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SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)的應(yīng)用及分析

2020-04-01 07:00吳德鵬趙圣博郭海峰王小軍
石油煉制與化工 2020年3期
關(guān)鍵詞:處理量塔河脫鹽

吳德鵬,郭 輝,趙圣博,郭海峰,王小軍

(1.中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司,新疆 庫車 842000;2.滄州信昌化工股份有限公司)

受世界范圍內(nèi)輕質(zhì)原油產(chǎn)量日益減少和煉油廠加工效益降低的影響,近年來重質(zhì)原油等非常規(guī)原油的加工利用逐漸提上日程。塔河原油因硫、瀝青質(zhì)及重金屬含量高,黏度較大,低氫碳比而被稱為塔河重質(zhì)原油。重質(zhì)原油的這些特點(diǎn)造成其加工困難,生產(chǎn)過程中污油量大。

塔河重質(zhì)原油的密度(20 ℃)為0.945~0.952 kg/L,鹽含量高,造成中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司(簡稱塔河煉化)兩套電脫鹽裝置運(yùn)行效果不好。1號(hào)電脫鹽脫后原油含鹽量為5.5~13.5 mg/L,2號(hào)電脫鹽脫后原油含鹽量為5.5~8.5 mg/L;兩套電脫鹽排水的含油量為200~8 000 mg/L。電脫鹽排水送至污水處理廠回收的污油密度大、水含量高,油水密度差小,難以實(shí)現(xiàn)油水分離。含水污油回?zé)捴两固克?huì)在揮發(fā)線上結(jié)鹽,摻入原油后進(jìn)電脫鹽裝置回?zé)拕t使期負(fù)荷波動(dòng)大,變壓器電流波動(dòng)頻繁,脫后原油含鹽量高,電脫鹽排水的油含量更高,形成惡性循環(huán),使裝置無法正常運(yùn)行。為避免回?zé)捨塾蛯?duì)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)造成大的波動(dòng),必須在污水處理廠對(duì)回收的污油進(jìn)行處理,使污油含水率(w,下同)小于3.0%,污水含油量小于150 mg/L。

塔河煉化污油乳化嚴(yán)重、油品性質(zhì)多樣,以電脫鹽排出的含水污油和焦化混合切水后的污油為主[1]。焦粉及其他雜質(zhì)含量相對(duì)較高,對(duì)化學(xué)藥劑不敏感。采用傳統(tǒng)的罐區(qū)脫水工藝,油相、水相很難達(dá)到指標(biāo)要求和排放標(biāo)準(zhǔn),且實(shí)際的罐容不能保證足夠的油水分離時(shí)間,所以污油回?zé)掚y度大,庫存上升快,影響了日常生產(chǎn)。為了能夠順利回?zé)捇厥盏奈塾?,需要尋求新的重質(zhì)污油處理技術(shù)對(duì)污油進(jìn)行油水分離?;谟退榛臋C(jī)理和塔河煉化污油性質(zhì),滄州信昌化工股份有限公司(簡稱滄州信昌)研發(fā)了SOTU(Slop Oil Treatment Unit)重質(zhì)污油處理技術(shù)。2018年12月采用該技術(shù)對(duì)塔河煉化重質(zhì)污油進(jìn)行分離試驗(yàn),處理重質(zhì)污油550 t,以下對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和討論。

1 SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)介紹

SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)采用多級(jí)循環(huán)處理工藝,主要包括預(yù)處理、一級(jí)分離、二級(jí)分離三部分。

1.1 預(yù)處理

污油經(jīng)泵送入預(yù)處理裝置(模型見圖1),在其中與蒸汽充分混合升溫,升溫污油被送入核心處理單元增核破乳。SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)的核心是高能物理技術(shù),由超聲波破乳組件、次高頻振動(dòng)組件和高能電子束組件組成。污油進(jìn)入核心處理部分后,3個(gè)組件能夠依據(jù)油品性質(zhì)、含水率以及機(jī)械雜質(zhì)情況智能協(xié)同發(fā)揮作用。實(shí)驗(yàn)室小試、中試及油田、煉化企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明,高能物理增核破乳技術(shù)在污油三相分離處理過程中起到了至關(guān)重要的作用。

