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首鋼長(zhǎng)鋼9號(hào)高爐燜爐開爐操作實(shí)踐

2020-06-11 02:00霍育軍
山西冶金 2020年2期
關(guān)鍵詞:爐況鐵口爐缸

霍育軍, 李 強(qiáng)

(首鋼長(zhǎng)鋼煉鐵廠, 山西 長(zhǎng)治 046031)

首鋼長(zhǎng)鋼9 號(hào)高爐1 080 m3第一代爐齡于2009 年正式投產(chǎn),2019 年 2 月 26 日停爐大修,運(yùn)行9 年零8 個(gè)月,單爐容產(chǎn)鐵量達(dá)1 100 萬t,第二代爐役于2019 年4 月20 日點(diǎn)火投產(chǎn)。大修改造新工藝:采用薄壁爐襯工藝,熱流強(qiáng)度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),爐臺(tái)平坦式、泥炮開口機(jī)遙控操作,固定式擺動(dòng)溜槽出鐵、?;幚砉に?、旋風(fēng)除塵、頂燃式熱風(fēng)爐、板式預(yù)熱器、爐頂均壓煤氣回收工藝。為落實(shí)環(huán)保停產(chǎn)指令,九高爐于 9 月 28 日 03:15 休風(fēng)燜爐,10 月 2 日09:58 復(fù)風(fēng),10 月7 日高爐爐況恢復(fù)至正常。這次是首次出現(xiàn)時(shí)間長(zhǎng)的高爐燜爐開爐。

1 燜爐前高爐狀況

1.1 原燃料情況

高爐燜爐前爐料結(jié)構(gòu)為68%燒結(jié)+18%球團(tuán)+14%塊礦,燒結(jié)為“高堿度自產(chǎn)燒結(jié)+低堿度外購(gòu)燒結(jié)”,塊礦為“南非+智利塊”,倒料比例達(dá)66%以上。焦炭為全濕熄焦,焦炭質(zhì)量指標(biāo)見表1。

表1 高爐燜爐期間焦炭質(zhì)量 %

1.2 無計(jì)劃休風(fēng)

在燜爐前,高爐于9 月24 日開始休風(fēng)堵3、8、13 號(hào)3 個(gè)風(fēng)口冶煉操作,9 月27 日零點(diǎn)休風(fēng)堵3、7、8、9、13 號(hào) 5 個(gè)風(fēng)口,風(fēng)量控制在 2 300 m3/min 操作。接燜爐指令后為保證燜爐前爐缸活躍,逐步捅開7、8、9 號(hào)風(fēng)口,并視況恢復(fù)風(fēng)量至 2 800 m3/min,入爐燜爐料并下凈焦152 t,于9 月28 日03:15 休風(fēng)燜爐。休風(fēng)前期高爐作業(yè)參數(shù)及指標(biāo)見表2。

表2 休風(fēng)前期作業(yè)參數(shù)及指標(biāo)

2 燜爐期間保溫措施

由于本次燜爐時(shí)間較長(zhǎng),為減少爐內(nèi)熱量損失,嚴(yán)格按照長(zhǎng)期燜爐休風(fēng)程序進(jìn)行密封。

2.1 堵風(fēng)口

休風(fēng)后立即組織爐前將所有風(fēng)口堵嚴(yán),并卸下15 個(gè)風(fēng)管涂抹黃油密封,送風(fēng)短接用塑料袋裝炮泥塞堵保溫。

2.2 調(diào)整爐體水量,降低冷卻強(qiáng)度

按長(zhǎng)期休風(fēng)程序進(jìn)行逐步減壓水,休風(fēng)40 min停高壓泵,同時(shí)停中壓泵1 臺(tái),冷卻水量由7 000 m3/h減至4 500 m3/h,休風(fēng)4 h 水量控制為3 000 m3/h,休風(fēng)8 h 后停中壓泵2 臺(tái),單泵控制水量為1 100 m3/h,從而最大程度減少冷卻設(shè)備散熱。

3 復(fù)風(fēng)方案制定

由于高爐燜爐前堵風(fēng)口慢風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),爐缸活躍程度較差,原燃料條件偏差,燜爐時(shí)間長(zhǎng)等,考慮高爐恢復(fù)過程困難較大。特制定細(xì)化復(fù)風(fēng)操作:

