黃 維
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴冶銅陽極泥處理采用回轉(zhuǎn)窯硫酸化焙燒—水吸收工藝回收硒,焙燒過程中,硒的化合物轉(zhuǎn)化成易揮發(fā)的SeO2,窯內(nèi)煙氣在負(fù)壓下導(dǎo)入吸收塔內(nèi)進(jìn)行水吸收后,被還原為粗硒。在長周期、高負(fù)荷連續(xù)性生產(chǎn)條件下,現(xiàn)有煙氣環(huán)集設(shè)備能力難以滿足生產(chǎn)需要,存在少量煙氣未能得到有效環(huán)集處理的現(xiàn)狀。因此,有必要對現(xiàn)有回轉(zhuǎn)窯煙氣環(huán)集系統(tǒng)進(jìn)行改造[1-3]。
回轉(zhuǎn)窯硫酸化焙燒的工藝過程為:陽極泥中的硒氧化為易揮發(fā)的二氧化硒從陽極泥中揮發(fā)出來。揮發(fā)的二氧化硒易溶于水生成亞硒酸,同時(shí)被二氧化硫還原成單質(zhì)硒[4-6]。與此同時(shí),陽極泥中其他金屬雜質(zhì)及其化合物轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的硫酸鹽,利于后續(xù)工序脫雜和金銀的提取。工藝流程見圖1。
圖1 回轉(zhuǎn)窯硫酸化焙燒工藝流程圖
經(jīng)調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)煙氣吸收效率有待提高及現(xiàn)有煙氣環(huán)集系統(tǒng)尚有改進(jìn)的空間,具體問題和方案見表1。
表1 改造方案分析
根據(jù)表1 所述的問題和針對性改造措施分析,要改善現(xiàn)有煙氣環(huán)集效果,解決的主要思路是:(1)提高吸收過程含硒煙氣吸收效果,減少帶出廢氣;(2)改善現(xiàn)有設(shè)備,防止作業(yè)過程中煙氣的逸出。
吸收液含有腐蝕性極強(qiáng)的亞硫酸和亞硒酸,目前采用以鋼為骨架的篩網(wǎng)式襯聚四氟乙烯斜管作為高溫?zé)煔獾膶?dǎo)入裝置。在生產(chǎn)實(shí)踐當(dāng)中,高溫?zé)煔夂臀找旱膬?nèi)外作用,內(nèi)襯聚四氟乙烯經(jīng)常出現(xiàn)分層豉包,導(dǎo)致煙氣流動(dòng)不順暢;另外,篩網(wǎng)式襯聚四氟乙烯斜管浸沒在吸收液里的底端口,氣體進(jìn)入吸收液時(shí),氣泡擴(kuò)散阻力大,導(dǎo)致吸收液翻騰,吸收液液位波動(dòng)大,煙氣與吸收液接觸不完全,煙氣進(jìn)入吸收液的初始負(fù)壓值要求高,工藝控制困難,硒的吸收率低。
圖2 新型導(dǎo)氣管試驗(yàn)裝置示意圖
用飲料瓶和吸管模擬吸收塔和斜管,水模擬吸收塔液,進(jìn)行模擬試驗(yàn),試驗(yàn)裝置見圖2。氣體通過開孔的斜管和不開孔的斜管在塔內(nèi)擴(kuò)散方式和擴(kuò)散阻力。經(jīng)模擬試驗(yàn)證明,在斜管開孔,吸收塔液面翻騰較小,氣體通過吸收塔液的阻力較小。
為此,設(shè)計(jì)制作了新型煙氣導(dǎo)入管,如圖3 所示。煙氣導(dǎo)入管的材質(zhì)為聚四氟乙烯,其管徑為200 ~400mm,其長度為管徑的4 ~5 倍;煙氣導(dǎo)入管的下部1/4 ~1/3 長度范圍的管壁設(shè)置3 ~4 排導(dǎo)氣孔,最上一排導(dǎo)氣孔的孔徑為15 ~20mm,第二排導(dǎo)氣孔孔徑為25 ~30mm,第三排導(dǎo)氣孔孔徑為35 ~40mm,第四排導(dǎo)氣孔孔徑為45 ~50mm,同一圓周管壁上的同一排導(dǎo)氣孔均勻設(shè)置,相鄰二排導(dǎo)氣孔縱向錯(cuò)位設(shè)置,煙氣導(dǎo)入管的上端設(shè)置連接法蘭,煙氣導(dǎo)入管與連接法蘭由焊接方式連接。
