李龍奇 張姝婉 王虎 張文靜
摘 ?????要: 乳液聚合丁苯橡膠裝置生產(chǎn)廢水的COD、磷含量、總氮含量很高,造成下游廢水回收處理裝置處置困難。本文論述了影響乳液聚合丁苯橡膠廢水各項指標的因素,分別提出了COD、總氮、總磷等指標的控制達標措施,為乳液聚合丁苯橡膠裝置的廢水達標排放提供了參考。
關(guān) ?鍵 ?詞:丁苯橡膠;污水排放;影響因素
中圖分類號:TQ021.8 ??????文獻標識碼:?A ??????文章編號:1671-0460(2020)03-0580-05
?Influencing Factors and Control Measures?of Wastewater Water
Quality of Emulsion Polymerized Styrene Butadiene Rubber?Plant
LI Long-qi, ZHANG Shu-wan, WANG Hu, ZHANG Wen-jing
(PetroChina Fushun Petrochemical Company, Liaoning Fushun 113001, China)
Abstract: The wastewater from emulsion polymerized styrene butadiene rubber plant has high?COD, phosphorus content?and total nitrogen content, causing?the treatment?difficulty?of?downstream wastewater recycling device. In this paper, the factors affecting the sewage index of emulsion polymerized styrene butadiene rubber were discussed, and the control measures of COD, total nitrogen and total phosphorus were put forward, which could?provide?some?reference for the standard discharge of wastewater from emulsion polymerized?styrene butadiene rubber?plant.
Key words:?styrene butadiene rubber; sewage discharge; influencing factors
丁苯橡膠裝置采用苯乙烯與丁二烯低溫乳液聚合工藝。聚合反應(yīng)主要以水為載體,首先將一定量的相對分子質(zhì)量調(diào)節(jié)劑(叔十二烷基硫醇)與苯乙烯在管路中混合,再先后與丁二烯、乳化劑混合液(皂液、電解質(zhì)、脫鹽水、除氧劑等)在管路中混合進入冷膠進料冷卻器,冷卻至10~12 ℃后,加入活化劑溶液(甲醛次硫酸氫鈉、螯合劑、脫鹽水等),最終混合液從首釜底部進入聚合系統(tǒng)。聚合系統(tǒng)由8~10臺聚合釜組成,采用串聯(lián)的操作方式,操作溫度為3~9 ℃。首釜中加入的氧化劑(過氧化氫對錳烷)與活化劑發(fā)生氧化還原反應(yīng)為聚合反應(yīng)提供自由基,丁二烯和苯乙烯在乳化劑提供的膠束中進行自由基單體聚合。當聚合反應(yīng)達到70%轉(zhuǎn)化率后,加入終止劑終止反應(yīng)。終止反應(yīng)的膠乳經(jīng)過壓力槽和真空槽閃蒸回收丁二烯,再經(jīng)過真空脫氣塔低壓蒸汽脫氣回收苯乙烯后,送入膠乳儲存及摻混單元進行摻混操作,最后經(jīng)過凝聚、脫水、風(fēng)送、干燥、壓塊、包裝制作成橡膠產(chǎn)品。裝置四條線滿負荷生產(chǎn)時,廢水排放量可達180 m3/h,而且排放的廢水中含有高濃度的有機物,大多是未凝聚的低分子聚合物以及部分難以生物降解的有機物[1],包含有機胺類、苯乙烯、苯系物、磷酸鹽、腈類縮合物、酚類物質(zhì)等[2],水質(zhì)復(fù)雜、可生化性差,是石油化工行業(yè)內(nèi)難處置的生產(chǎn)廢水之一[3]。從根源控制廢水和污染物的排放,能夠有效降低后續(xù)廢水回收裝置的處理壓力。
