程國柱,李巧雙,周明華,楊小丐
(大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司,湖北 黃石 435005)
碎磨是選別前的準(zhǔn)備作業(yè),它的作用是將大塊礦石變小、小塊礦石變細(xì)的過程[1]。在這個(gè)過程中,使礦石中的有用礦物與脈石礦物充分單體解離[2],為分選提供合格物料,從而獲得高質(zhì)量的選冶產(chǎn)品[3],因此,碎磨的好壞決定選別指標(biāo)的好壞。除此之外,碎磨成本在選礦廠占整個(gè)選礦成本的60%以上,磨礦是一項(xiàng)耗能高而效率低的作業(yè),而破碎作業(yè)的功耗僅占磨礦作業(yè)的8%~12%[4],因此改進(jìn)碎磨工藝過程是實(shí)現(xiàn)高效低耗、增加經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。
自湖北某銅鐵礦選礦新系統(tǒng)投產(chǎn)以來,雖通過不斷的工藝完善,處理量基本實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn),但在碎礦磨礦工藝方面,碎礦產(chǎn)品粒度-15mm在85%左右,磨礦分級(jí)溢流細(xì)度-200目在63%~65%之間,與設(shè)計(jì)值相比均存在較大差距。 因此,遵循“多碎少磨”理念,開展碎磨技術(shù)攻關(guān),降低碎礦產(chǎn)品粒度,提高磨礦細(xì)度,使有用礦物與脈石礦物更好的分離,為分選創(chuàng)造有利條件,變得非常迫切和必要。
碎礦采用“三段一閉路”流程,粗碎作業(yè)設(shè)置在井下,中、細(xì)碎設(shè)備分別為CS440和CH660液壓圓錐破碎機(jī),篩分設(shè)備為LF3060D雙層振動(dòng)篩,碎礦流程設(shè)計(jì)處理能力280~300t/h,碎礦產(chǎn)品粒度-15mm占90%。磨礦采用“一段閉路”流程,球磨設(shè)備為MQY5074溢流型磨機(jī),分級(jí)設(shè)備為7臺(tái)FX-500旋流器組,設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)處理量為187.5t/h,分級(jí)溢流-200目占70%。碎磨工藝流程見圖1。
圖1 碎礦磨礦工藝流程圖
中碎給礦量決定著流程的處理量,由于現(xiàn)場(chǎng)中碎為重板給礦,給礦不易計(jì)量,導(dǎo)致給礦量不穩(wěn)定。為了找出給礦頻率與給礦量之間對(duì)應(yīng)關(guān)系。通過調(diào)節(jié)重板給礦頻率,測(cè)量重板速度v,礦石堆比重q,重板礦石堆積的截面積S,根據(jù)公式Q=q×S×v,計(jì)算重板小時(shí)給礦量。調(diào)試確定了中碎重板給礦頻率在32Hz時(shí)較為合適,此時(shí)對(duì)應(yīng)的處理量為303t/h左右,滿足流程設(shè)計(jì)處理能力,結(jié)果見表1。
表1 重板給礦頻率與處理量的關(guān)系
破碎礦石,靠調(diào)整排礦口來決定產(chǎn)品粒度[5]。為了找出最適宜的排礦口,并使設(shè)備在安全運(yùn)行狀態(tài),對(duì)排礦口進(jìn)行不同尺寸的調(diào)試,主要查看電機(jī)輸出功率和液壓油缸油壓力情況,結(jié)果見表2。
從調(diào)試結(jié)果看,隨著中細(xì)碎排礦的減小,電機(jī)輸出功率和壓力逐步增大,繼續(xù)減小排礦尺寸,現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)油管爆裂,油壓保護(hù)動(dòng)作動(dòng)錐自動(dòng)松開,電機(jī)三角皮帶燒毀現(xiàn)象,綜合考慮設(shè)備安全和性能因素,將中、細(xì)碎排礦口分別控制在50mm、16mm,中、細(xì)碎油壓保護(hù)上限設(shè)定分別3.0 MPa、4.0 MPa,此時(shí)中、細(xì)碎處理量分別為303 t/h、384 t/h。
表2 中細(xì)碎排礦口調(diào)試結(jié)果
在碎礦調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)細(xì)碎給礦量不能根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)給礦量調(diào)小,轉(zhuǎn)速較低時(shí),細(xì)碎給礦皮帶就會(huì)壓死。分析認(rèn)為,皮帶尾部漏斗設(shè)計(jì)過寬,導(dǎo)致緩沖礦倉內(nèi)礦石倉壓過大,易使皮帶電機(jī)負(fù)荷過高跳閘。為了解決這個(gè)問題,將緩沖礦倉漏斗改成傾斜漏斗后,有效解決倉壓?jiǎn)栴}。改造方案見圖2。