圖1 預(yù)處理裝置模型

超聲波破乳[2]組件是利用超聲波的特性和在傳播過程中發(fā)生的機(jī)械振動(dòng)、熱作用和空化作用來實(shí)現(xiàn)的[3]。超聲波在污油中傳播時(shí),通過機(jī)械作用使液體微粒振動(dòng),乳核出現(xiàn)體積變大、質(zhì)量增大、彼此碰撞聚集等現(xiàn)象,形成大乳核。在超聲波空化作用下聚集的大乳核乳化物的表面張力迅速發(fā)生變化,可以達(dá)到幾倍于原來的數(shù)值,并會(huì)突然潰縮,乳化狀態(tài)被打破[4],超聲波作用原理見圖2。

圖2 超聲波作用下粒子的“位移效應(yīng)”示意

次高頻振動(dòng)基于污油特性,選用多自由度系統(tǒng)振動(dòng)開發(fā)的振動(dòng)組件,如圖3所示。其機(jī)理是由多自由度系統(tǒng)振動(dòng),使乳化液體在多個(gè)維度上進(jìn)行運(yùn)動(dòng)、碰撞。在高頻振動(dòng)作用下,水分子流速增大,在其界面張力誘導(dǎo)下界面流動(dòng)液滴接觸、相遇的頻率增加,液滴界面振動(dòng)加劇,油水界面膜破裂,乳化狀態(tài)被打破。

圖3 多自由度系統(tǒng)振動(dòng)

微型高能加速器使少量被加速的電子束轟擊含泥污油,使其中部分含泥污油發(fā)生在常規(guī)方法下難以引發(fā)的物理化學(xué)反應(yīng),從而達(dá)到增核破乳的目的[5-7]。

1.2 一級(jí)分離裝置

圖4為一級(jí)分離裝置模型。該裝置是利用高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生的離心力,把污油中的固體顆粒截留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi),在力的作用下將固體自動(dòng)卸出;同時(shí)在離心力的作用下,污油中的液體通過過濾介質(zhì)、轉(zhuǎn)鼓小孔被甩出,達(dá)到液固分離過濾的目的[8]。

圖4 一級(jí)分離裝置模型

1.3 二級(jí)分離裝置

圖5為二級(jí)分離裝置模型。該裝置采用特殊設(shè)計(jì)的旋分曲線,合理地解決了油水分離的技術(shù)難題,使密度大的水沿環(huán)狀路徑流向外側(cè),密度小的油在內(nèi)圈,并聚成大的油珠上浮分離。二級(jí)分離裝置采用滄州信昌自主設(shè)計(jì)制造的超高機(jī)械強(qiáng)度、超高旋轉(zhuǎn)速度的分離機(jī),最終實(shí)現(xiàn)油、水、固體三相分離[9-10]。

圖5 二級(jí)分離裝置模型

1.4 工藝流程簡介

塔河重質(zhì)污油被輸送到預(yù)處理裝置中加熱至90 ℃,然后輸送到核心處理單元進(jìn)行物理增核,進(jìn)入一級(jí)分離裝置進(jìn)行固液分離,去除污油中96%以上密度大于1.0 g/cm3的固體雜質(zhì);一級(jí)處理后的污油經(jīng)靜置后實(shí)現(xiàn)初步油水分離。一級(jí)分離出的固體雜質(zhì)成分與污油特性有關(guān),固體雜質(zhì)中油質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%~2%,水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%~85%,固體中有機(jī)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%~2.0%。處理后的油水混合物繼續(xù)進(jìn)入二級(jí)分離器,二級(jí)分離器為油水高速離心分離器,可將污油與污水分離。二級(jí)處理后的油相出口含水率為0.2%~3.5%(隨油品變化),水相含油量為30~150 mg/L。處理后的污油、污水達(dá)到指標(biāo)要求。污油進(jìn)緩沖罐并經(jīng)泵輸送至儲(chǔ)罐,水進(jìn)入污水處理系統(tǒng),乳化物返回到預(yù)處理部分,進(jìn)行破乳增核,再進(jìn)入一級(jí)處理裝置循環(huán)處理。具體流程見圖6,其中,污油加熱器與核心處理單元組成預(yù)處理裝置。

