摘要:為了解決常規(guī)冷拌冷鋪磨耗層技術(shù)缺陷,文章以特種改性乳化瀝青和礦料為原料,研究確定了一種新型超粘磨耗層的礦料級配、最佳含水量、最佳油石比和最佳灑布量等技術(shù)參數(shù),并通過鋪筑試驗路段驗證了該超粘磨耗層的路用性能。研究結(jié)果表明,所開發(fā)的新型超粘磨耗層具有良好的路面養(yǎng)護效果。
關(guān)鍵詞:特種改性乳化瀝青;超粘磨耗層;路面養(yǎng)護
0 引言
隨著高速公路運營時間的延長和交通量的增加,路面使用性能會不斷降低。在路面整體性能良好,出現(xiàn)大量病害之前,采取主動的預(yù)防性防護措施能夠以較低的費用保持或提高路面使用性能,防止路面性能過快衰變[1-2]。常用的預(yù)防性養(yǎng)護措施是對既有路面加鋪一層磨耗層,填封路面微小裂縫、延緩路面老化速度、提高路面抗滑性能,從而達到提升路面性能、延長路面使用壽命、節(jié)約養(yǎng)護資金的目的。對于磨耗層的類型研究較多,曾夢瀾等人[3]曾對密級配、半開級配和開級配三種熱拌瀝青混合料磨耗層的抗滑、滲水等路面性能進行了試驗評價。磨耗層采用冷拌冷鋪施工工藝,施工方便,對集料規(guī)格要求不嚴格,可以實現(xiàn)煙氣零排放。然而,傳統(tǒng)的冷拌冷鋪磨耗層存在早期強度較低,水穩(wěn)定性能較差,路面性能衰減快,容易失效等問題[4-5],需要不斷改進。黃文通等人[6]應(yīng)用一種具有高軟化點和良好彈性恢復(fù)能力的改性乳化瀝青開發(fā)了一種含玻璃纖維的新型磨耗層,試驗結(jié)果表明性能優(yōu)良。李寧等人[7]采用高性能的乳化瀝青增強混合料的粘結(jié)性能,改進了常規(guī)微表處的技術(shù)缺陷,實現(xiàn)了良好的路面養(yǎng)護效果。
本文以特種復(fù)合改性乳化瀝青和常規(guī)礦料為原材料,依據(jù)稀漿材料的試驗評價方法,通過一系列室內(nèi)試驗研究確定了一種超粘磨耗層混合料的配合比和灑布量等技術(shù)參數(shù),并鋪筑試驗路段對其路用性能進行了跟蹤評價。
1 試驗原材料
1.1 乳化瀝青
超粘磨耗層粘結(jié)料采用一種具有高黏性、高彈性、高延展性的特種改性乳化瀝青慢裂快凝材料,檢測結(jié)果如表1所示,其各項技術(shù)指標(biāo)均符合《磨耗層和稀漿封層技術(shù)指南》(JTG/T F40-02-2005)及《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004)的技術(shù)要求。
1.2 礦料
對礦料依照相關(guān)試驗規(guī)程進行檢測,試驗結(jié)果如表2所示,均滿足相關(guān)規(guī)范的技術(shù)要求。
2 技術(shù)參數(shù)與性能
按照《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004),對超粘磨耗層混合料進行稠度試驗來確定合適的用水量,利用濕輪磨耗試驗和負荷車輪粘沙試驗確定最佳油石比,利用擺式儀、手工鋪砂法和路面滲水儀確定合適的灑布量。
2.1 礦料級配
根據(jù)相關(guān)規(guī)范和指南的要求,采用微表處MS-3型級配。礦料級配曲線如圖1所示。
由圖1可見,篩分結(jié)果在各檔礦料中均符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,且接近于級配要求中各粒徑范圍的中值,試驗所用礦料級配較理想。
2.2 最佳用水量
