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錦州油田集輸系統(tǒng)工藝優(yōu)化與應(yīng)用

2020-06-15 03:59:03孫俊
科海故事博覽·中旬刊 2020年4期
關(guān)鍵詞:降成本工藝優(yōu)化

孫俊

摘 要 錦州油田聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率不斷升高,造成加熱負(fù)荷不斷增大,能耗持續(xù)增加;且由于采出油均為稠油,由于受其稠油物理性質(zhì)的影響,原油脫水效果大大降低,處理成本較高,運(yùn)行費(fèi)用也大大增加等問題。通過調(diào)查研究,錦州油田稠油采出液可以采用稠油來液進(jìn)站摻入稀油,一段加入預(yù)脫水劑脫出大量游離污水,二段加入破乳劑進(jìn)行熱化學(xué)沉降的脫水工藝,從而能減少燃?xì)夂退巹┯昧?,?jié)約成本。

關(guān)鍵詞 稠油脫水 降成本 工藝優(yōu)化

中圖分類號:TE9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-0745(2020)04-0029-03

1 前言

近幾年,錦州油田聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率不斷升高,造成加熱負(fù)荷不斷增大,能耗持續(xù)增加;且由于采出油均為稠油,由于受其稠油物理性質(zhì)的影響,原油脫水效果大大降低,處理成本較高,運(yùn)行費(fèi)用也大大增加等問題。以老三聯(lián)合站為例,藥劑費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)分別占總成本的47.9%和32.6%,因此,我們通過抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),從燃?xì)?、藥劑兩方面著手進(jìn)行控制從而達(dá)到降低其處理成本的目標(biāo)。

通過對稠油脫水工藝技術(shù)的調(diào)查研究,采用預(yù)脫水工藝和稀油回?fù)浇嫡彻に嚕粌H解決了錦州油田高含水稠油脫水加熱負(fù)荷過高的問題,同時還解決了稠油由于粘度高脫水困難的問題,降低了運(yùn)行費(fèi)用。錦州油田稠油采出液可以采用稠油來液進(jìn)站摻入稀油,一段加入預(yù)脫水劑脫出大量游離污水,二段加入破乳劑進(jìn)行熱化學(xué)沉降的脫水工藝,從而能減少燃?xì)夂退巹┯昧?,?jié)約成本。

2 主要研究內(nèi)容及技術(shù)創(chuàng)新點

2.1 技術(shù)創(chuàng)新點

2.1.1 開拓聯(lián)合站節(jié)能降耗新思路

稀油回?fù)脚c預(yù)脫水工藝結(jié)合,改變了固有的稠油脫水方式,采用稀油回?fù)竭_(dá)到降低稠油粘度和密度的效果,預(yù)脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回?fù)奖WC了沉降罐的溢流更加流暢,也進(jìn)一步確保了預(yù)脫水工藝的安全性。

2.1.2 建立高效穩(wěn)定原油脫水系統(tǒng),提高聯(lián)合站系統(tǒng)效率

原油脫水動態(tài)沉降與好油“邊進(jìn)邊輸”相結(jié)合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統(tǒng)的熱量損失,使脫水系統(tǒng)熱效率提高18%以上。

2.1.3 完善集輸系統(tǒng)“分段控制、分段達(dá)標(biāo)”新體系

建立全新的“分段控制、分段達(dá)標(biāo)”體系,體系更細(xì)化分段指標(biāo),通過橫向和縱向?qū)Ρ?,找出影響指?biāo)變化的關(guān)鍵因素,進(jìn)行分析和改進(jìn),促進(jìn)集輸工藝的整體優(yōu)化。

2.2 降低燃?xì)饬抗に嚰夹g(shù)研究

針對錦州油田聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率不斷升高,造成加熱負(fù)荷不斷增大,能耗持續(xù)增加的現(xiàn)狀,通過對聯(lián)合站近幾年的生產(chǎn)情況調(diào)查發(fā)現(xiàn):

