安卓玉 雷春牛 孫亞南 胡偉紅 宋悅
摘要:某型飛機(jī)在舵機(jī)檢修過程中出現(xiàn)回中時(shí)間測(cè)試超差的故障,重新調(diào)整回中機(jī)構(gòu)的中立位置,故障仍未得到徹底解決。通過分析舵機(jī)回中機(jī)構(gòu)的裝配過程和工作原理及它們之間的相互關(guān)系,確定了故障排查思路和故障產(chǎn)生的根源,提出了故障處理的措施和方法,為后續(xù)類似舵機(jī)故障的分析提供參考。
關(guān)鍵詞:回中時(shí)間;中位鎖閥;回中彈簧組件;內(nèi)螺帽
Keywords:returning time;locking valve of neutral position;subassembly of returning spring;inside nut
0 引言
21世紀(jì)以來,隨著航空航天技術(shù)的不斷發(fā)展,飛行器的安全性有了明顯的提高,但飛行器安全事故仍層出不窮[1]。據(jù)Planecrashinfo.com網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),機(jī)械部件故障是導(dǎo)致飛行器安全事故的重要因素之一,占比高于20%,僅次于飛行員人為失誤。飛行器的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)中存在大量齒輪、軸、軸承、葉片等關(guān)鍵機(jī)械部件,一方面,這些關(guān)鍵部件直接影響飛行器子系統(tǒng)甚至飛行器整體的性能,另一方面,這些關(guān)鍵零部件長(zhǎng)期運(yùn)行于高溫、高速、重載荷、大擾動(dòng)和強(qiáng)沖擊的復(fù)雜頻變工況中,不可避免地出現(xiàn)性能退化而引發(fā)各類故障。為了保障飛行器的飛行安全,必須重視零部件級(jí)的故障診斷。本文針對(duì)某型飛機(jī)舵機(jī)回中時(shí)間超差問題,結(jié)合回中機(jī)構(gòu)工作原理,采用故障樹分析方法對(duì)故障進(jìn)行詳細(xì)的層次分析與排除,最終將故障原因定位為內(nèi)螺帽厚度尺寸偏小。
1 故障現(xiàn)象
為了保障飛機(jī)飛行安全,需要對(duì)其進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè)。某次飛行任務(wù)前,一架某型飛機(jī)在PBIT(飛行前自檢測(cè))過程中,飛控系統(tǒng)報(bào)“ELDW”故障代碼,故障名稱為“左平尾主舵機(jī)故障”,因此將此臺(tái)舵機(jī)返廠檢修。
在舵機(jī)試驗(yàn)臺(tái)上復(fù)測(cè)發(fā)現(xiàn)回中時(shí)間超差,如圖1所示。測(cè)試表明舵機(jī)從電磁閥斷開到回到中立位置所用時(shí)間超過了規(guī)定的0.15s回中時(shí)間,將無法保證當(dāng)飛控系統(tǒng)不工作或舵機(jī)發(fā)生二次故障后的飛行安全。
2 回中機(jī)構(gòu)工作原理
該型舵機(jī)是自監(jiān)控型主/備式液壓余度舵機(jī),是一種兩余度電液位置伺服控制裝置。該舵機(jī)是某型飛機(jī)飛控系統(tǒng)的配套部件,用于飛控系統(tǒng)的縱橫向通道。其中,縱向通道用兩臺(tái)平尾舵機(jī)操縱兩臺(tái)縱向助力器分油活門,并通過這兩臺(tái)助力器操縱左右兩邊的升降舵;橫向通道采用兩臺(tái)副翼舵機(jī)分別操縱兩臺(tái)橫向助力器分油活門,進(jìn)而操縱飛機(jī)的左右兩邊副翼。該舵機(jī)是故障/工作式余度舵機(jī),可檢測(cè)出整個(gè)伺服系統(tǒng)回路內(nèi)的各類故障,并實(shí)現(xiàn)一次故障后不降性能繼續(xù)工作,二次故障后安全(即通過操縱從液壓助力器將飛機(jī)相應(yīng)舵面拉回到中位的性能)。