王樹好 趙昕銘 鄒曉燕 崔鵬 韓方勇
(1.中國石油大港油田分公司采油工藝研究院;2.中國石油規(guī)劃總院油氣田地面工程規(guī)劃研究所)
2016 年前板北油區(qū)是大港油田最后一個未簡化的區(qū)塊,采用常規(guī)的單管加熱、三級布站工藝,存在著管理點(diǎn)多、系統(tǒng)能耗高、生產(chǎn)維護(hù)成本高等諸多問題,工藝的合理性直接影響到運(yùn)行成本、能耗及管理[1~2]。該區(qū)塊與集輸系統(tǒng)簡化、油田提質(zhì)增效相悖,需要開展優(yōu)化簡化工作,更好地滿足油田長遠(yuǎn)發(fā)展。
板北示范區(qū)位于大港板橋油田北部,隸屬于大港油田第四采油廠,處于規(guī)劃的輕紡工業(yè)園區(qū)域中。
板北區(qū)塊至今已開發(fā)30 多年,是板橋油田重要產(chǎn)油區(qū)塊,該區(qū)塊原油集輸系統(tǒng)建有井場23座,計量站8 座(板5 站、板7 站、板8 站、板9站、板10 站、板12 站、板18 站、板24 站),接轉(zhuǎn)站2 座(板五站、板八站),拉油井場1 座(河1 井場)。
2015 年底,板北區(qū)塊有油井56 口,常開井26口左右,日產(chǎn)液量約830 m3,日產(chǎn)油量約65 t,平均綜合含水率約93%,日產(chǎn)氣量為6.8×104m3。
采用傳統(tǒng)的計量分離器計量方式,對油井進(jìn)行油氣生產(chǎn)計量。采用單管加熱集輸工藝,在井口設(shè)井口加熱爐。
單管集油工藝分低壓和中壓2 套系統(tǒng)。低壓系統(tǒng)采用三級布站方式:油井→計量站→接轉(zhuǎn)站→聯(lián)合站,板北區(qū)塊油井產(chǎn)物經(jīng)接轉(zhuǎn)站進(jìn)行氣、液分離后,分離出氣、液分別通過集輸氣管道外輸至板一聯(lián)合站;中壓系統(tǒng)采用二級布站方式:油井→計量站→聯(lián)合站,中壓油井產(chǎn)物通過中壓集油管道T 接至接轉(zhuǎn)站外輸管道。
板北區(qū)塊建有2 座接轉(zhuǎn)站,2015 年底接轉(zhuǎn)站運(yùn)行參數(shù)見表1。
板八接轉(zhuǎn)站1992 年5 月建成投產(chǎn),承擔(dān)附近2座計量站(板10 站、板8 站)生產(chǎn)的氣液接轉(zhuǎn),接轉(zhuǎn)能力為2 000 m3/d。油井產(chǎn)出物經(jīng)分離緩沖罐進(jìn)行氣液分離,分離出的含水原油經(jīng)? 159 mm×6 mm、2.4 km 或? 219 mm×8 mm、4.8 km 管道輸至板一聯(lián)合站;分離出的天然氣與板五接轉(zhuǎn)站等來氣匯合后,經(jīng)? 219 mm×7 mm、7.2 km 外輸管道輸至板一聯(lián)合站。
表1 接轉(zhuǎn)站運(yùn)行參數(shù)
板五接轉(zhuǎn)站于1981 年5 月建成投產(chǎn),承擔(dān)附近6 座計量站(板5 站、板7 站、板9 站、板12 站、板18站、板24站)的油氣接轉(zhuǎn),接轉(zhuǎn)能力為2 000 m3/d。油井產(chǎn)出物經(jīng)分離緩沖罐進(jìn)行氣液分離,分離出的含水原油經(jīng)? 159 mm×6 mm、4.8 km 管道輸至板一聯(lián)合站;分離出的天然氣經(jīng)板八站天然氣外輸管道輸送至板一聯(lián)合站。
板北區(qū)塊8 座計量站、1 座拉油井場2015 年底各計量站運(yùn)行參數(shù)見表2。
表2 各計量站運(yùn)行參數(shù)
板北區(qū)塊油氣集輸管道有7 條低壓集油管道、7 條中壓集油管道、2 條含水油外輸管道、1 條天然氣外輸管道,板北區(qū)塊集輸管網(wǎng)見圖1。投產(chǎn)時間為1982—1999 年,多數(shù)腐蝕老化嚴(yán)重。
圖1 板北區(qū)塊集輸管網(wǎng)
板北區(qū)塊有64 臺加熱爐,包括井場加熱爐39臺,干線爐、外輸爐25臺,均為200 kW、100 kW老式水套加熱爐,投產(chǎn)時間為1982—2014 年,總功率為11 100 kW。
該區(qū)塊有8 座計量站、2 座接轉(zhuǎn)站,已進(jìn)入后期開發(fā),產(chǎn)液量降低?,F(xiàn)有的計量方式、布局模式和單井輸送工藝,決定其場站設(shè)施多、工藝流程長、布局不合理,現(xiàn)場維護(hù)及管理的工作量大,勞動管理強(qiáng)度大。