圖3 新型煙氣導(dǎo)入管示意圖
傳統(tǒng)窯尾煙罩采用喇叭式結(jié)構(gòu),煙罩與渣口區(qū)距離較大,無法對扒渣過程中產(chǎn)生的煙氣及時(shí)、有效收集,造成煙氣外泄。結(jié)合渣口與渣斗結(jié)構(gòu)特點(diǎn),自主設(shè)計(jì)制作倒V 形煙罩,增大煙罩收集面積,倒V 型煙罩結(jié)構(gòu)在渣口區(qū)兩側(cè)延長,對渣口區(qū)進(jìn)行了有效的包裹,構(gòu)成良好的密閉環(huán)境。改造前后窯尾煙罩見圖4。
圖4 窯尾煙罩對比圖(a 改造前、b 改造后)
吸收塔環(huán)保風(fēng)主要是在出塔作業(yè)過程中,對塔內(nèi)煙氣進(jìn)行收集,防止外泄,污染環(huán)境?;剞D(zhuǎn)窯1#吸收塔環(huán)保風(fēng)管受現(xiàn)場設(shè)備布局影響,彎頭較
多。環(huán)保風(fēng)管由豎管水平接入,形成三通直連,簡化了管道彎頭結(jié)構(gòu),確保了吸收塔環(huán)保風(fēng)負(fù)壓和穩(wěn)定且管道清理簡單、方便。改造前后1#吸收塔環(huán)保風(fēng)管見圖5。
圖5 吸收塔環(huán)保風(fēng)管對比圖(a 改造前、b 改造后)
粗硒轉(zhuǎn)運(yùn)槽無液位顯示裝置,放塔液作業(yè)過程中,操作人員必須站在槽體旁,通過打開人孔蓋板才能觀察、判斷槽內(nèi)液位。人孔直徑較大,造成煙氣外泄。為了提高槽體的密閉性,根據(jù)浮球液位計(jì)工作原理,利用PVC 管材、滑輪等生產(chǎn)現(xiàn)有的材料備件,對粗硒轉(zhuǎn)運(yùn)槽成功設(shè)計(jì)、安裝一種新型、簡易的機(jī)械式外觀測液位顯示裝置。遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)觀察槽內(nèi)液位,人孔蓋開放面積減少了75%,有效增加了槽體的密閉性,見圖6。
圖6 改造后操作示意圖
回轉(zhuǎn)窯煙氣環(huán)集系統(tǒng)改造達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),銅陽極泥硫酸化焙燒過程產(chǎn)出的煙氣得到了較好的環(huán)集處理。改造后的主要效果有。
(1)設(shè)計(jì)制作了新型導(dǎo)氣管,解決了氣體進(jìn)入吸收液時(shí),氣泡擴(kuò)散阻力大,導(dǎo)致吸收液翻騰,吸收液液位波動(dòng)大,煙氣與吸收液接觸不完全,煙氣進(jìn)入吸收液的初始負(fù)壓值要求高,工藝控制困難,硒的吸收率低的問題。
(2)制作倒V 形密閉性窯尾煙罩實(shí)現(xiàn)了對渣口區(qū)的有效包裹,構(gòu)成良好的密閉環(huán)境。
(3)改進(jìn)了吸收塔環(huán)保風(fēng)管確保了吸收塔環(huán)保風(fēng)負(fù)壓穩(wěn)定,管道清理簡單方便。
(4)設(shè)計(jì)制作了簡易粗硒轉(zhuǎn)運(yùn)槽液位顯示裝置,作業(yè)時(shí)可遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)觀察槽內(nèi)液位,人孔蓋開放面積減少了75%,有效提高槽體的密閉性。