方波 林親學(xué)
(中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所,湖南株洲 412002)
故障樹分析法(FTA)是產(chǎn)品可靠性和安全性分析的重要工具之一,它以一個(gè)不希望的產(chǎn)品故障事件即頂事件作為分析的目標(biāo),通過自上而下嚴(yán)格的按層次的故障因果邏輯分析,逐層找出故障事件的必要而充分的直接原因,最終找出導(dǎo)致頂事件發(fā)生的所有原因和組合,在各個(gè)領(lǐng)域的排故中起到了非常重要的作用[1]。
軸承是航空發(fā)動(dòng)機(jī)上非常重要的零件,軸承一旦失效,會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子失穩(wěn)或卡滯,發(fā)動(dòng)機(jī)失效。引起軸承失效的原因很多,常見的原因包括潤(rùn)滑不當(dāng)(約占35%)、污染物(約占25%)、安裝不當(dāng)(約占13%)、負(fù)載過重(約占8%)等[2]。航空發(fā)動(dòng)機(jī)上發(fā)生軸承失效概率較高,對(duì)其軸承失效原因的分析一直是人們廣泛關(guān)注的課題。
某發(fā)動(dòng)機(jī)在試車時(shí),振動(dòng)突然增大并超限,緊急停車后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子卡死。整機(jī)下臺(tái)分解后發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)靜子碰磨,轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)軸承失效,保持架斷裂,軸承滾子嚴(yán)重磨損,10 顆直徑為6.7mm 的滾子僅殘留5 顆米粒大小的滾子。經(jīng)過對(duì)失效軸承進(jìn)行理化分析,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)圈、滾子、保持架最終失效模式均為磨損失效,外圈失效模式為高溫?zé)g。
為了排除故障,以軸承失效為頂事件,從軸承自身因素和外部因素兩個(gè)方面,綜合考慮軸承設(shè)計(jì)、制造、使用條件、安裝等因素建立故障樹,見圖1。
2.2.1 設(shè)計(jì)問題
失效軸承采用的是三點(diǎn)接觸球軸承,位于轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)處,對(duì)該軸承的外徑、內(nèi)徑、游隙、接觸角等設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行了復(fù)查,相關(guān)參數(shù)均符合軸承設(shè)計(jì)通用規(guī)范,且與同類發(fā)動(dòng)機(jī)用軸承參數(shù)等級(jí)相當(dāng)。軸承保持架選用40CrNiMoA 材料,其余選用Cr4Mo4V 材料,均為應(yīng)用廣泛的成熟材料。且該軸承已通過多臺(tái)整機(jī)持久試車,因此可以排除結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)X1、結(jié)構(gòu)參數(shù)X2、選材X3 方面的設(shè)計(jì)問題。
2.2.2 制造問題
軸承廠家對(duì)同批次所有軸承進(jìn)行了工藝及工藝規(guī)程復(fù)查,該軸承在制造過程中嚴(yán)格按照工藝程序進(jìn)行加工,未發(fā)現(xiàn)差超及其他異常情況,且工藝規(guī)程符合設(shè)計(jì)要求。根據(jù)對(duì)外圈、內(nèi)圈、滾子及保持架進(jìn)行能譜分析、金相組織檢查以及硬度檢測(cè),結(jié)果表明軸承材料及熱處理等符合設(shè)計(jì)加工要求。因此可以排除超差X4、缺陷X5、工藝X6方面的制造問題。
2.2.3 使用條件異常
圖1 軸承失效故障樹
通過復(fù)查整機(jī)記錄,轉(zhuǎn)子不平衡量、前支點(diǎn)同軸度等均滿足設(shè)計(jì)要求。復(fù)查試驗(yàn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)嚴(yán)格按照載荷譜進(jìn)行加載,試驗(yàn)過程中未發(fā)現(xiàn)振動(dòng)異常及失速、喘振等現(xiàn)象,軸承載荷在允許的范圍內(nèi)。分解后,對(duì)滑油噴嘴進(jìn)行了流量試驗(yàn),滿足設(shè)計(jì)要求,且試驗(yàn)過程中,對(duì)滑油壓力和滑油溫度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),未發(fā)現(xiàn)異常情況。因此可以排除潤(rùn)滑不當(dāng)X6 和載荷異常X7 兩方面的使用條件異常問題。
2.2.4 安裝不當(dāng)
該發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子采用2-0-0 的支撐形式,為懸臂轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),失效軸承為前軸承,承受轉(zhuǎn)子全部軸向載荷和部分徑向載荷。軸承內(nèi)圈用鎖緊螺母固定,外圈端面靠軸承蓋板通過三個(gè)螺釘擰緊在機(jī)匣上固定,從而實(shí)現(xiàn)軸承的軸向定位和防止外圈周向轉(zhuǎn)動(dòng)的目的。軸承座后段以過盈配合的方式固定在機(jī)匣內(nèi),采用組合加工的方式保證端面齊平。裝配相關(guān)見圖2。
