馬志榮 李 勇 祝守麗 肖 剛 劉明川 傅俊義吳 波劉雙全田 雨 柳玉均
(1.克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院石油工程系;2.中國石油天然氣股份有限公司新疆油田油氣儲運(yùn)分公司;3.中國石油天然氣股份有限公司管道廊坊輸油氣分公司)
油罐液位計(jì)量是油罐儲油計(jì)量的主要方式,計(jì)量的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到國家的利益與安全[1]。雷達(dá)液位計(jì)的正常使用,對站隊(duì)收發(fā)油品、稠稀油配比、沉降放水及原油外輸?shù)绕鸬街陵P(guān)重要的作用,可以說雷達(dá)液位計(jì)是調(diào)度人員的“眼睛”。某外輸大型站庫主要完成原油來油儲存、稠稀油摻混調(diào)配及加熱加壓輸送等任務(wù)。該站現(xiàn)庫存油46萬方,儲油罐16座,油庫工藝復(fù)雜,切換流程頻繁,調(diào)度崗位人員可以通過分析羅斯蒙特雷達(dá)液位計(jì)(以下簡稱液位計(jì))液位顯示系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)來迅速判斷流程切換是否有誤,一旦液位顯示系統(tǒng)故障就必須人工上罐檢查,增加了勞動強(qiáng)度和安全風(fēng)險。因此,降低液位計(jì)液位顯示系統(tǒng)的故障率,關(guān)系到輸油生產(chǎn)的安全與油庫的平穩(wěn)運(yùn)行。
圖1 液位計(jì)工作原理
如圖1所示,液位計(jì)通過儲罐頂部的天線發(fā)射雷達(dá)信號來測量液體的液位。雷達(dá)信號被液面反射后,回波被天線接收。通過檢測該段空間的高度獲得罐內(nèi)空高,結(jié)合雷達(dá)安裝位置的實(shí)際高度就可以獲得罐內(nèi)的液位數(shù)據(jù)。通過現(xiàn)場通信單元(FCU)提供的連接上位計(jì)算機(jī)的RS485接口,可以傳輸液位等參數(shù)和報警信號,也可以通過上位計(jì)算機(jī)對智能雷達(dá)顯示儀進(jìn)行控制[2]。
2013~2017年,液位計(jì)故障率逐年上升 (圖2),查閱 2017年 1~12月《自動化、儀表故障登記表》和崗位交接班記錄,將液位計(jì)出現(xiàn)的故障情況匯總于表1。
圖2 液位計(jì)故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果
表1 液位計(jì)故障情況匯總
對2017年液位計(jì)現(xiàn)場故障情況進(jìn)行進(jìn)一步 歸納整理,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表2。
表2 液位計(jì)故障統(tǒng)計(jì)結(jié)果
由表2可以看出,2017年,該站液位計(jì)出現(xiàn)故障共計(jì)16次,其中因雷達(dá)頭通信板燒壞、線路接頭損傷等造成的雷達(dá)數(shù)據(jù)傳輸故障多達(dá)7次,占總故障的43.75%;液位誤差故障共計(jì)6次,占總故障的37.50%。因此,數(shù)據(jù)傳輸故障與液位誤差故障是造成液位計(jì)顯示系統(tǒng)故障率高的主要因素。
對上述故障的原因進(jìn)行討論,并將故障成因的確認(rèn)方法和標(biāo)準(zhǔn)列于表 3[3~6]。
表3 液位計(jì)數(shù)據(jù)傳輸故障和液位誤差故障原因確認(rèn)
表3所列10個末端原因中,崗位人員技能培訓(xùn)不到位、現(xiàn)場一次表失效、無法提供數(shù)據(jù)比對、雷達(dá)設(shè)備老化、系統(tǒng)軟件需更新、非接觸式雷達(dá)的局限性、上罐電纜老化、拆解維修過的雷達(dá)頭密封不嚴(yán)不是主要原因。液位計(jì)故障的主要原因有3個,分別是:液位偏差補(bǔ)償調(diào)整頻繁、混亂,軟件干擾回波處理失效,雷達(dá)波反射板腐蝕變形。
