孫召杰,馬玉婷,趙晶寶,安孝文,周 濤 Sun Zhaojie,Ma Yuting,Zhao Jingbao,An Xiaowen,Zhou Tao
基于聲腔隔斷的某車型后排轟鳴聲改善研究
孫召杰,馬玉婷,趙晶寶,安孝文,周 濤 Sun Zhaojie,Ma Yuting,Zhao Jingbao,An Xiaowen,Zhou Tao
(中國第一汽車股份有限公司研發(fā)總院 汽車振動噪聲與安全控制綜合技術(shù)國家重點實驗室 ,吉林 長春 130013)
某車型在加速工況、車速90~110 km/h、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速1 600~1 900 r/min范圍內(nèi),存在60 Hz左右的后排低頻轟鳴聲問題。通過模態(tài)分析、面板貢獻(xiàn)量分析及NTF[2] (Noise Transfer Function,噪聲傳遞函數(shù))分析等仿真分析及試驗手段,從傳遞路徑方面,提出車身后輪罩處聲腔填充隔斷材料方案,有效地降低了車內(nèi)后排轟鳴聲。
轟鳴聲;模態(tài)分析;NTF;聲腔隔斷
乘用車白車身大多由鋼板沖壓焊接而成,具有自身結(jié)構(gòu)的整體模態(tài)和局部模態(tài)。車內(nèi)空腔作為彈性體具有多階空腔模態(tài),在低頻范圍內(nèi)與車身鈑金結(jié)構(gòu)振動耦合,產(chǎn)生耦合模態(tài)。這種低頻耦合模態(tài)在激勵作用下,在車內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力脈動,引起不適感,這種現(xiàn)象稱為轟鳴聲[1-3]。
通過模態(tài)分析、面板貢獻(xiàn)量分析及NTF[3] (Noise Transfer Function,噪聲傳遞函數(shù))分析等仿真分析及試驗手段,從傳遞路徑方面,提出車身后輪罩處聲腔填充隔斷材料方案,有效地降低了車內(nèi)后排轟鳴聲。
發(fā)動機(jī)在某些特定轉(zhuǎn)速工況下,車內(nèi)產(chǎn)生轟鳴聲,轟鳴聲是一種在窄頻段內(nèi)相對較高能量的噪聲,會給駕駛員和乘客帶來不舒適感,甚至頭暈惡心。目前市場上用戶對汽車的NVH(Noise,Vibration,Harshness,噪聲、振動與聲振粗糙度)水平要求越來越嚴(yán)苛,因此車內(nèi)轟鳴聲的控制顯得格外重要[1,4]。
某車型加速行駛時,后排乘員感受到強(qiáng)烈壓耳的轟鳴聲。通過客觀測量,在6擋加速工況下,車速90~110 km/h、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速1600~1900 r/min范圍內(nèi),車內(nèi)存在60Hz左右的低頻轟鳴問題,如圖1所示,亟待解決。
圖1 某車型6擋加速工況車內(nèi)后排2階噪聲測試結(jié)果[4]
解決NVH問題主要從激勵源、傳遞路徑、響應(yīng)等3個方面進(jìn)行。激勵源主要是發(fā)動機(jī)激勵和路面激勵;傳遞路徑主要是懸置系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)等[5];響應(yīng)主要表現(xiàn)為車身鈑金與聲腔耦合作用,在人耳處產(chǎn)生聲壓,如圖2所示。
圖2 后排轟鳴聲傳遞路徑分析
在進(jìn)行車身結(jié)構(gòu)設(shè)計時,車身的立柱、輪轂包及側(cè)圍等區(qū)域會形成很多相互連續(xù)的空腔結(jié)構(gòu),即旁路空腔[6]。這些空腔不僅影響整車氣密性、空氣聲傳播及結(jié)構(gòu)聲傳播,而且影響與車身鈑金之間的耦合關(guān)系;因此,對車身空腔進(jìn)行隔斷不僅能提升氣密性水平,還能抑制噪聲傳遞,提高整車 NVH 水平[7]。在量產(chǎn)車型的NVH問題解決過程中,受限于成本及時間因素,可通過附加措施找到快速優(yōu)化途徑,主要研究后側(cè)圍附近空腔結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
振動模態(tài)是彈性結(jié)構(gòu)固有的特性,通過模態(tài)分析可了解車身結(jié)構(gòu)在特定頻率的振動特性。對某車型進(jìn)行仿真和試驗分析,后側(cè)圍外板和后輪罩外板區(qū)域都存在60Hz附近的結(jié)構(gòu)模態(tài)和聲腔模態(tài),如圖3所示。
圖3 后輪罩外板局部模態(tài)60.5 Hz(全飾車身CAE)
當(dāng)外界激勵通過車身結(jié)構(gòu)對車內(nèi)噪聲產(chǎn)生影響時,車身面板(前圍板、地板、頂蓋、側(cè)圍板、車門板、行李廂板等結(jié)構(gòu))的動態(tài)特性和空腔聲學(xué)特性都會影響車內(nèi)噪聲[6]。面板振動會引起附近空氣的運(yùn)動,面板的體積速度施加到聲腔上,在人耳處形成聲壓。
