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熱電廠循環(huán)水余熱利用和節(jié)能減排效益分析

2020-05-11 10:33:32賈丕建孫立梅邢學(xué)榮宋波賈旺霖
能源研究與利用 2020年2期
關(guān)鍵詞:吸收式煤耗熱網(wǎng)

賈丕建 ,孫立梅 ,邢學(xué)榮 ,宋波 ,賈旺霖

(1.煙臺(tái)市能源綜合執(zhí)法支隊(duì),山東煙臺(tái) 264003;2.南山集團(tuán)有限公司,山東龍口 265701;3.煙臺(tái)市清潔能源檢測中心,山東煙臺(tái) 264001)

南山熱電廠現(xiàn)役兩臺(tái)150 MW燃煤供熱機(jī)組為超高壓和濕冷的抽汽凝汽式機(jī)組。為滿足當(dāng)?shù)毓嵝枨?,該廠兩臺(tái)機(jī)組建設(shè)時(shí)均采用熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,在為南山集團(tuán)和當(dāng)?shù)靥峁╇娏Φ耐瑫r(shí),該廠還承擔(dān)向南山工業(yè)園區(qū)居民冬季供暖和部分工業(yè)用汽的供熱任務(wù)。該廠機(jī)組年發(fā)電設(shè)備運(yùn)行時(shí)間數(shù)達(dá)7 000 h以上,運(yùn)行期間平均負(fù)荷率在90%左右,長期處于接近滿負(fù)荷狀態(tài)。

南山熱電現(xiàn)承擔(dān)供熱面積約為260萬m2,隨著南山工業(yè)園區(qū)的集中供熱需求的擴(kuò)大,未來供熱期承擔(dān)的供熱面積將達(dá)到390萬m2。該電廠現(xiàn)對(duì)外承接4個(gè)熱力站的供暖供汽任務(wù),供熱采用管道向各熱力站提供,但熱損失及水損失較大,而且還存在安全隱患。為了滿足當(dāng)?shù)毓嵝枨螅诓辉黾訖C(jī)組容量的前提下,該廠2019年對(duì)3#汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行循環(huán)水余熱利用改造。

1 熱負(fù)荷

1.1 供熱現(xiàn)狀

目前,南山熱電廠區(qū)內(nèi)有兩座蒸汽換熱站,換出的熱水通過園區(qū)熱水管網(wǎng)供向廠區(qū)外熱用戶,其余換熱站分布在園區(qū)各處。其中新和站采用低壓抽汽加熱,換熱總站采用高壓抽汽加熱。熱電廠集中供暖熱負(fù)荷情況見表1。

表1 熱電廠集中供暖熱負(fù)荷情況

結(jié)合與熱力公司的實(shí)際情況,利用3#機(jī)組凝汽器余熱(3#機(jī)組冷卻循環(huán)水量為6 200 t/h)實(shí)施一期改造。2019年一期主要改造換熱總站和新和站,這兩個(gè)換熱站都在該廠內(nèi)部,在廠內(nèi)建設(shè)余熱回收首站,將換熱總站、新和站和二級(jí)站改造為板板換熱模式,原園區(qū)熱力管線不改動(dòng),供熱面積約為180萬m2,近期實(shí)際供熱負(fù)荷為105 MW。

二期主要考慮在一期余熱回收首站改造基礎(chǔ)上,考慮新增城市花園、型材六廠和協(xié)信換熱站的供熱負(fù)荷,實(shí)際供熱面積增加至260萬m2左右,供熱負(fù)荷達(dá)145 MW。需要改造部分熱力管網(wǎng)為熱水管網(wǎng),并改造二級(jí)換熱站;遠(yuǎn)期預(yù)計(jì)總供熱面積達(dá)390萬m2,總熱負(fù)荷估算為223 MW。

1.2 汽輪發(fā)電機(jī)組現(xiàn)狀

該廠3#汽輪發(fā)電機(jī)組為南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司生產(chǎn)的150 MW抽汽凝汽式兩缸兩排汽機(jī)組,3#汽輪發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)見表2。

