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岸邊集裝箱起重機(jī)后大梁小車軌道高低差調(diào)整工藝

2020-05-14 06:12:42項旭東趙雙寶
港口裝卸 2020年2期
關(guān)鍵詞:大梁總裝墊板

項旭東 趙雙寶 談 奇

上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司長興分公司

1 引言

岸邊集裝箱起重機(jī)(以下簡稱岸橋)利用主小車將集裝箱船舶上的貨物在船、碼頭和內(nèi)場之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。小車運行系統(tǒng)是岸橋的三大運行系統(tǒng)之一,小車運行系統(tǒng)內(nèi)的小車軌道是小車平穩(wěn)運行的關(guān)鍵部件。

為提高岸橋的生產(chǎn)效率,岸橋小車的運行速度目前已經(jīng)達(dá)到300 m/min,甚至更高。由于運行小車在工作的時候負(fù)載變化大,頻繁的起制動,使小車軌道承受著復(fù)雜的交變載荷和起制動慣性力。因此,小車軌道的安裝質(zhì)量直接影響到小車能否高效、安全地運行。岸橋小車軌道分前大梁和后大梁部分,本文以某岸橋項目總裝后,后大梁小車軌道之間出現(xiàn)的高低差問題為背景,提出解決方法。

2 原因分析

小車軌道高低差指的是以水平面為基準(zhǔn),左右側(cè)大梁小車軌道上表面在同一截面(垂直于運行小車移動方向)上產(chǎn)生的高低差值(見圖1)。質(zhì)檢通過后進(jìn)行后大梁小車軌道水平的測量,發(fā)現(xiàn)該項目機(jī)器房吊裝到位后,后拉桿節(jié)點板位置左右側(cè)小車軌道存在最大值為14 mm的高低差,具體數(shù)據(jù)見圖2。

圖1 軌道高低差示意圖

圖2 小車軌道高低差測量數(shù)據(jù)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在垂直于運行小車移動方向的平面內(nèi),2根小車軌道相對部位的高低差不應(yīng)超過小車軌道中心距的0.15%,且最大不超過10 mm。該項目后大梁小車軌道高低差最大值已達(dá)到14 mm,不符合要求,必須進(jìn)行整改。

經(jīng)過分析,岸橋前后大梁整體吊裝后,小車軌道出現(xiàn)高低差有3個方面的原因:

(1)在岸橋總裝階段,大車行走機(jī)構(gòu)下方鋪設(shè)的是臨時軌道,由于總裝碼頭地面不平整,岸橋在左右方向偏一側(cè)傾斜,導(dǎo)致上部小車軌道產(chǎn)生高低差現(xiàn)象。

(2)后大梁在鋼結(jié)構(gòu)制作階段,支撐小車軌道的承軌梁上表面存在制作偏差,這個問題在岸橋總裝前未及時發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行整改,導(dǎo)致總裝后其中一側(cè)小車軌道偏高或偏低。

(3)該項目小車軌道至地面的理論高度達(dá)57 m,岸橋門框系統(tǒng)外形尺寸較大,雖其尺寸均合格,但在前后大梁最后一吊時,門框系統(tǒng)瞬間承受較大載荷,門框系統(tǒng)內(nèi)的焊接構(gòu)件產(chǎn)生應(yīng)力釋放,使整個門框系統(tǒng)發(fā)生微變形,再加上總裝階段其他構(gòu)件的拼裝累積誤差,導(dǎo)致左右側(cè)小車軌道產(chǎn)生高低偏差。

3 方案論證及實施

小車軌道主體部分由軌道、軌道壓板組件、橡膠襯墊、T型承軌梁等組成(見圖3)。T型承軌梁與前后大梁燒焊連接,小車軌道和橡膠襯墊通過軌道壓板組件與T型承軌梁連接在一起。在岸橋門框系統(tǒng)內(nèi),后大梁與其他構(gòu)件間屬剛性連接,各部件之間的關(guān)聯(lián)性較大,且該問題的發(fā)現(xiàn)往往是在岸橋總裝完成,整體試車之前,這使得后大梁小車軌道高低差的調(diào)整工作變得很困難。

圖3 后大梁小車軌道結(jié)構(gòu)