(1)聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率高達(dá)93%,水的比熱容是原油的2倍,且按照原生產(chǎn)工藝流程,一次加熱爐的熱量絕大部分被污水吸收,造成了能源的極大浪費(fèi)。

(2)未明確一次爐啟停爐時間。大隊共有一次加熱爐6臺,每年10月份起爐到次年3月底停爐,年運(yùn)行時間180天,耗氣約270萬方。在啟停爐時間點的確定上僅憑經(jīng)驗,并沒有確定明確的時間點。

(3)加熱流程長。原油處理需要經(jīng)過四段溫升后方能合格外輸,沉降時間達(dá)90多個小時,在沉降過程中存在熱量浪費(fèi)的現(xiàn)象。

2.2.1 采用預(yù)脫水工藝,降低稠油系統(tǒng)燃?xì)獬杀?/p>

老三聯(lián)合站處理采二、四、五區(qū)稠油,每年11月份運(yùn)行四臺一次加熱爐,日耗氣量1萬方,燃?xì)赓M(fèi)每日高達(dá)1.906萬元,全年運(yùn)行約150天,一次爐燃?xì)赓M(fèi)高達(dá)占總?cè)細(xì)獬杀?0%。同時一次爐溫升僅7-8℃,熱效率低。

采油作業(yè)區(qū)來液含水91%,水的比熱容為4.18KJ/(Kg℃),原油的比熱大約為2-2.2KJ/(Kg℃),是水的比熱的一半,在體積相同的情況下,含水越高,需要的熱量越大,加熱爐的耗氣量也隨之增大。由于含水過高,造成加熱爐的溫升僅7-8℃,造成燃?xì)鈽O大浪費(fèi)。

在2016年3月—8月,進(jìn)行了預(yù)脫水工藝改造。將一次爐加熱點后移至緩沖罐前端,減少了兩臺一次加熱爐,二次沉降罐后因為含水降低也只需一臺加熱爐,總計減少三臺一次爐的使用,同時提高了加熱爐的熱效率。由于原油不加熱直接進(jìn)一次沉降罐沉降,大部分游離水直接外排到污水系統(tǒng)進(jìn)行處理,再對后端的低含水油進(jìn)行加熱,占總體積80%的游離水不再進(jìn)行加熱,有效避免了一次加熱爐的能源浪費(fèi)。通過加熱工藝優(yōu)化,老三聯(lián)單方燃?xì)獬杀居?.2440元/m?降低到1.3508元/m?,降低0.8932元,全年減少成本365萬元,如圖1所示。

2.2.2 明確一次加熱爐啟停爐節(jié)點

一次加熱爐的作用主要包括:降低稠油粘度,保證一次沉降罐的正常溢流;提高藥劑效果,保證污水水質(zhì)的同時,降低藥劑使用量。

(1)冬季采出液進(jìn)站溫度約為44℃,一次加熱后溫度在52℃,一次沉降后溫度為46℃,原油溢流正常。通過通過近5年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),當(dāng)最低氣溫高于0℃時,采油來液不加熱直接進(jìn)一次沉降罐后,溢流溫度在46℃以上,能夠保證正常溢流。

(2)對藥劑效果進(jìn)行實驗的結(jié)果表明,在溫度45-50-55℃之間,預(yù)脫水劑效果沒有明顯差別。

通過以上分析,2016年聯(lián)合站于3月15日停運(yùn)一次加熱爐,比往年早停18天,節(jié)省天然氣28萬方。2016年下半年延遲一個月啟運(yùn)一次加熱爐,同比節(jié)約天然氣45萬方,共計節(jié)約73萬方。

2.2.3 停用錦一聯(lián)、新三聯(lián)外輸加熱爐

將錦一聯(lián)、新三聯(lián)的原油靜態(tài)沉降方式改為動態(tài)沉降方式,即好油罐“邊進(jìn)邊輸”方式,沉降時間由95小時降低到48小時,減少熱量損失,使好油罐出口溫度上升15℃;確保停用錦一聯(lián)和新三聯(lián)外輸加熱爐的可操作性,經(jīng)老站外輸爐加熱后統(tǒng)一外輸。4月份措施實施后,日節(jié)氣0.35萬方,預(yù)計年節(jié)約燃?xì)?2.5萬方。

