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海上油田壓縮機回流閥凍堵分析與處理

2020-05-09 10:05賀衛(wèi)剛
天津科技 2020年4期
關(guān)鍵詞:冷卻器入口管線

劉 影,賀衛(wèi)剛,曲 直,胡 松

(中海石油(中國)有限公司天津分公司遼東作業(yè)公司 天津300457)

1 低壓壓縮機流程簡介

海上某油田冬季平均氣溫為-10℃左右,冰期長達30~35d。該油田綜合處理平臺上設(shè)置一套天然氣處理系統(tǒng),對油井伴生氣進行壓縮,一部分供透平主機用氣,另一部分通過天然氣海管外輸至陸地終端處理廠。該天然氣處理系統(tǒng)包含 2臺低壓壓縮機(下文簡稱低壓機),運行狀態(tài)為一用一備,其生產(chǎn)流程如圖1所示。

圖1 低壓壓縮機流程示意圖Fig.1 Flow chart of low pressure compressor

原油二級分離器分離出的低壓伴生氣壓力為20~25kPaG,溫度為 20~25℃。低壓伴生氣首先進入低壓機,經(jīng)壓縮后溫度上漲至100~110℃,壓力上漲至 450~460kPaG;然后進入海水冷卻器 WC-2530,將高溫天然氣冷卻至 30~35℃,然后再與原油一級分離器分離出的伴生氣混合后進入海水冷卻器WC-2531,經(jīng)過第2次冷卻后進入下一級壓縮機。

冬季環(huán)境氣溫下降,低壓機回流閥門及管線多次出現(xiàn)凍堵情況,入口壓力降低,低壓機持續(xù)卸載。回流閥動作卡滯,補氣受阻,導(dǎo)致低壓機持續(xù)抽吸原油二級分離器伴生氣,引發(fā)二級分離器低壓報警,甚至逼近低低壓關(guān)斷值,對油田生產(chǎn)造成了干擾。

2 低壓機回流閥凍堵分析及治理

2.1 回流閥凍堵原因分析

按照 ODP設(shè)計要求,低壓機的入口操作溫度為35~40℃。由于冬季環(huán)境氣溫降至-10℃以下,雖然管線、閥門、接頭各處均安裝了伴熱保溫,但是由于管線較長,散熱速度快,實際天然氣入口溫度只有17~23℃(圖 2)。

圖2 低壓機入口溫度曲線圖Fig.2 Inlet temperature curve of low pressure compressor

天然氣水化物(圖 3)是一種由天然氣中的小分子與游離態(tài)水分子形成的類冰狀疏松結(jié)晶化合物,它會引發(fā)管道堵塞,增大管線壓差,進而損壞管件本體結(jié)構(gòu),甚至?xí)?dǎo)致嚴重的管道事故。

水化物的生成有兩大原因:一是天然氣中存在相當(dāng)部分的游離水,這是天然氣形成水化物的決定因素;二是在高壓、低溫條件下,容易形成水化物。另外,由于高速流動、攪動、高壓脈動等因素的影響,天然氣在管道彎頭、變徑、針閥、孔板、粗糙的管壁等特定位置也很容易形成水化物。

從圖4可知,相對密度相同的天然氣在壓力一定的條件下,溫度越高越不易生成水化物;在溫度一定的條件下,壓力越低越不易生成水化物。該油田伴生天然氣相對密度為0.7007(空氣為1),回流閥處壓力基本穩(wěn)定在400~450kPaG范圍內(nèi),使用點溫槍測得回流閥處氣溫在-2~7℃之間波動。根據(jù)此壓力溫度數(shù)據(jù)查詢可知,氣溫低于 0℃時,就會產(chǎn)生水化物。所以,在壓力基本不變的情況下,提高天然氣的溫度是減少水化物生成的有效途徑。

圖3 天然氣水化物Fig.3 Natural gas hydrate

圖4 天然氣生成水化物的壓力-溫度圖Fig.4 P-T diagram of hydrate generated from natural gas

2.2 回流閥凍堵問題的治理措施

2.2.1 海水冷卻器運行工況優(yōu)化

提高回流閥處天然氣溫度的首要思路就是優(yōu)化海水冷卻器的運行工況,降低出口冷卻器的冷卻效果,即關(guān)小海水入口閥的開度,避免過度冷卻。操作人員發(fā)現(xiàn)將海水冷卻器入口閥逐漸關(guān)小直至全關(guān)后,天然氣進出口溫差仍然達到 70~80℃,經(jīng)過點溫槍測溫排查,判斷入口截止閥存在內(nèi)漏情況。操作人員將運行中的低壓B機切換至A機,然后對B機內(nèi)漏的截止閥進行了更換。