運(yùn)行班組每月逢10、20、30日對靜態(tài)罐進(jìn)行上罐量油盤庫,在每次盤庫后,站隊(duì)技術(shù)人員會對誤差較大、影響油位計(jì)算的液位進(jìn)行偏差補(bǔ)償值修改,一般采取修改以回波從雷達(dá)頭發(fā)射到罐底的數(shù)值為基準(zhǔn)的參考距離,按照上罐量油數(shù)據(jù)修正顯示液位的方式實(shí)現(xiàn)。2017年盤庫液位誤差記錄見表4。
綜合分析表4數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)液位誤差故障的始終是經(jīng)常修改誤差的 3#、4#、9#、12#罐, 偏差值見表5。
盤庫時對當(dāng)時的靜態(tài)顯示液位進(jìn)行罐高的“參考液位”修改,使之與人工量油所得數(shù)據(jù)顯示一致,此種方法其實(shí)并不妥當(dāng)。由于不同液位下液位計(jì)的測量誤差不是定值,以一次盤庫結(jié)果修改罐的整體高度,無法從根本上消除實(shí)際油位與液位計(jì)顯示油位的誤差[7]。這就是修改過液位的油罐會一再發(fā)生液位誤差故障的原因。因此,要降低雷達(dá)液位系統(tǒng)液位顯示誤差,必須采取更合理的調(diào)整方法。
表4 盤庫時的液位誤差記錄
表5 常修改誤差罐液位誤差故障偏差值記錄 m
當(dāng)雷達(dá)液位顯示虛高或者錯誤液位時,可以在上位機(jī)系統(tǒng)找到該雷達(dá)頭的波形,越過藍(lán)線以上的雜亂曲線就是雜波與錯誤信號[8](圖3)。
雷達(dá)液位系統(tǒng)利用軟件可以實(shí)現(xiàn)干擾回波處理、底波處理、空罐處理、滿罐處理、表面回波跟蹤和濾波6種高級功能。羅斯蒙特雷達(dá)液位計(jì)采用調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)原理,比時間脈沖原理(PTOF)的儀表可靠性高,處理干擾回波能力強(qiáng),精度可以達(dá)到±5mm。而在使用過程中,存在各種高溫、腐蝕等對液位測量的不利因素,導(dǎo)致儀表故障率高、使用周期短、信號變?nèi)跫俺霈F(xiàn)雜波等現(xiàn)象,需人工干預(yù)修改幅值門限值,并清理雜波[9]。
圖3 上位機(jī)系統(tǒng)雷達(dá)頭波形
雷達(dá)液位測量應(yīng)用在浮頂罐時必須使用一個反射板進(jìn)行回波反射,《羅斯蒙特液位測量產(chǎn)品手冊》“非接觸式雷達(dá)安裝指南”中對進(jìn)行液位測量的金屬反射板的選擇與安裝(圖4)提出了具體要求[10~12]。
圖4 液位測量金屬反射板的安裝示意圖
上罐對反射錯誤信號的雷達(dá)頭、反射板和線纜進(jìn)行故障原因排除。分析得出反射板發(fā)生腐蝕變形的雷達(dá)液位顯示都不同程度地出現(xiàn)液位誤差故障和數(shù)據(jù)傳輸故障。
如圖5所示,變形嚴(yán)重的反射板板面彎曲,甚至無法測得其水平傾斜度,不符合產(chǎn)品手冊中關(guān)于金屬反射板的安裝要求,需要更換掉變形的雷達(dá)波反射板。
圖5 場站實(shí)際安裝反射板面變形情況
整改之前的修改方式可以簡單理解為通過修改罐高修正誤差,如圖6所示。
圖6 原油罐液位顯示偏差補(bǔ)償修改方式
經(jīng)研究,更改對油罐液位顯示誤差進(jìn)行偏差補(bǔ)償修改的方式[13]。筆者提出的方法是:通過分析比對一個時間段內(nèi)某罐的誤差,找到平均偏差,僅修改“校準(zhǔn)距離”,即僅對顯示液位進(jìn)行誤差調(diào)整,將罐高的誤差修正清零,不影響標(biāo)定的罐高數(shù)值,按照上罐量油的數(shù)據(jù)修正顯示液位[14],如圖 7 所示。
圖7 筆者提出的油罐液位顯示偏差補(bǔ)償修改方式