建立某車型全飾車身模型及25個面板模型,如圖4所示。經(jīng)試驗分析,某車型后排轟鳴聲的主要激勵來源于排氣系統(tǒng)和傳動系統(tǒng);因此主要分析后排氣吊鉤連接點和后副車架連接點激勵作用下25個面板到車內(nèi)右后外耳的聲學(xué)貢獻(xiàn)量。后排氣吊鉤連接點激勵下,在60Hz附近后備廂蓋后部以及左、右后輪罩區(qū)域?qū)噧?nèi)后排乘客外耳噪聲貢獻(xiàn)量較大,如圖5所示。后副車架連接點激勵下,在60Hz附近頂蓋后部以及左、右后輪罩區(qū)域?qū)噧?nèi)后排乘客外耳噪聲貢獻(xiàn)量較大,如圖6所示。
圖4 面板模型(25個)[6]
圖5 全飾車身后排氣吊鉤連接點激勵下60 Hz處面板對車內(nèi)右后外耳聲學(xué)貢獻(xiàn)量[C7]
圖6 全飾車身后副車架連接點激勵下60 Hz處面板對車內(nèi)右后外耳聲學(xué)貢獻(xiàn)量
由以上分析初步判定:在60 Hz附近后輪罩區(qū)域局部模態(tài)與聲腔模態(tài)耦合是車內(nèi)轟鳴聲的原因之一。
后輪罩外板受限于焊序、夾具設(shè)計工藝及成本周期等因素,更改性價比低。在后輪罩區(qū)域空腔應(yīng)用聲腔隔斷措施,更具有工程可行性。
吸聲材料的吸聲作用是乘用車重要的降噪措施。吸聲材料一般具有立體網(wǎng)狀連續(xù)多孔結(jié)構(gòu),能有效降低聲音在材料內(nèi)部的傳播能量。吸音棉作為聲學(xué)包常用材料之一,能有效填充后輪罩區(qū)域的空腔,也起到了隔振和吸聲的作用[8]。
模擬后輪罩區(qū)域填充聲腔隔斷,如圖7所示,分別進(jìn)行NTF分析和面板貢獻(xiàn)量分析,用來確認(rèn)最佳實施方案。優(yōu)化后各激勵點到右后外耳的NTF、左側(cè)C柱及后側(cè)圍附近結(jié)構(gòu)到右后外耳的貢獻(xiàn)量在60Hz附近都有所降低,如圖8、圖9所示。外界激勵不變的情況下,聲腔局部修改相當(dāng)于優(yōu)化了聲傳遞函數(shù),人耳處的聲壓產(chǎn)生變化。
圖7 全飾車身后輪罩區(qū)域優(yōu)化前、后對比
圖8 后排氣吊鉤右外固定點Z向NTF曲線[C8]
圖9 左后側(cè)圍附近結(jié)構(gòu)到右后外耳的貢獻(xiàn)量[C9]
某車型后輪罩區(qū)域空腔內(nèi)填充隔斷材料后如圖10所示,在6擋加速(80 km/h加速到140 km/h)工況下,分析1 800 r/min附近后排2階噪聲變化,如圖11所示,通過試驗驗證后輪罩空腔最佳優(yōu)化方案。
圖10 某車型后輪罩區(qū)域填充隔斷材料方案
圖11 填充隔斷方案右后外耳處2階噪聲結(jié)果[C10]
根據(jù)后輪罩區(qū)域空腔大小以及成本周期,從常用的汽車聲學(xué)包材料中選用面密度為2400g/m2的PET[C11] (Polyethylene Terephthalate,聚對苯二甲酸乙二醇酯)吸音棉(圖12)。PET吸音棉成型好重量輕,可有效填充后輪罩外板和后側(cè)圍之間的空腔區(qū)域,且行李廂側(cè)護(hù)面安裝后能有效固定其位置。
通過整車試驗驗證最終方案,6擋加速(90km/h加速到100km/h)工況下,在1800 r/min附近后排2階噪聲下降1.1dB(A),車內(nèi)后排轟鳴聲有效降低。
圖12 某車型后輪罩區(qū)域填充材料最終方案
解決NVH問題主要從激勵源、傳遞路徑、響應(yīng)等3個方面進(jìn)行。主要從傳遞路徑方面選取最佳的性能提升方案,提出在后輪罩區(qū)域填充隔斷材料方案,優(yōu)化聲振傳遞路徑,有效降低某車型后排轟鳴聲。
(1)車身空腔不僅影響整車氣密性、空氣聲傳播及結(jié)構(gòu)聲傳播,而且影響與車身鈑金之間的耦合關(guān)系。對車身空腔結(jié)構(gòu)進(jìn)行隔斷不僅能提升氣密性水平,還能抑制噪聲傳遞,提高整車NVH水平。
(2)某車型在60 Hz附近,后輪罩區(qū)域局部模態(tài)與聲腔模態(tài)耦合是車內(nèi)轟鳴聲的原因之一。后輪罩區(qū)域添加隔斷材料后,在1 800 r/min附近后排2階噪聲下降1.1 dB(A),車內(nèi)后排轟鳴聲有效降低。
(3)選擇吸聲材料優(yōu)化聲腔結(jié)構(gòu),達(dá)到了平衡整車NVH性能、成本和輕量化的要求。
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U461.4
A
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1002-4581(2020)01-0010-04