表2 3#汽輪發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)

兩臺(tái)機(jī)組的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)原為單元制設(shè)計(jì),即每臺(tái)機(jī)組對(duì)應(yīng)一座冷卻塔。后經(jīng)技術(shù)改造,增加了兩機(jī)之間的循環(huán)水聯(lián)絡(luò)管,可實(shí)現(xiàn)冬季單塔運(yùn)行,滿足兩臺(tái)機(jī)組的冷卻需求。供暖期3#汽輪機(jī)凝汽器循環(huán)冷卻水流量為6 200 t/h,進(jìn)口平均溫度為12℃,最低溫度為8℃,出口平均溫度為23℃。

2 吸收式熱泵余熱回收原理及方案

2.1 吸收式熱泵供熱技術(shù)

吸收式熱泵常以溴化鋰溶液作為工質(zhì),對(duì)環(huán)境無污染,具有高效節(jié)能的特點(diǎn)。溴化鋰吸收式熱泵,回收利用各種低品位的余熱或廢熱,既可實(shí)現(xiàn)節(jié)能增收、降低煤耗和提高電廠熱效率,又可提高自身供熱能力,緩解電廠供暖供熱不足的問題。

吸收式熱泵,通常簡稱 AHP(Absorption Heat Pump),即以蒸汽和廢熱水等高溫?zé)嵩礊轵?qū)動(dòng)熱源,把低溫?zé)嵩吹臒崃刻岣叩街袦?,從而提高了能源的品質(zhì)和利用效率。吸收式熱泵工作原理,以汽輪機(jī)抽汽為驅(qū)動(dòng)能源Q1,產(chǎn)生制冷效應(yīng),回收循環(huán)水余熱Q2,加熱熱網(wǎng)循環(huán)水回水,得到的有用熱量(熱網(wǎng)供熱量)為消耗的蒸汽熱量Q1與回收的循環(huán)水余熱量Q2之和,吸收式熱泵熱量收支圖如圖1所示。

吸收式熱泵的能效比COP值——即獲得的有用熱量與為了維持機(jī)組運(yùn)行而需加入的驅(qū)動(dòng)熱源熱量的比值,按工況的不同可達(dá)1.7~2.0。而常規(guī)直接加熱方式的熱效率一般按90%~95%計(jì)算,即COP值為0.9左右。采用吸收式熱泵替代常規(guī)直接加熱方式在獲得工藝或供暖用熱媒熱量相同的條件下,可節(jié)省總?cè)剂舷牧康?0%以上,節(jié)能效果顯著[1]。

吸收式熱泵在電廠回收余熱的應(yīng)用。原汽輪機(jī)凝汽器的乏汽余熱通過冷卻水塔排放到大氣環(huán)境中,造成乏汽余熱損失?,F(xiàn)采用吸收式熱泵,以凝汽器出口33℃的循環(huán)冷卻水作為低溫?zé)嵩?,?.6~0.8 MPa的供暖抽汽作為驅(qū)動(dòng)熱源,加熱50℃的熱網(wǎng)循環(huán)水回水,循環(huán)冷卻水降至23~25℃后再引入凝汽器吸收低壓缸排汽余熱,從而達(dá)到余熱回收利用的目的。此方案可回收循環(huán)水余熱,提高電廠供熱量,從而提高電廠總的熱效率。熱泵利用技術(shù)系統(tǒng)流程圖如圖2所示,熱泵機(jī)組流程如圖3所示。

經(jīng)過對(duì)不同供熱技術(shù)的分析,結(jié)合該廠實(shí)際情況,吸收式熱泵供熱技術(shù)具有更高的靈活性和穩(wěn)定性,符合該廠生產(chǎn)要求。綜合考慮該廠有兩臺(tái)150 MW機(jī)組,為了降低機(jī)組對(duì)供熱外網(wǎng)安全性影響,避免一臺(tái)機(jī)組停機(jī)造成的供熱風(fēng)險(xiǎn),一期根據(jù)一臺(tái)機(jī)組的余熱量進(jìn)行吸收式熱泵技術(shù)回收循環(huán)水余熱供熱能力提升改造。