同時,對崗位進(jìn)行上罐量油操作的調(diào)度工做出如下要求:
a.每月10、20、30日對靜態(tài)罐進(jìn)行上罐量油盤庫,嚴(yán)格遵守大罐量油操作規(guī)程,遵循計(jì)量油量的計(jì)算方法,量油數(shù)據(jù)要求將3次測量值取平均值,務(wù)必做到量油數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,具有參考價值[15];
b.對于出現(xiàn)誤差的油罐和誤差數(shù)據(jù)要及時記錄,使液位修改有據(jù)可查,修改后能進(jìn)行比對;
c.修改誤差值操作由專門的技術(shù)人員經(jīng)過數(shù)據(jù)分析比對后才能進(jìn)行,崗位人員沒有修改權(quán)限。
4.2.1 用上位機(jī)液位顯示系統(tǒng)軟件調(diào)試回波
在雷達(dá)液位系統(tǒng)顯示虛高、誤差大等故障發(fā)生時,操作人員應(yīng)在上罐量油并排除硬件故障之后,應(yīng)用上位機(jī)液位顯示系統(tǒng)軟件對回波進(jìn)行調(diào)試[16]。小組成員聯(lián)系廠家軟件工程人員,結(jié)合廠家技術(shù)人員指導(dǎo),針對系統(tǒng)消除雜波、屏蔽錯誤信號步驟歸納出一套方法,具體如下:
a.右鍵點(diǎn)擊發(fā)生錯誤的雷達(dá)頭序列號,點(diǎn)擊properties屬性選項(xiàng)(圖 8a);
b.選擇屬性框的configuration組態(tài)項(xiàng),點(diǎn)擊tankScan雷達(dá)掃描,等待歷史數(shù)據(jù)進(jìn)度讀取完畢(圖 8b);
c.點(diǎn)擊右鍵 new amplitude threshold point,在反射峰處建立新的閾值點(diǎn)(圖8c);
d.在新閾值點(diǎn)處按住左鍵,拉出選擇框放大調(diào)整區(qū)的波形圖,進(jìn)行標(biāo)記點(diǎn)微調(diào)修正回波,點(diǎn)擊“OK”保存并重啟該雷達(dá)(圖8d)。4.2.2 修改幅值門限值手動干擾回波
圖8 消除雜波、屏蔽錯誤信號的步驟
軟件干擾回波處理失效的解決辦法是修改幅值門限值,手動干擾回波,其具體的操作步驟如下:
a.右鍵點(diǎn)擊發(fā)生錯誤的雷達(dá)頭序列號,點(diǎn)擊properties屬性選項(xiàng)(圖 9a);
b.選擇屬性框的configuration組態(tài)項(xiàng),點(diǎn)擊tankScan雷達(dá)掃描,等待歷史數(shù)據(jù)進(jìn)度讀取完畢(圖9b);
c.干擾回波在門限值以內(nèi),用戶定義干擾門限值,過濾掉弱的干擾回波(圖9c);
d.在平靜條件下,設(shè)置門限值約為表面回波幅值的20%,以過濾、去除掉較弱的干擾回波(圖9d)。
圖9 修改幅值門限值手動干擾回波的步驟
對于雷達(dá)波反射板發(fā)生腐蝕變形的情況,采用以下方式修復(fù)或更換:
a.咨詢產(chǎn)品廠家,該反射板已屬淘汰產(chǎn)品,無法提供新品更換;
b.咨詢某公司技術(shù)人員,對方采用304不銹鋼制作反射板,所采購304不銹鋼板為1.2m×1.2m,用兩塊鋼板焊接,再切割成2m×1m的鋼板,但是焊接后的鋼板弧度大,無法達(dá)到金屬反射板的安裝要求[17];
c.在優(yōu)選材料的過程中,自站內(nèi)廢舊物品中選取兩塊2m×1m的白板組合,通過水平設(shè)置使之能正確進(jìn)行雷達(dá)波的發(fā)射。
整改措施實(shí)施后,確保了測量信號反射的通暢和正確傳輸,雷達(dá)液位終端能夠正常獲取數(shù)據(jù)。該方法成本低廉,而且信號反射強(qiáng);但是,相較原產(chǎn)品鋁制信號板,使用周期更短,而且容易變形。
