趙雅祥 馮偉光 孫斌斌
(中國(guó)中車唐山機(jī)車車輛廠有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
由于250 貨運(yùn)司機(jī)室墻窗口處窗間縱梁與窗上、窗下橫梁側(cè)面8HV 與PF 焊縫連接處焊縫形式與350 標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組司機(jī)室側(cè)墻窗口處窗間縱梁與窗上、窗下橫梁側(cè)面8HV 與PF 焊縫連接處焊縫形式一樣,所以參照原有350標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的焊接方法及焊接順序進(jìn)行焊接,先對(duì)8HV 焊縫進(jìn)行打底焊,然后對(duì)起弧、收弧處焊接缺陷進(jìn)行清理,最后對(duì)8HV 焊縫和PF 焊縫進(jìn)行蓋面焊接(如圖1)。
這種焊接方法使得焊縫在8HV 焊縫與PF 焊縫連接處收弧,雖然在蓋面之前進(jìn)行了接頭清理,但由于MIG 焊接收弧時(shí)焊接電流小使得8HV 焊縫和PF焊縫連接處容易出現(xiàn)未熔合現(xiàn)象,收弧處也會(huì)出現(xiàn)收弧裂紋,頻繁出現(xiàn)的焊接缺陷造成了極高的焊接返修率,造成大量的不必要的返工。
對(duì)8HV 焊縫進(jìn)行打底焊接,在8HV 焊縫與PF 焊縫連接處收弧,對(duì)收弧進(jìn)行打磨清理后,再對(duì)8HV 焊縫和PF 焊縫進(jìn)行蓋面焊接。
(1)找到了這個(gè)原因后,本人改進(jìn)了焊接方法,在對(duì)8HV 焊縫進(jìn)行打底焊時(shí)當(dāng)焊接到8HV 焊縫和PF 焊縫連接位置時(shí)采取畫圈的焊接手法使連接處完全融合后直接對(duì)PF焊縫采取直拉方式進(jìn)行打底焊,然后進(jìn)行層間清理,最后對(duì)8HV 和PF 焊縫進(jìn)行蓋面焊接(如圖2)。
(2)打底焊時(shí)當(dāng)焊接到8HV 焊縫和PF 焊縫連接位置時(shí)采取畫圈的焊接手法使連接處完全融合后直接對(duì)PF 焊縫采取直拉方式進(jìn)行打底焊,然后進(jìn)行層間清理,最后對(duì)8HV 和PF 進(jìn)行蓋面焊接。這種焊接方法可以可減少接頭處焊接未熔合,保證了8HV 焊縫和PF 焊縫處的良好融合,進(jìn)行PT 檢測(cè)時(shí)合格率接近100%(如圖3)。
通過改進(jìn)焊接工藝方法,基本杜絕了8HV 與PF 焊縫連接處焊接缺陷的產(chǎn)生,使得PT 檢測(cè)合格率接近100%,對(duì)于鋁合金車體類似焊縫焊接具有很強(qiáng)的借鑒和推廣價(jià)值。
對(duì)鋁合金車體結(jié)構(gòu)中類似于此結(jié)構(gòu)的焊接位置具有很強(qiáng)的借鑒和推廣價(jià)值。
通過對(duì)這種焊接結(jié)構(gòu)焊接方法的改進(jìn),焊接完成后表面PT 合格率有了很大的提高,由改進(jìn)前90%以上的PT 返工率到改進(jìn)后PT 一次合格率接近100%節(jié)省了大量的人力物力,未如期完工打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。每片側(cè)墻節(jié)約滲透劑0.2PC,顯像劑1PC,清洗劑2PC 節(jié)約成本(187X0.2+160X1+146X2)=489.4 元,同時(shí)避免了反復(fù)補(bǔ)焊,減少了焊絲、氣體的消耗量,改進(jìn)前做每片墻PT 需一個(gè)人8 小時(shí)才能做完,改進(jìn)后一個(gè)人一小時(shí)就能完成,每輛司機(jī)室兩片側(cè)墻,每輛司機(jī)室節(jié)約14 小時(shí),預(yù)估每年為公司節(jié)省了8 萬(wàn)元,并且隨著后續(xù)生產(chǎn)的延續(xù),數(shù)額將繼續(xù)增加。
綜上所述,司機(jī)室側(cè)墻生產(chǎn)開始從焊接順序、焊接手法、焊接工藝參數(shù)等方面采取了一系列控制措施,通過這次改進(jìn)250 貨運(yùn)司機(jī)室側(cè)墻窗口PT合格率接近100%。