2.2 吸收式熱泵循環(huán)水供熱系統(tǒng)技術(shù)

為了實(shí)現(xiàn)該廠熱網(wǎng)循環(huán)水供水溫度達(dá)到80℃以上,盡量多回收3#機(jī)組排汽余熱,同時(shí)保證供熱期3#機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行和供熱抽汽的需要,確定3#機(jī)組以額定抽汽工況為設(shè)計(jì)工況,此時(shí)發(fā)電負(fù)荷為118 MW、工業(yè)高壓抽汽流量為60 t/h、供暖高壓抽汽流量為90 t/h、供暖低壓抽汽流量為60 t/h。

吸收式熱泵回收凝汽器循環(huán)水的余熱,多余循環(huán)水繼續(xù)上塔冷卻。同時(shí),熱網(wǎng)循環(huán)水在吸收式熱泵中從回水溫度60℃升溫至90℃,凝汽器加熱后的熱網(wǎng)循環(huán)水再通過熱網(wǎng)加熱器加熱,理論上可以加熱到120℃以上,然后供向電廠的熱用戶。吸收式熱泵循環(huán)水供熱系統(tǒng)工藝流程如圖4所示[3]。

溴化鋰吸收熱泵的供熱水溫度在70~75℃為最佳,而作為城市供熱需要更高的熱水溫度為80~120℃。在總熱負(fù)荷一定的情況下,熱網(wǎng)加熱器加熱出水溫度越高,其承擔(dān)熱負(fù)荷比例將越多,則熱泵機(jī)組承擔(dān)負(fù)荷比例降低,利用循環(huán)水余熱量也同時(shí)降低。合理分配溴化鋰熱泵的加熱量和熱網(wǎng)加熱器的加熱量,做到最大限度利用余熱,這樣既能提供溫度高的熱水,同時(shí)保證溴化鋰機(jī)組工作在高效區(qū),此時(shí)可確定熱泵機(jī)組出水溫度為75℃,熱網(wǎng)加熱器出水為85℃,熱網(wǎng)加熱器在選型時(shí),可按照滿足90℃出水考慮。

2.3 吸收式熱泵循環(huán)水余熱利用

改變冬季凝汽器運(yùn)行參數(shù),提高凝氣器背壓,即熱泵熱源循環(huán)水采用凝汽器夏季工況參數(shù),吸收式熱泵循環(huán)水余熱利用原理如圖5所示。

吸收式熱泵的熱源循環(huán)水供回水溫為33/23℃,此時(shí)熱泵機(jī)組可提供75℃的出水,熱網(wǎng)首站通過高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)溴化鋰吸收式熱泵吸收凝汽器循環(huán)水的余熱,加熱熱網(wǎng)循環(huán)水至75℃,熱網(wǎng)循環(huán)水再進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器,采用低壓蒸汽加熱至85~90℃,最后輸送至各二級(jí)換熱站進(jìn)行熱交換,提供熱用戶所需熱水。

采用凝汽器夏季工況參數(shù),此時(shí)熱泵效率較高,COP為1.7,冷卻水的余熱量利用較充分。選用單臺(tái)35 MW熱泵機(jī)組,熱量、溫差分配及熱泵機(jī)組配置見表3。

表3 熱量、溫差分配及熱泵機(jī)組配置表

3 節(jié)能減排分析

項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)煙臺(tái)市能源綜合執(zhí)法支隊(duì)和煙臺(tái)市清潔能源檢測中心對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總檢測分析。

3.1 節(jié)能節(jié)水分析

1)工況分析。煤耗分析以3#汽輪發(fā)電機(jī)組額定抽汽工況為比較基準(zhǔn),并且考慮背壓影響和熱泵系統(tǒng)的耗電量。對(duì)于150 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,在同等發(fā)電量情況下,背壓每升高1 kPa,影響發(fā)電煤耗為1.6~2 gce/kW·h。設(shè)計(jì)時(shí),統(tǒng)一考慮凝汽器實(shí)際端差為8~10℃。冬季循環(huán)水正常平均水溫為23/13℃,汽輪機(jī)背壓在5.03 kPa,三循環(huán)水溫度提高到33/23℃時(shí),汽輪機(jī)背壓為8.64 kPa,汽輪機(jī)背壓增加了3.61 kPa。改造后,生產(chǎn)能耗測試及數(shù)據(jù)分析,發(fā)電煤耗升高7.22 gce/kW·h[3]。

