李 劍
(陽煤寺家莊有限責(zé)任公司, 山西 昔陽 045300)
據(jù)統(tǒng)計表明,我國每年煤炭的生產(chǎn)量及消耗量在全球范圍內(nèi)占據(jù)前列,且在未來很長一段時間內(nèi),煤炭依然在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。因此,保證綜采工作面煤炭的生產(chǎn)效率對我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有非凡的意義[1]。提升機(jī)作為煤炭綜采工作面的關(guān)鍵運(yùn)輸設(shè)備,其主要功能是實(shí)現(xiàn)煤炭、物料、設(shè)備以及人員的運(yùn)送任務(wù)。經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)表明,提升機(jī)每年的耗電量占據(jù)煤礦總耗電量的20%左右。而且,由于提升機(jī)在實(shí)際提升過程中存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,即提升機(jī)未能根據(jù)實(shí)際提升量對其提升速度進(jìn)行調(diào)整,對電能造成了極大的浪費(fèi)。因此,當(dāng)前的首要任務(wù)是在確保提升機(jī)完成工作面生產(chǎn)任務(wù)的同時,最大限度地達(dá)到節(jié)能效果。本文從提升機(jī)電氣控制系統(tǒng)方向著手,旨在解決上述實(shí)際生產(chǎn)過程中所面臨的實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的節(jié)能生產(chǎn)。
變頻器通過對電機(jī)電源的頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了對提升機(jī)提升速度的調(diào)整。如式(1)所示:
式中:n為電機(jī)的轉(zhuǎn)速;f為輸入電機(jī)電源頻率;p為電機(jī)的極對數(shù)。由于電機(jī)電源頻率可在0~400 Hz 的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,且其調(diào)整精度可控制在0.01 Hz。因此,基于變頻調(diào)速系統(tǒng)可為提升機(jī)提供非常寬的調(diào)速范圍,主要被應(yīng)用于提升機(jī)的恒加速、恒減速工況下的無級調(diào)速,實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)的軟啟動和平滑調(diào)速[2]。
對于研究當(dāng)前應(yīng)用于各種領(lǐng)域的節(jié)能生產(chǎn)措施,本文將變頻調(diào)速控制應(yīng)用于提升機(jī)的電氣控制系統(tǒng)中。一般情況下,應(yīng)用于提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的組成部分如圖1 所示。
圖1 提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
如圖1 所示,提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主要由變頻器、行程控制系統(tǒng)、操作控制系統(tǒng)、抱閘控制系統(tǒng)以及能耗制動系統(tǒng)組成[3]。各分系統(tǒng)的功能描述如下:變頻器是實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)的變頻調(diào)速;操作控制系統(tǒng)是根據(jù)控制指令實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)啟動、制動以及復(fù)位等功能;行程控制系統(tǒng)是對提升機(jī)的變速、停車以及制動等操作的行程進(jìn)行控制;能耗制動系統(tǒng)和行程控制系統(tǒng)主要服務(wù)于提升機(jī)的制動操作。
以陽煤寺家莊礦XX 工作面斜井提升機(jī)為例,該提升機(jī)采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式,在實(shí)際提升過程耗能較大。該提升機(jī)的關(guān)鍵參數(shù)如表1 所示。
將變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用于斜井提升機(jī)的電氣控制系統(tǒng)中,控制框圖如下頁圖2 所示。
表1 提升系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)