圖2 礦倉漏斗改造前后示意圖
擠滿給礦是實(shí)現(xiàn)高效破碎首要條件[6]。在細(xì)碎排礦口16mm條件下,通過調(diào)整細(xì)碎給礦皮帶的速度來調(diào)節(jié)破碎機(jī)擠滿狀態(tài),通過破碎產(chǎn)品篩析檢測(cè),破碎腔不擠滿時(shí)產(chǎn)品粒度-15mm為40%,破碎腔擠滿時(shí)產(chǎn)品粒度-15mm為46%,與不擠滿相比提高了6%。但在實(shí)際運(yùn)行中,完全擠滿難于實(shí)現(xiàn),主要原因是破碎腔內(nèi)受濕礦堆積影響,容積減少,擠滿后容易外泄。通過現(xiàn)場(chǎng)分析討論,在破碎機(jī)上方安裝高為250mm圍堰,增加破碎腔容積。安裝圍堰后,通過細(xì)碎給礦皮帶給礦控制,礦石可很好的堆滿破碎腔,不至于礦石滿出灑落,達(dá)到很好的擠滿狀態(tài)。改造見圖3。
在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,擠滿給礦主要以下優(yōu)點(diǎn)。
(1)擠滿給礦條件,破碎機(jī)可以利用層壓原理,每一次擠壓最大限度的產(chǎn)生細(xì)粒級(jí)的粉礦,提高了破碎效率。
(2)擠滿給礦后,襯板和分料盤埋在料層以下,減少物料對(duì)零部件的沖擊,磨損也降到最低。
(3)在擠滿條件下破碎腔四周料層均勻,在破碎過程中各個(gè)零部件的受力達(dá)到最佳狀態(tài),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)也是最平衡、最平穩(wěn)。
圖3 CH660安裝圍堰示意圖
LF3060D振動(dòng)篩為雙層聚氨酯篩面,上層篩網(wǎng)為40×40mm,下層篩網(wǎng)為13×20mm,實(shí)際中發(fā)現(xiàn),上層篩面物料較少,導(dǎo)致下層篩面物料過多,料層較厚,負(fù)荷過重,嚴(yán)重影響篩分效率和開車時(shí)間,生產(chǎn)中不得已將下層篩網(wǎng)一部分更換成20×20mm,這樣一來碎礦粒度嚴(yán)重不合格。
針對(duì)這個(gè)問題,經(jīng)研究決定將上層篩網(wǎng)孔徑由40×40mm調(diào)整為30×30mm,下層篩網(wǎng)孔徑恢復(fù)13×20mm。試生產(chǎn)后,上、下層篩網(wǎng)負(fù)荷分配均勻,篩分效率明顯提高,后又將下層最下端的2床更換14×14mm鋼筋篩網(wǎng),一方面增加開孔率,另一方面直接降低產(chǎn)品粒度。
4.1.1 鋼球充填率優(yōu)化
鋼球的裝填數(shù)量由充填容積來決定,一般磨機(jī)的充填容積按磨機(jī)總充填容積30%-50%來考慮。提高鋼球填充率,在一定條件下可以增加磨機(jī)產(chǎn)量,但是填充率過高會(huì)發(fā)生如下情況。
(1)使溢流型球磨機(jī)的鋼球從中空軸頸排出的可能。
(2)填充率高,內(nèi)層鋼球的數(shù)量增多,但多層鋼球的粉碎作用小,所以磨機(jī)筒體直徑越大,填充率越要選低些。
(3)鋼球填充率過高高,拋落鋼球的落點(diǎn)處鋼球堆積過高,減緩了鋼球的沖擊。
生產(chǎn)過程中,球磨運(yùn)行電流一直不高,為260A左右,初步判斷球磨缺球。利用球磨檢修襯板的機(jī)會(huì),進(jìn)入球磨詳細(xì)測(cè)量了鋼球,發(fā)現(xiàn)鋼球充填率僅為26%~28%左右,充填率嚴(yán)重偏低。因此,及時(shí)安排補(bǔ)加球任務(wù),并實(shí)時(shí)觀察球磨電流表情況,經(jīng)過10余天的補(bǔ)加球,電流基本維持在300A左右,停車進(jìn)球磨檢查鋼球充填率為32%左右,繼續(xù)增加鋼球充填率,停車易出現(xiàn)吐球現(xiàn)象,后續(xù)確定充填率在32%左右較為合適。
4.1.2 加球機(jī)的應(yīng)用
一直以來,鋼球都是人工手動(dòng)添加,每天加球量約為3.6t,人工加球一是勞動(dòng)強(qiáng)度較大,二是有時(shí)球磨停車,錯(cuò)過了加球任務(wù),導(dǎo)致球磨缺球。針對(duì)這個(gè)問題,現(xiàn)場(chǎng)引進(jìn)了一臺(tái)自動(dòng)加球機(jī),只需將鋼球放在料倉里,通過電腦控制,進(jìn)行實(shí)時(shí)添加。經(jīng)過生產(chǎn)應(yīng)用,又出現(xiàn)了新的問題,由于生產(chǎn)所用的是鑄球,表面不光滑,加球機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)蓬倉和卡球的現(xiàn)象,導(dǎo)致加球機(jī)不能正常工作,為了解決這個(gè)問題,引進(jìn)了表面光滑旋壓鋼球替代之前的鑄鋼球,旋壓球具有表面光滑,在鋼球機(jī)中添加較為順暢,無堵塞現(xiàn)象,同時(shí)旋壓球耐沖擊耐磨損,鋼耗也有明顯降低。