根據(jù)3#汽輪機(jī)額定抽汽工況下發(fā)電為118 MW,供暖時(shí)間為120 d(2 880 h)。供暖期由于背壓增加影響發(fā)電煤耗增加量為:118 MW×7.22 gce/k W·h×2 880 h÷103=2 453 tce

改造后,熱泵系統(tǒng)回收循環(huán)水余熱負(fù)荷為28.8 MW,機(jī)組背壓由5.03 kPa升高至8.64 kPa,折合節(jié)省蒸汽耗量約為40 t/h。

供暖期抽汽煤耗取該電廠生產(chǎn)能耗數(shù)據(jù),實(shí)際蒸汽綜合耗煤為130.5 kgce/t。

供暖期節(jié)煤量=130.5 kgce/t×40 t/h×2 8 80 h=15 033 tce。

若電廠供熱面積維持現(xiàn)狀情況不變,提高背壓發(fā)電耗煤增加,新增熱泵系統(tǒng)供熱,可減少抽汽耗煤,且熱泵本身耗電較低可不計(jì)。

實(shí)際年節(jié)煤量:15 033 tce-2 453 tce=12 580 tce

考慮年供暖期負(fù)荷運(yùn)行調(diào)整系數(shù)為0.6,實(shí)際年節(jié)約煤量:12 580 tce×0.6=7 548 tce。

若煤價(jià)格為900元/tce,年節(jié)約燃煤費(fèi)用:7 548 tce×900元/tce=679萬元。

2)供熱期運(yùn)行分析。根據(jù)該電廠提供的相關(guān)資料,統(tǒng)籌考慮3#機(jī)組高背壓循環(huán)水供熱運(yùn)行,3#機(jī)組循環(huán)水熱泵利用工程一期改造完成后,熱泵機(jī)組在整個(gè)供熱期運(yùn)行可節(jié)約標(biāo)煤7 548 t。按平均發(fā)電負(fù)荷為150 MW 計(jì)算供熱期降低發(fā)電煤耗約為17.5 gce/kW·h,背壓升高影響煤耗升高7.22 gce/kW·h;熱泵本身耗電較低,廠用電升高影響煤耗升高2 gce/kW·h,改造后供熱期綜合影響煤耗降低8.28 gce/kW·h。

3)供熱期運(yùn)行節(jié)水分析。本項(xiàng)目實(shí)施后,來自凝汽器的約6 000 t/h循環(huán)水經(jīng)過吸收式熱泵降溫,循環(huán)水基本不需要再上塔冷卻,從而相應(yīng)減少了冷卻塔的排污和漂水等造成的補(bǔ)水,補(bǔ)水量按循環(huán)水的0.5%計(jì)算,本項(xiàng)目供暖期節(jié)約用水量為8.64萬t,冷卻塔補(bǔ)水采用工業(yè)水,補(bǔ)水成本價(jià)為2.4 元 /t。

改造方案中熱泵及熱網(wǎng)加熱器的凝結(jié)水可以完全回收,相比原蒸汽供熱(凝結(jié)水不回收)方式可節(jié)水140 t/h,年節(jié)約用水量達(dá)40.32萬t。現(xiàn)該電廠蒸汽供熱凝結(jié)水基本不回收,其補(bǔ)充水采用除鹽水,補(bǔ)水成本價(jià)為8.58元/t,經(jīng)計(jì)算該廠年供暖期間可節(jié)約水費(fèi)約為366.7萬元。

3.2 減排效果分析

項(xiàng)目一期實(shí)施改造完成后,供熱期熱泵運(yùn)行期間,年節(jié)標(biāo)煤量為7 548 t,通常每燃燒1 t標(biāo)煤約排放二氧化碳2.6 t,二氧化硫約24 kg,氮氧化物約7 kg。所以該廠每年可分別減少二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物為1.96萬t、181.2 t和52.8 t。

