(云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 會澤 654200)
會澤冶煉分公司鉛冶煉作業(yè):艾薩爐熔煉即浸沒式頂吹鉛熔煉;根據(jù)工藝設(shè)計(jì)要求,艾薩爐熔煉作業(yè)時需通過插入渣層的噴槍,將粉煤噴入熔融渣層內(nèi)反應(yīng)以維持爐內(nèi)反應(yīng)。為了穩(wěn)定工藝控制、防止產(chǎn)生泡沫渣和簡化噴槍風(fēng)控制系統(tǒng),噴槍粉煤噴吹系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定的粉煤供給,即載煤風(fēng)流量恒定、噴吹粉煤量在設(shè)定的參數(shù)下波動量很小且不能出現(xiàn)栓塞、斷流現(xiàn)象,對載流風(fēng)流量、粉煤供給量進(jìn)行精確計(jì)量控制,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)可調(diào)的精確噴吹。艾薩爐采用克萊德粉煤噴吹系統(tǒng)為艾薩爐輸送工藝所需粉煤。
系統(tǒng)作業(yè)時主要存在以下問題:運(yùn)行時給料不均勻、不下料、關(guān)鍵部件圓頂閥磨損較快。
艾薩爐克萊德粉煤噴吹系統(tǒng)是艾薩爐熔煉噴槍煤粉計(jì)量、控制、噴吹的核心設(shè)備。該設(shè)備由上下兩個串罐構(gòu)成,上罐為儲料罐,下罐為噴吹罐,上罐入口安裝有一臺圓頂閥;下罐入口安裝有兩臺圓頂閥;(為了稱重計(jì)量,兩臺閥門之間是軟連接),上罐與下罐之間通過兩臺圓頂閥隔斷。噴吹罐下邊安裝了一臺旋轉(zhuǎn)給料裝置,該裝置由變頻電機(jī)驅(qū)動,通過調(diào)節(jié)變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速來控制給料量,實(shí)現(xiàn)均勻穩(wěn)定給料,其工藝原理結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 工藝原理結(jié)構(gòu)示意圖
正常噴吹時,上罐空置,煤粉倉出口閥、上罐進(jìn)料閥、排氣閥、中間閥(下罐進(jìn)料閥)和平衡閥均處于關(guān)閉狀態(tài),下罐噴吹和流化氣源不間斷供應(yīng),旋轉(zhuǎn)給料器按設(shè)定轉(zhuǎn)速運(yùn)行。當(dāng)下罐物料低于低料位時,料位計(jì)發(fā)出信號,上罐排氣閥打開,釋放上罐余留壓力,平衡閥及中間閥仍處于關(guān)閉狀態(tài),上罐壓力降為0.2 kPa 時,打開煤粉倉出口閥和上罐進(jìn)料閥,同時開啟煤粉倉出口流化氣源,開始裝料,裝料時,打開上罐底部流化氣源,防止上罐煤粉堆積結(jié)塊。當(dāng)上罐裝料到高料位時,料位計(jì)發(fā)出信號,經(jīng)過短暫延時后,依次關(guān)閉煤粉倉出口閥、上罐進(jìn)料閥和排氣閥,停止裝料。此時,上罐底部流化氣源仍不停進(jìn)入上罐,上罐壓力上升,當(dāng)上罐壓力與下罐壓力一致時,中間閥(下罐進(jìn)料閥)打開,上罐煤粉靠自身重力落入下罐,為幫助下料,上罐頂部的進(jìn)氣閥打開,此時,通過節(jié)流閥控制輸送氣源流量,使通入泵體的氣量恒定。設(shè)定時間后,關(guān)閉上罐進(jìn)氣閥,打開平衡閥,一段時間后,關(guān)閉上罐流化氣源、中間閥(下罐進(jìn)料閥)和平衡閥,完成倒罐。當(dāng)下罐物料降到低料位以下時,打開上罐排氣閥,上罐開始新一輪裝料,這樣完成一個運(yùn)行周期。