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新型回水工藝在細(xì)粒錫石浮選中的研究應(yīng)用

2020-06-02 10:04劉代才洪永華田江生何云梅
中國金屬通報(bào) 2020年5期
關(guān)鍵詞:閉路新田單耗

劉代才,洪永華,謝 銳,田江生,何云梅

(云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)

1 背景

云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司新田選礦車間錫石浮選工藝自2014年底投產(chǎn)運(yùn)行以來,通過對現(xiàn)場工藝參數(shù)的不斷優(yōu)化和現(xiàn)場操作的調(diào)整,錫石浮選作業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步提升,為錫指標(biāo)提升發(fā)揮了重要作用,但采用的錫石浮選捕收劑原液中危害元素砷的含量較高,選別后砷元素溶于水中,使錫石浮選尾礦產(chǎn)品含砷整體偏高,給公司尾礦庫外排水中砷的管控帶來較大壓力。如何實(shí)現(xiàn)新田選礦車間錫石浮選回水的綜合利用、降低藥劑用量,有效利用回水中的殘余藥劑,并控制正常流程中藥劑外排用量,是錫石浮選工藝面臨的關(guān)鍵性問題。在此基礎(chǔ)上,新田選礦車間提出了對錫石浮選作業(yè)尾礦進(jìn)行單獨(dú)濃縮和利用的技術(shù)思路,從源頭上解決尾礦庫外排水砷超標(biāo)的問題,減輕公司在安全環(huán)保方面的管控壓力[1]。

2 條件試驗(yàn)

在前期捕收劑條件試驗(yàn)、回水條件試驗(yàn)基礎(chǔ)上,開展閉路試驗(yàn)驗(yàn)證回水試驗(yàn)效果,為后續(xù)工業(yè)試驗(yàn)的推進(jìn)奠定基礎(chǔ)。閉路試驗(yàn)粗選JSY-19藥劑用量為900g/t,掃選JSY-19藥劑用量為250g/t,清水、回水用量為300ml/600g。

表1 清水閉路試驗(yàn)結(jié)果

表2 回水閉路試驗(yàn)結(jié)果

由閉路試驗(yàn)結(jié)果分析可知,清水閉路試驗(yàn)中錫精礦品位為2.633%、回收率為79.836%,回水閉路試驗(yàn)中錫精礦平品位為2.149%、回收率為83.84%。試驗(yàn)證明回水閉路試驗(yàn)指標(biāo)結(jié)果要比清水閉路試驗(yàn)結(jié)果要好,其中精礦品位相差0.48個(gè)百分點(diǎn)、回收率高出4.00個(gè)百分點(diǎn),主要原因?yàn)榛厮泻休^多的殘留藥劑,與清水補(bǔ)加相比較藥劑單耗偏大、捕收效果較好,但品位率低于清水補(bǔ)加指標(biāo),在獲得同等生產(chǎn)指標(biāo)的前提下,捕收劑用量可進(jìn)一步降低。因此尾礦回水利用在工藝技術(shù)上是可行的,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

3 濃縮實(shí)驗(yàn)研究

在小試的基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步優(yōu)化選礦工藝流程,研究出適合于錫石浮選尾礦濃縮的工藝及設(shè)備,新田選礦車間與昆明振龍科技公司合作,委托開展小型濃縮實(shí)驗(yàn),對濃縮設(shè)備進(jìn)行了研究對比和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。振動(dòng)型斜板盒濃密機(jī)是昆明理工大學(xué)最新研發(fā)的新一代高效斜板沉降裝備,該設(shè)備在原振動(dòng)型斜板濃密分級機(jī)基礎(chǔ)上又進(jìn)行了創(chuàng)新,重點(diǎn)解決了原設(shè)備斜板易變形,斜板移位、脫落、安裝不方便等缺陷。振動(dòng)型斜板盒濃密機(jī)的核心技術(shù)是使用了新型的高分子材料制作斜板盒,將斜板中組模塊化,對斜板組模塊實(shí)施間歇式高頻振動(dòng),對斜板板面進(jìn)行定期自動(dòng)清洗,保證斜板沉降通道不堵塞,發(fā)明的錐斗壁物料清除裝置,高濃度底流強(qiáng)制排放裝置,可以實(shí)現(xiàn)高濃度精礦、尾礦的膏體排放的要求??蒲腥藛T在新田選礦車間現(xiàn)場和昆明理工大學(xué)選礦實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了礦漿的沉降試驗(yàn)。沉降試驗(yàn)表明,礦漿濃度稀釋至15%~20%,添加絮凝劑30g/t可以達(dá)到較好的沉降效果,溢流水質(zhì)可達(dá)到200mg/l以內(nèi),壓縮層濃度可達(dá)到50%以上。