1 ?裝置廢水排放簡介
101單元廢水池,用于收集丁二烯罐排出廢水,每周向總污水池輸送一次,排放量約為10 m3。
102單元廢水池,用于收集苯乙烯罐排出的廢水,每月向總污水池輸送一次,排放量約為5 m3。
201單元廢水池,用于收集機泵密封沖洗水,每月產(chǎn)生廢水5 t左右,車間定期將污水抽入噸裝桶中,按照危廢外運處理。
300單元廢水池,主要收集機泵密封沖洗水,水質(zhì)較好,每班向總廢水池輸送一次,每次排放量約為8 t。
400單元廢水池,主要收集苯乙烯潷淅器排水和機泵密封水,當該廢水池液位到達70%時,污水泵聯(lián)鎖啟動,向裝置總廢水池輸送污水,液位回落到30%時,聯(lián)鎖停止輸送,三條線生產(chǎn)時,排放量約為30 t/h。
500單元廢水池,主要收集機泵沖洗水,水質(zhì)較好,每班向裝置總廢水池排放一次,每次10 t左右。
600單元廢水池,接收濕區(qū)各槽溢流廢水以及地面沖洗水,該廢水池出口通過地溝連接排放至裝置總污水池,三條線排放量為90~100 t/h。
裝置總廢水池接收裝置各個單元排放廢水,該池內(nèi)廢水通過廢水泵連續(xù)排放至下游廢水回收處理裝置。
2 ?廢水指標影響因素分析
低溫乳液聚合丁苯橡膠因反應(yīng)復(fù)雜,需加入30種不同助劑,大部分配劑直接或經(jīng)反應(yīng)后進入廢水中,因此影響污水指標的因素比較復(fù)雜,裝置廢水分析數(shù)據(jù)如表2。
2.1 ?廢水總氮影響因素分析
裝置生產(chǎn)使用兩種原料(丁二烯和苯乙烯)、30種助劑,原料中不含有氨氮類物質(zhì),污水中總氮主要來源于助劑,30種助劑中有9種助劑含有氨氮類物質(zhì),見表3。
(1)二甲基二硫代氨基甲酸鈉、亞硝酸鈉、二乙基羥胺三種物料按配方復(fù)配成TSC為2.83±0.23%的溶液作為1502橡膠終止劑,加入聚合單元置換塔;
(2)亞硝酸鈉配成1%的溶液作為苯乙烯塔頭水冷凝器、氨冷凝器的阻聚劑;
(3)二乙基羥胺配成0.5%的溶液作為壓力閃蒸槽和真空閃蒸槽的阻聚劑使用;
(4)亞硝酸鈉和二乙基羥胺按配方復(fù)配成TSC為3.7%的溶液作為真空泵壓縮機密封水罐阻聚劑使用;
(5)三烷基氯化胺(AM-2)配成5%的水溶液作為1500E橡膠生產(chǎn)線的硫化促進劑,加到后處理凝聚槽內(nèi),加料配方4‰;
(6)二腈二胺甲醛縮合物(CA)配成12.9%的水溶液作為凝聚劑,加入凝聚槽;
(7)D500及VD501配制成1%的水溶液作為1500E橡膠終止劑,加入聚合單元置換塔;
(8)乙二胺四乙酸四鈉鹽是用于配制電解質(zhì)的螯合劑,隨電解質(zhì)聚合釜進料;
(9)乙二胺四乙酸鐵鈉鹽用于配制活化劑,隨電解質(zhì)聚合釜進料。
車間對以上影響裝置污水總氮的助劑進行分析、試驗,通過臭氧氧化試驗,以上助劑中二腈二胺甲醛縮合物(CA)對廢水總氮指標影響最大且含有CN-,降解困難,致使排放至下游廢水回收裝置的廢水總氮含量偏高[4]。
2.2 ?廢水總磷影響因素分析
目前,乳聚丁苯橡膠裝置主要使用過氧化氫對孟烷氧化劑-磷酸鉀電解質(zhì)體系,該技術(shù)體系引發(fā)活性高、反應(yīng)時間相對較短、pH值緩沖能力強,但存在裝置污水含磷超標(含磷在120 ug/g左右),所排含磷廢水處理技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)生污泥量多、成本高等缺點。