2.3 降低藥劑量工藝技術(shù)研究

集輸大隊原油脫水分為三個系統(tǒng):老三聯(lián)、新三聯(lián)和錦一聯(lián),各系統(tǒng)功能相同,但處理原油性質(zhì)不同,效果差別較大。同為稠油脫水系統(tǒng),老三聯(lián)脫水成本高達(dá)0.9869元,較錦一聯(lián)高出0.6133元,如表1所示。

通過分析,老三聯(lián)處理稠油藥劑單耗高主要原因如下:

(1)老三聯(lián)處理的稠油50℃動力粘度2900mp.s,而錦一聯(lián)處理3區(qū)稠油的粘度只有991.1mp.s,粘度高導(dǎo)致原油的流動性差,水滴不易聚集,沉降時間較長。

(2)老三聯(lián)處理的稠油相對密度達(dá)到0.9719,稠油與水密度差很小,原油中含水在重力作用下沉降較慢。

針對粘度高和密度高的問題,借鑒稠油井摻油原理,對原外輸工藝進(jìn)行調(diào)整,將摻油由外輸位置調(diào)整到小站來液,通過回?fù)较∮瓦_(dá)到降低粘度和密度的效果。

2.4 錦一聯(lián)停運(yùn),降低集輸系統(tǒng)整體負(fù)荷

通過調(diào)查歡三聯(lián)老站負(fù)荷率28%,歡三聯(lián)新站負(fù)荷率27.5%,錦一聯(lián)負(fù)荷率19.3%,三座聯(lián)合站負(fù)荷率低,原油脫水效果降低,噸油噸液處理成本較高,運(yùn)行費(fèi)用高。

重點從生產(chǎn)負(fù)荷能力、原油脫水和污水處理工藝適應(yīng)性、藥劑篩選與評價、工程改造工作量大小、投資回報率等五個方面開展研究,認(rèn)為關(guān)停錦一聯(lián)合站,能夠滿足采油廠集輸系統(tǒng)處理需求,同時降低集輸系統(tǒng)負(fù)荷率。錦一聯(lián)停運(yùn)減少成本明細(xì)(如表2所示)。

2.5 化學(xué)驅(qū)加藥點前移,降低化學(xué)驅(qū)系統(tǒng)藥劑成本

污水處理工藝采用“曝氣沉降、氣浮浮選、兩級過濾”的處理工藝,因來液中含聚濃度的不斷增加,造成曝氣沉降罐、浮選機(jī)除油能力下降和積泥量大,過濾罐處理效果變差,濾料失效快等,污水處理不達(dá)標(biāo)。

通過對大慶含聚污水處理站、常規(guī)污水、錦16聚/表復(fù)合驅(qū)污水處理系統(tǒng)的藥劑反應(yīng)時間進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)大慶含聚污水處理系統(tǒng)中,藥劑反應(yīng)時間最短為14h,最長可達(dá)36h,在常規(guī)污水處理系統(tǒng)中,藥劑反應(yīng)時間最短為14h,而錦16聚/表復(fù)合驅(qū)預(yù)脫水器沉降時間為1.7h,污水處理站只有0.5h,導(dǎo)致脫水和污水藥劑不能有效反應(yīng),藥劑效果變差,藥劑單耗達(dá)到1400ppm,最高時達(dá)到4.89元/m?(如表3所示)。

為了增加前端的反應(yīng)時間,開展了加藥流程優(yōu)化實驗,試驗結(jié)果表明,若經(jīng)過120分鐘的藥劑作用,藥劑單耗能夠達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)點(450ppm)。嘗試將加藥點前移至距離歡三聯(lián)4.3公里外的43#站,實現(xiàn)了延長藥劑作用時間135min,不僅實現(xiàn)了脫水器外排污水水質(zhì)達(dá)標(biāo),還降低了藥劑成本和浮渣產(chǎn)生量,單方藥劑成本由4.89元降低到2.65元,降低2.24元。

