采巷。選定+310 m北西翼運輸大巷59#和60#鉆場中各5個抽采鉆孔進行封孔效果對比分析,59#鉆場抽采鉆孔為傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝封孔,60#鉆場抽采鉆孔選用“兩堵一注”帶壓封孔工藝進行封孔。

待鉆場內(nèi)抽采鉆孔均封孔完畢后,接通瓦斯抽采管路,對試驗鉆孔連續(xù)考察1個月,收集并統(tǒng)計其試驗鉆孔瓦斯抽采數(shù)據(jù)。2種封孔工藝下單孔平均瓦斯抽采濃度曲線如圖5所示。

圖5 穿層鉆孔單孔平均瓦斯抽采濃度曲線

由圖5可知,相比于傳統(tǒng)水泥漿液封孔工藝,“兩堵一注”帶壓封孔工藝更為有效,單孔平均瓦斯抽采濃度提高約10%,且抽采瓦斯?jié)舛人p相對緩慢,高濃度維持的周期較長,抽采效果得到很大程度的提升。

4 結(jié)論

(1)結(jié)合龍門峽南煤礦實際情況,提出運用“兩堵一注”帶壓封孔新工藝解決礦井K1煤層瓦斯抽采問題,并通過理論分析闡述了適用于該礦井新工藝的應(yīng)用辦法。

(2)通過現(xiàn)場試驗分析,相比傳統(tǒng)礦井水泥漿液封孔工藝,“兩堵一注”帶壓封孔新工藝可將煤層順層單孔瓦斯抽采濃度提高約25%,穿層瓦斯抽采濃度提高約10%,兩者抽采衰減速率均得到有效控制。

(3)“兩堵一注”帶壓封孔新工藝可以有效地封堵抽采鉆孔中的裂隙,有效提高鉆孔抽采濃度,滿足了龍門峽南煤礦安全生產(chǎn)要求。

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