噴吹泵安裝著失重計(jì)量系統(tǒng),通過稱重控制器,計(jì)算出實(shí)際噴吹速度,與控制系統(tǒng)設(shè)定的噴吹速度比較后,通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速,使實(shí)際噴吹速度達(dá)到設(shè)定值,保證噴吹精度。系統(tǒng)具有各種報(bào)警功能,泵體設(shè)有安全閥。如果發(fā)生堵管、氣源壓力低等情況,系統(tǒng)將通過聲音和指示燈進(jìn)行報(bào)警。系統(tǒng)在噴吹過程中,一旦管道壓力升高并達(dá)到預(yù)定警戒值,控制系統(tǒng)就會發(fā)出聲光報(bào)警信號,進(jìn)入排堵階段。此外通過系統(tǒng)設(shè)置的自診斷功能,可以在線診斷系統(tǒng)各部分的工作情況。當(dāng)某個料位計(jì)、進(jìn)料閥、中間閥、平衡閥或壓力開關(guān)出現(xiàn)異常狀態(tài),甚至出現(xiàn)故障時,自診斷系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)問題所在,同時提醒設(shè)備操作人員及時處理。
根據(jù)現(xiàn)場反復(fù)測試和調(diào)試,發(fā)現(xiàn)不下料及下料不均勻時上下罐體及煤倉的壓差不平衡。改進(jìn)方法為在上下兩個罐體間安裝一根平衡管;管間安裝一閥門,用于控制和調(diào)節(jié)、摸索和測試;在上罐再安裝一根房空管,用于調(diào)節(jié)兩個罐體及煤倉間的壓力。噴吹系統(tǒng)防堵塞改進(jìn)結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 噴吹系統(tǒng)防堵塞改進(jìn)結(jié)構(gòu)圖
關(guān)鍵部件圓頂閥磨損較快的原因?yàn)樯瞎藜跋鹿迌蛇吜蚧馨惭b角度與下料管間距不合理。兩個罐體兩邊安裝的硫化管用來輸送粉煤的動力源管,安裝角度為30°,對稱安裝。通氣時,氣體對流形成漩渦;該漩渦在圓頂閥頂部產(chǎn)生,漩渦氣流堵在下料口,使粉煤無法進(jìn)入下罐或進(jìn)入爐內(nèi)輸送粉煤管內(nèi);另一方面氣流漩渦在圓頂閥上部,加劇圓頂閥內(nèi)粉煤顆粒運(yùn)動,加速磨損圓頂閥閥芯耐磨層,損傷圓頂閥的充氣膨脹式密封結(jié)構(gòu),造成間隙過大、漏煤或計(jì)量不準(zhǔn)確,對工藝冶煉配煤造成困擾,使熔煉不完全或粉煤給料過剩,影響工藝判斷或配料。通過現(xiàn)場測試和實(shí)踐,將硫化管安裝角度改為60°;經(jīng)測試,給煤速度較為理想;但在下料過程中,形成上罐集料,而下罐空倉,給料斷續(xù);上罐給料小于下罐的輸送量;查找原因及分析,旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的料倉壓力大于上下罐的壓力,判斷為圓頂閥給料間中間間距較小,形成積壓;在圓頂閥間處安裝150 mm 短管有利于粉煤平穩(wěn)傳輸;防止圓頂閥密封圈磨損,確保長期有效密封,從而提高噴吹系統(tǒng)的可靠性。
經(jīng)改進(jìn),調(diào)節(jié)壓縮空氣壓力和流量調(diào)節(jié)控制噴吹量,這種調(diào)節(jié)方式不受罐體壓力影響,更為平穩(wěn)和精確。改進(jìn)后,粉煤噴吹輸送系統(tǒng)平穩(wěn)、連續(xù)、均勻、準(zhǔn)確給料,為艾薩爐熔煉提供保障,保證艾薩爐的有效作業(yè)時間。