(長慶油田第十一采油廠,甘肅省西峰市,745000)
通過分析xx 聯(lián)合站管道破乳運(yùn)行過程中存在的問題,針對這些問題提出系統(tǒng)優(yōu)化措施,保障集輸系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。從系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀、破乳劑篩選評價(jià)、管道破乳應(yīng)用及存在問題、管道破乳應(yīng)用改進(jìn)等四個(gè)方面展開討論。
Xx 油田xx 聯(lián)合站日處理液量1 900~2 000m3,進(jìn)站含水原油包括xx 聯(lián)合站(井組)、01 增壓點(diǎn)、02增壓點(diǎn)、03 卸油臺、04 綜合站、05 增壓點(diǎn)、06 增壓點(diǎn)、07轉(zhuǎn)油站、08轉(zhuǎn)油站幾部分。03卸油臺日卸油量在400~550m3。
001 破乳劑在07 轉(zhuǎn)油站(20kg/d)、08 轉(zhuǎn)油站(80kg/d)及xx 聯(lián)合站(690kg/d)投加,加藥濃度在330~360ppm之間。
Xx 聯(lián)合站現(xiàn)有三相分離器3 具(運(yùn)行2 具),沉降罐2 具(1 000m31 具、5 000m31 具),凈化罐3 具(1 000m32具,5 000m31具),加熱爐3具,藥劑投加點(diǎn)在井組來油后端。
1.2.1 沉降罐運(yùn)行情況
Xx 聯(lián)合站目前有沉降罐3 具(1 000m32 具、5 000m31具),目前運(yùn)行1具5 000m3,運(yùn)行溫度40~50℃,每天處理約1 500m3含水油,溢流口平均含水0.2%。
1.2.2 三相分離器運(yùn)行情況
xx 聯(lián)合站目前有三相分離器3 具,處理能力1 200m3/d,目前運(yùn)行2具,運(yùn)行溫度40~50℃。
根據(jù)三相分離器運(yùn)行特性,其出口指標(biāo)對進(jìn)液量變化較為敏感。上游來液不穩(wěn)定導(dǎo)致進(jìn)口液量波動(dòng),雖未超過日均處理能力,但進(jìn)液量越不平穩(wěn),三相分離器保持動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的油氣水界面的能力越差,波動(dòng)量一但超過允許范圍,將破壞三相分離器油水界面和油氣水三相動(dòng)態(tài)平衡關(guān)系,嚴(yán)重影響分離效果和油水出口指標(biāo)。
取xx 聯(lián)合站收球筒混合油樣投加現(xiàn)場使用的破乳劑001,按照SY/T5281-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求,在現(xiàn)場溫度下進(jìn)行原油破乳脫水實(shí)驗(yàn)。
xx 聯(lián)合站目前在用破乳劑型號為xx 公司生產(chǎn)的001型破乳劑,取在用001破乳劑及新型002破乳劑開展室內(nèi)評價(jià)試驗(yàn)。
室內(nèi)試驗(yàn)共使用干劑15 個(gè),調(diào)配001 及002 破乳劑樣品15 個(gè)。通過初步篩選在中后期實(shí)驗(yàn)留樣只保留18個(gè)樣品。加藥濃度:初選濃度100ppm,驗(yàn)證濃度200ppm、300ppm,試驗(yàn)溫度:40℃,以60-120min 兩個(gè)時(shí)間段藥劑脫水量及脫水率作為評價(jià)依據(jù)進(jìn)行排序。
表1 室內(nèi)模擬對比樣數(shù)據(jù)
