陳 昶
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司)
在南海西部某海上石油平臺的原油處理工藝流程中,油氣水三相分離是一種最初期、最簡單的分離方式。由于海上作業(yè)環(huán)境惡劣,空間狹小,使得現(xiàn)場控制儀表在選型、安裝及維護(hù)等方面都存在很大的特殊性。平臺在設(shè)計(jì)初期各個(gè)原油處理罐上的液位控制回路均采用的是標(biāo)準(zhǔn)氣信號傳輸、控制,只能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場本地控制。
生產(chǎn)分離器主要是對平臺各油井產(chǎn)液進(jìn)行簡單的油氣水三相分離,日處理約5 000m3井液。隨著產(chǎn)液量的不斷增加,油田設(shè)備自動(dòng)化程度的不斷提升,氣信號在傳輸、PID控制等方面的缺點(diǎn)逐漸凸顯出來[1]。
生產(chǎn)分離器舊液位控制回路(圖1)是一套簡單的氣動(dòng)控制回路,主要設(shè)備為氣動(dòng)浮筒液位變送器、I/P轉(zhuǎn)換器、Fisher43AP系列氣動(dòng)控制器及氣開式調(diào)節(jié)閥等。由于氣信號傳輸有滯后,很容易造成分離器液位控制不穩(wěn),波動(dòng)大。
圖1 生產(chǎn)分離器舊液位控制回路(1psi=6.895kPa)
根據(jù)工藝控制要求,為提高控制精度,在舊控制回路的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。改造的控制回路核心為Rockwell公司生產(chǎn)的Logix5562控制器,另外還包含模擬量輸入輸出通道、電浮筒液位變送器、I/P轉(zhuǎn)換器及氣開式調(diào)節(jié)閥等。該設(shè)計(jì)保留原有氣動(dòng)控制回路,增加一路以PLC為控制中心的負(fù)反饋單閉環(huán)控制回路[2]。通過控制參數(shù)的整定,來極大地消除來自系統(tǒng)內(nèi)外的擾動(dòng)。調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)控制信號在接入時(shí)采用兩位三通閥。當(dāng)平臺中控生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)可以隨時(shí)切換到本地控制模式,保證平臺生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行[3]。新控制回路如圖2所示。
圖2 生產(chǎn)分離器新液位控制回路
控制器采用Rockwell公司的Logix5562,它具有高度模塊化、更好的拓展性及良好的兼容性等特點(diǎn)??刂破髟谙到y(tǒng)程序的控制下,順序掃描到模擬量輸入通道,按照系統(tǒng)程序PID運(yùn)算然后順序向模擬量輸出通道發(fā)出相應(yīng)的控制信號[4,5]。
本系統(tǒng)采集現(xiàn)場電浮筒液位變送器的液位信號和上位機(jī)中液位設(shè)定值,經(jīng)控制器程序PID模塊運(yùn)算后,輸出相應(yīng)的模擬量信號,控制對應(yīng)的液位調(diào)節(jié)閥開度。
Logix5562控制程序中一條PID指令即對應(yīng)一個(gè)控制環(huán)節(jié),當(dāng)執(zhí)行復(fù)雜控制時(shí),使用多條PID指令(設(shè)置主從)即可。由于本回路為簡單的單閉環(huán)控制回路,使用一條PID指令即能滿足設(shè)計(jì)要求。
首先程序判斷液位控制閥的工作方式(手/自動(dòng)控制),其次在調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制的情況下將液位模擬量引入到PID控制模塊Process Variable中。經(jīng)過PID相關(guān)參數(shù)整定,模塊中Control Variable輸出到模擬量輸出通道。
系統(tǒng)投用前需要將調(diào)節(jié)閥選擇手動(dòng)控制,根據(jù)控制器參數(shù)與系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能、穩(wěn)態(tài)性能之間的關(guān)系確定PID模塊的各個(gè)參數(shù)。由各個(gè)參數(shù)的控制規(guī)律可知,比例使反應(yīng)變快,微分使反應(yīng)提前,積分使反應(yīng)滯后。在一定范圍內(nèi),比例、微分值越大,調(diào)節(jié)的效果越好。依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn),選用工程整定法與臨界比例法相結(jié)合的方式對PID參數(shù)進(jìn)行整定。
首先在足夠短的采樣周期內(nèi)緩慢增加比例系數(shù),直到系統(tǒng)反應(yīng)迅速。其次在系統(tǒng)SP值與PV值滿足不了系統(tǒng)要求時(shí),加入積分控制。將兩個(gè)參數(shù)反復(fù)調(diào)試,直到得出相應(yīng)輸出結(jié)果。最后在系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程無法滿足工藝控制需要時(shí),在微分時(shí)間為0的基礎(chǔ)上,逐漸增加微分時(shí)間,同時(shí)相應(yīng)地改變比例系數(shù)與積分時(shí)間,反復(fù)試湊得出理想的控制參數(shù)。PID參數(shù)界面如圖3所示。
圖3 PID參數(shù)界面
本次改造將液位控制閥的現(xiàn)場本地控制改造為中控遠(yuǎn)程控制?,F(xiàn)場控制氣路的改造,提升了控制閥的控制效率,減少了由于氣路信號傳遞滯后等原因造成的調(diào)節(jié)閥控制不穩(wěn)定的問題。另外在控制回路中,優(yōu)化了現(xiàn)場的控制流程,可直接將現(xiàn)場的氣動(dòng)控制器旁通,通過中控室內(nèi)上位機(jī)調(diào)節(jié)PID參數(shù)控制容器的液位,操作人員操作更加便捷,進(jìn)一步提高了系統(tǒng)和設(shè)備的自動(dòng)化程度。
該液位控制系統(tǒng)經(jīng)過改造后性能穩(wěn)定、調(diào)校方便,能夠?qū)崿F(xiàn)中控系統(tǒng)的直接控制,日常維護(hù)工作量幾乎為零,減少了調(diào)??刂破鞯却罅抗ぷ鳌?/p>
改進(jìn)后的控制系統(tǒng)可以提供較高的定位精度,在系統(tǒng)有過程干擾時(shí)能夠更加迅速地響應(yīng)。此次改造從根本上解決了液位控制系統(tǒng)控制器控制不穩(wěn)、故障率高以及現(xiàn)場控制器采購費(fèi)用高等問題。把現(xiàn)場控制器移植到中控PLC控制器中,延長了控制器的使用壽命,節(jié)省了訂購控制器的費(fèi)用,而且控制更加穩(wěn)定。