隨著注水開發(fā)的不斷深入,板北區(qū)塊產(chǎn)液綜合含水率已超過90%,單管加熱輸送工藝已不符合節(jié)能降耗生產(chǎn)的要求。大港油田檢測監(jiān)督評價中心于2015 年11 月進(jìn)行了板北集輸系統(tǒng)能耗測試,測試了井場爐12 臺、外輸爐3 臺、干線爐2 臺、板五接轉(zhuǎn)站外輸泵1 臺。分析板北集輸系統(tǒng)能耗表明,集輸系統(tǒng)單位液量集輸氣耗2.631 m3/t,單位液量集輸綜合能耗3.503 kgce/t(千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸),單位原油集輸綜合能耗15.312 kgce/t。
冬季日耗氣約1.3×104m3,夏季停運(yùn)部分加熱爐后,仍有20 余臺加熱爐在用,年耗氣約307×104m3,運(yùn)行能耗高。生產(chǎn)能耗增加,影響油田開發(fā)的整體效益[3]。
板北區(qū)塊處于天津市濱海新區(qū)、輕紡城規(guī)劃區(qū),部分區(qū)域周邊為鹽堿鹵池,環(huán)境敏感,安全環(huán)保壓力大。
板北區(qū)塊管網(wǎng)布局凌亂,設(shè)備使用年限長,平均使用年限超過15 年,管網(wǎng)穿孔現(xiàn)象嚴(yán)重(平均每年4~5 次),腐蝕老化程度高。
因此,開展板北區(qū)塊集輸系統(tǒng)重組優(yōu)化研究及應(yīng)用,簡化板北區(qū)塊集輸系統(tǒng),達(dá)到工藝優(yōu)化,減少站場、管網(wǎng),降低生產(chǎn)運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效,非常具有現(xiàn)實(shí)意義。
不加熱集油邊界條件是指集油管道采取不加熱工藝時各工藝參數(shù)應(yīng)該滿足的邊界條件。不加熱集油邊界條件確定原則:
1)對于含水率在反相點(diǎn)以下的油氣水多相流管道,按照GB 50253—2014《輸油管道工程設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行判斷,要求進(jìn)站油溫高于凝點(diǎn)以上5 ℃。
2)對于高含水集油管道(含水率大于70%,高于原油反相點(diǎn)),需要借助工藝計算軟件,以井口回壓不高于1.5 MPa 作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.1 原油物性測試分析
進(jìn)入高含水期后,油氣集輸管道內(nèi)的管輸介質(zhì)流變特性與輸送原油或低含水油相比已發(fā)生了很大變化,為掌握板北區(qū)塊含水原油流動特性,研究高含水期不加熱集油規(guī)律,取油樣進(jìn)行了測試研究。
1)原油基礎(chǔ)物性測試。測試原油的基本物性,包括密度、凝點(diǎn)、反常點(diǎn)、含蠟量、析蠟點(diǎn)、黏度等參數(shù);并測試了油水兩相體系的基礎(chǔ)物性,包括反相點(diǎn)、不同含水率下的黏度等參數(shù)。板北區(qū)塊原油的基礎(chǔ)物性測試結(jié)果見表3。
表3 板北區(qū)塊原油的基礎(chǔ)物性測試結(jié)果
2)原油流變參數(shù)和黏溫曲線測試。采用HAAKE VT550 同軸圓筒旋轉(zhuǎn)黏度計對板北區(qū)塊原油的黏溫關(guān)系進(jìn)行了測試,采用冪律模型本構(gòu)方程對黏度-剪切率數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合。由圖2 可知,大港板北區(qū)塊原油的反常點(diǎn)為23 ℃,在23 ℃以上溫度區(qū)間原油為牛頓流體,在23 ℃以下至凝點(diǎn)的溫度區(qū)間原油為非牛頓流體。
圖2 板北區(qū)塊原油黏溫曲線
3)油水混合液反相點(diǎn)測試。通過直接觀察法和黏度測試方法,確定油水兩相體系的反相點(diǎn)含水率。在不同含水率的制備條件下,對制備的油水兩相體系進(jìn)行攪拌,通過觀察水相是否可被油相包裹形成穩(wěn)定的乳狀液,確定油水混合液的反相點(diǎn)。測試結(jié)果顯示,板北區(qū)塊油水混合液反相點(diǎn)為50%,在含水率45%~55%區(qū)間含水原油黏度最大。板北區(qū)塊原油反相點(diǎn)測試曲線見圖3。
圖3 板北區(qū)塊原油反相點(diǎn)曲線
4)高含水原油混合液黏溫曲線測試。板北區(qū)塊含水率為70%、80%、90%的油水混合液黏溫曲線測試結(jié)果見圖4。由圖4 可知,當(dāng)含水率為70%以上、溫度為25~40 ℃時,混合液黏度隨溫度升高、含水率升高而降低的幅度很小。
通過Pipephase 軟件對各井場不加熱集油半徑進(jìn)行計算,除了最遠(yuǎn)端的板深1511 油井之外,其他油井最大集油半徑遠(yuǎn)大于實(shí)際管道長度,因此板北區(qū)塊能夠?qū)崿F(xiàn)不加熱集油工藝。