2018年9月至2019年2月,再次統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場雷達(dá)液位顯示系統(tǒng)的故障情況,詳見表6??梢钥闯?,雷達(dá)液位顯示系統(tǒng)在維修前每月的平均故障率在1.33%,維修后降低到0.50%,故障率顯著降低。
表6 整改后液位顯示系統(tǒng)故障統(tǒng)計(jì)結(jié)果
整改措施實(shí)施后,減少了雷達(dá)過程液位和信號傳輸故障發(fā)生的次數(shù)。由于該系統(tǒng)廠家指定維修人員常駐外市,一些故障需要指定維修人員解決,按一次往返路費(fèi)200元計(jì)算,可節(jié)約費(fèi)用為200元×13次=2600元。
現(xiàn)場維修次數(shù)減少。勞務(wù)支出按每人每天150元計(jì)算,工作量折合勞務(wù)支出費(fèi)用節(jié)約了150元×2人×13次=3900元。
在數(shù)月時間里,共參與維修10套罐的雷達(dá)系統(tǒng)維護(hù),解決故障12次,避免了出現(xiàn)故障后雷達(dá)頭的頻繁更換。通信板廠家報價每塊4萬元,雷達(dá)總成每只7萬元 (廠家雷達(dá)頭通信板不單賣,添置備件只能買一只總成雷達(dá)頭),可節(jié)約費(fèi)用40萬元~70萬元。
維修2塊雷達(dá)波反射板,鋁皮反射板廠家報價每塊2萬元。小組使用站內(nèi)修舊利廢的白板4塊替代損件,共節(jié)約費(fèi)用4萬元。
投入的一臺RTU控制系統(tǒng)電源柜價值3萬元;維修通信板費(fèi)用30元×10個=300元。
綜上所述,此次維修更換液位計(jì)顯示系統(tǒng),節(jié)約費(fèi)用達(dá)到了41.62萬元~71.62萬元。
2017年,該站年混油外輸量383萬噸,沒有因?yàn)樘幚硪何挥?jì)顯示系統(tǒng)故障中斷原油輸送工作,有力地配合了原油輸送任務(wù)的完成,產(chǎn)生了積極的社會效益。
本次整改,有效降低了液位計(jì)顯示系統(tǒng)故障發(fā)生的頻率,確保該站原油輸送工作的安全平穩(wěn)開展;同時保證了雷達(dá)液位系統(tǒng)的完好使用,避免員工爬罐量油帶來的安全風(fēng)險隱患。
通過此次整改,對液位計(jì)的技術(shù)特性有了更進(jìn)一步的認(rèn)識,為今后的日常檢維修工作提供了技術(shù)保障。
為了保障液位計(jì)顯示系統(tǒng)的精準(zhǔn)運(yùn)行,提出以下建議:
a.制定《雷達(dá)液位計(jì)維護(hù)與保養(yǎng)操作規(guī)程》,對該項(xiàng)制度進(jìn)行貫徹,納入《油庫維修工崗位職責(zé)》,要求維修班進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng);
b.嚴(yán)格檢查工作,將液位計(jì)的日常管理納入《運(yùn)行班組交接班制度》,要求運(yùn)行班組及時清理雨雪,確認(rèn)數(shù)據(jù)正確;
c.要求調(diào)度工嚴(yán)格遵守 《大罐量油操作規(guī)程》,遵循計(jì)量油量計(jì)算方法,對出現(xiàn)的誤差進(jìn)行及時計(jì)量,將站隊(duì)“逢十盤庫”要求細(xì)則納入《調(diào)度工崗位職責(zé)》。
在某庫,通過對羅斯蒙特雷達(dá)液位計(jì)顯示系統(tǒng)故障進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其故障原因主要有液位偏差補(bǔ)償調(diào)整頻繁、混亂,軟件干擾回波處理失效和雷達(dá)波反射板腐蝕變形3類,進(jìn)行相應(yīng)的整改措施后,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、安全效益與技術(shù)效益都得到了顯著提高,為日常檢維修工作提供了技術(shù)保障。