低溫乳液聚合反應(yīng)使用磷酸鉀作為電解質(zhì),電解質(zhì)主要作用是降低反應(yīng)后期黏度,加速后期反應(yīng),防止橡膠分子鏈支化交聯(lián),添加量影響橡膠產(chǎn)品物性,乳化劑中電解質(zhì)的標準配方為1.546%,采用質(zhì)量流量計和自控閥程序加料,聚合反應(yīng)結(jié)束后,膠乳中的磷酸鹽在凝聚和洗滌過程隨廢水排放入裝置總廢水池,污水中總磷含量達到91~139 mg/kg,裝置污水總磷含量遠超出遼寧省排放標準值[5]。
2.3 ?廢水COD影響因素分析
在丁苯橡膠裝置7個廢水池中,對總廢水COD影響較大的為單體回收單元和凝聚單元廢水池廢水,單體回收單元廢水主要來自苯乙烯潷淅器排水,四條線生產(chǎn)水量約30 t/h,因廢水中含有苯乙烯,導(dǎo)致廢水COD較高。單體回收單元廢水池包括并聯(lián)的四個隔油池和一個廢水排放池,四臺潷淅器兩個出口廢水均排入室外明溝,通過明溝進入四個隔油池,一旦裝置出現(xiàn)波動,潷淅器內(nèi)含皂會直接進入廢水池,污染整個單體回收單元廢水池,處理不及時含皂廢水將進入總廢水池,造成嚴重影響,引起外排廢水COD超標。
丁苯橡膠聚合反應(yīng)在乳液體系下進行,無磷1500E牌號和1502牌號橡膠均使用歧化松香酸鉀皂和脂肪酸皂兩種皂液配制乳化劑,為聚合反應(yīng)提供場所,在聚合反應(yīng)形成膠乳后,皂液隨膠乳送入后處理單元進行凝聚洗滌處理,凝聚過程加入硫酸和高分子凝聚劑破壞膠乳電離層,將兩種皂液轉(zhuǎn)化為有機酸進入排水量最大占裝置污水總量的80%的后處理凝聚單元廢水池,廢水中不但會含有極少量未轉(zhuǎn)化的皂類,而且在下游廢水回收裝置加入堿液會使廢水發(fā)生反應(yīng)皂液含量增加,皂液和有機酸使廢水COD升高。
另外,單體儲存單元污水池T-1004與T-1005接收苯乙烯儲罐和丁二烯儲罐所脫廢水,兩池內(nèi)長期存在較厚的油層,雖然每月僅向裝置總廢水池排放低于15 m??的污水,但也很容易引起總廢水池COD超標。
2.4 ?廢水電導(dǎo)率影響因素分析
裝置生產(chǎn)過程使用30種助劑,這些助劑含有鉀、鈉、鐵、鈣等多種離子,進入污水中導(dǎo)致電導(dǎo)率升高,2019年4月污水電導(dǎo)率平均值5 160 us/cm,抑制生化系統(tǒng)微生物的生長[3]。如果降低污水電導(dǎo)率,必須降低各種助劑的加料量,特別是用料量大的助劑,如鉀皂、鈉皂、氫氧化鉀、二甲基二硫代氨基甲酸鈉等。
3 ?廢水達標控制措施
3.1 ?采用新型環(huán)保型助劑,降低廢水總氮
2017年4月丁苯橡膠裝置采用環(huán)保型絮凝劑EEDC代替CA進行工業(yè)化生產(chǎn)凝聚實驗,4月廢水總排總氮較3月下降25.2%,丁苯橡膠裝置外排廢水氨氮下降13%,污水場總排氨氮下降54.6%;尤其總氮下降明顯,由21.6 mg/L下降到8.3 mg/L ,下降61.6%,實現(xiàn)達標排放。這是由于EEDC的主要成分為環(huán)氧氯丙烷與二甲胺共聚物,其中不含CN-,在污水處理硝化、反硝化過程中更容易氧化、分解,因此廢水場排水中總氮下降較大[5]。2017年8月至2019年3月(2017年5月至7月裝置檢修),車間在后處理單元凝聚過程采用EEDC逐步代替CA,這段時間絮凝劑是以EEDC和CA按照不同比例混合配制而成,裝置污水總排總氮、氨氮含量、廢水場外排廢水氨氮和總氮較2017年4月均有所上升。廢水排放含氮情況見表4。
為了減輕下游廢水回收處理裝置的生產(chǎn)壓力,降低生產(chǎn)廢水的總氮含量,裝置應(yīng)盡快在凝聚單元完全采用環(huán)保型絮凝劑EEDC絮凝,促進廢水總排達標排放。
3.2 ?加快推進無磷電解質(zhì)全面工業(yè)化投產(chǎn),降低廢水總磷含量
