郭 朋,王鐵民
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司,河北唐山 063200)
某沿海鋼鐵企業(yè)建設有低溫多效海水淡化設施,海水淡化裝置技術領先,運行相對較為平穩(wěn),成為國內(nèi)海水淡化裝置的標桿。該企業(yè)提出的“水電共生”和“熱膜耦合”理念得到了同行業(yè)的廣泛認可。該企業(yè)共有低溫多效海水裝置四套(U1、U2、U3、U4),其中兩套(U1、U2)采用“水電共生”的運行模式,制水成本相對較低;另外兩套蒸發(fā)器(U3、U4)用汽模式主要為“25 MW 發(fā)電機組抽汽+管網(wǎng)蒸汽”。U3、U4由于汽源和用戶較多,導致汽源整體穩(wěn)定性較差,對產(chǎn)水量和產(chǎn)水品質(zhì)都有較大的影響,同時汽源壓力較高(0.65~0.8 MPa)需減溫減壓后(0.38~0.42 MPa)才能進入蒸發(fā)器,未實現(xiàn)蒸汽梯次利用,故制水成本高于U1、U2。
該公司充分利用低溫多效海水淡化對汽源溫度要求較低的特點,研制了前置發(fā)電海水淡化技術。利用鋼鐵廠產(chǎn)生的富裕煤氣建設有兩套130 t/h 中溫中壓鍋爐,兩臺鍋爐的主汽主要供給兩套25 MW 發(fā)電機組使用,發(fā)電后的乏汽直接供給低溫多效海水淡化裝置(U1、U2)制備淡水,實現(xiàn)了蒸汽的高效和梯次利用,全系統(tǒng)熱效率提升至82%。同時進入蒸發(fā)器的乏汽凝結(jié)成冷凝水再通過管道輸送回兩套130 t/h 鍋爐,作為鍋爐主要補水源,實現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用。詳細流程見圖1。
該公司U3、U4蒸發(fā)器的汽源主要為“25 MW 發(fā)電機組抽汽+管網(wǎng)蒸汽”,25 MW 發(fā)電機組抽汽相對穩(wěn)定,管網(wǎng)蒸汽波動較大,導致蒸發(fā)器產(chǎn)水量下降且易造成蒸發(fā)器內(nèi)部結(jié)垢。同時在該公司二期工程投產(chǎn)后,原有蒸汽平衡被打破,蒸汽由較為富裕轉(zhuǎn)向較為匱乏,該公司地處北方冬季蒸汽缺口會繼續(xù)增加。
圖1 “水電共生”流程
該公司技術人員通過對現(xiàn)場查看,U3、U4 蒸發(fā)器與該公司兩座300 MW 發(fā)電機組僅相隔300 m,如果將300 MW 發(fā)電機組五段抽汽(0.4~0.42 MPa)引入海水淡化區(qū)域并作為U3、U4 的主要汽源,將會從根本上解決該公司蒸汽平衡問題,同時優(yōu)化蒸汽使用梯次關系,直接降低U3、U4 蒸發(fā)器制水成本?,F(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場情況對U3、U4 蒸發(fā)器用汽模式進行“fluent建?!比鐖D2。
圖2 fluent建模
將熱電300 MW 機組五抽蒸汽入口設置為“0”,S2蒸汽管網(wǎng)入口分別設置為“1”和“2”,25 MW 發(fā)電機組抽汽入口分別設置為“3”和“4”,按現(xiàn)場實際情況設置如下調(diào)整模式。
邊界條件設置:
僅考慮300 MW 和25 MW 進汽,無S2 進汽。入口0 為300 MW 機組抽汽,設置為速度入口,具體參數(shù)為:壓力0.42 MPa,溫度250 ℃(523 K),流速4.4 m/s。
蒸汽參數(shù)設置為:
定壓比熱:2.0593 kJ/(kg·℃);
動力粘度:ETA=18.16E-6 kg/(m.s);
導熱系數(shù):RAMD=38.9766E-3 W/(m.℃);
密度:1.6801 kg/m3。
入口1 為S2 支線1,流量設置0 m3/h;入口2 為S2 支線2,流量設置0 m3/h;入口3 為25 MW 機組抽汽,設置為速度入口,具體參數(shù)為:壓力0.6 MPa,溫度250 ℃流速12.48 m/s;入口4 為25 MW 機組抽汽2,設置為速度入口,具體參數(shù)為:壓力0.6 MPa,溫度250 ℃流速12.48 m/s。
蒸汽參數(shù)設置為:
定壓比熱:2.1030 kJ/(kg·℃);