3.1 復(fù)風(fēng)前準(zhǔn)備工作

1)槽下騰空兩個(gè)燒結(jié)倉(cāng)放入現(xiàn)產(chǎn)燒結(jié),并騰空兩個(gè)倉(cāng)分別放入高硅塊和螢石備開爐使用。

2)爐前開風(fēng)前12 h 將所有風(fēng)口捅開后重新堵泥,確保開風(fēng)后風(fēng)口能及時(shí)捅開,復(fù)風(fēng)計(jì)劃采取南鐵口出鐵,復(fù)風(fēng)前12 h 將南鐵口與鐵口上方風(fēng)口用氧氣管燒通。

3.2 高爐復(fù)風(fēng)后爐況進(jìn)程

3.2.1 異常爐況恢復(fù)和氣流分布方案

異常爐況高爐復(fù)風(fēng)操作必須以穩(wěn)定順行為中心,恢復(fù)過程中的加風(fēng)速度和氣流分布狀況決定高爐穩(wěn)定順行的關(guān)鍵性因素,根據(jù)方案確定高爐恢復(fù)風(fēng)量計(jì)劃:

1)開風(fēng)采用南鐵口出鐵,開南鐵口上方11~20號(hào)風(fēng)口10 個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。

2)開風(fēng)風(fēng)量 1 100 m3/min,風(fēng)壓 64 kPa,礦批12 t,負(fù)荷 2.0,料制為 C:32(2)30(2)28(2)25(2)O:28(4)27(4)。

3)在高爐風(fēng)量達(dá)到2 000 m3/min 水平一段時(shí)間內(nèi),風(fēng)速大于200 m/s,爐溫回升,物理熱水平升至1 470 ℃以上,考慮開風(fēng)口及加風(fēng)操作。

4)風(fēng)量大于2 300 m3/min 開風(fēng)后,高爐順行穩(wěn)定性好,渣鐵流動(dòng)性好風(fēng)口明亮活躍,可以富氧,逐步開風(fēng)口,加風(fēng)以爐溫為基礎(chǔ)。

5)嚴(yán)格按照壓差操作,風(fēng)量≤2 000 m3/min,壓差≤120 kPa,風(fēng)量≤2 500 m3/min,壓差≤140 kPa,風(fēng)量≤3 000 m3/min,壓差≤155 kPa,在風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng)或爬坡時(shí)要及時(shí)采取減風(fēng)措施,發(fā)生懸料要果斷采取坐料措施,穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流操作。

3.2.2 造渣制度

造渣制度的合理直接影響高爐的恢復(fù)進(jìn)程,尤其是在渣鐵物理熱不足時(shí),前期高爐燜爐料中現(xiàn)產(chǎn)料比例低,燒結(jié)中 w(Al2O3)為 2.2%~2.5%,沒有改善渣鐵流動(dòng)性的螢石、白云石、錳礦等輔料,導(dǎo)致渣中鎂鋁比偏低、渣中 w(Al2O3)偏高達(dá) 20.0%~27.3%,渣鐵流動(dòng)性差,影響高爐燜爐后涼渣鐵的及時(shí)排放。開風(fēng)料配比:燒結(jié)80%:球團(tuán)9%:高硅塊7%:生礦4%,并配加螢石150 kg/批。10 月3 日逐步調(diào)整配比為燒結(jié)76%:球團(tuán)21%:高硅塊3%。w[Si]為0.8%~1.0%,R 為 1.13~1.18,w(Al2O3)≤16%,鎂鋁比達(dá)到0.5,改善渣鐵流動(dòng)性及爐內(nèi)透氣性的目的。

3.2.3 補(bǔ)熱方案

考慮高爐于4 月份大修開爐,爐缸的熱量消耗相對(duì)較少,所以在開風(fēng)初期及恢復(fù)過程中,補(bǔ)加凈焦約100 t,焦炭負(fù)荷2.8~3.5,盡可能提高下部熱量,并通過高風(fēng)溫來熔化活躍爐缸工作。