丁苯橡膠低溫乳液聚合反應(yīng)由于引發(fā)系統(tǒng)采用過氧化氫對錳烷-Fe2+體系,電解質(zhì)采用磷酸鉀,排放廢水的磷含量較高,每天處理含磷廢水產(chǎn)生 20 余噸污泥,而污泥的處理費用大約274元/t,成本較高。丁苯橡膠無磷電解質(zhì)工業(yè)化生產(chǎn)是針對撫順石化低溫乳液聚合丁苯橡膠使用磷酸鉀電解質(zhì)為助劑導(dǎo)致污水磷含量超標的問題,從源頭治理,利用無磷電解質(zhì)KCl代替原有磷酸鉀電解質(zhì),完成磷含量零排放、簡化廢水處工藝、降低廢水處理成本的目標。
2019年3月,裝置1500E牌號橡膠生產(chǎn)一號線進行無磷電解質(zhì)工業(yè)化改造投產(chǎn),電解質(zhì)配制過程利用KCl代替磷酸鉀,廢水總磷含量由80~100 mg/kg下降至50~70 mg/kg,廢水總磷含量下降幅度達30%。廢水總磷統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表5。
無磷電解質(zhì)工業(yè)化項目全面投產(chǎn)后,可消除廢水中磷元素,不僅可以降低廢水處理難度,同時每年減少污泥產(chǎn)生量7 300 t左右,降低污水處理成本200萬元。
3.3 ?廢水COD達標控制措施
3.3.1 ?完善乳化劑指標的監(jiān)控手段,控制廢水皂液含量
作為反應(yīng)體系中的關(guān)鍵助劑,乳化劑(皂液)對各系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量和廢水達標排放的影響非常大,因此鉀皂和鈉皂除常規(guī)分析項目外,應(yīng)對特性進行深層次特性分析,開發(fā)探索針對乳化劑(皂液)的科學(xué)評價方法,如分析鉀皂和鈉皂臨界膠束濃度(CMC)、鈉皂中脂肪酸分子鏈分布,以及皂在轉(zhuǎn)化成有機酸后,大部分結(jié)合到橡膠中對后續(xù)加工性能的影響,和少部分有機酸經(jīng)洗滌進入廢水中的影響。
3.3.2 ?通過工藝優(yōu)化降低廢水COD
2018年5月車間對單體回收單元廢水池進行改造,降低環(huán)保風(fēng)險,具體改造方案是通過在單體回收單元廢水池進出水地溝內(nèi)增設(shè)隔板,使該單元廢水池內(nèi)廢水實現(xiàn)S型流動,達到延長廢水的停留時間,使含油廢水沉降分層,從而降低廢水COD。
2018年7月13日車間將V-4027廢水處理工藝流程從打入V-4416(潷淅器)沉降分層向污水池排放改為引入C-4401閃蒸脫氣后,在P-4408出口倒淋向廢水池排放,該工藝流程投用后,單體回收單元廢水池COD明顯下降。隨后將二級真空泵工作液通過P-4013直排入地溝的廢水也引入C-4401進行脫氣閃蒸,7月18日、19日丁苯裝置總廢水池污水COD降至800 mg/L以下,連續(xù)三個月丁苯橡膠廢水總排COD含量持續(xù)下降至734 mg/L,改造的效果明顯。2018年5-10月廢水COD分析數(shù)據(jù)見表6。
3.3.3 ?通過技術(shù)改造降低廢水COD
在單體回收單元增加一臺100 m3的地下罐、一臺廢水處理塔、兩臺機泵及部分儀表和調(diào)節(jié)閥,將單體回收單元所有廢水(包括潷淅器排水、地溝排水、工作液廢水)全部引入地下罐,通過機泵送入新增的廢水處理塔,預(yù)計廢水處理后,可達到下游廢水處理裝置催化氧化單元出水水質(zhì)指標。另外,將T-1004與T-1005池內(nèi)廢水引至單體回收單元新增廢水處理塔,改造投用后,預(yù)計廢水COD將下降25%左右,會大大緩解下游廢水回收裝置的運行壓力。
3.3.4 ?采用Fenton氧化法處理丁苯橡膠廢水
廢水回收裝置Fenton氧化法處理丁苯橡膠廢水的反應(yīng)機理如下:
硫酸亞鐵與雙氧水反應(yīng)產(chǎn)生·OH自由基,·OH對有機物有很強的降解能力,能夠有效降低廢水的COD。
·OH降解有機物的機理如下:
(1)R+·OH→ROH
(2)ROH+·OH→RCHO
(3)RCHO+·OH→RCOOH
(4)RCOOH+·OH→CO2+H2O