動力粘度:ETA=18.12E-6 kg/(m.s);
導熱系數(shù):RAMD=39.4419E-3 W/(m.℃);
密度:2.53872 kg/m3;
出口設置為壓力出口:0.38 MPa,260 ℃。
得出如下結(jié)論:管道中壓力分布基本均勻,沒有很大的壓差;溫度基本在250 ℃左右;較大速度在25 MW機組抽氣入口和海淡用汽出口處,能夠達到15 m/s左右,滿足U3、U4用汽要求。
根據(jù)現(xiàn)場情況,調(diào)整300 MW 進汽為50 t/h(3.4 m/s),S2 蒸汽管網(wǎng)入口1 進汽14 t/h,S2 蒸汽管網(wǎng)入口2 無進汽,溫度170 ℃(443 K),25 MW 進汽仍分別為25 t/h。其他設置條件不變。
得出如下結(jié)論:整體管道內(nèi)的壓力波動不大,均在0.38 MPa左右,沒有大幅度壓力變化。溫度由于S2 蒸汽管網(wǎng)入口1 加入,管道后部的溫度有所降低。速度在管道后部比較均勻,速度最大處出現(xiàn)在25 MW 進氣口附近,最高在16 m/s 左右,滿足U3、U4用汽要求。
根據(jù)現(xiàn)場情況,調(diào)整300 MW 進汽為50 t/h(3.4 m/s),S2 蒸汽管網(wǎng)入口1 無進汽,S2 蒸汽管網(wǎng)入口2 進汽14 t/h,溫度170 ℃(443 K),25 MW 進汽仍分別為25 t/h。其他設置條件不變。
得出如下結(jié)論:整體管道內(nèi)的壓力波動不大,均在0.38 MPa左右,沒有大幅度壓力變化。溫度由于S2 蒸汽管網(wǎng)入口2 加入,管道后部的溫度有所降低。速度在管道后部比較均勻,速度最大處出現(xiàn)在25 MW 進汽口附近,最高在16 m/s 左右,滿足U3、U4用汽要求。
綜上所述。U3、U4蒸發(fā)器具備倒運用汽模式條件,將用汽模式由“管網(wǎng)蒸汽+25 MW 機組抽汽”改為“300 MW 五段抽汽+25 MW 機組抽汽”,同時保證S2蒸汽管道熱備狀態(tài),以便于出現(xiàn)故障后及時對汽源進行切換。
汽源倒運后通過3個月對U3、U4蒸汽穩(wěn)定性和產(chǎn)水量進行對比分析,得出如下結(jié)論:(1)在蒸發(fā)器滿負荷的情況下,蒸汽消耗量幾乎持平(如圖3);(2)汽源倒運后,U3、U4 蒸發(fā)器入口壓力降低的同時,蒸汽壓力穩(wěn)定性提高(如圖4);(3)汽源穩(wěn)定后蒸發(fā)器產(chǎn)水量呈上升趨勢(如圖5)。
圖3 調(diào)整前后管網(wǎng)蒸汽和熱電五抽用量對比
圖4 U3、U4蒸發(fā)器調(diào)整前、后入口蒸汽壓力變化對比
圖5 調(diào)整前后U3、U4蒸發(fā)器日產(chǎn)水量對比
汽源倒運后蒸汽總體消耗量未有明顯變化(詳見圖3),但是原來S2 蒸汽價格100 元/m3,調(diào)整為熱電五段抽汽價格約為60 元/m3,按照U3、U4 蒸發(fā)器每天消耗1800 m3管網(wǎng)蒸汽計算每天節(jié)約能源成本7.2 萬元,折合降低制水成本3 元/m3(按U3、U4 蒸發(fā)器每天產(chǎn)水2.4萬m3計算)。
為了更好的利用鋼鐵廠低溫余熱資源,該公司遠期規(guī)劃以低溫多效海水淡化為載體,以海水淡化生產(chǎn)的除鹽水為換熱介質(zhì)貫穿始終,除鹽水先于高爐沖渣水進行換熱,溫度升高后再與熱風爐、燃氣鍋爐等高溫煙氣進行換熱,除鹽水溫度進一步提高,經(jīng)過兩次換熱的除鹽水在海水淡化區(qū)域經(jīng)過閃蒸產(chǎn)生低溫多效蒸餾海水淡化所需要的低壓蒸汽,充分利用鋼廠余熱的同時進一步降低海水淡化的制水成本。主要流程見圖6。
低溫多效海水淡化技術已在沿海地區(qū)廣泛應用,但是制水成本差異較大。我們只有根據(jù)自己企業(yè)的生產(chǎn)運行模式找到合適的汽源,將余能余熱盡可能的回收并作為低溫多效海水淡化的汽源,這樣企業(yè)才能取得顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益,在激烈的競爭中立于不敗之地。
圖6 低品質(zhì)熱源利用流程