圖6 SOTU重質(zhì)污油處理工藝流程示意

2 SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)的應(yīng)用

試驗(yàn)裝置設(shè)計(jì)處理量為8 t/h,受塔河煉化污油乳化嚴(yán)重、油水密度差小等因素影響,試驗(yàn)期間將污油處理量控制在3~4 t/h。

2018年12月12—31日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),不計(jì)設(shè)備參數(shù)調(diào)試時(shí)間,累計(jì)處理144 h,合計(jì)處理污油550 t,設(shè)備平均處理量為3.8 t/h。圖7為塔河煉化和滄州信昌對(duì)處理后油中含水率的分析數(shù)據(jù)對(duì)比。從圖7可知,兩家單位對(duì)處理后污油含水率的分析結(jié)果基本在3.0%以下,平均為1.45%。數(shù)據(jù)高點(diǎn)為12月30日12:00—16:00,此時(shí)對(duì)設(shè)備參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,尋求處理量和質(zhì)量的平衡點(diǎn)。最終結(jié)果表明處理量超過4 t/h時(shí),處理后污油的含水率迅速升至3.5%~12%。在現(xiàn)有工藝條件下,要保證處理后污油的含水率小于3%,污油處理量不得超過4 t/h。處理后污水的平均含油量為49.3 mg/L。

圖7 處理后污油含水率分析數(shù)據(jù)對(duì)比

經(jīng)分析,處理后的污油密度(20 ℃)平均為961.4 kg/m3,比原油密度(20 ℃)947.3 kg/m3大,含鹽量不超過10 mg/L。剔除12月30日18:00設(shè)備調(diào)整期間的分析結(jié)果,SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)在塔河煉化的污油處理試驗(yàn)比較成功。圖8和圖9分別為處理前后的污油圖片。

圖8 處理前污油

圖9 處理后污油

3 經(jīng)濟(jì)分析

此次試驗(yàn)共處理污油550 t,產(chǎn)出合格污油240 t、固體廢渣(簡稱固渣)1.5 t。污油產(chǎn)率為43.64%,固渣率為0.27%,污水產(chǎn)率為56.09%。設(shè)備總功率為35.8 kW,合計(jì)用電量為35.8×144≈6 000 kW·h,污油耗電量為11 kW·h/t,電費(fèi)為9.27元/t;運(yùn)行期間共用水3×7=21 t,耗水量為0.04 t/t,水費(fèi)為0.1元/t;蒸汽共計(jì)使用38 t,耗蒸汽量為0.07 t/t,蒸汽費(fèi)用為9元/t。處理污油的單位能耗費(fèi)用為9.27+0.1+9=18.37元/t,具體明細(xì)見表1。

表1 污油處理的公用工程用量及能耗費(fèi)用情況

4 結(jié) 論

(1)采用SOTU重質(zhì)污油處理技術(shù)處理塔河重質(zhì)污油的試驗(yàn)較成功,處理結(jié)果符合污油含水率小于3%、污水含油量不大于150 mgL的指標(biāo)要求。實(shí)際結(jié)果優(yōu)于指標(biāo)要求,污油平均含水率為1.45%,處理后的水中平均含油量為49.3 mgL。

(2)塔河重質(zhì)污油中焦粉、浮渣含量高。經(jīng)試驗(yàn),單套油水分離設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的處理量為3.8 th,處理量不得超過4 th,處理量增大會(huì)導(dǎo)致污油含水率超標(biāo)??赏ㄟ^增加平行處理設(shè)備來提高污油處理量。

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