呂云琪,馬運安,何亞峰
(1.溧陽市萬盛鑄造有限公司,江蘇 溧陽 213353) (2.常州工學(xué)院航空與機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 常州 213032)
近年來,隨著高鐵技術(shù)的發(fā)展,薄壁、復(fù)雜、整體、精密鑄件制造已成為高鐵制動系統(tǒng)零部件制造技術(shù)的發(fā)展趨勢,這類鑄件結(jié)構(gòu)性好、可靠性高、質(zhì)量小、加工成本低,但是鑄件的質(zhì)量要求高,不能有夾渣、氣孔、縮松、裂紋等鑄造缺陷。傳統(tǒng)觀念認(rèn)為鑄鋼件更能滿足高鐵系統(tǒng)中復(fù)雜的受力環(huán)境對機(jī)械性能的要求,而隨著球墨鑄鐵技術(shù)的發(fā)展與成熟,球墨鑄鐵的機(jī)械性能完全可以承受這種復(fù)雜受力環(huán)境。球墨鑄鐵在成本和生產(chǎn)工藝上比鑄鋼件具有更加可觀的經(jīng)濟(jì)性,因此工程機(jī)械上球墨鑄鐵件的應(yīng)用越來越多,其在高鐵制動系統(tǒng)零部件上的應(yīng)用前景也越來越廣泛。衛(wèi)東海等[1]開展了軌道交通用QT400—18LT球墨鑄鐵件性能研究,結(jié)果表明采用小頸保溫冒口和保溫覆蓋劑可加強(qiáng)補(bǔ)縮效果,有效消除了鑄件的縮孔、縮松缺陷。王金國等[2]采用有限元分析法模擬了碳當(dāng)量元素對亞共晶球墨鑄鐵流動性的影響,結(jié)果表明對亞共晶球墨鑄鐵試樣進(jìn)行增碳或增硅處理后,螺旋試樣流股末端的晶粒得到細(xì)化,試樣流動性得到提高。然而,由于受到各種因素的影響,采用球墨鑄鐵鑄造時仍會產(chǎn)生一些缺陷,研究者通過數(shù)值模擬或者工藝措施及時發(fā)現(xiàn)了這些問題,提高了鑄件的合格率。梁作儉等[3]建立了模擬鐵型覆砂球墨鑄鐵件鑄造凝固過程的數(shù)學(xué)模型,采用動態(tài)膨脹收縮法預(yù)測球墨鑄鐵件的收縮缺陷,對球墨鑄鐵四缸曲軸新產(chǎn)品進(jìn)行了模擬計算,結(jié)果表明:數(shù)值模擬和工藝優(yōu)化有助于提高鐵型覆砂球墨鑄鐵件質(zhì)量,并降低成本。胡波等[4]采用EKK CAPCAST數(shù)值模擬軟件對球墨鑄鐵曲軸鑄造過程進(jìn)行了計算,預(yù)測了曲軸鑄造充型與凝固過程中可能產(chǎn)生的缺陷,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在第四主軸頸內(nèi)出現(xiàn)裂縫,這主要是由于凝固時間不同步造成的[4]。
本文以高鐵制動系統(tǒng)復(fù)雜腔體為研究對象,采用Anycasting軟件對復(fù)雜腔體鑄造冒口設(shè)計進(jìn)行分析,對復(fù)雜腔體鑄造成形過程進(jìn)行預(yù)測,并根據(jù)預(yù)測結(jié)果對復(fù)雜腔體工藝進(jìn)行改進(jìn),得到了質(zhì)量較好的復(fù)雜腔體鑄造件。
復(fù)雜腔體為高鐵制動系統(tǒng)重要的殼體零件,如圖1所示,輪廓尺寸為380 mm×378 mm×220 mm,最小壁厚4.5 mm,最大壁厚53.8 mm,鑄件質(zhì)量25.2 kg。復(fù)雜腔體鑄件主體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,方形腔室和L形筋板存在多處30.0~53.8 mm的厚大熱節(jié),且各熱節(jié)部位互相分割,給設(shè)置和清理補(bǔ)縮冒口增加了很大的難度。因而,采用覆膜砂殼型工藝制作生產(chǎn)殼芯,并用樹脂砂將合好的砂殼進(jìn)行包裹,以保證尺寸的穩(wěn)定。
圖1 高鐵制動系統(tǒng)復(fù)雜腔體示意
考慮到高鐵制動系統(tǒng)復(fù)雜腔體最大壁厚和最小壁厚相差49.3 mm,壁厚變化比較大,熱節(jié)點較多,容易產(chǎn)生縮松、縮孔缺陷,因而在復(fù)雜腔體鑄造設(shè)計時分別采用普通冒口和保溫冒口(如圖2所示),并對兩者進(jìn)行數(shù)值模擬,從而判斷復(fù)雜腔體鑄造成形狀況。
