黃滄滄
(中海浙江寧波液化天然氣有限公司,浙江寧波 315800)
浙江LNG接收站2臺制氮用空壓機,選用的是英格索蘭(INGERSOLLRAND) 設(shè)計制造的無油螺桿式壓縮機。2臺空壓機按主、備用原則,采用“一開一備”的方式投入運行。在空壓機組運行時間達(dá)到10000 h左右,加載運行時均會出現(xiàn)“級間壓力高”的故障報警并跳車,且故障發(fā)生頻率較高,導(dǎo)致空壓機組無法正常投用。
本文通過對故障空壓機主機模塊的拆解及檢查,確定空壓機故障原因為二級主機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕剝落嚴(yán)重,導(dǎo)致二級主機效率低下,并對造成轉(zhuǎn)子涂層銹蝕的原因進行了具體分析;同時,在主機模塊更換維修完成后,為防范此類故障的再次發(fā)生,通過引進安裝一套空壓機反吹裝置,利用干燥氣體對主機內(nèi)部進行間斷吹掃,從根本上解決冷凝結(jié)露引起轉(zhuǎn)子超級涂層銹蝕的問題,提高空壓機主機的可靠性及使用壽命。
空壓機機型為IRN45-OF,設(shè)計能力5.9 m3/min,設(shè)計壓力1.0 MPa,冷卻方式為風(fēng)冷,采用變頻調(diào)速控制方式調(diào)節(jié)排氣量,即通過變頻控制改變驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速,進而調(diào)節(jié)壓縮機的轉(zhuǎn)速實現(xiàn)排氣量的調(diào)節(jié)[4]。空壓機采用無油潤滑方式,其轉(zhuǎn)子并不直接接觸,相互間存在一定的間隙。陽轉(zhuǎn)子通過同步齒輪帶動陰轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),同步齒輪在傳輸動力的同時,還確保了轉(zhuǎn)子間的間隙[1]。
IRN45K-OF型空壓機主機型號為CD4 VSD,采用一級和二級主機集成的一體化設(shè)計,保證機組外形緊湊美觀且便于安裝??諌簷C主機陰陽轉(zhuǎn)子(螺桿) 采用超級涂層涂覆的處理方式,在轉(zhuǎn)子表面經(jīng)過噴丸處理,增加粗糙度后,將有機的高溫樹脂嵌入。二硫化鉬分子樹脂機械地包嵌在粗糙的表面,涂層很薄且均勻,具有耐久防癢且不易碎、粘著力高等特點。該主機在德國制造,目前國內(nèi)也沒有引進維修專用設(shè)備,因此轉(zhuǎn)子涂層磨損后只能進行主機整體更換,產(chǎn)生了高昂的維修費用。
將發(fā)生故障的空壓機主機模塊進行拆卸后,發(fā)現(xiàn)主機轉(zhuǎn)子涂層脫落和部件銹蝕現(xiàn)象普遍存在:(1) 拆卸主機端蓋,在主機軸承室外側(cè)可看到明顯的顆粒物,為轉(zhuǎn)子涂層剝落物(圖1);(2) 依次拆除一、二級轉(zhuǎn)子部件,發(fā)現(xiàn)一、二級主機內(nèi)腔涂層開始脫落和銹蝕,表面可見銹跡,同時有輕微的摩擦痕跡,二級主機銹蝕現(xiàn)象尤為嚴(yán)重(圖2);(3) 檢查一、二級轉(zhuǎn)子部件,發(fā)現(xiàn)二級轉(zhuǎn)子型面上可見涂層大面積脫落剝離,且二級轉(zhuǎn)子氣封檔和油封檔涂層磨損比較嚴(yán)重。
對空壓機現(xiàn)場安裝部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)機組內(nèi)部金屬管件普遍存在銹蝕現(xiàn)象:二級文丘里及管件外部銹蝕嚴(yán)重、二級進氣管路、排氣管路內(nèi)外部均有銹蝕現(xiàn)象,尤其二級出口止回閥銹蝕嚴(yán)重(圖3),可見現(xiàn)場環(huán)境比較潮濕,空氣中還存在高腐蝕性物質(zhì)加速機件銹蝕。