Fenton氧化法反應(yīng)溫度要求45~60 ℃,夏季丁苯橡膠裝置外排廢水溫度在45~53 ℃之間,能夠滿足Fenton氧化溫度要求,在冬季,丁苯橡膠外排廢水溫度在39~42 ℃之間, 而廢水回收裝置投用調(diào)節(jié)罐內(nèi)加熱盤管,溫度可達到42~44 ℃,但仍不滿足Fenton氧化溫度要求,反應(yīng)過程中需要向催化氧化槽內(nèi)通入冷空氣,進一步降溫,溫度低不利于碳鏈的斷裂,一般碳鏈越長的羧酸乳化能力越強,如果催化氧化反應(yīng)不完全,長鏈羧酸多,廢水COD將會升高。該裝置增加廢水加熱設(shè)施后預(yù)計廢水水質(zhì)COD將下降10%左右。
3.4 ?通過調(diào)整配方降低污水電導(dǎo)率
污水電導(dǎo)率主要受金屬離子的影響,鉀皂、鈉皂、二甲基二硫代氨基甲酸鈉(終止劑)、氫氧化鉀的使用量最大,可以考慮通過降低以上四種助劑用量降低污水電導(dǎo)率。這些助劑均參與反應(yīng),影響橡膠產(chǎn)品質(zhì)量,可以在保證裝置正常生產(chǎn)的情況下,摸索性的降低阻聚劑亞硝酸鈉、凝聚劑CA、四鈉鹽、鐵鈉鹽、擴散劑等助劑加料量,監(jiān)測污水變化情況。另外,終止劑二甲基二硫代氨基甲酸鈉內(nèi)含有鈉離子,影響污水電導(dǎo)率,而且該助劑直接影響橡膠產(chǎn)品300%定伸應(yīng)力,調(diào)整余地不大,建議尋找環(huán)保型非離子終止劑來進行替代。
3.5 ?通過工藝改造減少污水排放量
丁苯橡膠膠乳輸送泵均為螺桿泵,采用脫鹽水外置機封沖洗方式,沖洗水直接排至污水池,造成外排廢水量增加;可把外置沖洗的脫鹽水進行收集,利用機泵循環(huán)利用;按照每臺40 L/h計算,400#三條線生產(chǎn)投用6臺機泵,備用6臺共產(chǎn)生12×40=480 L/h的廢水量;500#三條線生產(chǎn)時需要投用機封水機泵12臺,共產(chǎn)生12×40=480 L/h,通過計算,三條線生產(chǎn)時每小時可減少外排水量約為480+480=960 L/h。
500單元凝液泵外置冷卻系統(tǒng)采用的新鮮水進行冷卻,冷卻完成后直接排至500單元污水池;冷卻介質(zhì)新鮮水可改為循環(huán)水,可減少外排水量約:1.5 m3/h。
400單元一級、二級真空泵、壓縮機機封進行改造,采用白油循環(huán)冷卻的雙端面機封,可有效減少外排水量。按照一級、二級、壓縮機沖洗水量計算,三條線合計產(chǎn)生廢水量約為9 m3/h。
400單元在單體回收單元增加一臺100 m3的地下罐、一臺廢水處理塔、兩臺機泵及部分儀表和調(diào)節(jié)閥,將400單元所有污水(包括潷淅器排水、地溝排水、工作液廢水)全部引入地下罐,通過機泵送入新增的廢水處理塔,預(yù)計廢水處理后,可達到下游廢水回收處理裝置的出水水質(zhì)指標,這部分水量在30 t/h左右,占裝置污水的22%。
600#淡乳清、母液循環(huán)泵機封采用沖洗液進入泵腔的方式,沖洗液進入系統(tǒng),最終增加系統(tǒng)外排水量;可進行雙端面機封改造,將沖洗水取消,每臺約可減少1.2 m3/h;3條線運行按照6臺泵進行計算,合計可減少7.2 m3/h污水排放量。
4 ?結(jié) 語
(1)丁苯橡膠生產(chǎn)廢水水質(zhì)特殊,污染物種類復(fù)雜,影響因素眾多,多種控制措施相結(jié)合,才能做到達標排放,降低下游污水處理裝置生產(chǎn)壓力。
(2)使用新型環(huán)保絮凝劑EEDC可有效降低丁苯橡膠裝置排放污水總氮含量,使橡膠裝置清潔環(huán)保生產(chǎn)。
(3)丁苯橡膠裝置三條線同時生產(chǎn),一條生產(chǎn)線無磷電解質(zhì)工業(yè)化投產(chǎn)后,丁苯橡膠裝置污水總磷下降幅度達30%。
(4)通過挖掘潛力,實施工藝改造,可以減少污水排放量。
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