圖2 復(fù)雜腔體鑄造冒口
根據(jù)高鐵制動系統(tǒng)復(fù)雜腔體普通冒口和保溫冒口設(shè)計情況,采用Anycasting軟件開展復(fù)雜腔體鑄造成形過程分析,從而預(yù)測和判斷復(fù)雜腔體缺陷位置。
分別采用普通冒口和保溫冒口的復(fù)雜腔體鑄造縮孔分布如圖3所示。由圖可以看出,采用普通冒口時,復(fù)雜腔體鑄件內(nèi)部有大的縮孔發(fā)生,大型縮孔主要集中在冒口與流道中;采用保溫冒口時,鑄件內(nèi)部無縮孔發(fā)生。
圖3 復(fù)雜腔體鑄造縮孔分布
分別采用普通冒口和保溫冒口的復(fù)雜腔體鑄造縮松分布如圖4所示。由圖可以看出,使用普通冒口時,由于鑄件內(nèi)部型腔復(fù)雜,冒口補(bǔ)縮效果較差,因此縮松區(qū)域較多;使用保溫冒口可延緩冒口冷卻時間,鑄件基本實現(xiàn)順序凝固,冒口補(bǔ)縮效率高,鑄件內(nèi)部縮松缺陷明顯減少。
圖4 復(fù)雜腔體鑄造縮松分布
由于保溫冒口的蓄熱能力比普通冒口強(qiáng),因此冒口內(nèi)鐵液凝固時間長,從而改變了復(fù)雜腔體的凝固場,延長了冒口鐵液補(bǔ)縮時間,提高了冒口對鑄件的補(bǔ)縮效率,進(jìn)而保證了鑄件的致密性。
為了掌握無冷鐵時復(fù)雜腔體鑄造的缺陷程度,采用無冷鐵時的復(fù)雜腔體澆注的鑄件研究其補(bǔ)縮效果,如圖5所示。由圖可以看出,無冷鐵時復(fù)雜腔體在熱節(jié)位置縮松明顯。
圖5 無冷鐵時鑄件熱節(jié)部位產(chǎn)生的縮松
采用無冷鐵時澆注的復(fù)雜腔體金相組織如圖6所示。由圖可以看出,從熱節(jié)部位取金相試塊觀察金相組織,微觀組織球化率為85%,珠光體含量為45%。
從無冷鐵時的復(fù)雜腔體熱節(jié)部位金相組織可以看出,復(fù)雜腔體鑄件出現(xiàn)了較大的縮松缺陷,為了避免和消除缺陷,本文針對縮松部位采用外冷鐵激冷的工藝消除縮松。為驗證冷鐵對球化率、珠光體含量等微觀組織產(chǎn)生的影響,分別采用10,12,14 mm等不同厚度的冷鐵進(jìn)行激冷,從冷鐵上方鑄件本體位置取金相進(jìn)行分析,以研究外冷鐵對復(fù)雜腔體鑄造質(zhì)量的影響。
圖6 無冷鐵時熱節(jié)部位取樣金相組織
冷鐵的作用是加快熱節(jié)的冷卻速度,減少成分的偏析。在冷卻速度較快的條件下,鑄鐵中碳元素以滲碳體(Fe3C)碳化物形式存在,這在高鐵列車制動系統(tǒng)中是絕不允許存在的,而合適的冷鐵厚度可以避免滲碳體的產(chǎn)生,這點可通過試驗來證明。
從圖7、圖8和圖9可以看出,冷鐵厚度的增加不會影響球化效果,從而改變球化率。金相顯示,冷鐵厚度增加會導(dǎo)致鑄件珠光體含量上升,產(chǎn)生白口趨勢,因此冷鐵過厚時會增加鑄件的白口趨勢和白口層深度。為保證無白口,選用薄冷鐵控制縮松,這樣既避免了鑄件熱節(jié)部位出現(xiàn)縮松,又避免了過度激冷導(dǎo)致的白口化。通過對比復(fù)雜腔體鑄件金相組織,最終采用10 mm冷鐵作為外冷鐵,從而保證了復(fù)雜腔體鑄件的質(zhì)量。
圖7 不同厚度冷鐵對復(fù)雜腔體滲碳體影響
圖8 不同厚度冷鐵對復(fù)雜腔體珠光體影響
圖9 3種厚度冷鐵下球化率均為85%
本文對復(fù)雜腔體鑄造成形過程進(jìn)行了數(shù)值模擬,為預(yù)測復(fù)雜腔體鑄造缺陷提供了理論依據(jù)。
設(shè)計的普通冒口和保溫冒口縮孔、縮松計算結(jié)果表明,保溫冒口有利于減少或消除鑄造缺陷。
通過對比復(fù)雜腔體鑄件金相組織可知,無冷鐵時復(fù)雜腔體在熱節(jié)位置縮松明顯,有冷鐵時復(fù)雜腔體縮松明顯改善。研究發(fā)現(xiàn),冷鐵厚度的增加對球化率無明顯影響,但冷鐵過厚時會增加鑄件的白口傾向,綜合兩者考慮,外冷鐵厚度以10 mm為宜。