樊猛猛(中國中材國際工程股份有限公司(南京),江蘇 南京,211100)
目前第四代篦冷機因其結構簡單,維修維護方便,熱回收和冷卻效率高,使用和維護成本低等優(yōu)點,已廣泛被國內(nèi)外水泥公司使用,成為水泥廠熟料冷卻的首選設備。但因水泥廠生產(chǎn)條件不同,篦冷機工作狀況不一,導致篦冷機前期使用中出現(xiàn)列向壓力高等問題。本文以某水泥廠的六列篦冷機為例,介紹篦床出現(xiàn)單列液壓壓力高問題的解決方法。
由于篦冷機運行環(huán)境復雜、惡劣,且每個項目篦冷機使用情況不同,前期運行往往出現(xiàn)篦冷機單列壓力高問題,甚至出現(xiàn)單列跳停現(xiàn)象,此問題嚴重影響篦冷機運行,導致回轉(zhuǎn)窯不能正常點火投料。第四代步進式篦冷機熟料輸送采用樓面行走原理。篦床由若干條列向輸送單元組合而成,平行布置,各列之間采用迷宮密封。各列向單元根據(jù)“walkingfloor”原理由液壓系統(tǒng)驅(qū)動。該液壓系統(tǒng)配套兩臺泵驅(qū)動,每臺泵配備一臺閥組,每臺閥組通過三臺比例閥分別控制三列篦床,設計帶料正常時壓力值在14MPa以下。空載調(diào)試時篦冷機運行正常,每列壓力均不超過6MPa,每臺閥組壓力不超過8MPa。但篦冷機篦床鋪上熟料磨合運行,閥組1壓力不超過10MPa,閥組2壓力卻達到16MPa,有時瞬時壓力達到設定最高值18MPa,并出現(xiàn)單列跳停故障。
列式篦冷機運行邏輯為初始時篦床整體退回,然后進入工作循環(huán)狀態(tài):篦床整體推出,到達推程限位后,首先第1列和第4列篦床退回到回程限位,然后第2列和第5列退回到回程限位,最后第3列和第6列退回到回程限位;六列均全部到達回程限位后篦床整體推出,如此往復,見圖1。
圖1 列式篦冷機運行流程
觀察篦冷機控制柜的篦床運行畫面(見圖2):閥組1控制的第1、2、3列篦床推程和回程時各液壓缸壓力值均等;閥組2控制的第4、5、6列回程時壓力值均等,但推程時閥組2控制的第4列篦床壓力能達到16MPa,而相鄰的第3列和第5列壓力明顯比第4列壓力偏小。觀察篦床運行狀態(tài)發(fā)現(xiàn)篦床整體推出一段時間后第4列篦床總是運行在其他篦床的前端,即第4列篦床推程速度比其他列篦床速度偏快。
圖2 調(diào)整前閥組壓力
通過控制柜單獨停止第4列篦床后重新啟動。觀察篦床運行畫面,閥組1和閥組2壓力均為10MPa以下,第4列篦床壓力下降到10MPa以下。但運行一段時間,待篦冷機反饋頻率達到給定頻率時,第4列壓力又開始偏高,閥組2壓力又開始上升至16MPa。
停止閥組2,采用現(xiàn)場控制柜手動控制,單獨對閥組2對應控制的第4、5、6列篦床采用手動控制,發(fā)現(xiàn)單獨運行時單列壓力均不超過10MPa,但第4列運行時存在明顯帶動相鄰的第3列和第5列篦床運動。篦床帶列現(xiàn)場嚴重,列與列篦床間摩擦力偏大。
通過現(xiàn)場調(diào)整,結合列式篦冷機的結構特點分析,由于篦冷機結構設計的特殊性,鋪上熟料后使篦床列與列之間摩擦力增大,而第4列篦床因其相鄰兩列篦床的帶動導致實際行程比設定值偏大,而篦床向前推動時各列要同時到達終點設定值,從而導致第4列篦床運動速度明顯比相鄰的兩列速度快,出現(xiàn)第4列篦床帶動相鄰兩列篦床運行情況,致使第4列壓力偏大,而相鄰兩列壓力偏小。液壓系統(tǒng)同步性能差,導致篦床速度不均,液壓缸受力不等。
針對液壓缸同步性能差,單列速度偏快,現(xiàn)場嘗試降低第4列篦速,把第4列推程限位縮短,回程限位不變,經(jīng)試驗推程限位設定值比相鄰兩列短15mm時,第4列篦床壓力與其他列壓力值均等,壓力在10MPa以下,閥組2未再次出現(xiàn)壓力高現(xiàn)象。
圖3 調(diào)整后閥組壓力
通過以上措施解決了單列篦床壓力偏高問題,篦冷機達到了正常運行狀態(tài),使回轉(zhuǎn)窯能按計劃投料生產(chǎn)。通過對此問題的分析解決,為液壓系統(tǒng)的改進提供了經(jīng)驗。