圖2 前支點(diǎn)滾子軸承裝配關(guān)系圖
(1)軸承裝配復(fù)查。對(duì)軸承的裝配工藝進(jìn)行了復(fù)查,其裝配過程符合工藝規(guī)定要求。復(fù)查鎖緊螺母擰緊力矩和軸承蓋板三個(gè)螺釘擰緊力矩,符合設(shè)計(jì)規(guī)定。復(fù)查了前支點(diǎn)軸承的配合關(guān)系,均符合設(shè)計(jì)要求。因此,可以排除軸承安裝不當(dāng)問題X8。
(2)軸承座安裝不到位。復(fù)查軸承座與機(jī)匣的配合,徑向配合符合設(shè)計(jì)要求,但在軸承座裝配軸承位置,有較為明顯的軸向磨痕。裝機(jī)時(shí),軸承座前端面與機(jī)匣端面齊平,故障后通過計(jì)量發(fā)現(xiàn),軸承座往后移動(dòng)了0.2mm,見圖3。
圖3 軸承座裝配圖
通過顯微鏡檢查軸承蓋板發(fā)現(xiàn),軸承蓋板與軸承外圈的配合面呈現(xiàn)不均勻的接觸印痕。其中3/4 圈接觸痕跡明顯,并可見明顯的微動(dòng)磨損特征,1/8 圈接觸痕跡位于中心孔斜面處,其對(duì)面1/8 圈無接觸痕跡。檢查與軸承蓋板接觸的軸承外圈端面,其接觸痕跡與軸承蓋板痕跡吻合。
從上述現(xiàn)象分析,在試驗(yàn)過程中軸承座往后移動(dòng)了0.2mm,軸承外圈后移,軸承蓋板壓偏,軸承受力不均,最終失效。因此,軸承座安裝不到位X9 不能排除。
根據(jù)對(duì)故障原因的排除及分析,軸承設(shè)計(jì)問題、制造問題、使用條件異常均已排除,軸承座安裝不到位為引起軸承失效的原因。其失效機(jī)理分析如下:
發(fā)動(dòng)機(jī)在工作過程中,轉(zhuǎn)子軸向力向前,載荷通過軸承蓋板傳遞給機(jī)匣;但在起動(dòng)和停車過程中存在換向,軸向力向后,載荷通過軸承座傳遞給機(jī)匣。因軸承座未裝配到位,在試驗(yàn)中,受軸承蓋板預(yù)緊力和向后的軸向力的反復(fù)作用,軸承外圈帶動(dòng)軸承座逐漸往后移動(dòng),直到軸承座端面與機(jī)匣貼合。軸承外圈往后移動(dòng),使得軸承蓋板變形量減小,三個(gè)螺釘對(duì)軸承蓋板的壓緊力減??;工作過程中,因三個(gè)螺釘與軸承蓋板三個(gè)通孔之間具有較大的間隙,受整機(jī)振動(dòng)和交變軸向力的作用,軸承蓋板下沉;同時(shí)由于軸承外圈與軸承座為間隙配合,軸承外圈在向前的轉(zhuǎn)子軸向力作用下前移,導(dǎo)致軸承蓋板下部區(qū)域與軸承外圈端面倒角接觸,受軸向力和螺釘?shù)睦o力的作用,軸承蓋板變形不均,出現(xiàn)軸承蓋板局部與軸承外圈無接觸,軸承外圈端面接觸不均導(dǎo)致其出現(xiàn)一定的偏斜,使得軸承受力不均,滾子與外圈、滾子與內(nèi)圈之間的磨損加劇,隨著工作時(shí)間的增加,最終導(dǎo)致軸承磨損失效。
(1)增加軸承座裝配工藝檢查,保證軸承座裝配到位。
軸承座正常裝配過程為機(jī)匣加熱后,將軸承座安裝到機(jī)匣中心孔內(nèi),再進(jìn)行組合加工,保證軸承座端面與機(jī)匣端面齊平。實(shí)際裝配過程中,因不同合金熱脹冷縮系數(shù)不同,會(huì)導(dǎo)致回溫過程中應(yīng)力釋放后產(chǎn)生間隙。通過計(jì)算,軸承座與機(jī)匣恢復(fù)室溫后最大間隙為0.215mm。
針對(duì)上述分析,提出如下改進(jìn)措施:
1)設(shè)計(jì)保壓工裝,防止機(jī)匣與軸承座在回溫過程中應(yīng)力釋放后間隙的產(chǎn)生。
2)增加檢查手段,在軸承座裝配后組合加工前后,增加檢查軸承座端面與機(jī)匣端面的高度差,使其在規(guī)定的范圍內(nèi)。
(2)改進(jìn)設(shè)計(jì)和工藝,保證軸承蓋板與軸承外圈均勻接觸。
因裝配過程未增加同心的檢查,無法保證軸承蓋板是否壓偏。因此采用專用裝配夾具保證前軸承蓋板的裝配同軸度為0.1 以內(nèi),以確保裝配后,軸承蓋板與軸承貼合的接觸面可以布滿整個(gè)圓周方向,避免軸承受力不均。
對(duì)幾臺(tái)進(jìn)行了長(zhǎng)試的整機(jī)以及外場(chǎng)試飛返廠檢查的多臺(tái)整機(jī)進(jìn)行了復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)軸承座明顯下沉現(xiàn)象,測(cè)量軸承座與機(jī)匣端面高度差,在0.02mm 以內(nèi);復(fù)查軸承蓋板壓痕,未出現(xiàn)明顯的壓偏痕跡。貫徹改進(jìn)措施的整機(jī),交付外場(chǎng)試飛,單臺(tái)累計(jì)運(yùn)行了200h 以上,未出現(xiàn)軸承失效現(xiàn)象。由此可證明,改進(jìn)措施是有效的。
本文針對(duì)該發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)滾子軸承失效問題,建立了故障樹,通過逐條排查分析確定了失效原因?yàn)檩S承座安裝不到位。通過對(duì)軸承座安裝不到位的原因進(jìn)行分析,提出了改進(jìn)措施,并從設(shè)計(jì)上分析了其他可能存在的隱患,進(jìn)行了改進(jìn)。通過驗(yàn)證表明改進(jìn)措施有效。