文/李庭銀 張大力,勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司
本井區(qū)位于寧海古沖溝內(nèi),古沖溝長期繼承性發(fā)育,具有形成多層系疊合連片砂礫巖群的沉積條件;該區(qū)發(fā)育的斷層、砂體、不整合面成為油氣運(yùn)移的良好通道,且與南部洼陷烴源巖溝通良好,運(yùn)移條件好,易造成井塌、井漏等復(fù)雜情況。
該成果主要通過分析坨斜208區(qū)塊地質(zhì)巖性特點(diǎn),有針對(duì)性的提出鉆井液的處理維護(hù)要點(diǎn),采用欠飽和鹽水鉆井液體系,成功解決了鉆時(shí)慢、井壁上糊下掉、起下阻卡、電測阻卡等井下復(fù)雜情況,為提高鉆速、增加效益等提供了良好的技術(shù)方案和參考數(shù)據(jù)。
3.1.1 東營組及以上地層
本地層成巖性差、巖性松散,泥巖含有大量蒙脫石,易吸水膨脹及造漿性強(qiáng).
3.1.2 沙一、沙二段
巖性特征:該區(qū)沙二段巖性主要為不等粒、中粒、細(xì)粒硬砂巖,次為長石細(xì)砂巖、粉砂巖。石英含量平均為40%,長石33%,巖屑2 7%,石英含量與長石+巖屑含量的比值僅為0.67,小于1。粒度中值為0.16-0.22mm 平均0.20mm,屬細(xì)砂粒級(jí)。泥質(zhì)含量較高,為6.08%,顆粒磨園度為次棱狀,結(jié)合巖屑含量大于25%;
3.1.3 沙三段
3.1.3.1 巖性以暗色泥巖為主,膠結(jié)類型以孔隙式膠結(jié)為主,膠結(jié)物以鐵方解石、鐵白云石為主,部分含有少量增生石英和高嶺石,雜基以泥質(zhì)為主,平均含量為4.0%。
3.1.3.2 根據(jù)取芯井巖心分析資料統(tǒng)計(jì),沙三下為深灰色泥巖、灰質(zhì)泥巖、夾灰褐色油頁巖;
3.2.1 東營組及以上地層:注重固控設(shè)備的使用,振動(dòng)篩篩布采用180目、使用兩臺(tái)離心機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn);二開加入1%的氯化鈣,并保持鈣離子含量達(dá)到1500~2000ppm,同時(shí)加大聚合物的含量,保持在0.5%左右,鉆井液中要加足清水,盡量降低自然密度,使其1.10g/cm3、粘度35s以下; 在進(jìn)入東營組后,聚胺的含量大于0.6%,嚴(yán)格控制固相含量低于8%,自然密度不大于1.12g/cm3,控制鉆井液中粘土含量在40~60g/L,另一方面,利用聚胺大分子特有的性質(zhì),大量加入的同時(shí),也可改善鉆井液的潤滑性;同時(shí),為改善鉆井液流型,可加入0.5%的改性銨鹽;
3.2.2 東營組及沙一段的鉆井液轉(zhuǎn)型及性能處理與維護(hù):
3.2.2.1 處理:在鉆進(jìn)至東營組下部井段后開始對(duì)鉆井液進(jìn)行性能調(diào)整并轉(zhuǎn)型為欠飽和鹽水鉆井液體系,主要以護(hù)膠為主;轉(zhuǎn)型前調(diào)整如下:0.2%純堿+0.5%燒堿+3~5%抗鹽防塌降粘降濾失劑+1.0%天然高分子降濾失劑+0.5%石墨粉。使鉆井液粘度保持在35~40秒之間,中壓濾失量小于4ml,調(diào)整泥餅質(zhì)量薄而致密、堅(jiān)韌、潤滑性能好,PH值9左右,動(dòng)塑比維持在0.48左右;轉(zhuǎn)型中,加入燒堿1噸、氯化鈉35噸、氯化鉀15噸;經(jīng)測量坂土含量51g/L、漏斗粘度41s、中壓濾失量4.2ml、PH值9.5、氯離子含量89800mg/L;