更換新的截止閥后,通過小范圍調(diào)節(jié)閥開度即可將天然氣溫度精確地控制在 30~40℃范圍內(nèi),回流閥處天然氣溫度能夠保持在 15℃以上,有效地抑制了水化物的產(chǎn)生(圖 5)。換閥之后至今 36d,回流管線未再出現(xiàn)凍堵的問題。

圖5 換閥后低壓機入口溫度曲線圖Fig.5 Inlet temperature curve of low pressure compressor after valve replacement

2.2.2 二次儀表測溫位置優(yōu)化

中控人員從遠程上位機觀察到低壓機冷卻后出口溫度較低,通知現(xiàn)場人員關(guān)小閥門。調(diào)整之后,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)低壓機出口排氣溫度與進氣溫度都在上漲,而冷卻后溫度變化不大。經(jīng)過現(xiàn)場排查,發(fā)現(xiàn)溫度變送器 TT-2514位于 WC-2531的出口管線上,顯示的是一級分離器伴生氣與低壓機出口天然氣混合后再經(jīng)過二次冷卻的溫度,與中控上位機位置不符,不能顯示低壓機出口冷卻后天然氣的真實溫度。維修專業(yè)人員對此變送器進行了移位。

新的測溫點位于冷卻器 WC-2530的出口管線上,距離回流閥更近,能夠更準確地反映出口天然氣的真實溫度(圖 6)。測溫位置的優(yōu)化實現(xiàn)了低壓機出口冷卻后天然氣的溫度精準控制,避免了現(xiàn)場人員的操作誤差。

圖6 溫度變送器位置圖Fig.6 Location of temperature transmitter

2.3 高溫天然氣回摻提溫

操作人員繼續(xù)探討如何進一步提高天然氣回流閥處天然氣溫度。考慮到低壓機壓縮后的天然氣排氣溫度達到 105~115℃,操作人員從出口引出一路管線,將一部分高溫天然氣越過出口冷卻器直接回摻至回流閥處,嘗試采取高溫?zé)釟饣亓鞯姆绞教岣呋亓鏖y處天然氣的溫度(圖7)。

針對管線改造及投用時可能存在氣體泄漏引發(fā)火氣報警、泄漏量較大觸發(fā)低壓機出口低壓關(guān)停等風(fēng)險,現(xiàn)場人員在測試過程中采取了可燃氣濃度持續(xù)檢測、各接頭處噴涂高發(fā)泡性檢漏液等防范措施,并對新增管線加裝了伴熱保溫,降低熱量損失,保證加熱效果。

圖7 高溫天然氣回摻管線圖Fig.7 High temperature natural gas back mixing pipeline

臨時管線投用后,經(jīng)過一周時間觀察,低壓機回流天然氣的溫度變化不大,沒有得到進一步提升。分析原因是排氣溫度和壓力隨著低壓機自動加載有所波動,而且臨時管線管徑較小,高溫?zé)釟饣負搅坑邢蓿源隧椄邷責(zé)釟饣負教釡胤桨赣写谶M一步研究改進。

3 結(jié) 論

該油田低壓機回流閥凍堵問題對油氣穩(wěn)定生產(chǎn)造成了一定的影響?,F(xiàn)場人員從天然氣水化物的物性出發(fā),結(jié)合現(xiàn)場流程進行了系統(tǒng)分析和排查。采取了海水冷卻器入口截止閥更換等措施,低壓機出口冷卻后溫度提高了 16~18℃;隨后又對二次儀表測溫點位置進行優(yōu)化,實現(xiàn)中控人員對節(jié)點溫度的遠程精確把控,消除了流程關(guān)斷隱患,并進一步探索高溫天然氣回摻提溫方案。水化物的消除有力地保證了油田的安全平穩(wěn)生產(chǎn),具有良好的環(huán)保效益、經(jīng)濟效益,并對其他油田壓縮機的類似問題具有一定的參考意義?!?/p>

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