在小型試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,新田選礦車間確定了最終的濃縮方案,先采用旋流器進(jìn)行分級,旋流器溢流加絮凝劑預(yù)處理后進(jìn)斜板盒濃密機(jī)濃縮,絮凝劑用量為10g/t左右,旋流器沉砂和濃密機(jī)底流合并進(jìn)入后續(xù)作業(yè),濃密機(jī)溢流回水再用,該方案的優(yōu)點(diǎn)是藥劑消耗少,設(shè)備占地面積小[2]。

圖1 尾礦濃縮流程圖

4 工業(yè)試驗(yàn)

經(jīng)過前期試驗(yàn)驗(yàn)證以及方案的論證探討,新田選礦車間于2018年12月底開始實(shí)施錫石浮選尾礦濃縮技術(shù)改造,經(jīng)過3個(gè)月的緊張施工,錫石浮選尾礦濃縮技改項(xiàng)目于2019年3月26日投料試機(jī),通過后期的生產(chǎn)調(diào)試及現(xiàn)場流程優(yōu)化,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求[3]。

4.1 外排水水質(zhì)

表3 調(diào)試水質(zhì)情況統(tǒng)計(jì)表

錫石浮選尾礦技改項(xiàng)目運(yùn)行后,新田車間外排水水質(zhì)含砷(0.06mg/L)低于0.1mg/L,達(dá)到馬關(guān)縣環(huán)境監(jiān)測內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),即實(shí)現(xiàn)尾礦排尾含砷小于0.1mg/L的目標(biāo),大大降低了公司外排水質(zhì)的環(huán)保管控壓力[4]。

4.2 浮選藥劑單耗

錫石浮選尾礦濃縮技改項(xiàng)目實(shí)施后,有效利用回水中的殘余藥劑,錫石浮選作業(yè)藥劑單耗整體呈現(xiàn)下降趨勢,到達(dá)了預(yù)期降低生產(chǎn)成本的目的。其中2月、3月捕收劑平均單耗為1421g/t,4月~6月捕收劑平均單耗為1251g/t,改造前后捕收劑單耗降低169g/t,達(dá)到測算目標(biāo)值150g/t(相對給礦),經(jīng)濟(jì)效益顯著。

5 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

(1)降低浮選藥劑單耗。技術(shù)改造后由于對回水進(jìn)行循環(huán)利用,可以適當(dāng)減少捕收劑藥劑用量約12%,年增創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益120萬元,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益[5,6]。

(2)改善外排水質(zhì)。錫石浮選尾礦技改項(xiàng)目運(yùn)行后,外排水含砷降低了0.03mg/L、氨氮降低了3.75mg/L、COD降低了10.22mg/L、氟降低了0.23mg/L,外排水水質(zhì)得到較大改善,安全風(fēng)險(xiǎn)管控大大降低。

(3)研究開發(fā)的旋流器與振動(dòng)斜板濃密機(jī)組合的濃縮工藝,不但適應(yīng)于細(xì)粒錫石浮選尾礦濃縮,對于后續(xù)公司選礦車間提高回水利用率、減少尾礦水排放、降低生產(chǎn)成本、減輕環(huán)保壓力等方面也有較好借鑒指導(dǎo)意義,因此具有良好的推廣應(yīng)用前景。

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