3.2.4 爐前出鐵組織

復(fù)風(fēng)后直接打開南鐵口,用鉆頭Φ65 mm 不間斷開南鐵口,鐵口來風(fēng)后即按堵口重出處理。出鐵采用進(jìn)罐4+4 模式。關(guān)注渣鐵流動(dòng)情況,高爐改造后下渣溝較深,渣鐵流動(dòng)性不好時(shí),清理時(shí)間太長(zhǎng),爐前積極采取措施確保大壕、渣壕暢通,保證南場(chǎng)出鐵場(chǎng)正常后,并視況10 月6 日16:30 分打開北場(chǎng)鐵口,恢復(fù)北鐵口工作。

3.2.5 提高風(fēng)溫

高爐開爐時(shí)長(zhǎng)時(shí)間風(fēng)溫過低,也是導(dǎo)致爐溫長(zhǎng)期過低渣鐵排放不暢的一個(gè)重要原因。由于全線停產(chǎn)沒有煤氣,送風(fēng)時(shí)高爐長(zhǎng)達(dá)6 h 風(fēng)溫不足700 ℃。高爐復(fù)風(fēng)后3 h 后引煤氣燒爐,5 h 后保證高爐風(fēng)溫達(dá)800 ℃以上。

3.2.6 增加冷卻效果

高爐復(fù)風(fēng)后,增加高壓水壓力至1.5 MPa/m2增加風(fēng)口二套及小套的冷卻強(qiáng)度,配管工每一小時(shí)檢查風(fēng)口水溫差一次,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口異常水溫差升高至6°時(shí),采取外部打水冷卻,并且每30 min 測(cè)量一次,所堵風(fēng)口水溫差升高至1°時(shí)及時(shí)捅開風(fēng)口。

4 爐況恢復(fù)效果

復(fù)風(fēng)3 天后風(fēng)量恢復(fù)到2 700 m3/min,4 d 風(fēng)量達(dá)到正常風(fēng)量的90%,5 d 后爐況恢復(fù)至正常水平。且在恢復(fù)過程中沒有出現(xiàn)燒風(fēng)口等異常現(xiàn)象。

5 爐況恢復(fù)經(jīng)驗(yàn)

1)針對(duì)休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),爐缸的熱狀態(tài),合理制定入爐負(fù)荷及造渣制度,補(bǔ)充足夠的高爐熱量,并根據(jù)爐況進(jìn)展情況不斷調(diào)整,確保物理熱穩(wěn)步上升,同時(shí)又避免大的波動(dòng)。開風(fēng)口以水溫差為標(biāo)準(zhǔn),水溫差升高,結(jié)合爐況的情況逐步開風(fēng)口。

2)料制選擇考慮促進(jìn)中心氣流的發(fā)展,彌補(bǔ)低風(fēng)量下中心的難吹透。維持正常風(fēng)量的70%,同時(shí)嚴(yán)格按照壓差進(jìn)行操作。

3)高爐長(zhǎng)期休風(fēng)和燜爐時(shí),一定要保證休風(fēng)料中的輔料:螢石、白云石、錳礦等,來稀釋渣中的w(Al2O3)到 15%~18%以下和較高的鎂鋁比 0.5~0.6以上,保證渣鐵在低溫時(shí)的流動(dòng)性。

4)熱風(fēng)爐盡快燒爐,為高爐提供高風(fēng)溫,增加鼓風(fēng)物理熱,創(chuàng)造噴煤條件,補(bǔ)償爐缸熱量。

5)加強(qiáng)爐前出鐵組織,實(shí)行不間斷出鐵,盡快排凈爐缸的涼渣鐵,增加爐缸的活躍程度,促進(jìn)爐況恢復(fù)。

6 結(jié)語

長(zhǎng)鋼9 號(hào)高爐因環(huán)保限產(chǎn),無計(jì)劃休風(fēng)4 d 4 h 43 min,通過優(yōu)化方案,合理控制好各項(xiàng)操作參數(shù),組織好爐外,服務(wù)好爐內(nèi),爐內(nèi)穩(wěn)定操作,復(fù)風(fēng)4 d后爐況恢復(fù)至正常水平,取得良好效果。

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