通過室內(nèi)試驗(yàn),可看出001 脫水率及脫水時(shí)間均優(yōu)于002 破乳劑,濃度為200~300ppm 時(shí),脫水效果較為突出,脫水速度較快,加藥量較小,脫水率高,經(jīng)濟(jì)性較好。
選取05增、06增、03卸來油,分別滴入100ppm001 破乳劑,一組晃動(dòng)100 次,另一組晃動(dòng)200 次,置于40℃水浴中靜置,試驗(yàn)表明:隨著晃動(dòng)次數(shù)增加,破乳劑與原油混合后各自分散性越高,脫水效果也越好。
在管道混合過程的初始階段,液體內(nèi)部之間由于湍流的作用,產(chǎn)生許多較大旋渦,隨著混合過程不斷進(jìn)行,較大的旋渦在湍流的不斷拉伸作用下,以及剪切力的作用下,不斷進(jìn)行物質(zhì)交換,而且伴隨能量的傳遞,此時(shí),物質(zhì)的混合已經(jīng)達(dá)到了均勻的程度。
3.2.1 速度場分布
通過對管道混合截面速度場進(jìn)行分析,破乳劑進(jìn)入管道之后,在原油的紊流作用影響下,速度逐漸增大,最后達(dá)到與原油流速相等。
3.2.2 破乳劑體積分?jǐn)?shù)分布
隨著整個(gè)罐內(nèi)流體流動(dòng)的進(jìn)行,破乳劑濃度沿管道逐漸分布擴(kuò)散,加上原油的湍流作用,破乳劑分布趨于均勻。
3.2.3 端點(diǎn)投加破乳劑情況
05 增、06 增、03 卸利用阻垢劑加藥裝置投加破乳劑,05增日均加藥量7kg,06增日均加藥量9kg,03卸日均加藥量40kg,兌水比例均為1:5。
05增、06增、03卸自6月6日起按要求投加破乳劑,至7 月6 日,xx 聯(lián)合站破乳劑濃度由310ppm 降低至270ppm,運(yùn)行效果良好,加藥量顯著下降。
綜上所述,管道破乳可以很大程度上提高破乳劑在原油中的分散性,在一定程度上提高脫水效果,降低破乳劑投加量。
03 卸自6 月6 日至7 月30 日投加破乳劑后,前期運(yùn)行平穩(wěn),7 月31 日起2#三相分離器頻繁打翻,造成油室出口含水波動(dòng),初步分析為03卸破乳劑投加位置為卸油泵進(jìn)口,加劑原油經(jīng)卸油泵泵入200m3儲(chǔ)油罐后靜置出現(xiàn)分層,外輸xx 聯(lián)合站時(shí)儲(chǔ)油罐底部明水直接進(jìn)入xx 聯(lián)合站總機(jī)關(guān)后進(jìn)入三相分離器,造成三相分離器運(yùn)行波動(dòng)。
在03卸改造現(xiàn)有加藥流程,將加藥位置后移至外輸泵進(jìn)口,儲(chǔ)油罐原油起泵外輸時(shí)啟動(dòng)加藥泵,使卸油外輸至聯(lián)合站時(shí)原油中破乳劑混合均勻,并在管線中充分?jǐn)嚢?,能夠起到較好的脫水效果。
破乳劑與水或油的作用隨著溫度升高而削弱,在最佳溫度下出現(xiàn)最高脫水率。溫度對原油破乳有非常明顯的效果,隨著溫度的上升,原油破乳效果越來越好,當(dāng)溫度達(dá)到45℃時(shí),破乳效果最佳。當(dāng)溫度繼續(xù)上升時(shí),含水趨于穩(wěn)定,破乳效果趨于穩(wěn)定。
05增等站點(diǎn)運(yùn)行外輸溫度需保持45℃以上,減少管道沿程溫降損失,以保持管道內(nèi)破乳劑充分發(fā)揮脫水作用,提高破乳效果。
在現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行中要根據(jù)集輸流程的布局及含水的高低,合理確定端點(diǎn)加藥站數(shù)量,確保系統(tǒng)總加藥量處于合適范圍。
通過對xx聯(lián)合站上游站加藥方式進(jìn)行調(diào)整,利用外輸管道使破乳劑與原油充分混合,從而提高脫水效率,通過實(shí)施管道破乳,xx 聯(lián)合站每天節(jié)約破乳劑約200kg,年節(jié)約費(fèi)用60萬元。