根據(jù)故障主機拆解檢查情況可以看出空壓機主機內(nèi)部件銹蝕跡象嚴(yán)重,特別是二級主機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕剝落嚴(yán)重,轉(zhuǎn)子配合間隙增大導(dǎo)致二級主機效率低下。在空壓機加載過程中,二級轉(zhuǎn)子壓縮無法達(dá)到出口設(shè)定壓力,從而引起一級出口壓力上升較快,超過報警設(shè)定值,出現(xiàn)“級間壓力高”的故障報警并導(dǎo)致設(shè)備跳車[3]。
圖1 主機軸承室
圖2 二級轉(zhuǎn)子
圖3 出口止回閥
根據(jù)故障主機拆解檢查情況,結(jié)合空壓機組實際運行工況,對造成空壓機二級主機轉(zhuǎn)子涂層銹蝕嚴(yán)重的原因進行分析。
由于空壓機運行時溫度較高(二級出口溫度可達(dá)到220~230 ℃),停機后溫度下降,溫度降低的過程中造成內(nèi)部冷凝結(jié)露,粘附在主機內(nèi)部機件表面。如果機組停機期間沒有采取有效措施,主機內(nèi)部機件冷凝液開始對主機殼體、轉(zhuǎn)子表面涂層侵蝕,輕者造成涂層脫落,影響陰陽轉(zhuǎn)子配合間隙而引發(fā)主機效率下降;金屬器件表面銹蝕物又造成轉(zhuǎn)子與殼體或者轉(zhuǎn)子之間發(fā)生摩擦,使涂層大面積脫落,暴露的金屬表面銹蝕不斷發(fā)生,嚴(yán)重情況下引發(fā)轉(zhuǎn)子間和殼體等卡死報廢[3]。
LNG接收站地處海邊,空氣相對比較潮濕,而海風(fēng)中存在鹽分極易引發(fā)金屬機件銹蝕?,F(xiàn)場對空壓機冷凝排放水進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)冷凝水的pH值低于標(biāo)準(zhǔn)范圍6.8~8.3,見表1,環(huán)境空氣呈現(xiàn)酸性,氨氮含量超標(biāo),對銅金屬有一定的腐蝕性,其冷凝結(jié)露后對轉(zhuǎn)子涂層的腐蝕更嚴(yán)重。
由于浙江LNG對空壓機機組運行可靠性要求較高,采用“一開一備”的方式運行,再加上周邊冷能空分項目投產(chǎn),可直接向接收站 供應(yīng)純凈干燥的成品氮氣,間接造成了空壓機組停機時間長的問題。據(jù)統(tǒng)計,2臺空氣壓縮機3年運行時間均未超過10000 h。設(shè)備長時間停機備用,更加劇了冷凝液對內(nèi)部機件的腐蝕影響。
表1 空壓機冷凝水測試記錄
為盡可能降低冷凝結(jié)露對空壓機主機及各部件的銹蝕影響,通過引進安裝一套停機反吹裝置,其原理為通過反吹裝置控制裝置與空壓機PLC控制程序連接,在機組停機/待機狀態(tài)下,引入干燥氣體定期吹掃機器內(nèi)部管路,尤其是主機內(nèi)部,防止冷凝液在金屬機件表面積聚,減輕冷凝液腐蝕作用以達(dá)到延長主機壽命。反吹裝置設(shè)定后自動運行,無需人員進行操作。
現(xiàn)場空壓機反吹裝置吹掃氣源從氮氣儲罐引出,干燥氮氣依次經(jīng)過截止閥、減壓閥、電磁閥,通過1/2儀表管線接入空壓機二級文丘里管。截止閥保持常開,通過減壓閥控制吹掃壓力在0.2 MPa以內(nèi)(吹掃壓力超過0.5 MPa會引起電機反轉(zhuǎn))。反吹裝置控制程序與空壓機PLC控制程序進行連接設(shè)定,通過電磁閥實現(xiàn)間斷吹掃動作(停機30 min/吹掃10 min)。在空壓機組停機/待機狀態(tài)下,利用干燥氮氣對主機進行間斷吹掃;在機組運行時,反吹裝置自動關(guān)停,不影響機組的正常運行。反吹裝置流程圖如圖4。通過該項措施的應(yīng)用實施,有效減緩了空壓機停機/待機期間冷凝液對主機機件的腐蝕影響。
通過空壓機反吹裝置的安裝投用,從根源上解決了冷凝結(jié)露對主機轉(zhuǎn)子涂層的腐蝕影響,避免類似故障的發(fā)生,延長了設(shè)備使用壽命;與采購新主機部件相比,降低了停機待修的安全生產(chǎn)風(fēng)險,節(jié)約了生產(chǎn)成本。今后,在空壓機組前期設(shè)計過程中應(yīng)綜合考慮冷凝結(jié)露對主機轉(zhuǎn)子涂層的腐蝕影響,及早采取防范措施,從而提高空壓機主機的可靠性及使用壽命,停機反吹裝置技術(shù)措施可供借鑒及應(yīng)用。
圖4 反吹裝置流程圖