圖4 鑄球與旋壓球外形對(duì)比
為了探索適宜的給礦、排礦水量,在球磨給礦量190t/h條件下,保持總水量不變,通過改變給礦水和排礦水量大小,來檢測(cè)磨礦濃度和細(xì)度達(dá)標(biāo)情況。調(diào)試結(jié)果表明,隨著給礦水量減少,磨礦濃度逐漸增高,球磨排礦細(xì)度隨之上升。最終確定給礦補(bǔ)加水為50m3/h左右,排礦補(bǔ)加水為325m3/h左右較為合適,此時(shí)的磨礦濃度為75.66%,排礦-200目細(xì)度為25.98%。結(jié)果見表3。
表3 磨礦補(bǔ)加水量調(diào)試結(jié)果
根據(jù)旋流器廠家推薦的沉砂嘴規(guī)格,試驗(yàn)選取Φ70mm、Φ80mm、Φ90mm三種規(guī)格的沉砂嘴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,Φ90mm沉砂嘴各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于Φ70mm、Φ80mm沉砂嘴。后續(xù)將沉沙嘴尺寸全部更換為Φ90mm。結(jié)果見表4。
表4 旋流器沉沙嘴尺寸調(diào)試結(jié)果
根據(jù)不同球磨臺(tái)時(shí)處理量調(diào)試相應(yīng)組數(shù)旋流器,試驗(yàn)結(jié)果表明,在球磨臺(tái)式處理量188~192t/h時(shí),開5組旋流器分級(jí)溢流-200目占72.44%,優(yōu)于開6組的67.23%;在球磨臺(tái)式處理量192~196t/h時(shí),開5組旋流器分級(jí)溢流-200目占60.75%,低于開6組的65.02%??梢钥闯鲈谂_(tái)時(shí)處理量188~192t/h時(shí)開5組旋球器指標(biāo)最優(yōu),后續(xù)生產(chǎn)按處理量189~192t/h進(jìn)行組織,旋流器開5組。結(jié)果見表5。
表5 旋流器沉沙嘴尺寸調(diào)試結(jié)果
在完成了碎礦和磨礦工藝優(yōu)化后,為了解流程中各作業(yè)、各工序、各機(jī)組的生產(chǎn)現(xiàn)狀,并對(duì)工藝生產(chǎn)流程在質(zhì)和量方面進(jìn)行全面性分析和評(píng)價(jià),開展了碎礦磨礦流程考查。
在處理量300t/h,中、細(xì)碎排礦口50mm、16mm,篩分上層30×30mm,下層13×20mm條件下,中、細(xì)碎破碎比分別為3.6、3.13,循環(huán)負(fù)荷為133.90%,篩分效率為87.60%,最終碎礦產(chǎn)品粒度-15mm達(dá)到了95.72%,與優(yōu)化前相比提高近10%,取得了較好的效果。碎礦流程考查結(jié)果見表6,碎礦產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表7。
表6 碎礦流程考查結(jié)果
表7 碎礦產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
在球磨處理量189t/h,球磨給礦補(bǔ)水50m3/h,排礦端補(bǔ)水325m3/h,沉沙嘴Φ90mm旋流器五組條件下,進(jìn)行了流程考查。結(jié)果為磨礦濃度76%,反砂比285%,分級(jí)量效率70.23%,磨機(jī)利用系數(shù)0.85t/m3h,最終分級(jí)溢流產(chǎn)品濃度為33%,-200目細(xì)度達(dá)到70.51%,與優(yōu)化前相比提高近5%。磨礦分級(jí)考查見表8,溢流產(chǎn)品粒度分析見表9。
表8 磨礦分級(jí)考查結(jié)果
表9 磨礦分級(jí)溢流產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
(1)碎礦工藝優(yōu)化中,調(diào)整重板給礦機(jī)頻率,將碎礦流程處理量控制在300t/h左右,確定最優(yōu)排礦口尺寸和篩網(wǎng)孔徑參數(shù),使最終碎礦產(chǎn)品粒度-15mm達(dá)到95%以上,為入磨提供合格了物料。
(2)磨礦工藝優(yōu)化中,完善了鋼球添加制度,確定了補(bǔ)加水流量范圍,調(diào)整了旋流器運(yùn)行參數(shù),在球磨處理量189t/h條件下,最終分級(jí)溢流產(chǎn)品濃度為33%,-200目細(xì)度達(dá)到70.51%,各項(xiàng)參數(shù)均超過了設(shè)計(jì)范圍,為分選創(chuàng)造了有利的條件。