圖4 含水率為70%、80%、90%的油水兩相體系黏溫曲線
油井軟件計量技術(shù)已在大港油田成功應(yīng)用。對于不同井型,計算方法不斷完善,數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備不斷完善升級,使該技術(shù)日益成熟[4],滿足了板北區(qū)塊低壓油井產(chǎn)量計量;而中壓油井產(chǎn)氣量高,需配合移動計量車進(jìn)行校核。此技術(shù)進(jìn)步表現(xiàn)如下:①抽油機(jī)井產(chǎn)量計算方法,由面積法→容積法→插值法→綜合法;②電泵井產(chǎn)量計算方法,由混相流節(jié)流公式→電流修正→差壓法模型;③螺桿泵井產(chǎn)量計算方法,由容積法→電參數(shù)修正的容積法;④游梁傳感器,由有線載荷傳感器→無線一體化載荷傳感器;⑤遠(yuǎn)程終端RTU,由通用RTU→可遠(yuǎn)程升級的RTU;⑥報警方式,由后臺系統(tǒng)處理→RTU 主動上傳;⑦數(shù)據(jù)傳輸方式,由GPRS→Zigbee→4G。
油井軟件計量技術(shù)的研究成果用于板北區(qū)塊,取消了計量站。
板八站至板五站2.4 km,板五站至板一聯(lián)4.5 km。依照SY/T 0049《油田地面工程建設(shè)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》中規(guī)定,“水驅(qū)接轉(zhuǎn)站管轄油井的集輸半徑不宜小于5 km”,最遠(yuǎn)油井距板一聯(lián)不超過10 km?,F(xiàn)在港東聯(lián)合站、馬西聯(lián)合站集輸半徑均達(dá)到10 km。
開展取消板五站、板八站可行性研究。針對板北區(qū)塊集輸系統(tǒng)實(shí)際情況,優(yōu)化研究管道具體的串接、“T”接枝狀流程,縮短管道長度,采用保溫管道。利用Pipephase 軟件模擬計算,首先建立管網(wǎng)計算模型,通過調(diào)整管徑,如板五站至板一聯(lián)間由? 219 mm 擴(kuò)大為? 273 mm,取消板五站、板八站后,最遠(yuǎn)端油井計算回壓為1.1 MPa,證明不加熱集輸前提下板五站、板八站可以取消。
板北區(qū)塊簡化工程于2016 年10 月底完工投產(chǎn),并取得以下效果。
撤銷了計量站8 座、接轉(zhuǎn)站2 座、加熱爐58臺,縮減管道25 km。最遠(yuǎn)端油井回壓為1 MPa,滿足正常生產(chǎn)。地面生產(chǎn)設(shè)施大幅縮減,由三級布站變成一級布站,減少設(shè)備數(shù)量,降低運(yùn)行維護(hù)成本[5]。
板北區(qū)塊集油系統(tǒng)的64 臺加熱爐取消了58 臺(有6 臺加熱爐利舊作為中壓油井及偏遠(yuǎn)油井備用爐使用),基本實(shí)現(xiàn)不加熱集輸。總功率由原來的11 100 kW 降至1 200 kW,減少了9 900 kW,縮減89%。
2016 年11 月,對當(dāng)時改造完的系統(tǒng)進(jìn)行測試,集輸系統(tǒng)單位液量集輸氣耗由改造前的2.631 m3/t 降至1.65 m3/t,降低了75.3%;集輸系統(tǒng)單位液量集輸綜合能耗由改造前的3.503 kgce/t 降至2.19 kgce/t,降低了37.5%。
節(jié)電:板五站、板八站撤銷,年節(jié)電62×104kWh,折合50.22×104元/a。
節(jié)氣:撤銷井場爐58 臺,年節(jié)氣275×104m3,折合412.5×104元/a。
節(jié)約設(shè)備縮減及其運(yùn)行維護(hù)費(fèi):撤銷8 座計量站、2 座接轉(zhuǎn)站、25 km 管道、58 臺加熱爐,合計90×104元/a。
優(yōu) 化 用 工:72 名(6 人/計 量 站,12 人/接 轉(zhuǎn)站)。
板北區(qū)塊集輸系統(tǒng)重組優(yōu)化,是在集成應(yīng)用近些年大港油田優(yōu)化簡化技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合其實(shí)際情況而開展的集輸系統(tǒng)研究拓展,實(shí)現(xiàn)了不加熱集輸、一級布站(現(xiàn)場已實(shí)施),經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著,對開發(fā)后期的高含水油田地面集輸系統(tǒng)的建設(shè)及優(yōu)化改造具有借鑒和指導(dǎo)意義。