3 現(xiàn)場應(yīng)用情況及經(jīng)濟(jì)效益分析

3.1 降低燃?xì)饬?/p>

在節(jié)省燃?xì)獾墓に嚰夹g(shù)研究中,我們先后采取了預(yù)脫水工藝改造提高加熱效率、明確一次爐啟停節(jié)點、停運(yùn)外輸加熱爐3項節(jié)氣措施,通過上述3項措施,年節(jié)約燃?xì)?70.5萬方,每方1.906元,合計節(jié)約成本324.97萬元。

節(jié)省燃?xì)赓M(fèi)用=燃?xì)饬?單價=170.5×1.906=324.97萬元

3.2 降低藥劑使用量

通過將摻油由外輸摻入調(diào)整小站來液摻入,保障了老三聯(lián)和站預(yù)脫水工藝投產(chǎn)成功,降低了稠油處理系統(tǒng)原油脫水粘度,回?fù)胶笤驼扯扔?914mp.s降低到870mp.s,密度由0.9719降低到0.9638,達(dá)到降低粘度和密度的效果,使原油脫水速度有效提高。實施后,單方成本由0.9869元降低到0.4342元,降低0.5527元,年降低藥劑費(fèi)226萬元。

年節(jié)約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

=408.79×(0.9689-0.4342)

=226萬元

3.3 錦一聯(lián)合站停運(yùn)

錦一聯(lián)停運(yùn)實現(xiàn)了歡三聯(lián)老站的負(fù)荷率由28%提高到57%,噸液成本由2.03元/方降低至1.59元/方,年節(jié)約運(yùn)行成本387.58萬元,節(jié)省員工40人。

年節(jié)約成本=電費(fèi)+燃?xì)赓M(fèi)+藥劑費(fèi)+維修費(fèi)+零星費(fèi)

=91.21+101.76+25.85+41.32+127.44

=387.58萬元

3.4 化學(xué)驅(qū)加藥點前移

化學(xué)驅(qū)加藥點前移后實現(xiàn)了脫水器外排污水水質(zhì)達(dá)標(biāo),降低了藥劑成本和浮渣產(chǎn)生量,單方藥劑成本由4.89元降低到2.65元,降低2.24元,全年減少藥劑成本249萬元。

年節(jié)約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

=111.2×(4.89-2.65)

=249萬元

4 結(jié)論與建議

(1)稀油回?fù)浇嫡趁撍に嚱Y(jié)合預(yù)脫水工藝改造屬于遼河油田首創(chuàng)項目,稀油回?fù)竭_(dá)到降低稠油粘度和密度的效果,預(yù)脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回?fù)奖WC了沉降罐的溢流更加流暢,也進(jìn)一步確保了預(yù)脫水工藝的安全性。上述工藝的結(jié)合改變了固有的稠油脫水方式,在保證處理后原油含水合格的同時大大降低了處理成本,具有很大的經(jīng)濟(jì)效益,可以對該措施進(jìn)行推廣利用。

(2)原油脫水動態(tài)沉降與好油“邊進(jìn)邊輸”相結(jié)合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統(tǒng)的熱量損失,使脫水系統(tǒng)熱效率提高18%以上;同時還節(jié)省了底水泵和外輸爐等設(shè)備的運(yùn)行,有效降低了員工的操作強(qiáng)度和操作風(fēng)險,具有很好的推廣意義。

參考文獻(xiàn):

[1] 高子育.油氣集輸工藝技術(shù)改進(jìn)與應(yīng)用[J].大慶油田第五采油廠,2020(04):120.

[2] 白智文.油氣集輸工藝技術(shù)及其改進(jìn)問題思路探究[J].中國化工貿(mào)易,2019,11(06):17.

(遼河油田錦州采油廠,遼寧 盤錦 121209)

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