3.2.2.2 維護(hù):聚丙烯酰胺加量應(yīng)嚴(yán)格保持不低于0.6%,一方面增強(qiáng)鉆井液對(duì)地層造漿作用的抑制,另一方面提高鉆井液的剪切稀釋與潤滑作用;
3.2.3 東營組至沙二段:沙一與沙二段交界處含膏泥巖,鈣離子在500mg/L左右,對(duì)鉆井液粘度影響大;采用0.2%純堿+1%抗鹽防塌劑+0.5%天然高分子降濾失劑進(jìn)行處理; 沙二段含有三段火成巖,影響鉆時(shí),最慢可達(dá)40min/m,對(duì)鉆井液沒有影響;塑性泥巖含量相當(dāng)高、粘度難控制,易發(fā)生縮徑現(xiàn)象,降低中壓濾失量通常采用0.3%燒堿 +1%天然高分子降濾失劑+1%超細(xì)碳酸鈣即可,維護(hù)以0.7%聚胺為主;
3.2.4 沙一段與沙二段的鉆井液性能調(diào)整:加入2%抗鹽防塌劑+0.5%天然高分子降濾失劑++1%有機(jī)硅穩(wěn)定劑+2%無熒光白油潤滑劑+0.5%石墨粉,嚴(yán)格控制鉆井液性能:密度1.15~1.18 g/cm3、漏斗粘度〈42s,中壓濾失量<5ml、塑性粘度16~20mpa·s、動(dòng)切力8~10pa、PH值9~10;
3.2.5 進(jìn)入沙三段井段的維護(hù)處理:重點(diǎn)是提高鉆井液的防塌性、護(hù)壁性和潤滑性,確保井眼穩(wěn)定和良好的潤滑性,以液體潤滑劑為主,配合固體潤滑劑,增強(qiáng)鉆井液的潤滑性,強(qiáng)化固控,降低摩阻。
3.2.6 進(jìn)入沙三中以后,地層造漿率有所降低。
3.2.7 鉆屑的攜帶與井筒的清潔控制:整口井的鉆進(jìn)過程中,為盡量減少在鉆屑上返過程中受鉆具拍打擠壓導(dǎo)致上返困難,堵塞環(huán)空,或鉆屑過度破碎分散,影響泥餅質(zhì)量,增加摩阻等問題,進(jìn)一步提高鉆井液的包被抑制能力,保持鉆屑的完整性,提高鉆井液的潤滑性,降低鉆屑間的連接力,同時(shí)采用較高的排量(1.8~2.0m3/min)增加紊流狀態(tài),提高鉆井液對(duì)巖屑的沖刷破壞能力,加強(qiáng)短程起下鉆作業(yè)加強(qiáng)刮拉破壞等;
3.2.8 完鉆后,在經(jīng)過起下鉆作業(yè)后,鉆井液粘度不超過55s,循環(huán)至少3周以后,配制大概在10m3的粘度為65s的稠漿泵入井內(nèi)循環(huán),以利于鉆屑的返出;待振動(dòng)篩處徹底沒有鉆屑后,加入2t白油潤滑劑、0.5t玻璃小球、0.5t塑料小球、0.5t石墨粉封井起鉆電測。
通過以上的技術(shù)措施,在本井施工過程中,分析施工區(qū)域特點(diǎn),成功的克服了該區(qū)塊施工困難、電測阻卡等難點(diǎn),鉆進(jìn)過程順利、完鉆時(shí)鉆具摩阻不大于4~5t,電測一次成功、下套管順利、固井質(zhì)量合格、降低了井徑擴(kuò)大率、提高了機(jī)械鉆速、降低了鉆井周期,杜絕了井下復(fù)雜情況的發(fā)生、使鉆井成本大大降低。
通過以上技術(shù)措施,本井在施工過程中,均未出現(xiàn)任何復(fù)雜情況,施工順利,起下鉆、及下套管固井均一次成功,平均節(jié)約建井周期約為12天左右,所用40型鉆機(jī)每天消耗油料、水、鉆具租賃等總變動(dòng)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)為5.0萬元/天。
每口井節(jié)約:5.0*12=60(萬元)。