鑒于該項目已經(jīng)處于整體總裝狀態(tài),且受各項不利因素的限制,根據(jù)實際情況提出4種調(diào)整方案。

正解:事實上,Cu與稀硝酸反應(yīng)后生成的硝酸銅中還有硝酸根離子,同樣在硫酸中具有強(qiáng)氧化性,仍可以和過量的Cu粉反應(yīng)生成NO氣體。該題最好寫離子方程式計算:4H2O,從離子方程式可以看出,反應(yīng)時按的物質(zhì)的量之比為3∶8∶2進(jìn)行,而題中三者物質(zhì)的量之比為3∶6∶4。顯然,H+不足量,按H+計算,生成的NO氣體物質(zhì)的量為3mol。

3.1 反向調(diào)整下橫梁水平

3.1.1 方案論證

根據(jù)測量報告結(jié)果可知,如果不進(jìn)行調(diào)整,下橫梁水平值在合格范圍內(nèi),但左端水平高度尺寸比右端低,這與后大梁小車軌道所呈現(xiàn)出的高低差趨勢一致。理論上通過反向調(diào)整下橫梁水平來消除小車軌道高低差的方案具有一定的可行性。假定整個門框系統(tǒng)是一個剛性體,經(jīng)過理論計算可知,通過調(diào)整下橫梁水平,使左端比右端高6 mm,則后大梁小車軌道高低差就會變成8 mm,即符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.1.2 方案實施

在面海左側(cè)大車行走機(jī)構(gòu)大平衡梁下方布置液壓千斤頂裝置,邊頂升邊測量下橫梁左右側(cè)水平數(shù)據(jù),直至左端比右端高6 mm為止。保持這種狀態(tài)一段時間,并再次測量水平值3次,確保數(shù)值無變化后,測量后大梁小車軌道高低差,發(fā)現(xiàn)最大高低差值僅僅比調(diào)整前小了1 mm,達(dá)不到理論數(shù)據(jù)值,仍然不符合要求。

經(jīng)分析,岸橋整個門框系統(tǒng)屬于剛性連接體,然而門框整體高度尺寸約6.2 m,與調(diào)整量的比率值過大??傮w來說,大尺寸的門框系統(tǒng)相對于幾毫米的調(diào)整量,存在一定的彈性余量。因此,調(diào)整下橫梁水平高度后會出現(xiàn)小車軌道高低差幾乎無變化的現(xiàn)象。該方法不能達(dá)到調(diào)整軌道高低差的目的。

3.2 調(diào)整后拉桿支撐架高度

3.2.1 方案論證

岸橋的后拉桿是指連接后大梁末端和梯形架頂端的構(gòu)件,中心位置安裝后拉桿支撐架(人字架),確保結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。本項目后大梁小車軌道高低差超差位置靠近后大梁末端拉桿節(jié)點板,從理論分析可知,調(diào)整人字架高度產(chǎn)生的變化可直接反映到后大梁上,進(jìn)而實現(xiàn)后大梁軌道高低差的調(diào)整,即通過降低右側(cè)人字架高度來降低右側(cè)小車軌道高度值。

3.2.2 方案實施

此時右側(cè)人字架的高度整體下降了16 mm,理論上右側(cè)小車軌道的高度也應(yīng)隨之有所降低,但經(jīng)過測量后發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)并無明顯變化。為進(jìn)一步降低人字架高度以實現(xiàn)軌道高度的調(diào)整,割除了人字架底座而且將總高度值降低至40 mm,再次測量小車軌道高低差值,發(fā)現(xiàn)仍然無明顯變化。因此,通過調(diào)整人字架高度的做法也無法實現(xiàn)對小車軌道高低差的改變。

3.3 承軌梁表面的打磨或堆焊

承軌梁屬于岸橋大梁鋼結(jié)構(gòu)的一部分,與小車軌道之間以1層橡膠墊連接,理論上通過對承軌梁表面進(jìn)行增厚或減薄處理,可以實現(xiàn)對小車軌道高度的調(diào)整,從而解決小車軌道左右側(cè)出現(xiàn)的高低差問題。首先,考慮采用打磨的方法,對小車軌道較高一側(cè)的承軌梁表面進(jìn)行減薄處理,這個方案存在2個問題:一是由于工作環(huán)境處于高空,作業(yè)人員操作區(qū)域受限,無法保證打磨質(zhì)量,甚至?xí)霈F(xiàn)打磨過度造成承軌梁蓋板上表面平整度超差;二是減薄后的承軌梁鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度會減弱,存在一定的安全風(fēng)險。若選擇堆焊加高的方法,通過對較低一側(cè)的承軌梁表面堆焊實現(xiàn)高度的調(diào)整,則又存在堆焊區(qū)域過大、堆焊不均勻、易產(chǎn)生過熱變形、焊后打磨作業(yè)量大等問題。