稠度試驗的測試結(jié)果如圖2所示。當(dāng)用水量在4%~6%時,超粘磨耗層混合料的稠度為2~3 cm,具有適宜的和易性,符合瀝青路面施工規(guī)范。因此,本研究取適宜用水量范圍的中值5%為最佳用水量。
2.3 最佳油石比
2.3.1 濕輪磨耗試驗
通過濕輪磨耗試驗檢驗成型后材料的配伍性和抗水損害能力,確定超粘磨耗層混合料油石比的下限。試驗結(jié)果如表3所示。
由表3可知,隨著油石比的增加,磨耗值逐漸減小。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,1 h的濕輪磨耗值≤540 g/m2,因此磨耗層混合料的油石比應(yīng)>6.0%。
2.3.2 負荷車輪粘砂試驗
通過負荷車輪粘砂試驗來確定超粘磨耗層混合料中瀝青用量的上限。試驗結(jié)果見表4。
由表4可以發(fā)現(xiàn),隨著油石比的增加,粘附砂量逐漸增大。按照《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004)的技術(shù)要求,粘附砂量應(yīng)≤450 g/m2。因此,超粘磨耗層混合料的油石比應(yīng)<7.0%。
綜合分析濕輪磨耗試驗和負荷車輪粘砂試驗的結(jié)果可知,超粘磨耗層混合料油石比的合適范圍為6.0%~7.0%。本研究所選的五個油石比僅6.5%滿足要求,因此選6.5%為混合料設(shè)計的最佳油石比。
2.4 最佳灑布量
2.4.1 抗滑性能
由圖3(a)可知,隨著灑布量的增加,超粘磨耗層的構(gòu)造深度逐漸減小。當(dāng)灑布量>0.7 kg/m2時,超粘磨耗層撒布前后車轍板的構(gòu)造深度變化幅度趨于穩(wěn)定。由圖3(b)可以看出,灑布后的抗滑擺值均得到了不同程度的提高,隨著灑布量的增加,超粘磨耗層的抗滑擺值先增加后趨于穩(wěn)定,并在>0.7 kg/m2后基本保持不變。
2.4.2 滲水性能
從圖4可以看出,灑布超粘磨耗層后,車轍試件的防滲性能得到顯著提升。隨著灑布量的增加,超粘磨耗層滲水系數(shù)逐漸減小。灑布量為0.7 kg/m2時,滲水系數(shù)為零,滿足封水的效果。
綜上分析,超粘磨耗層混合料的灑布量選定為0.7 kg/m2,此時超粘磨耗層對抗滑性能顯著下降的原路面的抗滑性能、封水防滲性能均有較大的改善,同時材料使用較為經(jīng)濟。
3 試驗路性能評價
2018年,依托廣西欽崇高速公路鋪筑了2 km的超粘磨耗層試驗路并進行了連續(xù)的跟蹤測試,其路用性能指標(biāo)如圖5所示。
由圖5可以看到,在實施了超粘磨耗層后,試驗路段的抗滑性能較處治前(2017年)得到了大幅提升,同時修復(fù)了路面車轍病害,改善了路面平整度。在試驗路段實施一年后(2019年),路面的抗滑性能仍然非常優(yōu)良,路面車轍和平整度也仍然處于優(yōu)良狀態(tài)。
4 結(jié)語
(1)由稠度試驗可知,超粘磨耗層混合料在用水量為4%~6%時,具有較好的施工和易性。
(2)由濕輪磨耗試驗和負荷車輪粘砂試驗可知,超粘磨耗層混合料在油石比為6.5%時,具有較好的配伍性、粘附性、抗水損害性能。
(3)綜合考慮到瀝青面層的抗滑性能、防滲性能和材料的經(jīng)濟性,超粘磨耗層混合料灑布量確定為0.7 kg/m2較為適宜。
(4)對試驗路進行試驗的結(jié)果表明,超粘磨耗層能夠極大地提高路面抗滑性能,同時可以改善路面車轍病害。
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作者簡介:周志剛(1964—),高級工程師,研究方向:高速公路建設(shè)及養(yǎng)護管理。
基金項目:廣西科技計劃重點研發(fā)項目(桂科AB17292061)