3.3 社會(huì)效益分析

本供熱工程全部實(shí)施改造后,社會(huì)效益體現(xiàn)如下:

1)相比常規(guī)供熱方案耗煤量大幅減少,同時(shí)還減少了煤、灰渣在裝卸、運(yùn)輸、貯存過程中對(duì)環(huán)境、交通及占地的影響。

2)由于燃煤量的減少,其排放的CO2、SO2和NOX相應(yīng)也減少,城市環(huán)境空氣質(zhì)量得到改善。

3)新建的熱力站,由于設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件少,噪音低,對(duì)居民生活的影響將降至最低。

4)由于不再新建鍋爐房,將大大減少占地面積,有利于該廠今后的建設(shè)和發(fā)展。

4 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析

對(duì)本項(xiàng)目靜態(tài)投資約為3 500萬元,其中熱網(wǎng)首站采用熱泵機(jī)組供熱,相對(duì)全部采用常規(guī)熱網(wǎng)加熱器方式投資增加部分是熱泵機(jī)組與熱網(wǎng)加熱器的投資差價(jià),約為1 300萬元。

根據(jù)計(jì)算,該廠項(xiàng)目實(shí)施改造后,年節(jié)約標(biāo)煤費(fèi)用約為679萬元,年供暖期可節(jié)約水費(fèi) 220萬元,同時(shí)“汽改水”后,供暖期供熱系統(tǒng)熱損率可由目前的25%降至5%以內(nèi),綜合節(jié)能相對(duì)可以節(jié)約25%的供熱量。一期供熱負(fù)荷為105 MW,減少熱損:Q=105 MW×0.6×20%÷(1-20%)=15.75 MW,熱損的減少節(jié)煤費(fèi)用:Q×P×S÷29.307×900元 /tce=15.75 MW ×3.6 MJ/MW·h×2 880 h÷29.307 MJ/tce×900元 /tce=501.5萬元(運(yùn)行時(shí)間S為2 880 h;P 為 3.6 MJ/MW·h;煤熱值為 29.307 MJ/tce)[4]。

熱網(wǎng)首站新增用電設(shè)備的電功率為2 012 kW,南山熱電廠電費(fèi)按0.3元/kW·h計(jì)算,供暖期新增耗電費(fèi)用:0.3元/kW·h×2 012 kW×0.6×2 880 h=104.3萬元。

綜合經(jīng)濟(jì)效益:679萬元 +220萬元 +501.6萬元-104.3萬元=1 296.3萬元

5 結(jié)語

該電廠3#機(jī)組循環(huán)水熱泵利用工程,經(jīng)過改造后工程各項(xiàng)指標(biāo)滿足運(yùn)行要求,經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)保效益顯著。

1)該電廠3#機(jī)組循環(huán)水熱泵利用工程(一期)改造完成后,節(jié)約標(biāo)煤效果顯著,年節(jié)約標(biāo)煤達(dá)7 548 t。

2)該電廠3#機(jī)組循環(huán)水熱泵利用工程改造后,額定工況回收循環(huán)水余熱負(fù)荷為28.8 MW,滿足供暖面積180萬m2的熱量需求,該廠總供熱負(fù)荷為105 MW。項(xiàng)目靜態(tài)投資為3 500萬元,通過經(jīng)濟(jì)性分析,熱網(wǎng)首站采用熱泵機(jī)組供熱,相對(duì)全部采用常規(guī)熱網(wǎng)加熱器方式投資增加部分是熱泵機(jī)組與熱網(wǎng)加熱器的差價(jià)約為1 300萬元,而采用吸收式熱泵利用余熱供暖季(相對(duì)原供熱方式)可以節(jié)約的費(fèi)用為1 296.3萬元,即熱泵機(jī)組部分靜態(tài)投資回收期約為1 a,總項(xiàng)目靜態(tài)回收期約為2.70 a。

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