賈智斐
(同煤集團(tuán)大地選煤公司同忻選煤廠,山西 大同 037001)
重介質(zhì)選煤技術(shù)在重介選煤生產(chǎn)中,磁性介質(zhì)的回收是重介質(zhì)選煤工藝中的重要環(huán)節(jié),對(duì)于降低介質(zhì)消耗、保證產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定分選過程中重介質(zhì)懸浮液的密度和黏度等起到至關(guān)重要的作用。磁選機(jī)和脫介篩是應(yīng)用在重介質(zhì)選煤廠介質(zhì)回收系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,脫介篩的脫介效果和磁選機(jī)的分選效果直接影響著選煤廠的介質(zhì)消耗。本文針對(duì)同忻選煤廠介質(zhì)消耗問題進(jìn)行了設(shè)備改造的實(shí)踐應(yīng)用探討,應(yīng)用效果表明介質(zhì)消耗有效降低了。
為了降低介質(zhì)消耗,降低生產(chǎn)成本,相關(guān)技術(shù)人員針對(duì)介質(zhì)回收系統(tǒng)設(shè)備的現(xiàn)狀,有針對(duì)性地進(jìn)行了改造設(shè)計(jì),方案如下。
(1)在脫介篩上增加三角鐵,如圖1所示;(2)將脫介篩稀介段的噴霧水界面進(jìn)行前移,(3)調(diào)整噴霧頭與篩面的高度,使附著在產(chǎn)品上的介質(zhì)通過循環(huán)水盡量回收到稀介桶,提高回收效果,從而減少跑介,試驗(yàn)表明噴霧頭與篩面的高度在200mm時(shí)效果最佳;(4)更換各泵頭出水口短節(jié)為高性能的耐磨材料,可以有效減少因磨損問題而造成的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,從而減少了跑介的途徑。
圖1 脫介篩改造示意圖
將磁選機(jī)精礦管后方加設(shè)三個(gè)觀察口,如圖2所示。通過加粗精礦管路,可以有效防止因精礦管堵塞而造成嚴(yán)重跑介,大大提高了介質(zhì)回收效率。
為了解決分料箱存在的問題,選煤廠技術(shù)人員重新設(shè)計(jì)了分料箱的結(jié)構(gòu)。在分料箱中加設(shè)一塊分料板,板上均勻布置四個(gè)下料孔,使得分料均勻。同時(shí),將分料箱更換為耐磨材料,減少因磨損而造成的跑、冒、滴、漏。目前,該廠已嘗試在矸石分料箱內(nèi)部加調(diào)節(jié)分料板,改造后的結(jié)構(gòu)如圖3所示。分料箱改造后可以使其分料均勻,大大提高了弧形篩回收合格介質(zhì)的效率。
圖2 磁選機(jī)加設(shè)觀察孔示意圖
圖3 矸石篩內(nèi)加調(diào)節(jié)分料板示意圖
經(jīng)過實(shí)踐和分析發(fā)現(xiàn),弧形篩脫介效果達(dá)不到預(yù)期目標(biāo),大量介質(zhì)直接沖入振動(dòng)篩上,從振動(dòng)篩漏下,進(jìn)入到磁選機(jī),從而造成磁選機(jī)超負(fù)荷工作。磁選機(jī)在超負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)下,導(dǎo)致大量介質(zhì)從系統(tǒng)中流失。為了解決這個(gè)問題,選煤廠技術(shù)人員提出每隔7d將弧形篩進(jìn)行調(diào)頭使用的處理方案。
弧形篩改造技術(shù)原理:弧形篩主要是利用篩條的切割力進(jìn)行脫介,當(dāng)其在一個(gè)方向上磨光滑之后,它的效果幾乎就消失了。但是,若將它調(diào)過頭來使用,它又能跟新篩板一樣起到很好的脫介作用。
自從實(shí)行弧形篩定期掉頭使用方案來,選煤廠噸煤介耗大大降低,同時(shí),由于弧形篩兩面使用,弧形篩的使用壽命也得到了大大提高。
同忻選煤廠原分流箱是由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)帶動(dòng)傳動(dòng)軸上舌板的左右擺動(dòng)實(shí)現(xiàn)合格介質(zhì)的分流。在生產(chǎn)過程中使用原有分流箱實(shí)現(xiàn)合格介質(zhì)的分流,存在種種弊端。為提高選煤廠洗選系統(tǒng)的穩(wěn)定性,選煤廠技術(shù)人員經(jīng)過研究,決定用一段Φ550的耐磨管代替分流箱體(圖4),在去精煤稀介桶的管道3上安裝一組電動(dòng)液壓推桿閘閥作為分流閥門2。其工作原理為:當(dāng)分流閥門2閘板完全關(guān)閉時(shí),管1中的合格介質(zhì)就直接進(jìn)入管4,返回合格介質(zhì)桶,完成正常的介質(zhì)循環(huán);當(dāng)分流閥門2板打開后,由于管3位于管1的下方,合格介質(zhì)的一部分進(jìn)人管3實(shí)現(xiàn)分流,且隨著分流閥門閘板的開啟度逐漸加大或縮小,分流量也隨之加大或縮小。
圖4 改造后分流箱示意圖
選煤廠必須嚴(yán)格把握入廠介質(zhì)質(zhì)量,做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。要求磁性物含量不低于95%,-325目含量不低于80%,密度不低于4.5g/cm3,對(duì)于不符合要求的介質(zhì)予以退貨處理,不能讓其流入車間。
選煤廠的介質(zhì)回收系統(tǒng)改造完成后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,介質(zhì)消耗問題得到了有效控制,噸原煤介質(zhì)消耗由原來的1.5kg降低至不足0.5kg,噸煤介質(zhì)消耗降低了1kg。按選煤廠每年入洗原煤840萬t、每噸介質(zhì)1350元計(jì)算,則每年可節(jié)省介質(zhì)粉約8400t,節(jié)約資金1134萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。介質(zhì)流失減少在一定程度上保證了合格介質(zhì)的穩(wěn)定,提高了原煤的分選效率,使煤炭資源得到合理利用。