在飛控系統(tǒng)不工作或二次故障后,舵機(jī)活塞輸出桿均被鎖在中立位置,為飛機(jī)操縱系統(tǒng)提供堅(jiān)固支點(diǎn),不影響駕駛員通過助力器操縱飛機(jī)舵面,舵機(jī)正常工作時(shí)駕駛員仍然可以參與操縱飛機(jī)舵面。在飛控系統(tǒng)工作時(shí),舵機(jī)受控于系統(tǒng)的指令信號(hào),輸出桿做相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)以隨動(dòng)指令信號(hào),進(jìn)而通過助力器推動(dòng)飛機(jī)相應(yīng)翼面實(shí)現(xiàn)預(yù)定的飛行。
舵機(jī)中一個(gè)系統(tǒng)發(fā)生故障后,切斷故障系統(tǒng),這時(shí)如另一個(gè)系統(tǒng)又發(fā)生故障,兩個(gè)旁通閥將各自的活塞(主活塞、副活塞)旁通成浮動(dòng)狀態(tài),回中彈簧組件克服摩擦力和負(fù)載力,將舵機(jī)輸出桿迅速拉到舵機(jī)中位,并由微動(dòng)電門將對(duì)應(yīng)的電磁閥線圈斷電,從而關(guān)閉輸入舵機(jī)工作中的高壓油源,中位鎖閥失去高壓油源的供油,在壓縮彈簧的作用下,鎖閥閥芯移動(dòng),將舵機(jī)輸出桿牢固地鎖在舵機(jī)中位,如圖2所示。
3 故障定位分析
故障樹分析法是描述對(duì)象結(jié)構(gòu)、功能和關(guān)系的一種定性因果模型,體現(xiàn)了故障傳播的層次性以及子節(jié)點(diǎn)與父節(jié)點(diǎn)之間的因果關(guān)系[2]。結(jié)合故障樹分析法和上述舵機(jī)工作原理建立故障樹,頂事件為“回中時(shí)間超差故障”,底事件分別為“中位鎖閥閥芯、閥套表面劃傷”“中位調(diào)整不到位”“回中彈簧組件與主活塞的相對(duì)位置變化”“活塞、套筒表面劃傷”“活塞、套筒密封圈翻邊或起毛”,如圖3所示,并對(duì)其逐一進(jìn)行分析。
3.1 中位鎖閥閥芯與閥套卡滯故障定位分析
依據(jù)回中機(jī)構(gòu)工作原理,初步假設(shè)導(dǎo)致回中時(shí)間超差的可能原因?yàn)椋褐形绘i閥閥芯在運(yùn)動(dòng)過程中,閥芯與閥套之間卡滯,導(dǎo)致閥芯不能及時(shí)下鎖。分解中位鎖閥閥芯,使閥芯在閥套里來回移動(dòng),確有卡滯現(xiàn)象;繼續(xù)分解鎖軸,使閥芯單獨(dú)在閥套里運(yùn)動(dòng),可以均勻滑動(dòng)且無滯澀現(xiàn)象,說明此故障并非閥芯與閥套之間的卡滯所引起。此外,在顯微鏡下觀察中位鎖閥閥芯、閥套表面的質(zhì)量,均無劃傷現(xiàn)象。故排除回中時(shí)間超差故障由中位鎖閥閥芯、閥套表面劃傷引起的可能性。
3.2 活塞與套筒間運(yùn)動(dòng)摩擦力大故障定位分析
現(xiàn)有修理工藝中,遇到回中時(shí)間超差故障時(shí),常采用研磨拋光活塞、套筒工作表面或更換其密封圈來排除故障,主要是針對(duì)下面的兩種故障原因。
1)活塞、套筒表面劃傷
針對(duì)可能存在的活塞、套筒表面劃傷問題,分解各活塞與套筒并在顯微鏡下觀察,未發(fā)現(xiàn)其工作表面存在嚴(yán)重壓坑、腐蝕和手指甲能感覺到的劃傷痕跡,利用粗糙度輪廓測(cè)量?jī)x測(cè)量活塞與套筒的工作表面,粗糙度優(yōu)于設(shè)計(jì)要求,符合工藝要求。故排除了因活塞、套筒表面劃傷使摩擦力增大導(dǎo)致的回中時(shí)間超差的可能性。
2)活塞、套筒密封圈翻邊或起毛
分解各活塞、套筒的密封圈并在顯微鏡下觀察,所有密封圈均無翻邊或起毛現(xiàn)象,各活塞、套筒的密封圈質(zhì)量完好,不會(huì)使活塞、套筒之間的摩擦力增大而造成回中時(shí)間超差。因而排除了活塞、套筒密封圈翻邊或者起毛導(dǎo)致的回中時(shí)間超差的可能性。
3.3 中位鎖閥閥芯與鎖軸卡滯故障定位分析