如圖2 所示,選用SB61G-75kW 的變頻裝置作為提升機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心裝置,液壓站為提升機(jī)提供制動力,電機(jī)根據(jù)PLC 的控制策略為提升機(jī)提供牽引力,旋轉(zhuǎn)編碼器可實(shí)時對電機(jī)的轉(zhuǎn)速及提升容器的位置進(jìn)行監(jiān)測并顯示。鑒于在實(shí)際提升過程中電機(jī)所承受的力矩較大且過載能力強(qiáng)。因此,在本方案中采用4 極75 kW 的繞線式電機(jī)。
圖2 提升機(jī)變頻調(diào)速控制框圖
鑒于提升機(jī)在滿載狀態(tài)下運(yùn)行時慣性較大,即便是電機(jī)頻率降低至零,提升機(jī)在慣性作用下依然會繼續(xù)爬行,容易導(dǎo)致事故的發(fā)生[4]。因此,為提升機(jī)配置了能耗制動系統(tǒng)和抱閘控制系統(tǒng)的雙保險。其中,抱閘制動系統(tǒng)基于電氣控制系統(tǒng)的PLC 控制指令進(jìn)行控制的。變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主電路及其PLC 電路如圖3 所示。
如圖3 所示,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)提升電機(jī)的電動、復(fù)位、反轉(zhuǎn)以及正轉(zhuǎn)等操作。此外,當(dāng)提升機(jī)運(yùn)行出現(xiàn)故障時系統(tǒng)會發(fā)出聲光報警?;赑LC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)的上升、下降、復(fù)位、變頻以及制動等操作。
圖3 變頻調(diào)速系統(tǒng)關(guān)鍵電路圖
所謂形成控制指的是對提升機(jī)正轉(zhuǎn)提升行程的控制和對提升機(jī)反轉(zhuǎn)下放行程的控制。將提升機(jī)在實(shí)際運(yùn)行工況下的行程區(qū)間進(jìn)行劃分,針對不同的行程區(qū)間采用不同變頻調(diào)速控制,實(shí)現(xiàn)對提升機(jī)上升、下放速度的控制[5]?;谛谐炭刂?,系統(tǒng)能夠有效預(yù)防提升機(jī)在實(shí)際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)過卷、過放、脫軌等事故。行程控制主要應(yīng)用于斜井的提升任務(wù)中。根據(jù)某工作面的提升任務(wù),特對提升機(jī)上升或下放過程的行程進(jìn)行劃分,劃分結(jié)果如圖4 所示。
圖4 行程劃分結(jié)果
將上述改造完成后提升機(jī)電氣控制系統(tǒng)應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,并對應(yīng)用后續(xù)兩個月提升機(jī)的提升煤炭量和消耗電量與改造前相鄰兩個月的情況進(jìn)行對比分析,對比結(jié)果如下頁表2 所示。
根據(jù)表1 所示數(shù)據(jù)進(jìn)行計算,改造前兩個月平均每度電的提升量=(0.328+0.31)/2=0.319 萬t,改造后兩個月平均每度電的提升量=(0.40+0.39)/2=0.395 萬t。即,改造后每度電多提升0.076 萬t 煤。改造前兩個月每萬t 煤平均耗電量=(3.24+3.04)/2=3.14 kWh,改造后兩個月每萬t 煤平均耗電量=(2.5+2.5)/2=2.5 kWh。即,改造完成后提升1 萬t 煤可節(jié)電0.64 kWh。
采用改造后的電控系統(tǒng)后,提升機(jī)出現(xiàn)故障的概率明顯降低,如表3 所示。
根據(jù)以往維修次數(shù),當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)一次故障時維修一次需花費(fèi)1.5 萬元。因此,就維修成本而言共節(jié)約4.5 萬元。
表2 相鄰四個月耗電量和提升量對比
提升機(jī)作為綜采工作面的關(guān)鍵運(yùn)輸,在實(shí)際生產(chǎn)中其耗能占煤礦總耗能的20%。為實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的節(jié)能生產(chǎn),將變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用于其中。為確保提升機(jī)運(yùn)行的安全性,為其電氣控制系統(tǒng)配置行程控制系統(tǒng),對提升容易的位置進(jìn)行監(jiān)測,為其配置能耗制動和抱閘制動系統(tǒng),避免其由于慣性而出現(xiàn)過卷、過放的事故發(fā)生。變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用于提升機(jī)電氣控制系統(tǒng)后,提升每噸煤可節(jié)約0.6 kWh 的電能,故障次數(shù)的降低間接節(jié)約了成本4.5 萬元。
表3 改造前后兩個月故障情況對比