葛根法,王 剛,葛劉生
(1.江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224;2.江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
德興銅礦泗洲選礦廠投產(chǎn)時(shí)間較早,存在設(shè)備陳舊、種類多、能耗高、效率低,操控性差等諸多問(wèn)題。為了發(fā)展實(shí)現(xiàn)效益型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo),打造“智能型、精準(zhǔn)型、創(chuàng)新型”三型選礦廠,2010年我廠對(duì)磨浮工段進(jìn)行了浮選設(shè)備的系統(tǒng)改造。改造后主要設(shè)備有KYF-130浮選機(jī)、 JJ/GF-28浮選機(jī)、浮選柱等設(shè)備。通過(guò)浮選系統(tǒng)的升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)了我廠生產(chǎn)設(shè)備的大型化、自動(dòng)化、智能化,有效提高了生產(chǎn)效率和生產(chǎn)指標(biāo)[2],同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化了作業(yè)環(huán)境和降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
2010年泗洲選礦廠二期磨浮工段浮選系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)改造后,二期磨浮工段的二段浮選“柱+機(jī)”生產(chǎn)流程為粗選、掃一、掃二、精一、精二五個(gè)作業(yè),黃藥丁銨加藥點(diǎn)設(shè)在粗選、掃一、掃二作業(yè)、石灰添加點(diǎn)設(shè)在精一、精二作業(yè),粗選泡沫、精一泡沫、精二泡沫、粗選尾礦、精一尾礦采用直流方式,入選溢流與精二尾礦利用泵的壓力揚(yáng)送。粗選、精一、精二作業(yè)分布呈臺(tái)階式,掃一、掃二作業(yè)在同一平面,泡沫返回利用浮選機(jī)吸力返回上一作業(yè)[3]。流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
由圖1工藝流程可知,浮選柱的運(yùn)行穩(wěn)定性和浮選性能直接影響著生產(chǎn)產(chǎn)量和指標(biāo),因此對(duì)浮選柱設(shè)備性能[1]的優(yōu)化提升尤為重要。
浮選柱經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行后,暴露出了許多設(shè)計(jì)的不足之處,給生產(chǎn)操作帶來(lái)不便,影響浮選指標(biāo)[5]。
現(xiàn)狀一:精一柱不能實(shí)現(xiàn)液位自動(dòng)控制。其尾礦錐閥開度過(guò)小且調(diào)節(jié)行程范圍太小,錐閥開度過(guò)大則跑量,開度過(guò)小易堵塞。尾礦錐閥磨損嚴(yán)重,不能完全閉合,導(dǎo)致大量礦漿流入尾礦,生產(chǎn)操作難度大幅增加,目前液位控制處于手動(dòng)狀態(tài)。
現(xiàn)狀二:精一柱底流管易堵塞。底流管U形部的高壓氣管一旦停止供氣,浮選柱出口橫管容易被礦漿中的粗顆粒沉積堵死,導(dǎo)致流程不暢。當(dāng)供氣恢復(fù)后又會(huì)導(dǎo)致浮選柱內(nèi)泡沫層出現(xiàn)較大波動(dòng),影響浮選指標(biāo)。
現(xiàn)狀三:精一柱底流管閥門漏漿嚴(yán)重,閘門橡膠密封圈老化,底流管堵塞后,經(jīng)常敲擊導(dǎo)致變形。底流管堵塞會(huì)導(dǎo)致作業(yè)流程不暢,嚴(yán)重時(shí)必須系統(tǒng)停車放量處理,造成金屬流失,污染環(huán)境,增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
針對(duì)浮選柱當(dāng)前的運(yùn)行狀況和產(chǎn)生的主要原因,我廠對(duì)浮選柱設(shè)備進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),對(duì)浮選柱的底流系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化和升級(jí),以提高浮選柱的性能,穩(wěn)定作業(yè)指標(biāo)和生產(chǎn)產(chǎn)量。
針對(duì)當(dāng)前狀況和要因,泗洲廠對(duì)“精一柱”的底流系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。
實(shí)施一:在浮選柱外部空地上安裝一臺(tái)高壓水泵IS100-65-160,如圖2所示,水管連通到原氣管,在浮選柱與管路聯(lián)接接處安裝一個(gè)止向閥,利用高壓水沖擊底流管內(nèi)的礦漿,有效防止底部沉渣。
圖2 高壓水泵
圖3 錐閥示意圖
實(shí)施二:對(duì)精一柱尾礦錐閥進(jìn)行改造。將錐閥錐角C改小,減小錐閥直徑,如圖3所示,安裝位置不動(dòng),這樣可以延長(zhǎng)錐閥行程,提高對(duì)泡沫層厚度變化的敏感度,增大調(diào)節(jié)
行程范圍(原來(lái)只有10%,改造后有40%左右調(diào)節(jié)范圍),實(shí)現(xiàn)浮選柱液位自動(dòng)控制。
實(shí)施三:將精一柱尾礦箱進(jìn)行移位。移位效果圖如圖4所示??s短水平位置(L1=0.6m),降低尾礦錐閥高度(L2=1m),以達(dá)到增加礦漿高度差的效果,從而增大錐閥出口壓力,增大排礦流速,有效解決錐閥易堵的問(wèn)題。
實(shí)施四:對(duì)浮選柱柱體內(nèi)斜底板進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)前導(dǎo)流板位于底流管側(cè)邊(見圖5深色部分),此結(jié)構(gòu)未起到很好的導(dǎo)流效果[6]。改進(jìn)后將浮選柱底部導(dǎo)流板安裝于底流管正對(duì)面,減少尾礦流動(dòng)的阻力,礦漿加速進(jìn)入底流管,使之真正起到導(dǎo)流的作用(見圖5右下斜坡結(jié)構(gòu)部分),改進(jìn)效果圖如圖5所示。
圖4 尾礦箱移位效果圖
圖5 導(dǎo)流板改進(jìn)圖
設(shè)備優(yōu)化后因底流管堵塞造成系統(tǒng)停車的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(具體見表1),從統(tǒng)計(jì)表中可以看到,10個(gè)月中未出現(xiàn)一次停車現(xiàn)象。
表1 1-10月系統(tǒng)停車情況統(tǒng)計(jì)表
通過(guò)對(duì)浮選柱底流系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)后,浮選柱底流系統(tǒng)暢通,再未出現(xiàn)因底流堵塞而導(dǎo)致停車的狀況,有效穩(wěn)定了生產(chǎn)作業(yè)條件。同時(shí)浮選柱的生產(chǎn)流程更加暢通、平穩(wěn),有效減少了跑槽次數(shù),降低了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,消除了人身和設(shè)備安全隱患。通過(guò)對(duì)浮選柱設(shè)備的優(yōu)化改進(jìn),減少了因跑槽沖洗地面的衛(wèi)生用水,美化了作業(yè)環(huán)境,有效避免了因放量導(dǎo)致的金屬流失浪費(fèi)現(xiàn)象,以及減輕了礦漿重返再磨系統(tǒng)時(shí)渣漿泵的工作壓力,通過(guò)改進(jìn)取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。