既然閥芯運(yùn)動(dòng)卡滯不是由閥芯與閥套之間的相互卡滯引起,根據(jù)故障樹分析結(jié)果,回中時(shí)間超差可能是由閥芯和鎖軸之間的相互卡滯所導(dǎo)致,因?yàn)殚y芯在舵機(jī)里只與閥套和鎖軸有相互卡滯的可能。造成中位鎖閥閥芯與鎖軸卡滯故障的原因有下面兩種。
1)中位調(diào)整不到位
重新調(diào)整中位使閥芯與鎖軸的卡滯現(xiàn)象消失,在試驗(yàn)臺(tái)上測(cè)試,第一次測(cè)試時(shí)回中時(shí)間合格,之后再進(jìn)行第二次測(cè)試,回中時(shí)間超差。為消除測(cè)試過程中出現(xiàn)的偶然性因素,進(jìn)行了多次重復(fù)試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果始終超差,故障再次出現(xiàn)。因此得出故障并非由中位調(diào)整不到位引起。
2)回中彈簧組件與主活塞的相對(duì)位置變化
上述試驗(yàn)中故障復(fù)現(xiàn),因此重新分解閥芯,閥芯運(yùn)動(dòng)再次出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,依然是閥芯與鎖軸之間有摩擦導(dǎo)致卡滯。在已經(jīng)重新調(diào)好中位的情況下再次卡滯,說明主活塞的中立位置在運(yùn)動(dòng)后發(fā)生變化,因?yàn)橹骰钊c回中彈簧組件組成的整體決定了舵機(jī)的中位(所涉及螺釘、螺母均固緊),故存在這種可能:回中彈簧組件與主活塞的軸向相對(duì)位置在運(yùn)動(dòng)過程中發(fā)生變化導(dǎo)致回中時(shí)間超差。
為驗(yàn)證上述假設(shè),在從主活塞分解回中彈簧組件的過程中給連接螺桿尾端施加一個(gè)來回的軸向力,發(fā)現(xiàn)回中彈簧組件在主活塞中可以輕微軸向運(yùn)動(dòng)。其中內(nèi)螺帽1處于固緊狀態(tài),說明此時(shí)相對(duì)位置的變化是由于回中彈簧組件與內(nèi)螺帽1沒有軸向貼緊所致。根據(jù)上述分析,導(dǎo)致回中時(shí)間超差的原因可能有兩個(gè),一是內(nèi)螺帽厚度偏小;二是回中彈簧組件的兩個(gè)彈簧座之間的距離小于指標(biāo)值。測(cè)量?jī)?nèi)螺帽1的厚度、彈簧座之間的距離,發(fā)現(xiàn)彈簧座之間的距離尺寸符合工藝要求,因此將內(nèi)螺帽1更換為尺寸較厚的后再次裝配進(jìn)行試驗(yàn),觀察發(fā)現(xiàn)回中彈簧組件在主活塞內(nèi)不再有軸向移動(dòng),重調(diào)中位后上臺(tái)試驗(yàn),回中時(shí)間經(jīng)多次測(cè)試均合格,確定故障已排除。
在以上故障定位分析中,將回中機(jī)構(gòu)的工作原理與故障樹分析方法相結(jié)合,通過層次分解的方法確定了可能存在的故障原因,經(jīng)過逐一排除后最終定位在內(nèi)螺帽1上。故障原因是內(nèi)螺帽1的厚度偏小,導(dǎo)致回中彈簧組件與主活塞的軸向相對(duì)位置在舵機(jī)工作時(shí)發(fā)生變化,進(jìn)而導(dǎo)致鎖閥閥芯與鎖軸卡滯,造成回中時(shí)間超差。
4 結(jié)論
回中時(shí)間超差是此型舵機(jī)常見故障,一直沒有有效的排故方法。以往采用的通過研磨拋光活塞、套筒工作表面或者更換密封圈的方法排故過程耗時(shí)、費(fèi)力且效果不夠理想。本文通過對(duì)回中機(jī)構(gòu)的工作原理進(jìn)行分析,并采用故障樹分析的方法梳理出了故障處理思路和解決方法,方向性強(qiáng),排故效率更高,可為后續(xù)該型舵機(jī)類似故障的處理提供理論支持和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
參考文獻(xiàn)
[1]上海航空測(cè)控技術(shù)研究所. 航空故障診斷與健康管理技術(shù)[M]. 北京:航空工業(yè)出版社,2013.
[2]柳煬. 基于故障樹分析的水泵水輪機(jī)故障診斷方法研究及應(yīng)用[D].武漢:華中科技大學(xué),2019.