通過以上分析可知,采用打磨或堆焊的形式來調(diào)整軌道一側(cè)的高度值,這個方案也不可行。

3.4 軌道下安裝調(diào)整墊板

3.4.1 方案論證

由圖2檢測數(shù)據(jù)分析可知,后大梁小車軌道高低差僅出現(xiàn)在長約13 m的區(qū)域內(nèi),結(jié)合上述3.3方案的思路,如果能使該區(qū)域較低的左側(cè)小車軌道變高就能解決該區(qū)域軌道之間產(chǎn)生高低差的問題。顯然,在小車軌道上表面實施大面積堆焊是完全不可取的,但是如果在小車軌道與后大梁承軌梁之間以裝配的形式安裝1塊薄墊板,這樣能解決高低差問題,也不會損壞小車軌道或承軌梁表面。

增加調(diào)整墊板的方案需要重點注意或解決3個關(guān)鍵性問題:一是調(diào)整墊板兩端與承軌梁必須平緩過渡,以避免小車軌道與承軌梁之間出現(xiàn)間隙,導(dǎo)致小車運行至調(diào)整墊板位置時出現(xiàn)跳動或異響,存在極大的安全隱患;二是固定調(diào)整墊板的方式必須安全可靠,避免后期出現(xiàn)松動,增加高空檢修的工作量;三是調(diào)整墊板采用變厚度形式,厚度變化趨勢應(yīng)與小車軌道高低差值相對應(yīng),確保安裝調(diào)整墊板后左右側(cè)小車軌道之間的高低差值符合要求。

通過以上理論分析結(jié)合項目現(xiàn)場實際情況,最終確定采用增加調(diào)整墊板的方案。調(diào)整墊板采取中間厚兩頭薄的形式,并結(jié)合小車軌道高低差數(shù)值分布情況來確定調(diào)整墊板的實際安裝位置(見圖4)。

圖4 安裝調(diào)整墊板位置圖

3.4.2 方案實施

本方案的重點是墊板的制作,必須確保墊板表面加工質(zhì)量符合要求。根據(jù)左右側(cè)軌道高低差數(shù)據(jù)制作薄墊板,按既定的方案墊板中間厚兩頭薄,即厚度尺寸由中間向兩端線性過渡,斜平面精銑前預(yù)留1 mm加工余量[1],避免加工余量預(yù)留過大,產(chǎn)生機(jī)加工變形。同時,整個長度方向上還需加工若干個塞焊孔,用于固定調(diào)整墊板。塞焊縫中心的最小間隙必須為孔徑的4倍[2]。

將加工完成并經(jīng)過預(yù)處理的墊板吊裝至后大梁左梁上準(zhǔn)備安裝。在左側(cè)小車軌道承軌梁上標(biāo)記出墊板安裝位置,該區(qū)域軌道壓板全部被拆除,將該處小車軌道連同橡膠襯墊全部抬高固定。

將墊板吊裝至承軌梁上指定位置,并通過塞焊孔燒焊固定墊板與承軌梁,將塞焊孔表面磨平處理。墊板裝焊完畢后,再將軌道、橡膠墊等按要求重新安裝固定。

以上工作完成后復(fù)測左右側(cè)小車軌道高低差值,得到的最大值為9 mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

軌道下安裝調(diào)整墊板的方案可有效地解決大梁小車軌道之間存在高低差的問題。對比之前設(shè)定的方案,本方案可可行性強(qiáng)、成本低,方案實施時必須注意控制高空作業(yè)風(fēng)險。當(dāng)然,通過前期的質(zhì)量控制和工藝改進(jìn)避免這類問題出現(xiàn)才是解決問題的根本。

4 結(jié)語

岸橋大梁上左右側(cè)小車軌道之間存在高低差是導(dǎo)致小車運行產(chǎn)生異響原因,運用在小車軌道與承軌梁之間增加墊板的方法,可有效地解決后大梁小車軌道之間存在高低差值的情況。這一方案的成功實施,可對解決岸橋制造中存在的同類問題提供參考。

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